張 蒙
(中核陜西鈾濃縮有限公司生產(chǎn)運(yùn)行部,陜西 漢中 723312)
在鈾濃縮供取料廠房中,為了確保氣態(tài)工作介質(zhì)在輸送過程中不發(fā)生相變,防止物料在輸送管道、閥門等處發(fā)生冷凝,需要為工作壓力高于環(huán)境溫度對應(yīng)飽和蒸汽壓力的工藝管段敷設(shè)電伴加熱帶及其保溫層。
目前,供取料廠房使用的溫度控制設(shè)備基于PID控制,由于工藝工況對工作介質(zhì)流量要求的變化,電伴加熱系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)參數(shù)會發(fā)生變化,需要對PID控制參數(shù)進(jìn)行整定,而常規(guī)PID參數(shù)的整定較為煩瑣,給工藝參數(shù)的控制帶來了困難,同時對系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了威脅,因此必須加以研究和優(yōu)化。
電伴加熱系統(tǒng)由電伴加熱帶和加熱控制系統(tǒng)兩部分組成,主要包括電伴加熱帶、溫度傳感器、DCS控制設(shè)備、輸出模塊、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。在需要進(jìn)行電伴加熱的管道和工藝設(shè)備表面采用平行或纏繞的方式進(jìn)行電伴加熱帶的敷設(shè),按照工藝要求的測點(diǎn)安裝Pt100溫度傳感器,最外層敷設(shè)一層橡塑海綿進(jìn)行保溫。由現(xiàn)場控制盤柜、DCS控制站構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電伴加熱帶的溫度遠(yuǎn)程監(jiān)測、調(diào)節(jié)和超溫報警保護(hù)等功能。
在電伴加熱帶進(jìn)行加熱前,首先應(yīng)估算所敷設(shè)管道處散熱量,由于工藝工況要求,需根據(jù)電伴加熱所在管線的管道直徑、內(nèi)表面溫度、介質(zhì)溫度、保溫層厚度等參數(shù),計(jì)算所需電伴加熱單位長度的額定功率及電伴加熱帶長度等[1]。供取料廠房的工藝管道電伴加熱主要使用自限溫電伴加熱帶,額定溫度105℃,采用厚度為20mm的橡塑海綿作為保溫材料。根據(jù)工藝要求,管道外表面溫度需維持在(70±3)℃,而供取料系統(tǒng)凈化設(shè)備內(nèi)管道所處的環(huán)境溫度約為-20℃,因此要使用溫度控制器,通過調(diào)節(jié)電伴加熱帶加熱功率來控制工藝管道的電伴加熱溫度。參考《電伴加熱設(shè)計(jì)簡明手冊》對散熱量進(jìn)行估算,從而確定使用電伴加熱帶的額定功率、防爆等級等參數(shù)。
由《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50264—2013)所列散熱量計(jì)算公式可知,所敷設(shè)工藝管線處的散熱量為:
式中:Q為單溫保溫層外表面積的散熱量(W/m2);q為單溫管道長度的散熱量(W/m);T0為工藝管線表面溫度(℃);Ta為廠房環(huán)境溫度(℃);D0為工藝管道外徑(m);D1為敷設(shè)保溫層后的管道外徑(m);λ為管道平均溫度下導(dǎo)熱系數(shù)[W/(m·℃)],取λ=0.031;α為保溫層表面散熱系數(shù)[W/(m2·℃)]。
取α=27.23W/(m2·℃),將各數(shù)據(jù)代入公式(1)(2)中得到散熱量。由于設(shè)備所處環(huán)境為密閉低溫環(huán)境,制冷設(shè)備循環(huán)風(fēng)機(jī)、低溫等因素對電伴加熱的保溫效果有很大影響,在所得理論散熱量基礎(chǔ)上附加一值為1.2的保險系數(shù),即將所得理論散熱量乘以保險系數(shù),作為管道散熱量:q′=1.2q=24.94W/m。
由此確定使用額定功率為25W/m的自限溫電伴加熱帶。
大多數(shù)情況下,電伴加熱帶長度為敷設(shè)處工藝管道長度的1.1倍,每增加一個附件,需要增加1m電伴加熱帶。溫度不能滿足要求時,采用螺旋纏繞的方式,適當(dāng)增加電伴加熱長度,保證敷設(shè)功率滿足散熱量要求[2]。
