張超,葉昊,嚴(yán)大群
(江蘇科行環(huán)保股份有限公司,江蘇 鹽城 224051)
目前,焦?fàn)t煙道氣常用的治理工藝為“中低溫SCR 脫硝+余熱回收+氨法脫硫+(消白)+煙囪直排”,該工藝存在脫硫塔腐蝕、脫硝效率衰減、余熱鍋爐阻力異常等問題,影響焦?fàn)t正常生產(chǎn)?,F(xiàn)階段,焦化廠逐步采用“SDS 脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝方案改造,表現(xiàn)較優(yōu)。柳鋼首套“SDS 脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”裝置投運以來,焦?fàn)t煙氣的二氧化硫、氮氧化物及顆粒物均穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放[1],目前陜西一批焦化單位也正進(jìn)行相關(guān)的脫硫脫硝工藝改造。
焦?fàn)t煙氣通過地下煙道引出,先進(jìn)入換熱器降溫至260℃以下后,進(jìn)入SDS 脫硫除塵系統(tǒng),去除煙氣中SO2、粉塵,再進(jìn)入SCR 脫硝反應(yīng)器,脫除煙氣中的NOx,然后進(jìn)入余熱鍋爐回收余熱,最后進(jìn)入原混凝土煙囪排放。煙氣排放溫度為130℃—160℃,不存在冒白煙現(xiàn)象。
煙氣進(jìn)入脫硫反應(yīng)器,并噴入碳酸氫鈉(小蘇打,NaHCO3)超細(xì)粉。碳酸氫鈉在高溫下分解出高活性Na2CO3和CO2,Na2CO3與煙氣中的SO2及其他酸性介質(zhì)(如SO3、HF、HCl 等)發(fā)生反應(yīng)后,被吸收凈化。脫硫后粉狀顆粒產(chǎn)物隨氣流進(jìn)入布袋除塵器后被收集。同時碳酸氫鈉還可通過物理吸附去除一些無機(jī)和有機(jī)微量物質(zhì)。反應(yīng)式如下:
煙氣溫度在160℃以上時,SDS 脫硫效率可以達(dá)到95℃,而且?guī)缀醪辉黾訜煔庀到y(tǒng)的運行阻力。另外,相較于其他脫硫工藝,SDS 工藝溫降小(可控制在10℃—15℃)、布置緊湊、無廢水產(chǎn)生。
SCR 技術(shù)成熟,脫硝效率高且穩(wěn)定,是煙氣脫硝超低排放應(yīng)用最廣的工藝之一。其原理是在高溫和催化劑的作用下,利用噴入煙氣中的NH3將煙氣中的NOx還原為N2和水。SCR 技術(shù)的核心是催化劑,在焦化行業(yè)脫硫中,主要使用中低溫催化劑,反應(yīng)溫度區(qū)間為160℃—250℃。脫硝效率和催化劑活性下降的主要原因是:1)煙氣夾帶的焦油黏附在催化劑表面;2)硫酸鹽化和表面硫酸銨的沉積造成催化劑中毒[2]。
在SDS 脫硫脫硝工藝中,SDS 脫硫除塵前置,可以改性吸附煙氣中的焦油和其他雜質(zhì),為催化劑的使用創(chuàng)造理想的條件。此外,裝置增加催化劑熱解析系統(tǒng),將脫硝反應(yīng)器周期性加熱至350℃左右,將黏附在催化劑表面的硫酸氫氨可以通過熱解析的方式進(jìn)行分解去除。
以陜西某焦化廠2#煙氣脫硫改造項目為例,焦?fàn)t規(guī)格為:2×65 孔、5.5m 搗固爐,焦?fàn)t煙氣參數(shù)如表1 所示。原焦?fàn)t脫硫脫硝采用的工藝路線為“中低溫SCR 脫硝+余熱回收+氨法脫硫+脫硫塔煙囪直排”,改造后的工藝路線為“換熱器+鈉基干法脫硫+布袋除塵+SCR 脫硝(利舊)+余熱鍋爐(利舊)+引風(fēng)機(jī)(利舊)+焦?fàn)t煙囪排放”。該改造項目現(xiàn)已投入運行,各項指標(biāo)均達(dá)到了排放要求。
表1 焦?fàn)t煙氣與實際排放參數(shù)
2.2.1 SDS 脫硫工藝設(shè)計總結(jié)
(1)小蘇打料倉防堵。市場袋裝小蘇打一般粒徑小于1mm,易壓實結(jié)塊,而且儲存時易吸潮板結(jié)。設(shè)計時考慮:1)料倉設(shè)計按24 小時容量考慮,每天需加料一次;2)料倉內(nèi)部設(shè)計拱裝支撐,防止物料壓實;3)料斗設(shè)計大功率振壁器。
