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        某電廠給水流量低保護(hù)動(dòng)作原因分析

        2023-02-22 02:47:48王政先
        東北電力技術(shù) 2023年1期
        關(guān)鍵詞:汽源汽動(dòng)電動(dòng)門(mén)

        王 羽,譚 袖,王政先

        (華電電力科學(xué)研究院有限公司東北分公司,遼寧 沈陽(yáng) 110180)

        1 基本概況

        某電廠11號(hào)機(jī)組裝機(jī)容量為350 MW,汽輪機(jī)型號(hào)C350/296-24.2/0.4/566/566,為東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的超臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),采暖期更換轉(zhuǎn)子高背壓供熱。機(jī)組采用復(fù)合變壓運(yùn)行方式,汽輪機(jī)具有8級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠?。本機(jī)組為熱電聯(lián)產(chǎn)凝汽式汽輪機(jī),設(shè)置2級(jí)供熱抽汽;亦可在采暖期更換高背壓轉(zhuǎn)子供熱。

        本機(jī)組配2臺(tái)50%額定容量的汽動(dòng)給水泵,每臺(tái)汽動(dòng)給水泵配備1臺(tái)前置泵,提供給汽動(dòng)給水泵足夠的汽蝕余量;還配有1臺(tái)30%額定容量的電動(dòng)調(diào)速給水泵,作為啟動(dòng)或備用給水泵。

        汽動(dòng)給水泵由小汽機(jī)驅(qū)動(dòng),小汽機(jī)為單缸、沖動(dòng)、單流、純凝汽式。小汽機(jī)型號(hào)N5.53-0.786,為青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的單缸、沖動(dòng)凝汽式、汽源外切換、下排汽汽輪機(jī)。小汽機(jī)工作汽源采用四段抽汽和冷再汽源,啟動(dòng)時(shí)采用廠用輔助蒸汽;額定轉(zhuǎn)速5490 r/min,額定功率5.844 MW。

        小汽機(jī)有高壓、低壓2路汽源,高壓汽源為高壓缸二段抽汽,即高壓缸排汽,低壓汽源為中壓缸四段抽汽,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷,高、低壓汽源蒸汽通過(guò)高、低壓調(diào)門(mén)進(jìn)入小汽機(jī),推動(dòng)汽動(dòng)給水泵運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)?shù)蛪赫{(diào)門(mén)開(kāi)度大于70%,高壓調(diào)門(mén)開(kāi)啟并參與調(diào)節(jié)。高壓汽源進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)和高壓進(jìn)汽調(diào)門(mén)為串聯(lián)關(guān)系,高壓調(diào)門(mén)在高壓進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)之后。高壓汽源在機(jī)組正常投入AGC后需要投入備用,即在高壓調(diào)門(mén)關(guān)閉狀態(tài)下開(kāi)啟高壓進(jìn)汽電動(dòng)門(mén),保證機(jī)組在高負(fù)荷時(shí)高壓汽源進(jìn)汽參與調(diào)節(jié)。

        2 事故經(jīng)過(guò)

        2021年6月5日22:56:05,11號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行,負(fù)荷175 MW,主汽溫度558.70 ℃,主汽壓力14.95 MPa,主汽流量532 t/h,給水流量559 t/h,汽動(dòng)給水泵A、B運(yùn)行,汽動(dòng)給水泵A入口流量365 t/h,汽動(dòng)給水泵B入口流量357 t/h,汽動(dòng)給水泵A、B均在自動(dòng)狀態(tài),均由低壓汽源帶動(dòng),電動(dòng)給水泵備用,機(jī)組AGC、AVC正常投入。

        22:56:06,運(yùn)行人員開(kāi)啟再熱冷至小汽機(jī)B入口供汽電動(dòng)門(mén)。14 s后暫停開(kāi)啟。

        22:56:15,汽動(dòng)給水泵B流量快速漲至445 t/h,給水流量快速漲至629 t/h,汽動(dòng)給水泵A、B為自動(dòng)狀態(tài),自動(dòng)指令減少汽動(dòng)給水泵A、B的流量。

