張帥,楊濤 (濟鋼集團國際工程技術有限公司,山東 濟南 250000)
隨著國內(nèi)干熄焦技術[1]的大面積推廣,以及國家環(huán)保政策的嚴格要求,國內(nèi)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、焦化廠等紛紛啟動了新一輪的焦化環(huán)保投資。其中備受歡迎的是:在線運行1套干法熄焦裝置,并將原濕法熄焦技術作為備用。
與濕法熄焦技術相比[2],干熄焦技術具有以下優(yōu)點:
(1)焦炭質(zhì)量明顯提升
從焦爐炭化室推出至熄焦車約1 000 ℃的紅焦,采用濕法熄焦時,因濕熄塔高壓水流噴水對紅焦的急劇冷卻,導致焦炭內(nèi)部結構產(chǎn)生較大的熱應力,網(wǎng)狀裂紋較多,轉(zhuǎn)運過程容易破碎成小塊。而約1 000 ℃的紅焦在干熄爐內(nèi)經(jīng)循環(huán)氣體(主要成分為氮氣)的緩慢冷卻,降低了焦炭內(nèi)部熱應力,減少了網(wǎng)狀裂紋,因而提高了焦炭機械強度。且焦炭在干熄爐內(nèi)冷卻的過程中,層料間相對運動,增加了焦塊之間的摩擦,利于焦炭整理粒度,提高了焦塊的均勻性。焦炭在干熄爐預存室的保溫相當于焦爐中的燜爐,利于焦炭的成熟,使其結構致密,利于降低反應性,提高強度。干法熄焦改善了焦炭質(zhì)量,擴大了弱黏結性煤的用量,擴大了煉焦煤源,降低了煉焦成本。
(2)利用紅焦熱量,節(jié)約能源
濕熄焦產(chǎn)生的蒸汽,被直接外排至大氣,紅焦的顯熱隨之浪費。而干熄焦紅焦80%以上的顯熱被余熱鍋爐以蒸汽的形式進行回收利用,用以蒸汽輪機發(fā)電,節(jié)約能源,減少廠區(qū)電力的消耗。
(3)減少環(huán)境污染,保護環(huán)境
廢氣中粉塵及苯等有害氣體的排放量較濕法熄焦顯著減少,對改善大氣環(huán)境有重要作用,直接環(huán)境效益明顯。干法熄焦將紅焦的顯熱以蒸汽的方式回收,避免了燃煤或燃氣產(chǎn)生同等數(shù)量蒸汽而帶來的煙塵、二氧化硫、氮氧化物等大氣污染物,間接地起到了保護環(huán)境的作用。
(4)經(jīng)濟效益
從節(jié)能效益看,150 t/h干熄焦裝置每年可回收12~13萬噸動力煤,節(jié)能效益良好。從環(huán)保效益看,建設干熄焦配套裝置,可以減少濕法熄焦排放到大氣中的水蒸氣夾帶的酚、氰等有害物質(zhì)及粉塵等對環(huán)境的污染,環(huán)保效益顯著。從經(jīng)濟效益看,主要體現(xiàn)在高爐煉鐵上,可以降低焦比,提高高爐生產(chǎn)能力。相關資料顯示,對大型高爐,干熄焦生產(chǎn)的焦炭較濕熄焦,可降低2%~5%的焦比,同時高爐生產(chǎn)能力提高約1%,這一部分的延展效益非??捎^。
河南某焦化廠投資新建1套170 t/h的干熄焦及其余熱發(fā)電項目,要求干熄焦設計院完成干熄焦配套設備設施的設計和安裝,并將原濕法熄焦裝置作為備用。紅熱的焦炭在干熄爐冷卻段被循環(huán)氣體冷卻到排出溫度T≤180 ℃,經(jīng)干熄爐底部的單叉溜槽排出。通過新建冷焦輸送皮帶機C101,輸送至焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的下料溜槽L102中,經(jīng)焦化廠舊轉(zhuǎn)運站原輸送濕法熄焦的J102皮帶機,將冷焦輸送至焦場,被汽車外運至附近鋼企投入高爐煉鐵。
為滿足干熄焦檢修時,濕熄焦備用的目的,需C101、J101兩條皮帶都能實現(xiàn)將對應熄焦裝置所輸出的冷焦,輸送至焦化廠舊轉(zhuǎn)運站的下料溜槽L102中,再通過J102皮帶輸送至焦場。即既要保留原J101皮帶的輸送功能,又要滿足C101皮帶冷焦輸送的需要,且要實現(xiàn)C101皮帶與J101皮帶之間的切換。
某干熄焦設計院所承擔范圍為:干熄焦紅線范圍內(nèi)的建筑設施,熄焦線和滑觸線的延長,及C101皮帶機頭部分在焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的設計和施工(干熄焦設計院實行設計總承包,將施工外包給施工單位),轉(zhuǎn)運站內(nèi)部的設計資料由焦化廠提供。
