陳 偉 羅宿明 華繼偉 單曉明 華稱祥
(中國航發(fā)湖南動力機械研究所,湖南株洲 412000)
航空發(fā)動機在研制、批產(chǎn)、使用全過程中,試驗是一個至關重要的環(huán)節(jié),大多數(shù)的技術質量問題可以在這個環(huán)節(jié)暴露。一方面,必須按照相應規(guī)范和要求,開展大量考核性驗證和試驗,滿足產(chǎn)品安全性、可靠性和使用壽命的要求;另一方面,由于實際工作的復雜性、使用狀態(tài)的差異性、客觀現(xiàn)實的不適應性等原因,目前還不能完全通過數(shù)值仿真和分析預測解決發(fā)動機全包線范圍內的所有問題。因此,在航空發(fā)動機技術發(fā)展過程中,試驗及測試貫穿研制過程和技術發(fā)展的各個環(huán)節(jié),且占比依然很大[1]。有效的試驗數(shù)據(jù)可以修正和完善航空發(fā)動機設計理論和數(shù)值仿真計算模型,不斷推動航空發(fā)動機設計技術的創(chuàng)新發(fā)展[2-3]。
某型渦軸發(fā)動機是中法雙方以“風險共擔、對等合作”方式聯(lián)合研制的具有第四代技術特征的先進民用渦軸發(fā)動機,首裝7 噸級民用直升機。該型渦軸發(fā)動機在適航取證階段,需要驗證發(fā)動機投入使用后,在3000 小時的翻修間隔期(TBO)內能正常工作,研制團隊通過采用加速任務試驗的方式進行驗證,但該加速任務試驗譜復雜、試驗時間長。綜合考慮后,研制團隊最終確定利用智能化試車系統(tǒng)開展試驗[4]。在應用智能化試車系統(tǒng)開展試驗的過程中,出現(xiàn)了“動力渦輪轉速超調過大”“動力渦輪轉速無法保持穩(wěn)定”等問題,本文針對出現(xiàn)的問題,通過對發(fā)動機特性、智能化試車系統(tǒng)控制邏輯、發(fā)動機試車臺特性等進行分析研究,分析問題產(chǎn)生的原因,并提出經(jīng)調試試驗驗證有效的解決措施,對智能化試車系統(tǒng)的適用性進行有效完善,保證適航取證加速任務試驗的順利完成。
智能化試車系統(tǒng)是基于某型發(fā)動機加速任務試驗項目需求進行開發(fā)的,智能化試車可根據(jù)預先編制的試驗譜進行智能化試車,可根據(jù)設定實現(xiàn)快速加減速,具備手動試車模式和自動試車模式切換能力,有效地減少工作人員的誤操作率和工作量,并具有可靠、完善的保護功能。試驗過程中,智能化試車系統(tǒng)通過調節(jié)水力測功器負載、發(fā)電功率、引氣量等方式滿足試驗譜對各項參數(shù)指標的要求[5]。
智能化試車系統(tǒng)獨立于試車臺常規(guī)測試系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)之外,即在未接入試車臺時,車臺能完成既有的手動試車功能。在接入試車臺后,只需完成通信和硬線接口對接以及發(fā)動機特性參數(shù)的設置,即能實現(xiàn)對發(fā)動機試車過程的智能化控制[6]。
智能化試車系統(tǒng)不直接采集數(shù)據(jù)和控制設備,而是通過高速以太網(wǎng)通信和硬線信號實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。在正常使用中,通過與測試系統(tǒng)通信獲得發(fā)動機試驗參數(shù)后,智能化試車系統(tǒng)根據(jù)試驗譜設置的目標,計算得到試車臺油門桿信號、引氣閥開度等設備控制的目標值,并將指令發(fā)送給電氣系統(tǒng)執(zhí)行。自動試車的過程中,如果發(fā)生超限報警等情況,可按試驗大綱要求實施保護動作[7]。
智能化試車系統(tǒng)程序主要包括PLC(可編程邏輯控制器)程序和上位機程序兩個部分。PLC 程序完成對發(fā)動機、測功器以及車臺設備等的自動控制和保護;上位機程序完成自動試車的相關設置、試驗進度統(tǒng)計、試驗數(shù)據(jù)通信和實時監(jiān)控等功能。為確保發(fā)動機安全,智能化試車系統(tǒng)具有超溫、超轉、振動大、喘振等緊急停車保護的功能,試車臺控制原理圖如圖1 所示;具有報警后自動下拉發(fā)動機到慢車且1 分鐘后自動停車的功能;具有實時監(jiān)視轉速、溫度、滑油壓力等參數(shù),并做出提醒的功能;操作員手動油門桿優(yōu)先;手動緊急停車優(yōu)先;全方位確保發(fā)動機安全。
