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        交直流串擾對某輸送裝置控制系統(tǒng)的影響分析

        2023-03-01 03:17:58
        船海工程 2023年1期
        關(guān)鍵詞:分布電容芯線屏蔽

        黃 龍

        (中國船舶集團有限公司第七一三研究所,鄭州 450015)

        某輸送裝置是配合某裝備使用的設(shè)備,主要完成為該裝備輸送補給的任務(wù),保障該裝備的正常工作。裝備的控制系統(tǒng)通過接線箱,與電機和其他用電設(shè)備相連,其與接線箱之間有多根互聯(lián)電纜,均帶有外屏蔽,輸送裝置的控制系統(tǒng)與裝備的控制系統(tǒng)之間有1根互聯(lián)電纜,用于傳輸直流電源及開關(guān)量信號,該電纜帶有外屏蔽,兩者連接關(guān)系示意圖見圖1。

        圖1 裝備控制系統(tǒng)與輸送裝置控制系統(tǒng)連接關(guān)系

        其中裝備控制系統(tǒng)至接線箱電纜長約30 m,輸送裝置的控制系統(tǒng)與裝備的控制系統(tǒng)之間電纜長約8 m。在日常使用過程中,出現(xiàn)輸送裝置向下輸送物資時,在啟動工況后,輸送裝置控制系統(tǒng)鍵盤按鍵短暫失效問題,該故障經(jīng)過一段時間后可自動恢復(fù)正常,該問題只在此特定條件下出現(xiàn),可重復(fù)出現(xiàn),在其他工作方式下輸送裝置控制系統(tǒng)工作正常。為了解決此問題,進行故障原因分析及故障定位,針對故障原因制定應(yīng)對措施,將故障消除。

        1 原因分析及故障定位

        為了能夠準確定位故障原因,建立故障樹,見圖2。

        圖2 故障樹

        鍵盤故障,線路虛焊,顯示器故障,控制器電源板輸出異常,程序運行異常,直流電源干擾,主板故障。

        根據(jù)現(xiàn)場情況對事件進行初步分析。

        在故障現(xiàn)象出現(xiàn)后,經(jīng)過一段時間,按鍵響應(yīng)自動恢復(fù)正常,且不會在其他工況出現(xiàn)按鍵延遲問題,可排除鍵盤故障。

        檢查輸送裝置控制器、輸送裝置與裝備連接線、直流回路所有線纜的焊接情況,未發(fā)現(xiàn)有虛焊情況,可排除線路虛焊。

        在故障出現(xiàn)時,通過手動操作某些開關(guān),改變其通斷狀態(tài),可在顯示器上觀察到手動操作的開關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,說明程序運行正常且顯示器工作正常,可排除顯示器故障以及程序運行異常。

        輸送裝置向下輸送物資的工況啟動時,輸送裝置配套裝備的控制系統(tǒng)會自動起動電機,該電機交流動力線與控制用直流電在同一根電纜中,電機動力線和控制用直流電進入裝備的控制系統(tǒng)機柜后分開布線,控制用直流電最終通過互聯(lián)電纜輸送給輸送裝置控制系統(tǒng),其他工況工作時,則該電機不會起動。電機起動時,會產(chǎn)生了較大的起動電流,其可能會在交流線路中產(chǎn)生高頻干擾,由于線纜較長,線間產(chǎn)生的分布電容為干擾提供了耦合路徑,高頻干擾通過耦合進入直流電線路中,對輸送裝置控制系統(tǒng)造成干擾,導(dǎo)致其鍵盤出現(xiàn)按鍵延遲現(xiàn)象。故直流電源干擾可能是導(dǎo)致故障的原因。

        控制器電源板輸出異常會影響主板等其他板卡正常工作,故控制器電源板輸出異常可能是導(dǎo)致故障的原因。

        主板是為顯示器、鍵盤提供接口的板卡,根據(jù)現(xiàn)有現(xiàn)象,無法排除短暫出現(xiàn)主板故障的可能,故主板故障可能是導(dǎo)致故障的原因。

        經(jīng)過初步分析,認為直流電源干擾、控制器電源板輸出異常、主板故障可能是導(dǎo)致故障的原因,為了進一步進行準確的故障定位,在現(xiàn)場進行了詳細的排查工作。