        22:56:21,汽動(dòng)給水泵B流量快速漲至612 t/h,給水流量最大至 742 t/h。汽動(dòng)給水泵A、B流量指令自動(dòng)減少,小汽機(jī)A低壓調(diào)門(mén)指令由54%降到43%,入口流量由365 t/h降低到274 t/h;小汽機(jī)B低壓調(diào)門(mén)指令由58%降到43%,入口流量由351 t/h升高到625 t/h;給水流量由556 t/h升到742 t/h。

        22:56:26,運(yùn)行人員手動(dòng)切除小汽機(jī)A自動(dòng)。

        22:56:28,運(yùn)行人員手動(dòng)切除小汽機(jī)B自動(dòng)。

        22:56:30,運(yùn)行人員關(guān)閉再熱冷至小汽機(jī)B入口供汽電動(dòng)門(mén),21 s后該電動(dòng)門(mén)全關(guān)。

        22:56:45,負(fù)荷177 MW,主汽溫度558.55 ℃,主汽壓力15.32 MPa,主汽流量543 t/h,總給水流量311 t/h,汽動(dòng)給水泵A入口流量281 t/h,汽動(dòng)給水泵B入口流量179 t/h。

        22:57:05,鍋爐MFT動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。MFT首出為“主蒸汽流量大于360 t/h且給水流量低”。

        檢修人員對(duì)小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)小汽機(jī)B高調(diào)門(mén)桿斷裂。更換高調(diào)門(mén)桿,進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),調(diào)門(mén)行程無(wú)卡澀,反饋正常。

        06:06:18,11號(hào)機(jī)組并網(wǎng),恢復(fù)機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行。

        3 檢查情況

        3.1 運(yùn)行參數(shù)及操作檢查

        事故發(fā)生過(guò)程系統(tǒng)參數(shù)如圖1、圖2所示。

        圖1 汽動(dòng)給水泵A、B系統(tǒng)參數(shù)1

        圖2 汽動(dòng)給水泵A、B系統(tǒng)參數(shù)2

        如圖3所示,通過(guò)查詢歷史曲線可以看出,開(kāi)啟小汽機(jī)B高壓進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)后,受高壓蒸汽沖擊,小汽機(jī)B高壓調(diào)節(jié)門(mén)門(mén)桿出現(xiàn)斷裂,閥頭未處于正常關(guān)閉位置,小汽機(jī)B轉(zhuǎn)速異常升高,汽動(dòng)給水泵B入口流量由357 t/h迅速增至612 t/h,給水流量突升至724 t/h。此時(shí)汽動(dòng)給水泵A、B均為自動(dòng)狀態(tài),汽動(dòng)給水泵A輸出至MEH的給水轉(zhuǎn)速指令設(shè)定值開(kāi)始快速減小,汽動(dòng)給水泵A入口給水流量快速降低,由365 t/h迅速降至274 t/h。

        圖3 小汽機(jī)B高壓供汽電動(dòng)門(mén)開(kāi)啟指令

        之后運(yùn)行人員退出汽動(dòng)給水泵A、B自動(dòng),關(guān)閉了小汽機(jī)B高壓進(jìn)汽電動(dòng)門(mén),導(dǎo)致小汽機(jī)B進(jìn)汽量減少,轉(zhuǎn)速降低,入口流量進(jìn)一步降低,加劇鍋爐給水流量下降。

        對(duì)給水流量低的情況未進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整給水流量指令值或緊急啟動(dòng)電動(dòng)給水泵操作,導(dǎo)致滿足給水流量低保護(hù)動(dòng)作條件,鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作。

        3.2 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備檢查情況

        機(jī)組停機(jī)后,檢修人員對(duì)小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)門(mén)門(mén)桿斷裂,斷口有明顯的疲勞斷口特征,斷裂情況見(jiàn)圖4。