圖1 試車臺控制原理圖
加速任務試驗過程中,發(fā)動機采用動力渦輪轉速控制模式(Np 控制模式),即通過改變水力測功器負載控制發(fā)動機轉速、溫度等,根據(jù)加速任務試驗大綱要求,試驗譜以燃氣發(fā)生器轉速(Ng)和燃氣渦輪出口處燃氣溫度計算值(T45REF)為考核指標,需兩項指標分別或同時達到目標值。
智能化試車系統(tǒng)對發(fā)動機動力渦輪轉速(Np)的控制邏輯:智能化試車系統(tǒng)根據(jù)預先編輯的試驗譜,讀取動力渦輪轉速目標值,然后轉換成電位信號(油門桿角度XPC)。一方面,XPC 信號傳遞至車臺水力測功器,水力測功器通過調節(jié)進出水閥門開度改變水力測功器負載;另一方面,XPC 信號傳遞至發(fā)動機電子控制器(EECU),EECU 通過控制發(fā)動機增減燃油流量(Wf)改變發(fā)動機產(chǎn)生的功率。通過對水力測功器負載和Wf 的調節(jié)控制Np。
在加速任務試驗的準備階段,研制團隊應用智能化試車系統(tǒng)進行了多次調試試車,出現(xiàn)了“動力渦輪轉速超調過大”“動力渦輪轉速無法保持穩(wěn)定”等問題。
試驗過程中,智能化試車系統(tǒng)控制發(fā)動機切換狀態(tài)時,Np 會有較大的超調,快速上推油門桿(XPC)后,Np 會短時間增加,然后穩(wěn)定在Np=100%的目標值,經(jīng)查看數(shù)據(jù),最大超調量為3.8%,狀態(tài)切換時Np 超調曲線圖如圖2 所示。
圖2 狀態(tài)切換時Np超調曲線圖
對當次試驗數(shù)據(jù)進行分析,狀態(tài)切換時Wf、水力測功器負載、Np 的曲線圖如圖3 所示。智能化試車系統(tǒng)開始上推油門后,XPC 信號給出,此時EECU 控制發(fā)動機開始增加Wf,水力測功器增加負載,但水力測功器負載的變化相對于Wf 的增加有延遲(圖3 中的Wf 從724 號計時點開始響應,水力測功器負載從734 號計時點開始響應,考慮到采集頻率為10Hz,所以水力測功器負載開始增加的時間比Wf 開始增加的時間滯后了1 秒),即發(fā)動機Wf 增加1 秒后,水力測功器才開始增加負載,導致水力測功器負載在短時間內小于發(fā)動機保持Np=100%所需的負載,從而動力渦輪轉速超調較大。
圖3 狀態(tài)切換時Wf、水力測功器負載、Np曲線圖
對智能化試車系統(tǒng)的信號傳輸路徑進行分析發(fā)現(xiàn),XPC 信號分兩路傳輸?shù)紼ECU 和水力測功器。由于EECU有提前增加Wf 的機制,導致XPC 信號傳輸?shù)紼ECU 時,EECU 控制發(fā)動機提前加油,以保證適應水力測功器做出負載變化;而水力測功器則在收到XPC 信號后負載變化響應較慢、跟隨性差,兩種信號路徑造成的Wf 增加與負載變化響應的時間差過大,使開始以后很短的時間內,水力測功器的負載增加值會小于發(fā)動機功率的增加值,造成動力渦輪轉速超調過大。
因此,可以通過調整XPC 與水力測功器的匹配性優(yōu)化水力測功器和發(fā)動機的跟隨性,即使得EECU 根據(jù)XPC 的改變計算的提前量產(chǎn)生的功率變化和水力測功器負載的變化能較好匹配,從而減少Wf 開始增加和水力測功器負載開始變化的時間差。
調整XPC 與水力測功器負載匹配值后,狀態(tài)切換時Wf、水力測功器負載、Np 曲線圖如圖4 所示,當發(fā)動機狀態(tài)從空慢狀態(tài)切換到Ng=97.45%時,XPC 在1 秒內改變,當XPC 變化后,Wf 在0.3 秒后開始變化,水力測功器負載在0.8 秒后開始變化,二者時間差由之前的1 秒降低到0.5 秒,Np 超調量則由之前的3.8%降低到本次的1.38%。經(jīng)試驗驗證,在調整XPC 與水力測功器的匹配性后,Np 超調量明顯降低(降低63.7%),該方式可以有效解決動力渦輪轉速超調過大的問題。
圖4 調整XPC與水力測功器負載匹配值后,狀態(tài)切換時Wf、水力測功器負載、Np曲線圖
研制團隊利用智能化試車系統(tǒng),按照加速任務試驗的試驗譜進行調試。按照試驗譜要求,設置Np=104%,Ng從97.80%自動上推至99.48%,狀態(tài)切換時,Np 出現(xiàn)了“下降、上升、保持”的現(xiàn)象,兩次出現(xiàn)此現(xiàn)象后,試車員下拉發(fā)動機至飛行慢車,如圖5 所示。
