覃周東 趙承偉 張大斌
摘要:文章依托某高速公路工程實(shí)例,介紹在其下伏采空區(qū)注漿施工中,采用水泥粉煤灰改性水玻璃(C-FA-MS)新型速凝型作為注漿材料,明確了漿液擴(kuò)散半徑、注漿量及注漿壓力,并提出合理的施工工藝對(duì)其下伏采空區(qū)進(jìn)行處治。通過采用大地電磁層析法對(duì)其處治效果進(jìn)行檢驗(yàn),證明該高速公路下伏采空區(qū)注漿施工取得了良好的加固效果。
關(guān)鍵詞:高速公路;下伏采空區(qū);注漿;施工技術(shù)
0引言
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,各種礦產(chǎn)資源的開采不斷加大,伴隨而生的采空區(qū)也越來越多。在高速公路建設(shè)中,采空區(qū)治理成為一個(gè)不可避免的難題,直接關(guān)系到高速公路的安全運(yùn)營(yíng)。目前水泥和粉煤灰為主要材料的充填注漿法是最常用的采空區(qū)加固方法[1]。但是,這種方法仍存在一些問題,如傳統(tǒng)注漿材料靜水抗離析性和動(dòng)水抗分散性不佳等?;诖?,本文以某高速公路K99+620~K100+150路段下伏采空區(qū)治理工程為依托,圍繞下伏采空區(qū)注漿關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行研究,形成了治理下伏采空區(qū)的成套施工技術(shù),為該高速公路下伏采空區(qū)的治理提供技術(shù)支持,同時(shí)也為其他類似采空區(qū)的處治提供參考。
1 工程概況
某高速公路K99+620~K100+150路段經(jīng)過煤礦采空區(qū),該煤礦煤層開采深度淺,僅為20~100 m。該采空區(qū)的下部煤層已經(jīng)全部被開采完畢,留下了大面積的采空空間,導(dǎo)致覆蓋采空區(qū)的上部巖土體的穩(wěn)定性變差,使地表和頂板容易坍塌。該路段地面標(biāo)高為55 m,地形以沖積平原為主,含煤底層多數(shù)已被沖洪積層所覆蓋,地表為耕地,地貌較為單一。該路段所處采空區(qū)由于隱伏空洞分布比較散亂,且地層巖土破碎程度高,不適宜采用填充粗骨料的處治方式,因此本工程采用注漿工藝對(duì)該下伏采空區(qū)進(jìn)行處治。
2 高速公路下伏采空區(qū)注漿關(guān)鍵技術(shù)
2.1 注漿材料
水泥漿液在處治公路下伏采空區(qū)時(shí)是最主要的注漿材料。傳統(tǒng)的水泥類材料存在一些缺點(diǎn),如凝膠時(shí)間長(zhǎng)、前期注漿強(qiáng)度不足等問題,而化學(xué)或高分子類材料則成本高、易污染,不能長(zhǎng)期保證加固安全[2]。為此,本工程采用一種新型速凝型注漿材料——水泥粉煤灰改性水玻璃(C-FA-MS),該材料具有良好的靜水抗離析和動(dòng)水抗分散性能,可以有效避免傳統(tǒng)水泥材料的缺點(diǎn)。為防止?jié){液流失,現(xiàn)場(chǎng)施工過程中,可實(shí)時(shí)調(diào)整漿液配合比。本工程所采用的水泥粉煤灰改性水玻璃配合比通過實(shí)驗(yàn)室確定為m水∶mEG∶mAA∶ms=1∶0.02∶0.03∶2,水固比確定為1.0∶1.0,mC∶mFA=40%∶60%,V(C+FA)∶VMS=1.0∶0.4,流動(dòng)性為380 mm,初凝與終凝時(shí)時(shí)間分別為48 s與9.67 min,7 d抗壓強(qiáng)度值為2.68 MPa。
本工程采用普通硅酸鹽水泥P·O42.5級(jí)作為混凝土主要原材料,且所使用的水滿足混凝土拌制要求,pH值>4。對(duì)于粉煤灰的選擇符合《粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》(DG/TJ08-230-2006)中對(duì)Ⅱ級(jí)粉煤灰的要求。此外,本項(xiàng)目還使用了30°~40°Be模數(shù)的水玻璃與模度為2.4~3.0的乙二酸與乙二醇。
2.2 漿液擴(kuò)散半徑的確定
本工程在注漿管壁上采用梅花形鉆孔進(jìn)行注漿,漿液會(huì)從注漿管中流出,呈柱狀擴(kuò)散在土體中。需要計(jì)算出漿液擴(kuò)散半徑r1及注漿孔孔距y,以取得合適的注漿效果。針對(duì)此需要,可以使用式(1)和式(2)計(jì)算求得。
式中:h1——注漿壓力水頭(m);
t——注漿時(shí)間(min);
k——滲透系數(shù),取值為6.2×10-2~1.8×10-1 cm/s;
n——孔隙率,取值為0.4~0.5;
β——漿液黏度與水黏度之比,取值為0.48~0.64;
r0——灌漿管半徑,本工程為7.5 cm;
b——相鄰注漿孔內(nèi)漿液擴(kuò)散相交厚度,為b=r1;
y——注漿孔孔距。