焦化廠舊轉(zhuǎn)運站:轉(zhuǎn)運站一層(0.000 m)、二層(6.800 m)、三層(11.000 m)共設三層。其中一層主要放置轉(zhuǎn)運站內(nèi)設備設施的備品備件,二層布置J102運焦皮帶機,三層布置濕法熄焦J101皮帶機、下料溜槽L102及其頭罩、檢修葫蘆和預留洞口。轉(zhuǎn)運站尺寸:長7 m(順J101皮帶方向),寬8 m。下料溜槽L102右側(cè)斜板與舊轉(zhuǎn)運站11 m層水平屋面夾角為31°,J101皮帶頭部滾筒直徑D為1 m,滾筒中心高度距離11 m層約800 mm,距離轉(zhuǎn)運站中心線約500 mm。
鑒于河南某焦化廠目前在運行的是2×70孔5.5 m搗固焦爐、投產(chǎn)較早、運營多年,且濕法熄焦輸出的焦炭含硫高、水分高、焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)環(huán)境較差,導致下料溜槽L102腐蝕嚴重。焦化廠舊轉(zhuǎn)運站運營工人為滿足運焦設備生產(chǎn)負荷的需要,私自對下料溜槽L102進行改造加固,導致實際運行中下料溜槽L102的角度、位置等參數(shù),與焦化廠提供給干熄焦設計院的轉(zhuǎn)運站竣工圖紙存在重大誤差。
故產(chǎn)生了:C101皮帶與下料溜槽L102在舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)無法對接的問題,且會出現(xiàn)焦炭磨損J101機頭滾筒、卡料的情況,轉(zhuǎn)運站C101皮帶安裝圖如圖1所示。即C101皮帶機頭溜槽L101在轉(zhuǎn)運站的安裝位置,被改造后的下料溜槽L102所占據(jù)?,F(xiàn)場的施工情況是:C101皮帶通廊已施工完畢,皮帶托輥支架也已焊接施工完畢,舊轉(zhuǎn)運站1柱列11.000 m側(cè)墻已開孔完畢,則C101皮帶角度不宜變動(即不能改變C101皮帶頭部滾筒的標高和定位),否則將產(chǎn)生巨大的拖期、返工工耗,即施工投入的人、物、財力的將增大。
(1)圖1中,下料溜槽L102左側(cè)斜底板即為焦化廠舊轉(zhuǎn)運站運營工人改造加固的部分。經(jīng)現(xiàn)場實際查實,L102左側(cè)斜底板經(jīng)歷了數(shù)次加固,此左側(cè)斜底板由無變成了數(shù)層,且均被嚴重腐蝕,足可見實際運行環(huán)境的惡劣。經(jīng)運營工人改造后L102左側(cè)斜底板的最高點,高出干熄焦設計院所設計機頭溜槽L101底板的最低點約400 mm,顯然改造后的下料溜槽L102無法滿足機頭溜槽L101的安裝位置的需要。
(2)若按圖1施工,機頭溜槽L101將插入下料溜槽L102的內(nèi)部,當濕熄焦J101皮帶運行時,會出現(xiàn)運送而來的焦炭砸落到機頭溜槽L101的頂板上,輕則磨損溜槽L101頂板,重則焦炭反彈而迸濺磨損J101機頭滾筒、出現(xiàn)因堵塞滾筒而卡料以至于引起皮帶異常停機的現(xiàn)象。而機頭溜槽L101頭罩上部的除塵管道,也無法實現(xiàn)較好的抽塵效果。
圖1 轉(zhuǎn)運站C101皮帶安裝圖
(3) C101、J101皮帶在轉(zhuǎn)運站的對接施工實際上屬于改造項目。焦化廠要求在不影響J101皮帶正常生產(chǎn)的前提下完成對接,則要求干熄焦設計院必須拿出一個經(jīng)過縝密考慮且切實可行的施工方案,并據(jù)此方案對焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)部的設施進行改造。
通過在現(xiàn)場對舊轉(zhuǎn)運站現(xiàn)有J101皮帶、頭罩、下料溜槽L102、支撐鋼梁、原滾筒等的位置、角度等實際數(shù)據(jù)的測量,和對多種施工方案的可行性探討(與焦化廠相關負責人磋商花費時間較長,且多種施工方案均被否決),最終經(jīng)過焦化廠負責人和轉(zhuǎn)運站運營工人的認可,確定如下施工方案及各單位的作業(yè)分工,轉(zhuǎn)運站C101皮帶改造圖如圖2所示。
圖2 轉(zhuǎn)運站C101皮帶改造圖