圖5 Np=104%,Ng從97.80%切換至99.48%時Np無法穩(wěn)定
但是,當設置Np=90%,Ng 從96.94%自動上推至99.34%時,試驗過程中未出現(xiàn)上述Np 不穩(wěn)定的現(xiàn)象,如圖6 所示。
在圖5 中,當智能化試車系統(tǒng)發(fā)出信號使EECU 增加Ng 時,EECU 控制發(fā)動機增加Wf,同時保持Np 不變,此時燃氣渦輪出口處燃氣溫度測量值(T45M)相應增加。當T45M 增加到一定值時,保持該溫度值不再上升,初步判斷此時是因為EECU 控制軟件設置了T45M限制值,導致EECU 控制發(fā)動機快速減小了Wf 的增加率,相應的Ng 增加緩慢。
但由于智能化試車系統(tǒng)的控制邏輯是通過控制試車臺的XPC 角度改變水力測功器負載,進而依靠發(fā)動機的Np 控制模式使發(fā)動機改變Wf,達到改變Ng 的目的。在T45M 達到限制值時,由于Ng 尚未達到目標值Ng=99.48%,此時智能化試車系統(tǒng)會持續(xù)增加XPC 角度,導致水力測功器負載持續(xù)增加,但是發(fā)動機Wf 受限于EECU 控制,增加很少,導致此時發(fā)動機功率的增量無法抵消水力測功器負載的增量,從而動力渦輪轉速持續(xù)減小。
在圖5 中Np 第一次“下降、上升、保持”的過程中,當Np 在不斷降低時,EECU 由于有包含Np 的閉環(huán)控制存在,雖然T45M 有限制,但仍會控制發(fā)動機不斷緩慢地增加Wf,以提升Np 至設定值Np=104%,此時對應的Ng 緩慢上升。從圖5 中可以看出,此次Np“下降、上升”過程中,Ng 最終緩慢增加到Ng=100.27%,高于智能化試車系統(tǒng)的目標值Ng=99.48%,當發(fā)動機Ng 高于目標值Ng=99.48%時,由于智能化試車系統(tǒng)有包含Ng 的閉環(huán)控制存在,系統(tǒng)將控制XPC 下降,以滿足試驗譜的Ng=99.48%的目標值要求。此時,隨著XPC 降低,水力測功器負載對應降低,Np 逐漸上升。在Np 上升到104%前,EECU 仍會一直控制發(fā)動機增加Wf,直到最終Np 上升至104%。
整個Np“下降、上升”過程中,由于T45M 有限制,在兩個閉環(huán)控制過程耦合的情況下,造成了在水力測功器負載增加過程中,發(fā)動機無法明顯增加Wf,導致Np 出現(xiàn)“先降低后上升”的現(xiàn)象。
在圖6 中可以看到,在達到Ng 目標值Ng=99.34%時,T45M 不高,說明在發(fā)動機T45M 達到限制值前,智能化試車系統(tǒng)就已經(jīng)完成了狀態(tài)切換,故未造成Np 轉速不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
根據(jù)上述分析結論,對EECU 中T45M 限制值進行了檢查并修改,在后續(xù)試驗中,未再出現(xiàn)Np 無法保持穩(wěn)定的情況。
本文針對某型發(fā)動機在加速任務試驗過程中應用智能化試車系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,通過對發(fā)動機特性、智能化試車系統(tǒng)控制邏輯、發(fā)動機試車臺結構及特性等進行分析研究,提出了具體的解決措施,有效解決了動力渦輪轉速超調過大、動力渦輪轉速無法保持穩(wěn)定等問題,完善了該智能化試車系統(tǒng),進一步提升了該智能化試車系統(tǒng)的適用性,推進了智能化系統(tǒng)的深入應用,促進了該型發(fā)動機加速任務試驗的順利進行。最終,在中國民航局適航審定中心的見證下,利用智能化試車系統(tǒng)圓滿完成了加速任務試驗,試驗控制精度高、試驗質量得到了良好的保證,有效避免了試驗誤操作且大幅減少了試驗工作量。
本文中研究的兩個問題對其他發(fā)動機應用智能化試車系統(tǒng)開展試驗具有一定的借鑒意義。后續(xù)可以繼續(xù)對發(fā)動機本體控制系統(tǒng)和智能化試車系統(tǒng)的匹配開展深入研究,進一步優(yōu)化智能化試車系統(tǒng)本身的控制邏輯、安全保護機制等。