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        儀表原因造成機組停機的故障分析

        2023-02-24 03:05:32郝正宇
        設(shè)備管理與維修 2023年2期
        關(guān)鍵詞:造粒機停機聚丙烯

        郝正宇

        (大慶煉化公司電儀運行中心,黑龍江大慶 163000)

        0 引言

        大慶煉化公司30 萬噸/年一套、二套聚丙烯裝置中最重要的核心機組是PK851、2PK890 兩臺擠壓造粒機組,均為日本JSW 生產(chǎn)制造,其作用是將聚合區(qū)生產(chǎn)的聚丙烯粉料在線混合不同種類的添加劑,利用擠壓造粒功能生產(chǎn)成聚丙烯顆粒,因其轉(zhuǎn)動設(shè)備多、操作和控制復(fù)雜,各設(shè)備之間功能執(zhí)行和配合是由西門子S7-400H 系列PLC 系統(tǒng)編程組態(tài)實現(xiàn),由上位機及就地盤進行操作監(jiān)盤。

        1 擠壓造粒機組的概述

        聚丙烯粉料經(jīng)主計量秤以及添加固體添加劑輸送混合器,進入擠壓造粒機(圖1),由同向旋轉(zhuǎn)的雙螺桿將聚丙烯粉料以“∞”形向前螺旋輸送,使粉料在輸送過程中分別經(jīng)過捏合、加壓、均化、熔融、出料等過程,熔融物料切成球形顆粒后,由離心干燥機干燥,再經(jīng)振動篩將合格的粒料輸送到緩沖料倉,通過粒料風(fēng)送系統(tǒng)將粒料輸送到摻混料倉。

        圖1 擠壓造粒機主要結(jié)構(gòu)

        2 近5 年的儀表設(shè)備故障停機原因及分析

        2.1 第1 次故障

        2014 年4 月6 日22:18,一套聚丙烯PK851 擠壓造粒機聯(lián)鎖停機,歷史聯(lián)鎖報警記錄顯示為切粒單元鎖模油壓PAL8555低報警?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),切粒機鎖模儀表風(fēng)總線上的空氣過濾減壓閥塑料杯出現(xiàn)老化裂紋,損壞泄漏、儀表風(fēng)壓力下降,導(dǎo)致鎖模油壓下降,聯(lián)鎖停機。

        專業(yè)管理人員對現(xiàn)場儀表設(shè)備的管理不到位,沒有定期對現(xiàn)場易損易壞關(guān)鍵設(shè)備進行定期檢查及更換,忽略了設(shè)備使用年限對設(shè)備材質(zhì)的影響,損壞的空氣過濾減壓閥材料為塑料,在高溫環(huán)境下會加快其老化速度,技術(shù)人員未能意識到問題的嚴重性,忽略了損壞設(shè)備的重要性,巡檢不到位,沒有及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化、泄漏問題,同時主責人對主責區(qū)內(nèi)設(shè)備管理不夠細化,導(dǎo)致故障發(fā)生。

        2.2 第2 次故障

        2015 年1 月5 日18:47,二套聚丙烯造粒機2PK890 因“主秤W810 停”聯(lián)鎖停機。上位機畫面中顯示的主秤故障代碼為“SY04”,即“Error in communication with DISOCONT input/output unit1(VEA1)─VEA1 通信錯誤”,并發(fā)現(xiàn)W811、W812、W814、W815 均連續(xù)地出現(xiàn)“SY04”故障代碼,工藝對報警復(fù)位后,故障代碼消失。

        從上面報警記錄分析,并與廠家技術(shù)人員結(jié)合,主計量秤控制系統(tǒng)的通信故障,導(dǎo)致主計量秤2W810 停機,專業(yè)管理人員對不常見的控制系統(tǒng)管理不到位,沒有系統(tǒng)地納入控制系統(tǒng)管理范疇,專業(yè)技術(shù)人員對申克秤系統(tǒng)掌握不夠深入,只能判斷表面故障,對深層次的分析不夠,技術(shù)人員、班組人員對控制系統(tǒng)熟悉程度不高,沒有進行過系統(tǒng)的培訓(xùn)。

        2.3 第3 次故障

        2015 年4 月5 日10:42,一套聚丙烯粒料風(fēng)機C804 出現(xiàn)PT8903 壓力低報警且無法消除,10 時56 分工藝手動停擠壓造粒機PK851 機組。現(xiàn)場檢查壓力變送器PT8903,發(fā)現(xiàn)引壓管堵,拆卸引壓管發(fā)現(xiàn)引壓管內(nèi)有少量結(jié)冰,清理引壓管后回裝,壓力變送器顯示正常。

