文永浩,王 東
(1.重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司,重慶 400700;2.重慶松藻煤電有限責(zé)任公司裝備制造分公司,重慶 401420)
多年來,煤礦硬巖掘進(jìn)、掘錨同步作業(yè)、斷面一次成型、工作面除塵等關(guān)鍵技術(shù)難題已經(jīng)成為煤炭行業(yè)所面臨的亟待解決的共性問題。目前,煤礦用于巷道掘進(jìn)的主要設(shè)備有懸臂式掘進(jìn)機(jī)或連續(xù)采煤機(jī)[1],在煤巷及半煤巖巷道中發(fā)揮了較大作用。但在巖巷掘進(jìn)過程中,當(dāng)巖石單軸抗壓強(qiáng)度大于80 MPa時(shí),國內(nèi)外現(xiàn)有的懸臂式掘進(jìn)機(jī)均難以適用[2]。
隨著盾構(gòu)法隧道施工在地鐵、鐵路、公路、市政、水電等多個(gè)工程領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,工程盾構(gòu)機(jī)能夠有效截割硬巖,堅(jiān)硬巖,截割巖石單項(xiàng)抗壓強(qiáng)度可高達(dá)150 MPa[3]。盾構(gòu)法隧道施工能滿足煤礦井下的需求,但是在煤礦井下應(yīng)用極少,沒有成熟的產(chǎn)品、工藝可以直接用于煤礦。
打通一煤礦屬煤與瓦斯突出礦井,為了治理瓦斯確保安全,在進(jìn)入煤層采掘活動(dòng)前,必須在煤層下部的巖石中施工瓦斯抽采巷道,用鉆機(jī)打孔穿到煤層中,并接入抽采管路系統(tǒng),利用地面的瓦斯泵將煤層中的瓦斯抽出來,抽采達(dá)標(biāo)后才允許進(jìn)行煤層的采掘生產(chǎn)。為了保證采掘生產(chǎn)的正常接續(xù),瓦斯巷的掘進(jìn)必須超前采煤工作面至少3 年,越超前瓦斯治理越充分,采掘生產(chǎn)時(shí)的瓦斯安全威脅越小[4]。
為了提高全巖巷道掘進(jìn)機(jī)械化水平及單進(jìn)水平,保證礦井的部署接替超前,重慶市能源投資集團(tuán)與遼寧通用重型機(jī)械股份有限公司根據(jù)打通一礦井下地質(zhì)條件共同研制了EQH2800型全斷面掘進(jìn)機(jī),簡稱“2.8 m 盾構(gòu)機(jī)”,專門為打通煤礦井下巖石巷道的掘進(jìn)而設(shè)計(jì)[4]。該掘進(jìn)機(jī)借鑒TBM 硬巖全斷面掘進(jìn)機(jī)在工程隧道中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),適用于巖石單軸抗壓強(qiáng)度50~150 MPa、巖石整體性較好、有一定自穩(wěn)性的圍巖巖巷掘進(jìn)[5]。
通過2.8 m 盾構(gòu)機(jī)在打通煤礦南三區(qū)S301 瓦斯巷的應(yīng)用試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)2.8 m 盾構(gòu)機(jī)在結(jié)構(gòu)、性能、配套設(shè)備、施工組織、工藝流程等存在如下問題。
2.1.1 刀座開裂
原因分析:①中心刀框和雙刀刀框壁厚較薄,使用過程中受力過大;②中心刀框和雙刀刀框的加強(qiáng)筋板厚度不足,不能起到克服應(yīng)力不均所造成的歪扭變形;③單刀的刀框筋板厚度較薄且分布比較疏松,克服應(yīng)力不均所造成的歪扭變形效果欠佳。
2.1.2 刀盤外噴霧萬向接頭頻繁損壞
原因分析:目前使用的旋轉(zhuǎn)接頭是自行加工的。旋轉(zhuǎn)接頭屬于精密件,由于加工質(zhì)量不合格,實(shí)際使用效果差且容易損壞。
原因分析:①大、小密封處的格圈密封效果差;②在齒輪箱和刀盤連接處的最外側(cè)無防塵密封;③排脂孔不足,排脂孔容易進(jìn)灰塵堵塞。
原因分析:①支撐油缸的行程、支撐力不足;②后支撐腿與油缸干涉;③更改油缸后,主架體與油缸不配套;④更換油缸后,前、后鞍架與油缸不配套。
原因分析:目前使用的超前鉆機(jī)體積大、重量重,沖擊水錘價(jià)格昂貴且易損壞。超前鉆機(jī)未設(shè)計(jì)在齒軌上滑動(dòng)的液壓輔助功能,只有利用手動(dòng)葫蘆進(jìn)行輔助,通過人工拉動(dòng)手動(dòng)葫蘆的方式拖動(dòng)超前鉆機(jī)在齒軌上滑動(dòng)。