        用示波器對輸送裝置控制系統(tǒng)直流電回路(24 V)進行檢查,結(jié)果見圖3。由圖3可見,在電機起動的瞬間,可見直流回路中產(chǎn)生了高頻干擾,干擾尖峰幅值最高超過40 V,最低小于5 V,持續(xù)時間約200 μs。干擾通過裝備控制系統(tǒng)到輸送裝置控制系統(tǒng)傳輸后,沒有明顯變化,基本可以說明干擾的產(chǎn)生和耦合不是發(fā)生在兩者之間的傳輸線路上。為了確認故障是否由干擾造成,從船上引出純凈的24 V直流電,直接引入輸送裝置控制系統(tǒng),并將原先從裝備控制系統(tǒng)引入的直流電線路拆掉,此時復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,故障消除;再將裝備上電機動力線與控制用直流電所在電纜中,直流電部分線路斷開,引入艦電24 V至裝備控制系統(tǒng)柜體中,此時復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,故障消除。可見引入純凈的直流電后,故障消除。綜上可知直流電源干擾是造成故障的原因。

        圖3 輸送裝置直流回路波形

        測試在故障發(fā)生時控制器電源板輸出波形,通過測試發(fā)現(xiàn)控制器電源板輸出平穩(wěn),無干擾,見圖4,故可排除控制器電源板輸出異常。

        圖4 控制器電源板輸出波形

        更換1塊新的主板,復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,故障依舊存在,故可排除主板故障的可能。

        從排查中可見,干擾出現(xiàn)在電機起動瞬間,由于線纜長度較長,線間的分布電容很有可能為干擾進入直流回路提供了耦合路徑[1]。為了確認上述猜想,針對直流電源干擾進行仿真分析,為了提高計算效率,仿真模型在實際情況基礎(chǔ)上進行簡化,模型中電纜為4芯電纜,用分布電容代替線纜長度,電纜帶有外屏蔽,長度設(shè)置為1 m,線芯1、2之間增加激勵和負載,線芯3、4之間增加阻性負載,分布電容加入模型電路中,得到仿真模型原理圖見圖5。

        圖5 仿真模型原理

        文獻[2、3]提供了平行導(dǎo)線之間的分布電容計算公式,略有不同,但經(jīng)過代入相同參數(shù)計算可知,公式計算結(jié)果基本一致,本文線間分布電容借鑒文獻[3]中公式計算,即式(1)。

        (1)

        式中:C為分布電容,μF;ε為真空介電常數(shù);L為導(dǎo)線長度,km;D為芯線間距,mm;d為芯線直徑,mm。根據(jù)實際情況選取導(dǎo)線長度為30 m,芯線間距為2 mm,芯線直徑為3 mm,計算可得分布電容大小為2.898 nF。

        利用仿真軟件的時域分析功能,加入一個高頻干擾波,根據(jù)圖3可見,干擾的持續(xù)時間為μs級,故選取干擾波的具體參數(shù)見圖6,加入干擾后,在電阻R1回路上產(chǎn)生的干擾電流見圖7。

        圖6 干擾波參數(shù)

        圖7 R1回路產(chǎn)生的干擾

        從仿真結(jié)果可見,進入電阻R1回路的干擾峰值電壓為26.734 4 V,持續(xù)時間約15 μs,仿真結(jié)果與實際情況基本吻合。通過仿真結(jié)果可見,長導(dǎo)線內(nèi)部如果產(chǎn)生了干擾,會在線間發(fā)生串擾。通過檢查裝備的控制機柜中交流動力線和控制直流電走線,發(fā)現(xiàn)交流動力線從連接器插座引出后在機柜左側(cè)走線,且芯線外纏有屏蔽網(wǎng),控制直流電在機柜右側(cè)走線,兩者線路距離較大,且交流接觸器等元器件均在機柜下方,直流回路相關(guān)元器件在機柜上方,兩者空間上也沒有交集,故認為其他交流用電設(shè)備產(chǎn)生的干擾在機柜內(nèi)耦合進入直流回路的可能性較小。之前已排除掉裝備控制系統(tǒng)到輸送裝置控制系統(tǒng)傳輸線路成為耦合路徑的可能,通過仿真分析和現(xiàn)場排查情況,可確認干擾由電機起動時產(chǎn)生,且干擾的耦合路徑是裝備控制系統(tǒng)中W18電纜。

        2 解決措施及效果

        針對此現(xiàn)象,考慮從4個方面采取措施:降低電機起動電流以降低干擾;切斷耦合路徑;增強輸送裝置控制系統(tǒng)自身抗干擾能力;優(yōu)化系統(tǒng)接地。