        專業(yè)管理人員對現(xiàn)場儀表設(shè)備的防化凍管理存在漏洞,沒有識別出氣溫變化對儀表測量的影響,沒有制定對應(yīng)的措施,壓力變送器的引壓管較長且存在U 形彎,易造成凝液堆積、無法排出,存在隱患,班組人員防化凍巡檢不認真,對引壓管過長或引壓管有有彎曲的儀表檢查不細致,沒有定期進行排凝檢查。

        2.4 第4 次故障

        2017 年9 月14 日23:07:16,二套造粒機2PK890 因切粒小車鎖膜限位開關(guān)2XZSH8519 聯(lián)鎖停機(圖2)。對限位開關(guān)反復(fù)進行動作試驗,發(fā)現(xiàn)開關(guān)觸點時好時壞,工作環(huán)境溫度高,溫度高達100 ℃以上,電子元件在高溫環(huán)境中,使其工作不穩(wěn)定。

        圖2 限位開關(guān)安裝位置

        專業(yè)管理人員對現(xiàn)場儀表設(shè)備的管理不到位,沒有定期對現(xiàn)場易損易壞關(guān)鍵設(shè)備進行定期檢查及更換,缺乏對儀表設(shè)備工作環(huán)境的改良工作,應(yīng)該勇于創(chuàng)新,積極想辦法來提高儀表設(shè)備的使用壽命,缺乏技術(shù)創(chuàng)新意識,對容易出現(xiàn)問題的儀表設(shè)備應(yīng)該進行聯(lián)鎖優(yōu)化,缺乏對關(guān)鍵儀表設(shè)備的重視程度,應(yīng)該從主觀上加強對關(guān)鍵儀表設(shè)備的重視。

        2.5 第5、6 次故障

        2017 年9 月22 日8:34、24 日7:29,先后出現(xiàn)兩次因PLC故障引起二套造粒機2PK890 聯(lián)鎖停機。通過控制系統(tǒng)的在線檢查,確認該模擬量輸出卡件通道壞,更換損壞的控制器卡件并進行調(diào)試,確認正常后投入使用,下料系統(tǒng)恢復(fù)正常。

        9 月24 日故障現(xiàn)象與22 日類似,所以直接檢查PLC 控制系統(tǒng)模擬量輸出模塊,檢查發(fā)現(xiàn)輸出模塊正常,但是與輸出模塊相連接的接線適配器模塊會間歇性出現(xiàn)斷路報警,控制系統(tǒng)AO 卡件損壞及接線松動,造成下料系統(tǒng)無下料,最終導(dǎo)致整個機組停機。

        對作業(yè)內(nèi)容沒有進行有效的質(zhì)量驗收及反復(fù)試驗確認,粗心大意,對故障現(xiàn)象分析不夠徹底,只停留在表面,不能進行深層次分析,存在隱患,對問題根源不能徹底解決,只檢查當前問題點,沒有進行擴展檢查、檢查不到位,不能做到全員掌握,作業(yè)質(zhì)量有待提高。

        2.6 第7 次故障

        2019 年1 月28 日9:12,一套聚丙烯擠壓造粒機PK851 因XZAH8534 切粒機鎖環(huán)開關(guān)聯(lián)鎖停機,鎖環(huán)開關(guān)內(nèi)部接線端子老化,開關(guān)外部觸點附著油污和灰塵,觸點動作卡滯,誤動作導(dǎo)致聯(lián)鎖停機。

        專業(yè)管理人員對現(xiàn)場儀表設(shè)備的管理不到位,此鎖環(huán)開關(guān)現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣(高溫),超出使用周期未進行及時強制更換,每次機組停機過程中,儀表維護人員未對其進行定期強制檢查、動作實驗,對擠壓造粒機的聯(lián)鎖優(yōu)化不到位,應(yīng)對具備條件優(yōu)化的聯(lián)鎖進行進一步優(yōu)化,班組人員在進行單一回路檢修過程中,只檢查信號線路,未對其設(shè)備進行動作實驗,缺少關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查。

