喬 飛
(湖北祥云集團(tuán)云華安化工有限公司, 湖北武穴 435400)
變換工藝流程見(jiàn)圖1。來(lái)自煤氣化裝置的粗煤氣(6.25 MPa、236 ℃)先后經(jīng)過(guò)煤氣水分離器(S04101)脫除水以及煤氣過(guò)濾器(S04102A/B)脫除飛灰等雜質(zhì)。經(jīng)過(guò)濾后的粗煤氣通過(guò)煤氣預(yù)熱器(E04101)預(yù)熱至265 ℃左右,進(jìn)入第一變換爐(R04101)進(jìn)行變換反應(yīng)。出R04101的變換氣(436 ℃)先后經(jīng)蒸汽過(guò)熱器 (E04102)、E04101以及中壓廢熱鍋爐(E04103),回收熱量并副產(chǎn)中壓過(guò)熱蒸汽(4.00 MPa、400 ℃),溫度降至260 ℃左右,進(jìn)入第二變換爐(R04102)進(jìn)行變換反應(yīng)。出R04102的變換氣進(jìn)入變換氣淬冷器(S04106),在S04106內(nèi)通過(guò)噴淋低溫冷凝液(原始開(kāi)車(chē)無(wú)低溫冷凝液,使用鍋爐給水)增濕降溫后進(jìn)入第三變換爐(R04103)進(jìn)行最終的變換反應(yīng)。通過(guò)三段絕熱變換將CO、H2O反應(yīng)生成H2和CO2,為低溫甲醇洗提供CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.7%的變換氣。
R04101—第一變換爐;R04102—第二變換爐;R04103—第三變換爐;S04101—煤氣水分離器;S04102—煤氣過(guò)濾器;S04106—變換氣淬冷器;E04101—煤氣預(yù)熱器;E04102—蒸汽過(guò)熱器;E04103—中壓廢鍋;E04104—低壓廢鍋;E04105—鍋爐水預(yù)熱器。
2021年9月開(kāi)車(chē)起,E04101壓差(20 kPa)緩慢上漲;2022年1月15日,發(fā)生負(fù)荷波動(dòng)后,E04101壓差由55 kPa上升到140 kPa;3月9日,E04101壓差上升到440 kPa,其間對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行一次切換(A 切至B)。拆檢E04101后,發(fā)現(xiàn)其中含有大量SiO2垢片(見(jiàn)圖2),進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行機(jī)械沖洗。但是,E04101管束窄,硅垢極難被徹底清除。
圖2 SiO2垢片
3月15日,投用滿負(fù)荷運(yùn)行,E04101壓差為78 kPa,3月25日,E04101壓差上漲至104 kPa。進(jìn)而分析工藝氣冷凝液,確定SiO2來(lái)自S04102(見(jiàn)表1)。
表1 SiO2來(lái)源排查分析數(shù)據(jù)
S04102瓷球主要成分為Al2O3和SiO2,對(duì)其進(jìn)行檢查,出現(xiàn)少量粉化,但瓷球外觀完整干凈,無(wú)煤灰等雜物;用無(wú)硅水對(duì)瓷球進(jìn)行蒸煮,發(fā)現(xiàn)有大量的SiO2產(chǎn)生,進(jìn)而確定了SiO2的來(lái)源。
(1) 分析工藝?yán)淠?,確定瓷球中的SiO2大量進(jìn)入E04101后遇高溫形成硅垢,造成列管堵塞。
(2) S04101分離效果差。工藝設(shè)計(jì)S04102不需要經(jīng)常排倒淋,實(shí)際每天需要排倒淋2~3次;同時(shí)S04101排液閥開(kāi)度長(zhǎng)期維持在1.5%,大量水汽經(jīng)過(guò)S04102時(shí)被冷凝,瓷球中的SiO2被冷凝液帶走。
更換含硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1%的瓷球,裝填后對(duì)瓷球進(jìn)行蒸汽沖洗,分析冷凝液的SiO2含量,發(fā)現(xiàn)其基本穩(wěn)定。緩慢投用過(guò)濾器,同時(shí)對(duì)出口工藝?yán)淠哼M(jìn)行分析,嚴(yán)密監(jiān)控E04101的壓差變化。
增強(qiáng)S04101高效分析,提高分離效果,減少冷凝液的產(chǎn)生,抑制瓷球中的SiO2被大量帶出。
改造前,原料氣未分離的工藝?yán)淠涸赟04102底部被冷凝,需要手動(dòng)排液;冷凝液一旦被排空,大量的煤氣會(huì)直接排放到現(xiàn)場(chǎng)。改造后,S04102底部不再積存冷凝液。經(jīng)過(guò)4個(gè)月滿負(fù)荷運(yùn)行,E04101壓差未出現(xiàn)上漲,為系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定、高效運(yùn)行提供了有力保障。
變換系統(tǒng)阻力增加,導(dǎo)致氣化操作壓力高、壓縮機(jī)負(fù)荷大、產(chǎn)量偏低。整個(gè)合成氨系統(tǒng)出現(xiàn)低產(chǎn)高耗現(xiàn)象,對(duì)變換系統(tǒng)本身的操作和設(shè)備都有危害。此次改造不僅解決了E04101結(jié)垢導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增加的問(wèn)題,同時(shí)也極大降低了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。