(2)反應(yīng)溫度確定。SDS 脫硫要求反應(yīng)溫度大于140℃,提高溫度有利于提高脫硫效率,減小脫硫劑的小時耗量,同時考慮除塵器濾袋的耐溫,控制溫度一般不超過260℃。
(3)反應(yīng)時間確定。根據(jù)工程實例,脫硫反應(yīng)2s 即可;進(jìn)一步延長反應(yīng)時間,脫硫效率無明顯提升。噴射口應(yīng)布置在有利于脫硫劑與煙氣混合的位置。
(4)脫硫溫降控制。除塵器濾袋濾料最高耐溫為260℃,中低溫SCR 要求溫度越高越好,這就要求除塵器本體及除塵與脫硝間的連接煙道溫降越低越好。設(shè)計時考慮:1)相關(guān)煙道和除塵器本體保溫采用硅酸鋁棉且增加厚度;2)除塵器檢修門、孔等均采用雙層保溫結(jié)構(gòu)。項目實際控制溫降在10℃左右。
2.2.2 中低溫SCR 工藝設(shè)計總結(jié)
(1)反應(yīng)溫度的確定。脫硝效率隨著溫度的升高而快速增大,溫度超過230℃時,脫硝效率隨溫度升高的增速變緩[3],這就要求前端脫硫系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格控制溫降。催化劑溫度與脫硝效率曲線見下圖。焦?fàn)t推薦SCR 反應(yīng)溫度為200℃—250℃,無需額外加熱煙道氣。
催化劑溫度與效率曲線
(2)反應(yīng)器流場模擬。設(shè)計結(jié)合流場分析結(jié)果并進(jìn)行合理優(yōu)化,確保滿足《火力發(fā)電廠煙氣脫硝設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(DL/T 5480—2013)的相關(guān)要求。
(3)優(yōu)化噴氨格柵的設(shè)計,控制氨氮摩爾比。增加氨氮比可以提高脫硝效率,但氨逃逸超過3ppm,會加劇催化劑活性下降,并造成二次污染。
(4)催化劑熱解析系統(tǒng)。項目設(shè)計反應(yīng)器分四個倉室,可實現(xiàn)單倉獨立在線解析。熱解析流程:將高溫循環(huán)風(fēng)機(jī)抽取脫硝后的高溫?zé)煔猓捎媒範(fàn)t煤氣加熱爐進(jìn)行加熱,保證脫硝單倉室溫度為350℃左右,保溫12—24h,排出的含硫氣體返回SDS 脫硫前端。
2.2.3 新增阻力控制
焦?fàn)t現(xiàn)場布置緊湊,改造空間小,煙道路徑長。項目要求舊引風(fēng)機(jī)不改造,而且不影響焦?fàn)t正常生產(chǎn),明確“換熱器+SDS 脫硫除塵”阻力不得高于1800Pa。設(shè)計時考慮:1)選用上升管式余熱鍋爐,設(shè)置蒸汽吹灰裝置,可在線清灰;2)優(yōu)化煙道設(shè)計,如連接煙道布置順暢、風(fēng)速≤15m/s、彎曲半徑1.5D、異徑接頭增加導(dǎo)流板等;3)布袋除塵器過濾風(fēng)速選擇0.7—0.8m/min。
項目實際運行時,“換熱器+SDS 脫硫除塵”阻力可保證不大于1500Pa,確保了焦?fàn)t正常生產(chǎn)。
2.2.4 副產(chǎn)物回收
SDS 脫硫副產(chǎn)物主要為Na2SO4,一般為灰色粉末狀物質(zhì),有一定的吸潮性,屬于一般工業(yè)廢棄物。副產(chǎn)物化學(xué)分析詳見表2。
表2 陜西某焦化廠SDS 副產(chǎn)物化學(xué)分析
應(yīng)在方案初期與業(yè)主溝通脫硫副產(chǎn)物去向,避免二次污染。目前有部分企業(yè)將脫硫副產(chǎn)物配煤煉焦,鋼鐵聯(lián)合企業(yè)將脫硫副產(chǎn)物回配燒結(jié)機(jī)處理[4]。
在焦化行業(yè),SDS 干法脫硫脫硝工藝在溫降低、無廢水、系統(tǒng)阻力低等方面較其他工藝,有較好的優(yōu)勢。SDS 脫硫前置,保證了較高的脫硫效率,脫硫除塵后的煙氣進(jìn)一步進(jìn)行中低溫SCR 脫硝,有效保證了脫硝效率的穩(wěn)定性,并延長了催化劑使用壽命。該工藝更可拓展到其他行業(yè)。同時,SDS 干法脫硫脫硝工藝缺點也很明顯,脫硫的副產(chǎn)物綜合利用還有待進(jìn)一步開發(fā),避免成為新的污染源。