陳 杰
(國網(wǎng)四川省電力公司瀘州市瀘川供電分公司,四川 瀘州 646000)
變壓器是電力系統(tǒng)中最重要的設(shè)備之一,擔負著電能轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)闹匾饔谩W儔浩鞯恼_\行是電力系統(tǒng)安全、可靠運行的重要保證,因此必須最大限度地防止和減少變壓器故障的發(fā)生。變壓器工作異常大多是絕緣系統(tǒng)故障造成的。在影響變壓器絕緣性能的諸多因素中,雷電過電壓的影響最大。雷電過電壓由于波頭陡,易引起縱絕緣上電壓分布很不均勻,可能在絕緣上留下放電痕跡,從而使固體絕緣受到破壞。因此,針對一起雷擊引起35 kV變壓器比率差動保護、本體重瓦斯保護跳閘故障,結(jié)合繼電保護動作、化學、高壓試驗和返廠吊心檢查,分析故障原因。
某35 kV變電站35 kV母線為單母線分段接線方式,每段母線上有一回35 kV進線,共2段母線,均為電纜線路。35 kV母線上有2臺35 kV變壓器,分別連接在2段母線上。
故障前,該站由35 kV Ⅱ母35 kV線路供電,35 kV母分開關(guān)在合閘位置,2臺35 kV變壓器并列運行,2臺主變壓器位于1檔,其運行方式如圖1所示。
圖1 某35 kV變電站運行方式
該站35 kV 1號主變壓器型號為S9-10000/35,2004年4月出廠。2019-07-20T06:42,1號主變比率差動保護動作,非電量保護本體重瓦斯動作,跳開1號主變高壓側(cè)301斷路器、低壓側(cè)901斷路器,同時主變本體輕瓦斯也發(fā)出跳閘信號。
故障發(fā)生后,對故障變壓器及其保護裝置開展繼保、檢修、化學等檢查及診斷試驗。
結(jié)合差動保護裝置DF3333E、后臺監(jiān)控系統(tǒng)等裝置報告,得到1號主變壓器比率差動保護定值單(見表1)。
表1 1號主變比率差動保護定值單
根據(jù)保護定值單,繪制變壓器比率差動保護動作特性曲線,如圖2所示。
圖2 變壓器比率差動保護動作特性曲線
根據(jù)上述變壓器比率差動保護動作特征曲線分析,動作時B相差動電流4.912 A,B相制動電流4.206 A,該點位于動作區(qū)段內(nèi)(AB線條上方),動作正確;C相動作情況類似,動作正確。故判定B,C相繞組故障。
主變本體上瓦斯繼電器中油位只有1 cm高,說明變壓器內(nèi)部產(chǎn)生了大量氣體。由于未安裝采氣盒,故對本體瓦斯繼電器氣塞進行排氣,氣體有臭味。主變壓器其余各處均無放電痕跡,外觀無異常。故判斷本次主變兩側(cè)斷路器動作不是誤動,懷疑變壓器內(nèi)部存在故障。
2.3.1 變壓器油色譜分析
從主變壓器下部抽樣活門處取兩支油樣進行色譜分析。根據(jù)油樣分析,油中H2含量316.63 μL/L,C2H2含量161.58 μL/L,總烴476.67 μL/L,超過DL/T 722—2014《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》中H2不大于150 μL/L,C2H2不大于5 μL/L,總烴不大于150 μL/L的要求,其他氣體含量也有明顯增長。初步判斷變壓器內(nèi)部存在電弧放電。
2.3.2 高壓試驗
對變壓器進行繞組直流電阻試驗、絕緣電阻及吸收比測試,試驗結(jié)果見表2~4。
表2 高壓繞組直流電阻試驗結(jié)果
表3 低壓繞組直流電阻試驗結(jié)果
表4 繞組絕緣電阻
根據(jù)國網(wǎng)Q/GDW 168—2008《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》,變壓器處于1檔,高、低壓繞組直流電阻試驗結(jié)果合格,繞組電阻相間互差不大于2 %。與出廠數(shù)據(jù)相比,同一溫度下阻值相差不大。高、低壓繞組絕緣電阻值和上次試驗值相比無顯著下降,但高壓繞組對低壓繞組及地吸收比顯著下降,初步懷疑高壓繞組內(nèi)部存在故障。
2.3.3 返廠吊心檢查