本工程各參數(shù)取值為h1=110 m,t=200 min=12 000 s,k=2.25×10-2 cm/s,n=0.45,β=0.56,r0=7.5 cm,根據(jù)式(1)和式(2)計(jì)算得出注漿孔孔距y為12.5 m,漿液擴(kuò)散半徑r1為7.2 m,邊緣孔間距為7.14 m。本工程下伏采空區(qū)左右最外側(cè)邊緣孔,注漿孔以高速公路軸線為中心,從兩側(cè)呈梅花型分布,具體如圖1所示。
2.3 注漿量與注漿壓力的確定
注漿量的確定與巖土體孔隙率、注漿滲透半徑及注漿方式等多種因素相關(guān),注漿滲透半徑內(nèi)加固區(qū)域的孔隙充填程度越高,則代表注漿效果越好[3]。單位時(shí)間內(nèi)注漿總用量Q的確定可以通過式(3)求得。
Q=π21L·n·λ(3)
式中:λ——漿體損失系數(shù),取值為1.1~1.2;
n——孔隙率,取值為0.4~0.5;
L——柱狀注漿長(zhǎng)度,取值為6 m。
通過式(3)計(jì)算得出本工程單孔注漿總用量為5.05 m3,具體可根據(jù)下伏采空區(qū)地下情況及深度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
注漿壓力和漿液特性、下伏采空區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)等相關(guān),一般取值為1.0~1.5 MPa,可以采用試注來確定。該工程所采用的漿液結(jié)石體7 d抗壓強(qiáng)度>0.8 MPa,其填充率需達(dá)到80%~85%,計(jì)劃采用20 min間隔內(nèi)單位時(shí)間注漿量<50 L/min,其注漿壓力<2.0 MPa,穩(wěn)定15 min即可終止注漿。
2.4 施工工藝
選擇注漿方法需要考慮漿液凝膠時(shí)間與巖土體類型等因素[4]。在雙液化學(xué)注漿中,漿液凝膠時(shí)間>5 min時(shí)可選單槍注漿;凝膠時(shí)間為2~5 min時(shí)可選1.5槍注漿;凝膠時(shí)間<2 min時(shí),采用雙槍注漿。由于本工程凝膠時(shí)間較短,采用雙槍注漿方式,即將水泥-粉煤灰漿液A和改性水玻璃B液一起泵入孔底混合。具體注漿流程參見圖2。
在注漿過程中,為確保注漿質(zhì)量,必須遵循“少量多次”的原則。混合水泥、粉煤灰和改性水玻璃(C-FA-MS)后,應(yīng)立即進(jìn)行注漿工作,以避免空氣進(jìn)入漿液中,對(duì)注漿質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。同時(shí),需要密切觀察漿液的填充效果和擴(kuò)散半徑,并隨時(shí)根據(jù)情況調(diào)整注漿壓力和方法。在注漿前,必須進(jìn)行清理,可使用稀釋的水泥漿進(jìn)行沖洗。但清理時(shí)間不應(yīng)過長(zhǎng),一般在5~10 min完成,同時(shí)需注意防止漏水情況。注漿泵和攪拌池的具體數(shù)值需在注漿前進(jìn)行測(cè)量,并隔一段時(shí)間進(jìn)行重復(fù)測(cè)量以保證漿液精準(zhǔn)度。配合采空區(qū)特點(diǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)情況和工程目的等,注漿漿液的配比需要通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定,如水固比取1∶1~1∶1.3,水泥占固相的15%~30%。除了在注漿前對(duì)具體數(shù)值進(jìn)行監(jiān)測(cè)外,隔段時(shí)間需進(jìn)行復(fù)測(cè),以確保注漿液質(zhì)量,保障加固效果。
施工人員在注漿作業(yè)期間,應(yīng)密切觀察注漿泵的吸漿量,并記錄所施加的泵壓力,以及注意觀測(cè)注漿過程中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象,并及時(shí)調(diào)整注漿濃度。如果吸漿量變化明顯,則需要及時(shí)調(diào)整漿液濃度。為保證注入的漿液能夠充分沉淀并固結(jié),間歇式注漿法的施工方式更為理想,最好待漿液水化及過濾后再進(jìn)行第二次注漿,以確保注漿的固結(jié)質(zhì)量。在注漿過程中,需要適時(shí)調(diào)整漿液濃度,遵循“先稀后濃”的原則,以有效控制注漿過程并根據(jù)吸漿量的變化進(jìn)行濃度調(diào)整。若吸漿量未明顯變化,一般可按2 h為界限增加漿液濃度。
如果鉆孔所在的空洞較大或是周圍與空隙相連通,那么注漿應(yīng)該采用雙液注漿方式,而不是加入速凝劑來制作單液漿。使用雙液漿能夠快速形成初次凝固物質(zhì),在鉆孔周圍形成堅(jiān)實(shí)的固結(jié)體,以阻止?jié){液的流失。此外,注入多孔性速凝漿料可以形成持久的、連續(xù)的阻擋漿液滲漏的物質(zhì)屏障,真正實(shí)現(xiàn)迅速密封的目的。