供取料廠房使用的電伴加熱主要用于防止物料冷凝。正常工況下,工藝管道的工作介質(zhì)流量保持穩(wěn)定,廠房溫度、氣壓、對流等控制嚴(yán)格,電伴加熱系統(tǒng)熱傳導(dǎo)近似處于一階穩(wěn)態(tài)。特殊的情況,如本文所述的供取料廠房供料系統(tǒng)凈化操作期間,由于工藝管道內(nèi)部的工作介質(zhì)流量驟然增加,處于低溫狀態(tài)的工作介質(zhì)流過敷設(shè)有電伴加熱的管道時,會從工藝管道吸收大量熱量,使得電伴加熱溫度快速降低。而由于電伴加熱控制參數(shù)設(shè)置不合理,在溫度擾動下,電伴加熱溫度往往會超出運(yùn)行安全限值,控制過程中會出現(xiàn)較大超調(diào)等情況。
本文對鈾濃縮廠房供料凈化操作期間的工藝管線進(jìn)行電伴加熱實(shí)驗(yàn),記錄電伴加熱帶的溫度和管道內(nèi)工作介質(zhì)的壓力變化情況,如圖1所示。
圖1 凈化期間溫度/壓力統(tǒng)計(jì)圖
從圖1可以看出,每次凈化時,隨著供料凈化操作開始,工藝管道內(nèi)的工作介質(zhì)壓力上升,流量增大,介質(zhì)吸熱使得溫度快速下降,下降值在10℃左右。而隨著壓力下降至正常值,溫度逐漸恢復(fù)。整個過程呈現(xiàn)出降溫快、升溫緩慢、存在溫度超調(diào)的特點(diǎn),溫度波動的范圍超出了供取料廠房電伴加熱溫度控制偏差為±3℃的限值。
導(dǎo)致上述溫度控制超調(diào)大、響應(yīng)不及時等缺點(diǎn)的主要原因是電伴加熱控制參數(shù)設(shè)置不合理。常規(guī)的解決方式是對PID控制參數(shù)進(jìn)行人工整定,而整定過程較為煩瑣,且根據(jù)工藝工況的不同,會產(chǎn)生較大差異,使得溫度控制參數(shù)的整定頻次增加,給工藝參數(shù)的控制帶來困難,同時對系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來威脅。因此,根據(jù)設(shè)定的模糊規(guī)則,對控制器P、I、D三個控制參數(shù)值進(jìn)行優(yōu)化,使系統(tǒng)應(yīng)對環(huán)境擾動和自身干擾的性能增強(qiáng),從而達(dá)到滿意的控制效果。
伴熱溫度的提升是依靠電伴加熱帶輸出,降溫則是依靠環(huán)境自然冷卻,在進(jìn)行臨時電伴加熱敷設(shè)時,由于伴熱設(shè)備的復(fù)雜性和環(huán)境因素如溫度、對流、保溫等因素的多變性,想要精準(zhǔn)地建立數(shù)學(xué)模型就比較困難,因此采用一組固定的P、I、D控制參數(shù)進(jìn)行電伴加熱溫度控制,在存在較大干擾因素時,實(shí)際溫度不易達(dá)到設(shè)定值要求范圍,需要根據(jù)偏差情況進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化。
采用模糊自整定算法的加熱控制器主要由兩部分組成,即常規(guī)控制器、PID優(yōu)化控制算法,從而實(shí)現(xiàn)基于設(shè)定溫度和實(shí)際溫度偏差的P、I、D參數(shù)優(yōu)化[3]。在運(yùn)行中通過不斷檢測實(shí)際溫度和溫度變化率,根據(jù)模糊自整定程序?qū)θ齻€參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,最終得到一組控制效果達(dá)到優(yōu)化條件的參數(shù),使電伴加熱溫度滿足控制要求,提升抗擾動性能。下面對控制器采用了模糊自整定PID算法,其基本模式為兩輸入、三輸出,通過控制器對溫度及其變化量進(jìn)行采樣,進(jìn)行模糊推理后,進(jìn)行參數(shù)自整定。
如上文所述,采用模糊自整定PID控制的電伴加熱系統(tǒng)具有控制在線整定、精度高、超調(diào)小、穩(wěn)定性好等特點(diǎn),因此本文對該裝置進(jìn)行了試運(yùn)行。