        2.1 降低電機起動電流以降低干擾

        電機為普通三相交流異步電機,起動采用接觸器控制的直接起動的方式,在接觸器吸合過程中,會產(chǎn)生瞬變的電壓和電流,產(chǎn)生高頻干擾[4];電機起動時會產(chǎn)生較大的起動電流,一般為額定電流的2~7倍,部分國產(chǎn)電機甚至達到8~12倍[5],雖然起動電流持續(xù)時間較短(ms級)[6],但由于電機繞組的感性負載特性,在起動時也會產(chǎn)生高頻諧波干擾。針對此問題,一般可采取降壓起動、軟起動方式降低電機起動電流[7],起動電流下降有利于降低高頻干擾。降壓起動有多種方法,如定子串電阻起動、Y-Δ起動等,定子串電阻起動原理是在電機起動時降低電機定子繞組電壓,在完成起動后,再加以額定電壓使其正常工作,Y-Δ起動原理是電機起動時接線采用Y形接法,電機接近額定轉(zhuǎn)速后再采用Δ接法[8]。電機軟起動原理是通過在電機電路上增加一種控制裝置,使其自動調(diào)節(jié)電機電壓,得到期望的起動性能。根據(jù)文獻[5]的研究結(jié)果可知,采取定子串電阻起動可降低電機起動階段電流約50%,軟起動可降低電機起動階段電流約80%,且對電機穩(wěn)定運行也有所改善;由文獻[9]可知,采用Y-Δ起動方法后,可降低電機起動階段電流約2/3。

        由于電機起動控制由裝備控制系統(tǒng)執(zhí)行,對其進行改造并進行實際試驗難度較大,故上述方案沒有進行實際試驗,僅進行仿真驗證。在原有模型基礎(chǔ)上,修改干擾參數(shù),使激勵產(chǎn)生的電流尖峰幅值下降80%,仿真結(jié)果見圖8。

        圖8 降低電機起動電流后R1回路產(chǎn)生的干擾

        從結(jié)果可見,干擾的電壓峰值下降到5.661 39 V,下降了78%,從仿真結(jié)果可見降低干擾源即電機起動電流,可有效降低干擾幅值,此干擾在輸送裝置控制系統(tǒng)可接受的范圍內(nèi),理論上采用降低電機起動電流的方法可使故障消除。

        2.2 切斷耦合路徑

        通過前文分析,干擾產(chǎn)生于交流回路,并通過線間分布電容耦合進入直流回路,針對此問題,采用芯線帶有屏蔽層的電纜理論上可有效阻斷耦合路徑。經(jīng)過前期檢查,確認當前使用的電纜僅有外屏蔽層,芯線無屏蔽層。通過仿真分析,觀察更換芯線帶屏蔽層的電纜后,干擾衰減的效果。對之前的仿真模型進行修改,將電纜更換為芯線帶屏蔽電纜,芯線屏蔽和外屏蔽一致,并將屏蔽層良好接地,由于增加芯線屏蔽,線間分布電容取消,修改后的仿真模型見圖9。

        圖9 芯線帶屏蔽的電纜仿真模型

        增加與前述仿真相同的干擾,結(jié)果見圖10。

        圖10 芯線帶屏蔽的電纜仿真模型中R1回路產(chǎn)生的干擾

        從結(jié)果可見,干擾相比之前大幅下降,峰值僅有0.745 V,說明采用芯線帶屏蔽的電纜可有效降低線間的耦合干擾。

        現(xiàn)場進行試驗驗證,將W18電纜更換為芯線帶外屏蔽層的同類型電纜,并將外屏蔽層和芯線屏蔽層在連接器兩端采用360°連接方式有效接地,以保證屏蔽的連續(xù)性[10],復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,用示波器測試直流回路波形,見圖11,從波形中已經(jīng)看不到明顯的干擾存在,此時輸送裝置控制系統(tǒng)鍵盤正常響應(yīng)按鍵操作,故障消除,試驗證明切斷耦合路徑措施有效。

        圖11 采用芯線帶屏蔽電纜后輸送裝置直流回路波形

        2.3 增強輸送裝置控制系統(tǒng)自身抗干擾能力

        輸送裝置控制箱內(nèi)部沒有濾波器件,對配套裝備提供的直流電沒有進行濾波處理直接使用。按照功率要求,在控制箱直流電輸入端增加一個隔離濾波電源。目前隔離技術(shù)應(yīng)用最多的有光耦隔離、電容隔離、變壓器隔離[11],考慮到輸送裝置控制系統(tǒng)內(nèi)空間較小以及整體電磁兼容性的要求,最終采用了電容隔離技術(shù)的隔離電源進行試驗,使其對輸入電源進行濾波處理,輸出較純凈的直流24 V電源。此時復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,用示波器測試直流回路波形,見圖12,可見干擾幅值降低明顯,持續(xù)時間也大幅下降,此時輸送裝置控制系統(tǒng)鍵盤正常響應(yīng)按鍵操作,故障消除,雖然此時仍然有一些干擾存在,但已經(jīng)在系統(tǒng)可以承受的范圍之內(nèi),說明增強輸送裝置控制系統(tǒng)自身抗干擾能力措施有效。