為驗證分析結(jié)論,將1號主變壓器返回變壓器廠進行吊心檢查。吊芯后發(fā)現(xiàn)無勵磁分接開關(guān)有放電燒毀現(xiàn)象,B,C相引線有放電擊穿現(xiàn)象,B,C相線圈有變形移位現(xiàn)象,部分線圈匝間距離變小、變形,鐵心接地銅片變色等現(xiàn)象。綜合吊心檢查結(jié)果分析認為,B,C相引線放電擊穿,通過外殼發(fā)生接地短路,與差動保護裝置動作情況吻合,同時與變壓器油色譜分析結(jié)果吻合,故判斷變壓器內(nèi)部為電弧放電,導致差動保護和重瓦斯保護動作,主變兩側(cè)斷路器跳閘。
結(jié)合上述檢查結(jié)果及當天的雷雨天氣分析,認為本次主變壓器故障是由于雷擊導致變壓器電弧放電。變壓器電弧放電是高能量放電,放電能量密度大,產(chǎn)氣急劇,能使絕緣紙穿孔、燒焦或炭化,使金屬材料變形或融化燒毀,導致繞組層間絕緣擊穿造成引線斷裂或?qū)Φ亻W絡(luò)、分接開關(guān)飛弧等故障,嚴重時會造成設(shè)備燒損,甚至發(fā)生爆炸故障。這種故障一般事先難以預測,也無明顯預兆,常以突發(fā)的形式暴露出來。本次故障就是因雷電擊中變壓器高壓端頭,瞬間產(chǎn)生高電壓、強電流至分接開關(guān)導致放電,同時引起B(yǎng),C相線圈引線處線圈擊穿短路,放電電弧使部分變壓器油分解,產(chǎn)生大量氣體,同時由于溫度急劇升高,導致鐵心接地銅片變色;大電流使變壓器繞組部分變形。
根據(jù)GB/T 50064—2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設(shè)計規(guī)范》,10~35 kV配電系統(tǒng)中配電變壓器的高壓側(cè)應(yīng)靠近變壓器裝設(shè)金屬氧化物避雷器,低壓側(cè)宜裝設(shè)一組金屬氧化物避雷器,以防止反變換波和低壓側(cè)雷擊侵入波擊穿絕緣?,F(xiàn)場低壓側(cè)按要求裝設(shè)了一組金屬氧化物避雷器,而高壓側(cè)金屬氧化物避雷器并未裝設(shè)在靠近變壓器高壓側(cè)的位置,僅僅在室內(nèi)的35 kV母線上有一組金屬氧化物避雷器,這是造成本次故障的主要原因。
近年來,35 kV變壓器雷害故障多發(fā),甚至在一臺變壓器上重復發(fā)生。為防止35 kV級變壓器運行狀況日趨惡化以及避免變壓器繞組過電壓時被擊穿,主要采用以下措施提高過電壓保護能力。
(1) 改進變壓制造環(huán)節(jié)。一是加強絕緣,主要是加厚線的絕緣層;二是改善匝間電容,在線端端部加裝靜電板或靜電圈,增加附加電容,改善電壓分布;三是選用復合型分接開關(guān),采用中部調(diào)壓。
(2) 加強變電站防雷保護。一是在變電站理論最佳位置安裝避雷針,使變壓器等設(shè)備都處于避雷針保護范圍內(nèi),避雷針宜設(shè)獨立的接地裝置并定期開挖檢查和測試,對不符合規(guī)定的接地裝置及時整治;二是在變壓器的所有繞組出線上裝設(shè)金屬氧化物避雷器,雷電侵入時避雷器動作,變壓器絕緣層只需承受避雷器的殘壓作用;三是避雷器的接地引下線盡量短,避雷器與被保護的變壓器之間電氣距離應(yīng)符合GB/T 50064—2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設(shè)計規(guī)范》不大于5 m的要求。
對于35 kV變電站,運維單位一般通過加強變電站防雷措施提高變電站設(shè)備防雷能力,如加強變電站獨立避雷針接地電阻檢測,接地電阻應(yīng)不大于10 Ω;定期(時間間隔不宜超過5年)通過開挖檢查等手段確定接地裝置的腐蝕情況,如發(fā)現(xiàn)接地裝置腐蝕較為嚴重,應(yīng)及時處理;在變電站進出線間隔入口處及變壓器各進、出線側(cè)加裝金屬氧化物避雷器等措施。因此,該變電站結(jié)合現(xiàn)場情況,在靠近變壓器高壓側(cè)增設(shè)了一組金屬氧化物避雷器。