原因分析:無軸螺旋葉片共3 段,每段之間用4 顆螺栓連接。無軸螺旋長度過長,在運(yùn)行過程中無軸螺旋葉片抖動(dòng)大,容易使螺栓松動(dòng),并剪斷螺栓、損壞螺母。
原因分析:打通一礦的掘進(jìn)作業(yè)方式為“三八”循環(huán)作業(yè),盾構(gòu)機(jī)長時(shí)間連續(xù)作業(yè),因冷卻系統(tǒng)冷卻方式欠佳,在連續(xù)掘進(jìn)作業(yè)時(shí),產(chǎn)熱大、散熱慢,導(dǎo)致油箱溫度高。
原因分析:現(xiàn)通道安裝風(fēng)筒后無行人通道、遮擋棱鏡,影響全站儀使用。
原因分析:2.8 m 的巷道直徑較小,礦車和皮帶機(jī)根據(jù)以往的設(shè)計(jì)方案,礦車和皮帶機(jī)之間的安全距離窄,人員無法正常通行,安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高。
原因分析:二段主梁與三段主梁通過兩個(gè)銷軸進(jìn)行連接,使用后發(fā)現(xiàn)其強(qiáng)度低,銷軸容易斷裂,需要增加連接強(qiáng)度。
(1)液壓系統(tǒng)管路布置不合理:原設(shè)計(jì)的液壓系統(tǒng)管路布置方式欠佳,操作不便。
(2)閥、管、油箱等液壓元件損壞:閥、管、油箱等液壓元件在使用過程中發(fā)生碰撞、擠壓,或因環(huán)境原因造成銹蝕、腐蝕等。
(3)濾芯、液壓密封損壞:濾芯、液壓密封使用過久,在礦井受到擠壓、撞擊等。
(4)各連接銷軸、螺栓等連接件損壞:各連接銷軸、螺栓等連接件在使用過程中產(chǎn)生機(jī)械擠壓或碰撞。
(5)零部件變形、缺失:零部件在使用過程中機(jī)械擠壓變形,人為或非人為原因的丟失。
(1)電控箱防爆性能降低,電氣元器件損壞:電控箱、電氣元器件使用時(shí)間長、在井下受潮、發(fā)生碰撞等。
(2)遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)及接口電路板損壞、組態(tài)王界面不完善:遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)及接口電路板電氣元器件使用時(shí)間過長,電路板損壞;組態(tài)王界面設(shè)計(jì)布局不能滿足實(shí)際應(yīng)用者的需求。
(3)防爆計(jì)算機(jī)操作臺(tái)銹蝕、門鎖損壞,就地操作室銹蝕:防爆計(jì)算機(jī)操作臺(tái)受潮發(fā)生銹蝕;門鎖在使用過程中人為或非人為原因的損壞;就地操作室在井下受潮、維修放置時(shí)間長。
(4)電磁閥組和各類傳感器的纜線、控制線損壞,傳感器不準(zhǔn)確:電磁閥組和各類傳感器的纜線、控制線在使用過程中與設(shè)備、巖石等產(chǎn)生摩擦;傳感器在井下運(yùn)行過程中人為調(diào)試傳感器、發(fā)生劇烈抖動(dòng)等。
(5)電氣部件損壞,電機(jī)銹蝕、絕緣降低:電氣部件使用時(shí)間長,在井下受潮、發(fā)生碰撞等;電機(jī)在井下長時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致絕緣降低、受潮銹蝕等。
刀盤改進(jìn)包括:①更換中心刀框和雙刀刀框,將中心刀框和雙刀刀框的刀框壁加厚;②將中心刀框和雙刀刀框加強(qiáng)筋板由原來的50 mm 厚度更改為100 mm;③將全部所有單刀的刀框筋板進(jìn)行加厚和加密處理;④刀盤不再使用外噴霧萬向接頭,改用內(nèi)噴霧裝置。
齒輪箱(圖1)改進(jìn)包括:①將大密封處和小密封處的格圈更換為骨架油封,避免潤滑油滲漏;②在齒輪箱和刀盤連接處的最外側(cè)增加防塵密封,防止灰塵進(jìn)入的同時(shí)也便于更換;③增加排脂孔,并重新注入油脂。
圖1 齒輪箱
后支撐改進(jìn)包括:①將后支撐油缸更換為行程加長、缸徑加大的數(shù)字油缸,增加支撐力;②設(shè)計(jì)、改造、加工主架體(圖2);③設(shè)計(jì)、改造、加工后支撐腿(圖3);④設(shè)計(jì)、改造、加工前、后鞍架(圖4);⑤裝配數(shù)字油缸,并對聯(lián)接銷強(qiáng)度進(jìn)行校核。