        圖12 增加隔離濾波器后輸送裝置直流回路波形

        2.4 優(yōu)化系統(tǒng)接地

        提升系統(tǒng)抗干擾能力的接地策略一般有兩種,即降低接地電阻和降低地環(huán)路干擾[12-13]。降低接地電阻一般采取增加接地面積、降低接地導(dǎo)線電阻等方法,具體實施時可采用接地點增加墊片等方式增加接地面積,采用增加接地線截面積、盡量用短的接地線、設(shè)置帶有金屬接地裝置的端子排[14]等方法降低接地電阻;降低地環(huán)路干擾則需要通過優(yōu)化接地方法實現(xiàn)。自動化控制系統(tǒng)中常用的接地方法有兩種:串聯(lián)接地和并聯(lián)接地,兩種接地方式見圖13、14。

        圖13 串聯(lián)接地

        圖14 并聯(lián)接地

        這兩者各有優(yōu)劣,串聯(lián)接地的優(yōu)點是接線方法簡單,易于實現(xiàn),成本低,缺點是各接地回路之間會產(chǎn)生相互干擾;并聯(lián)接地的優(yōu)點是每個回路的地電位只與本回路的地電流和地阻抗有關(guān),不會與其他回路發(fā)生相互干擾,缺點是每個回路都需要一根單獨的地線,實際操作和接線時都非常繁瑣。在優(yōu)化接地方法時需要權(quán)衡利弊,對易受干擾的元器件采用并聯(lián)接地方法,其余采用串聯(lián)接地方法,能夠保證較好的接地效果和較高的經(jīng)濟性及可操作性。

        檢查輸送裝置控制箱接地情況,控制箱通過螺釘與背架隔振器連接,隔振器通過螺釘與船體相連,實現(xiàn)控制箱箱體接地,控制箱內(nèi)部元器件接地采取就近接地的方式,整體的接地方式屬串聯(lián)接地。在檢查接地連接時,發(fā)現(xiàn)控制箱與背架隔振器連接的螺釘孔處涂有油漆,導(dǎo)致箱體與接地螺釘不能較好的接觸,甚至無法接觸,導(dǎo)致接地不良。將多余油漆磨掉,并且在螺釘上加裝墊片,增大接觸面積,確保良好接地。同時將元器件就近接地更改為距離較近的元器件集中在接地點接地,以減少接地回路,并根據(jù)地線分流原則,將安全、信號、噪聲分線[15],控制器接地直接與箱體接地點相連。增加隔離濾波電源并優(yōu)化接地后,復(fù)現(xiàn)故障出現(xiàn)時的條件,用示波器測試直流回路波形,見圖15,此時輸送裝置控制系統(tǒng)鍵盤正常響應(yīng)按鍵操作,故障消除,從圖15中可見,干擾較圖12有所減小,說明優(yōu)化系統(tǒng)接地措施有效。

        圖15 增加隔離濾波器且優(yōu)化接地后輸送裝置直流回路波形

        3 結(jié)論

        通過對某輸送裝置鍵盤按鍵短暫失效故障的分析,可以得到如下啟示。

        1)在控制系統(tǒng)設(shè)計時,應(yīng)盡可能避免使可能產(chǎn)生干擾的交流回路和直流回路在同一根電纜中,如果此種現(xiàn)象無法避免,則應(yīng)使用芯線帶有屏蔽層的電纜并且做好屏蔽層的接地,以最大限度降低交直流串擾的不利影響。

        2)在控制系統(tǒng)的電源輸入端,應(yīng)盡可能使用隔離濾波設(shè)備,以增強系統(tǒng)的抗干擾能力。

        3)在系統(tǒng)接地設(shè)計時,要綜合考慮系統(tǒng)內(nèi)部元器件的敏感度,并將地線分類,設(shè)置足夠的接地點,確保系統(tǒng)達到最好的接地效果。

        4)在檢查輸送裝置控制箱接地時發(fā)現(xiàn)接地螺釘孔涂有油漆的情況,暴露出設(shè)備在生產(chǎn)交付時存在檢驗不細的問題,雖然是一個簡單的油漆后外觀檢查項目,會關(guān)系到整個系統(tǒng)的接地情況,在設(shè)置檢驗項目時,要涵蓋所有可能影響設(shè)備功能、性能的項目,在產(chǎn)品檢驗時,應(yīng)做到認真負責(zé)、應(yīng)檢盡檢,避免類似情況再次發(fā)生。

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