(1)鑒于轉(zhuǎn)運站下料區(qū)域環(huán)境較差且腐蝕嚴重,故統(tǒng)一采用材質(zhì)為304的不銹鋼板重新焊接制作下料溜槽及頭罩。其中機頭溜槽L101底板用t=10 mm的材料 (長:1 200 mm;寬:984 mm);側(cè)板用t=8 mm 的材料 (長:1 225 mm;寬:850 mm);頭罩板用t=4 mm 的材料 (長:1 570 mm;寬:1 200 mm;高:857 mm)。材料由焦化廠提供,并按照設計人提供的下料尺寸對鋼板進行等離子切割完成后,交由施工單位按設計圖紙對L101的溜槽和頭罩進行焊接拼裝。
(2)在保持C101頭部滾筒位置及標高均不變的前提下,協(xié)定由焦化廠組織J101皮帶停機1天,并安排廠區(qū)施工隊負責完成對下料溜槽L102左側(cè)斜底板進行調(diào)整角度、換料加固、鋪耐磨襯板等施工,以保證下料溜槽L102與機頭溜槽L101底板的順利對接?,F(xiàn)場的測量結果及驗收工作由施工單位協(xié)同干熄焦設計院完成,并提前做好舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的施工準備工作。
(3)為滿足C101皮帶的順利下料,并防止因運行期間頭輪滾筒震動、皮帶因過長而下垂等情況引起的事故,新制作機頭溜槽L101底板最高點距離頭輪滾筒最低點保持70~80 mm的垂直間距,機頭溜槽L101底板與舊轉(zhuǎn)運站11 m層水平鋼梁底座保持30°夾角。為保證新制作機頭溜槽L101的拼接施焊方便,溜槽L101兩側(cè)側(cè)板距離C101皮帶頭部滾筒兩側(cè)外邊緣保持50 mm的間距。
(4)機頭溜槽L101頭罩上的吸塵管道位置往皮帶機尾方向移動約300 mm,以確保C101皮帶運輸?shù)睦浣乖诮够瘡S舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)產(chǎn)生的煙塵,被環(huán)境除塵系統(tǒng)較好的抽取。并在施工單位完成對機頭溜槽底板、側(cè)板與下料溜槽L102的左側(cè)立板焊接、加固后,由焦化廠組織廠區(qū)施工隊在每日停機約40 min的時間內(nèi),對下料溜槽L102左側(cè)立板進行據(jù)實開口、打磨,以保證C101皮帶可順利將冷焦傾卸至下料溜槽L102中。
(5)同樣,當下料溜槽L102左側(cè)立板進行開口施工完成后,仍由焦化廠組織廠區(qū)施工隊完成施工機頭溜槽L101底板鋪設耐磨陶瓷襯板的工作,以實現(xiàn)C101皮帶運輸來的冷焦卸料的通暢和耐磨陶瓷襯板對機頭溜槽L101底板的保護作用。并對施工單位焊接制作的J101皮帶跨越鋼梯進行安裝,以實現(xiàn)J101、C101皮帶通廊兩側(cè)檢修通道的連接。至此,機頭溜槽L101的重新制作和焊接安裝工作,已基本完畢。
(6)耐磨襯板鋪設完成后,由施工單位完成對C101皮帶溜槽頭罩的安裝,實現(xiàn)對C101皮帶運輸?shù)睦浣乖诮够瘡S舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)產(chǎn)生煙塵的封閉吸收。新制作機頭頭罩與溜槽L101采用角鋼封邊,螺栓連接的方式,以滿足檢修時可拆除頭罩并用手拉葫蘆吊出頭部滾筒的需要。溜槽的四周均采用L75×75×8的304角鋼進行施焊加固,以增強溜槽自身的強度。
在焦化廠負責人、焦化廠廠區(qū)施工隊、干熄焦現(xiàn)場施工單位等各方的共同努力下,于2021年7月按如上施工方案進行逐步實施,順利完成了C101、J101皮帶在焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的對接,并分別通過了竣工驗收和試運行,且已正常運行至今,焦化廠反饋改造后的卸料效果良好。
上述施工方案的優(yōu)點在于:不需對已施工完畢的C101皮帶通廊的托輥支架進行返工處理;新制作的不銹鋼機頭溜槽L101和頭罩,滿足了實際運行環(huán)境對耐磨、耐久的需要。因焦化廠組織廠區(qū)施工隊全程融入且協(xié)助施工單位施工,并給予了施工材料和施工條件方面的支持,大大減小了施工單位在焦化廠舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的施工難度,且有利于后期焦化廠對C101皮帶的竣工驗收和試運行。