模糊自整定PID控制器在溫度控制方面具有在線PID參數(shù)整定功能,其控制過程無超調(diào),應(yīng)用技術(shù)成熟,安全可靠。本文所應(yīng)用的控制器采用專用微處理器調(diào)節(jié)儀表、開關(guān)電源和表面貼裝技術(shù)(SMT),因此具有小巧、可靠等優(yōu)點(diǎn)。通過智能控制功能和自整定功能,操作者可以通過簡單的操作獲得良好的參數(shù)整定效果[4]。
裝置主要功能特點(diǎn):(1)可支持熱電偶、熱電阻、模擬量等多種信號自由輸入,量程自由設(shè)置;(2)軟件調(diào)零調(diào)滿度,冷端單獨(dú)測溫,放大器自穩(wěn)零,顯示精度優(yōu)于0.5%FS;(3)采用模糊自整定PID方法,實(shí)現(xiàn)PID控制參數(shù)在線整定,與傳統(tǒng)PID控制相比,具有控溫迅速、響應(yīng)快、超調(diào)小、精度高等特點(diǎn)。
控制器通過比較溫度探頭測量值和設(shè)定值得到偏差以及該偏差的變化速率,根據(jù)PID控制參數(shù),將運(yùn)算結(jié)果作為輸出信號驅(qū)動固態(tài)繼電器,控制電伴加熱帶輸出接通和斷開,從而控制電伴加熱帶的輸出功率調(diào)節(jié),以控制加熱溫度。在凈化操作過程中,由于工藝工況發(fā)生變化,或由于環(huán)境溫度變化、保溫層老化導(dǎo)致保溫性能下降等因素,電伴加熱溫度控制特性會發(fā)生較大變化,原有的PID控制參數(shù)不能達(dá)到最優(yōu)的控制效果,使得溫度控制超調(diào)增加,溫度控制穩(wěn)定性變差,管道溫度低于控制限值,容易發(fā)生物料在工藝管道處冷凝的問題,阻塞工藝管道,給系統(tǒng)運(yùn)行帶來安全威脅。此時,基于模糊控制規(guī)則,可以通過對模糊控制器的PID控制參數(shù)進(jìn)行在線優(yōu)化,得到一組優(yōu)化后的控制參數(shù),使得控制系統(tǒng)回歸最佳控制效果。
本文使用模糊自整定PID控制器,對控制參數(shù)進(jìn)行在線整定,在與上文同樣工況下進(jìn)行電伴加熱實(shí)驗(yàn)。
使用常規(guī)PID控制參數(shù)作為對照組,P、I、D三個控制參數(shù)分別為35%、180s、100s,先在對照組參數(shù)下進(jìn)行升溫實(shí)驗(yàn),記錄溫度變化。在同等初始條件下,對P、I、D三個參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,并將優(yōu)化后的參數(shù)作為新的控制參數(shù),再次進(jìn)行升溫實(shí)驗(yàn),優(yōu)化后的P、I、D參數(shù)分別為40%、249s、62s。圖2為實(shí)驗(yàn)期間模糊PID控制方式下,供料凈化操作時溫度與壓力的變化情況。
圖2 加熱實(shí)驗(yàn)溫度/壓力統(tǒng)計(jì)圖
從圖2中可以看出,在與上文同等工況下,通過模糊PID控制器進(jìn)行在線整定后,控制性能明顯提升。隨著工作介質(zhì)壓力的增加,電伴加熱系統(tǒng)溫度下降在3℃以內(nèi)。當(dāng)供料凈化操作結(jié)束,工作介質(zhì)壓力恢復(fù)至正常值時,電伴加熱溫度能夠迅速穩(wěn)定至(控制值±3)℃。溫度控制響應(yīng)迅速,基本做到了無超調(diào),反映出良好的系統(tǒng)穩(wěn)定性。
綜上所述,通過使用模糊自整定PID控制器,電伴加熱系統(tǒng)能夠在保證運(yùn)行時伴熱溫度要求的同時,提高運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性。其主要優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)溫度維持穩(wěn)定,滿足運(yùn)行需求。運(yùn)行期間溫度滿足(70±3)℃的運(yùn)行要求。
(2)參數(shù)在線整定,提高控制精度。采用模糊自整定PID控制器,在敷設(shè)好電伴加熱帶后,對系統(tǒng)進(jìn)行在線參數(shù)整定,可以提高溫度控制精度,系統(tǒng)無超調(diào),動態(tài)性能穩(wěn)定。