圖2 主架體
圖3 后支撐腿
圖4 前、后鞍架
仍采用齒輪齒圈嚙合的方式安裝超前鉆機(jī)。左超前鉆機(jī)采用固定式,固定在左側(cè),利用三聯(lián)閥控制左超前鉆機(jī)升降、伸縮、旋轉(zhuǎn);右上超前鉆機(jī)采用滑動(dòng)式,在原有的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)液壓系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)滑動(dòng)功能,并將原來的三聯(lián)閥更換為四聯(lián)閥,用四聯(lián)閥控制右上超前鉆機(jī)升降、伸縮、旋轉(zhuǎn)及滑動(dòng)。
分析得知螺栓、螺母受剪切力過大,導(dǎo)致螺栓、螺母損壞,設(shè)計(jì)防剪切處理的方式方法,最終決定在每兩段連接處采用增加T 形鍵的方式進(jìn)行防剪切處理(圖5)。
圖5 無軸螺旋葉片
根據(jù)實(shí)際情況,重新設(shè)計(jì)的液壓系統(tǒng)管路圖和水系統(tǒng)管路圖,重新對液壓系統(tǒng)和水系統(tǒng)的管路進(jìn)行配管,合理配置冷卻器中油和水的走向。
制作異形風(fēng)筒,主斷面風(fēng)筒直徑600 mm,兩個(gè)分支為260 mm×245 mm,使風(fēng)筒在后配套(圖6)的兩側(cè)下邊穿過,通過前后鞍架與撐靴之間的縫隙后,直接給前邊送風(fēng)(圖7)。
圖6 后配套
圖7 風(fēng)筒布置
將皮帶機(jī)整體抬高并向右移動(dòng),使皮帶機(jī)與礦車之間的間隙增大250 mm:①將皮帶機(jī)的縱梁一端固定在隧道巖壁上,另一端通過在隧道底部打錨樁,將錨樁插入方鋼內(nèi),并利用螺栓進(jìn)行連接定位;②上端將方鋼嵌入槽鋼內(nèi),利用銷軸進(jìn)行定位,并利用抱箍進(jìn)行斜向鎖緊;③將Ф40 mm 棒料插入隧道巖壁,支撐皮帶機(jī)安裝架(圖8)。
圖8 皮帶機(jī)斷面
增加2 個(gè)銷軸進(jìn)行連接,確定二段主梁和三段主梁上銷軸孔的位置,利用鏜床加工銷軸孔,并加工制作銷軸;銷軸孔和銷軸加工完成后,按改進(jìn)后的方案連接二段主梁和三段主梁。
機(jī)械部分改進(jìn)包括:①優(yōu)化布置液壓系統(tǒng)管路;②清洗、檢查,更換閥、管、油箱等液壓元件;③更換所有濾芯、液壓密封;④檢查、更換各連接銷軸、螺栓等連接件;⑤修復(fù)處理各變形零部件,并補(bǔ)齊其他缺失零部件。
電氣部分改進(jìn)包括:①電控箱防爆性能及磷化處理,更換損壞的元器件;②處理遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)以及接口、優(yōu)化組態(tài)王界面;③防爆計(jì)算機(jī)操作臺(tái)、就地操作室檢查更換及檢修維護(hù);④對電磁閥組和各類傳感器等損壞的纜線、控制線進(jìn)行更換處理,調(diào)校傳感器等;⑤檢查、更換、維護(hù)電氣部件,電機(jī)清洗檢查。
通過對2.8 m 盾構(gòu)機(jī)優(yōu)化改進(jìn)及修理,改進(jìn)了其原設(shè)計(jì)的不足,為其正常運(yùn)行和煤礦掘進(jìn)作業(yè)順利開展提供了重要保障,有效保證井下的安全生產(chǎn),提高礦井全巖巷道掘進(jìn)機(jī)械化程度。一次成洞改善了作業(yè)人員的洞內(nèi)作業(yè)條件,人身安全防護(hù)能力大大提高,保護(hù)作業(yè)人員的安全,降低工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,大大降低煤礦生產(chǎn)的生產(chǎn)成本,更保證了礦井正常的采掘部署接替及安全生產(chǎn)。除此之外,還為盾構(gòu)機(jī)在煤礦井下的后續(xù)應(yīng)用問題提供了理論依據(jù),為礦用盾構(gòu)機(jī)設(shè)計(jì)方案提供了寶貴的參考依據(jù),為盾構(gòu)機(jī)在煤礦的推廣應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。