        2.7 第8 次故障

        2019 年4 月29 日16:24,一套聚丙烯造粒機主秤W801 出現(xiàn)通信故障報警SY04,導(dǎo)致造粒機停機。

        通過調(diào)取申克秤歷史報警記錄可以看出,從16:18:44 開始,申克秤輔秤W804A 首先出現(xiàn)通信故障報警SY04,16:22:51 W804B、W804D 輔秤出現(xiàn)通信故障報警SY04。由于輔秤通信中斷不參與聯(lián)鎖,沒有導(dǎo)致造粒機停機。16:24:49 主秤W801 出現(xiàn)通信故障報警SY04,該通信故障參與聯(lián)鎖,最終導(dǎo)致造粒機停機。

        通過多臺申克秤短時間內(nèi)都出現(xiàn)通信故障報警可以看出,導(dǎo)致通信故障出現(xiàn)應(yīng)該為一個共性問題。與申克秤廠家技術(shù)人員聯(lián)系,產(chǎn)生通信故障的原因可能為:①控制器工作8 年以上的同類設(shè)備,由于設(shè)備老化、抗干擾能力差,都出現(xiàn)過通信故障SY04 報警,導(dǎo)致控制器通信中斷;②外界電磁干擾或靜電干擾導(dǎo)致控制器工作不穩(wěn)定、通信中斷;③通過查找申克秤控制器相關(guān)資料,最佳工作環(huán)境溫度為-25~50 ℃,控制器工作環(huán)境溫度高,導(dǎo)致控制器工作不穩(wěn)定,出現(xiàn)通信中斷。

        3 整改措施及總結(jié)啟示

        通過以上的儀表設(shè)備故障停機分析,我們對擠壓造粒機的儀表設(shè)備及系統(tǒng)進行整改及總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),并對其進行推廣改進,特別是聯(lián)鎖優(yōu)化、申克計量秤改造等工作,避免出現(xiàn)類似故障問題,整改措施如下:

        (1)在檢修期間,把現(xiàn)場所有易破損的空氣過濾減壓閥,更換成金屬材質(zhì)減壓閥。

        (2)對申克計量秤控制系統(tǒng)進行升級改造,解決計量秤通信故障。

        (3)對受到冬季氣溫影響的儀表設(shè)備進行改造,特別是對下游粒料風(fēng)送系統(tǒng)也要加強儀表設(shè)備管理,避免出現(xiàn)凍凝故障,造成擠壓造粒機堵料停機。

        (4)定期對擠壓造粒機的限位開關(guān)進行動作試驗,檢查安裝是否牢固、可靠,并做好定期更換工作。

        (5)檢修期間要嚴格對控制機柜內(nèi)的接線進行緊固檢查,并對系統(tǒng)卡件進行清灰檢查。

        (6)細化巡檢,明確技術(shù)人員及班組人員巡檢職責及內(nèi)容,做到巡檢不留死角,不走形式。

        (7)做好造粒機組的聯(lián)鎖優(yōu)化工作,與工藝結(jié)合,對不重要的和重復(fù)的聯(lián)鎖改為報警,將易發(fā)生聯(lián)鎖的改為“二取二”聯(lián)鎖,確保聯(lián)鎖動作準確無誤。

        (8)做好備品、備件儲備工作,發(fā)生故障時能夠及時進行更換,不影響機組啟機運行。

        (9)做好故障分析工作,認真剖析、舉一反三,對全裝置類似設(shè)備進行普查,堅決杜絕類似故障重復(fù)發(fā)生。

        (10)加大培訓(xùn)力度,增強技術(shù)人員及班組人員分析問題、解決問題的能力。

        (11)開展儀表設(shè)備單一回路檢修,通過單一回路檢修,及時發(fā)現(xiàn)儀表設(shè)備的潛在隱患,杜絕誤動作。

        4 結(jié)束語

        擠壓造粒機組是聚丙烯裝置非常重要的機組,是大慶煉化公司級特護機組,確保其安全平穩(wěn)生產(chǎn)是首要任務(wù)。多年來企業(yè)不斷對機組進行優(yōu)化改進,如聯(lián)鎖優(yōu)化、申克計量秤系統(tǒng)升級改造等,每年的停機次數(shù)在穩(wěn)步下降。同時加強培訓(xùn)及巡檢工作,能夠及早發(fā)現(xiàn)處理設(shè)備故障,將隱患消滅在萌芽之中,提高儀表設(shè)備維護水平,確保聚丙烯裝置長周期安全平穩(wěn)運行。

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