如路基下發(fā)現(xiàn)較大范圍的采空區(qū),可以利用注入骨料和采用旋噴固結(jié)技術(shù)的方法來充填空隙[5]。通過這種特殊的工藝,可以在采空區(qū)內(nèi)形成堅(jiān)固的柱狀支撐體,從而有效提高對(duì)覆巖層的支撐能力,保持路基的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。在多個(gè)支撐體形成后,可以使用混合漿液來填充剩余的空間。在施工之前,需經(jīng)過相關(guān)設(shè)計(jì)、監(jiān)理和建設(shè)單位的同意,且鉆孔孔徑相對(duì)于普通注漿孔要增加兩級(jí)。
3 加固效果評(píng)價(jià)
3.1 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方案
根據(jù)地質(zhì)條件和探測(cè)目的,采用了大地電磁層析法進(jìn)行探測(cè)。在大地電磁探測(cè)中,共有305個(gè)電分量點(diǎn),每個(gè)測(cè)點(diǎn)均有20個(gè)頻點(diǎn),分布在5條電分量剖面上,編號(hào)依次為1~5,水平距離依次為12.3 m、13.3 m、13.1 m、12.8 m,探測(cè)區(qū)域的寬度約為51 m。所有剖面的點(diǎn)距均為5 m。5條電分量剖面分布在路基中間隔離帶、路基上方兩側(cè)邊沿及路基兩側(cè)底部。
3.2 檢測(cè)結(jié)果分析
大地電磁探測(cè)剖面的編號(hào)為1~5號(hào)剖面,按照由北向南的順序排列。在剖面探測(cè)中,記錄了電磁場(chǎng)的電分量數(shù)據(jù),并通過軟件處理轉(zhuǎn)化為層析圖。剖面1、2探測(cè)情況具體如圖3~6所示。
對(duì)圖3剖面1曲線進(jìn)行分析可以看出,在不同頻率探測(cè)下,曲線形態(tài)相似,與淺層探測(cè)曲線接近,沒有明顯的異常情況。從圖4剖面1層析圖中可以看出,0號(hào)~20號(hào)測(cè)點(diǎn)電阻率數(shù)值由西向東呈現(xiàn)變小的趨勢(shì),這是由于該方向在探測(cè)時(shí)仍在施工,導(dǎo)致電場(chǎng)干擾所致。在具體測(cè)點(diǎn)處電阻率橫向與縱向均未發(fā)生異常情況。綜合判斷,在探測(cè)剖面1中未發(fā)現(xiàn)明顯異常低值的情況,100 m深度未見大型空洞,證明此次注漿效果較好。
對(duì)圖5剖面2曲線進(jìn)行分析可看出,在不同的探測(cè)頻率下,各點(diǎn)曲線形態(tài)接近,與淺部探測(cè)曲線也相似,沒有明顯的異常情況。15號(hào)測(cè)點(diǎn)處曲線較為松散,這說明該測(cè)點(diǎn)處存在底層漸變的情況,但是曲線向下有較大的延伸,因此并不屬于空洞情形。從圖6剖面2層析圖可以看到,剖面2與剖面1的圖像特征、形態(tài)基本一致,在具體測(cè)點(diǎn)處電阻率橫向與縱向均未發(fā)生異常情況。綜合判斷,在探測(cè)剖面2中未發(fā)現(xiàn)明顯異常低值的情況,100 m深度未見大型空洞,證明此次注漿效果較好。
[JP1]對(duì)余下的剖面3、剖面4、剖面5的電分量曲線圖與電分量層析圖進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)各探測(cè)頻率的曲線形態(tài)基本相近,與淺部探測(cè)曲線也非常相似,且并未出現(xiàn)顯著的低值異常。基于與剖面1、剖面2一致,具體測(cè)點(diǎn)處電阻率橫向與縱向均未發(fā)生異常情況。綜合判斷,在探測(cè)剖面3、剖面4、剖面5中未發(fā)現(xiàn)明顯異常低值的情況,100 m深度未見大型空洞,證明此次注漿效果較好。
4 結(jié)語
本文依托工程實(shí)踐對(duì)高速公路下伏采空區(qū)注漿關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析與研究,采用水泥粉煤灰改性水玻璃(C-FA-MS)新型速凝型作為注漿材料,明確漿液擴(kuò)散半徑、注漿量及注漿壓力,通過科學(xué)、合理的施工工藝對(duì)該采空區(qū)進(jìn)行加固處治。待加固處治完畢后,為檢驗(yàn)加固效果,利用大地電磁層析法對(duì)其進(jìn)行探測(cè),其探測(cè)結(jié)果表明地下100 m深度內(nèi)未出現(xiàn)采空區(qū)形成的空洞異常,表明注漿方式填充效果較好,達(dá)到預(yù)期加固目的。
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作者簡(jiǎn)介:覃周東(1985—),工程師,主要從事高速路監(jiān)理工作。