筆者經(jīng)歷了由干熄焦設計院設計并訂貨的皮帶機、溜槽、托輥等皮帶機附屬設施發(fā)運至焦化廠現(xiàn)場,皮帶機托輥支架已焊接安裝完畢,卻出現(xiàn)了機頭溜槽L101與下料溜槽L102無法完成對接的局面。經(jīng)歷了焦化廠、干熄焦設計院和施工單位三方之間互相推責扯皮的經(jīng)過,最后經(jīng)各方調(diào)解:由施工單位配合設計人實際測量舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)現(xiàn)有設備設施的相關尺寸和實際參數(shù),焦化廠區(qū)施工隊給予相關的條件的配合與支持,設計人根據(jù)實測數(shù)據(jù)給出施工方案以完成舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的改造工作。
但由于焦化廠運營人員有自己生產(chǎn)方面的考慮,且難以權衡,設計人的數(shù)個施工方案都被予以否決,并耗時數(shù)月,毫無進展,導致C101皮帶機安裝工期嚴重滯后。最終經(jīng)綜合焦化廠方面給出的意見,所做的上述施工方案得到了充分的肯定,且轉(zhuǎn)運站目前正常生產(chǎn)運營,卸料效果良好。
綜上所述,其他干熄焦設計院后期在開展新舊皮帶機在舊轉(zhuǎn)運站的對接相關設計時,應充分借鑒以下設計經(jīng)驗:
(1)干熄焦設計院必須要求用戶在設計人開展皮帶機施工圖設計之前,提供精確詳細的轉(zhuǎn)運站竣工圖紙。若有改動,則要求用戶必須在圖紙上標注出改動內(nèi)容、改動位置,以及現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)。如有必要,應安排設計人出差前往用戶舊轉(zhuǎn)運站進行實地勘測,務必將用戶舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的設備設施及詳細的相關數(shù)據(jù)、尺寸弄清楚,拿出一個經(jīng)過縝密考慮且切實可行的施工方案。
(2)干熄焦設計院務必在收到精確的轉(zhuǎn)運站竣工圖紙或獲得舊轉(zhuǎn)運站實測數(shù)據(jù)后,再開展C101皮帶機在轉(zhuǎn)運站內(nèi)的相關設計,避免產(chǎn)生皮帶機廠家的機械設備按施工圖生產(chǎn)制作完畢,發(fā)至用戶現(xiàn)場卻無法安裝對接的局面。
(3)干熄焦設計院需要提前預判用戶現(xiàn)場舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的改造難度,并對舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的改造施工工耗進行概預算的綜合衡定,將舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)產(chǎn)生的額外改造費用提前增加至干熄焦項目的投資總額中。以免在轉(zhuǎn)運站內(nèi)改造的過程中,因與用戶和施工單位之間的互相推責扯皮,而產(chǎn)生的施工拖期、返工工耗,導致施工費用的超額支出。
(4)鑒于用戶舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)的生產(chǎn)設備不停機,舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)空間狹小、施工難度大,受生產(chǎn)限制較大等因素,干熄焦設計院應當在投標文件或與用戶簽訂的技術協(xié)議里約定:用戶舊轉(zhuǎn)運站內(nèi)不間斷生產(chǎn)設施的改造,由用戶負責完成。因?qū)τ脩艮D(zhuǎn)運站內(nèi)現(xiàn)有設施的改造,本身就是一項非常復雜的工作,既要順利地完成改造施工,又要得到用戶對改造施工的認可和竣工驗收,更加不易。
(5)倘若用戶要求必須由干熄焦設計院完成轉(zhuǎn)運站內(nèi)的改造工作,設計人拿出的改造方案應提前與用戶做好溝通,在得到用戶書面對施工方案的同意執(zhí)行文件后,再安排施工單位按確定好的施工方案進行施工,以確保工程施工計劃的正常推進。應注意:施工方案中應當注明由用戶配合施工或有利于施工的相關條件支持,以確保施工方案的順利推進和改造工作的順利完成。