        圖4 小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)閥桿斷裂與閥蓋位置

        該小汽機(jī)的高壓調(diào)門(mén)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖5,閥桿為橫向安裝,汽流從下方進(jìn)汽,從上方出汽。當(dāng)高壓備用汽源投入時(shí),從下方的來(lái)汽會(huì)對(duì)閥碟4和閥桿11產(chǎn)生一個(gè)力矩,在高壓調(diào)門(mén)長(zhǎng)期處于某一開(kāi)度時(shí),在持續(xù)的力沖擊下在門(mén)桿11與閥蓋16內(nèi)側(cè)交接處存在較大應(yīng)力。

        圖5 小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)結(jié)構(gòu)

        從小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)斷裂位置見(jiàn)圖6,斷裂位置距離閥頭大約90 mm,從圖4中也可以看出斷裂位置接近閥蓋內(nèi)側(cè),在汽流的沖擊下此位置應(yīng)力最大。

        當(dāng)閥桿斷裂后,由于汽流沖擊會(huì)導(dǎo)致處于水平位置的閥頭4偏離關(guān)閉的位置造成漏汽。因此在開(kāi)啟高壓備用汽源電動(dòng)門(mén)后,小汽機(jī)B轉(zhuǎn)速異常升高,給水流量增加。

        圖6 小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)斷裂位置

        3.3 門(mén)桿斷裂失效分析

        對(duì)斷裂的門(mén)桿進(jìn)行失效分析,通過(guò)宏觀檢查、斷口形貌分析、化學(xué)成分分析、微觀組織分析等試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):門(mén)桿斷口位于距右側(cè)端部約13 cm處,門(mén)桿外表面周向可見(jiàn)較明顯的機(jī)械加工痕跡,同時(shí)可見(jiàn)點(diǎn)狀或不規(guī)則的麻點(diǎn)及凹坑型損傷,距斷口約3~4 mm處有一處長(zhǎng)度約15 mm的周向損傷。斷口可見(jiàn)放射狀花樣斷裂擴(kuò)展區(qū)及瞬斷區(qū),具有明顯的疲勞斷裂特征;光譜檢測(cè)結(jié)果基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不存在材質(zhì)錯(cuò)用情況;基體組織為回火索氏體,未見(jiàn)明顯脫碳層,顯微組織可見(jiàn)不同尺寸及形狀的夾雜物;門(mén)桿的布氏硬度、室溫拉伸性能及室溫沖擊性能均不符合GB/T 3077—2015標(biāo)準(zhǔn)要求。

        結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況及試驗(yàn)結(jié)果可判斷,管道上的調(diào)節(jié)閥安裝在垂直管道上,在下部梨形閥蝶重力作用下可能導(dǎo)致局部偏心,使得在工作狀態(tài)下出現(xiàn)機(jī)械卡澀,導(dǎo)致門(mén)桿表面發(fā)生機(jī)械損傷,同時(shí)門(mén)桿在工作過(guò)程中承受交變載荷,隨著服役時(shí)間延長(zhǎng),門(mén)桿表面缺陷處易萌生疲勞裂紋并逐步向內(nèi)擴(kuò)展。另外,門(mén)桿內(nèi)部存在雜物且力學(xué)性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,在一定程度上也會(huì)加速裂紋擴(kuò)展,當(dāng)裂紋擴(kuò)展到一定程度,由于材料強(qiáng)度不足,導(dǎo)致門(mén)桿發(fā)生斷裂[1-2]。

        4 原因分析

        4.1 機(jī)組停機(jī)原因

        鍋爐MFT首出為:“主蒸汽流量大于360 t/h且給水流量低”。

        4.2 給水流量低原因

        給水流量低的原因是:在開(kāi)啟小汽機(jī)B高壓進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)過(guò)程中,小汽機(jī)B高調(diào)門(mén)門(mén)桿斷裂,閥頭未處于關(guān)閉位置,高壓調(diào)門(mén)漏汽,使得汽動(dòng)給水泵B給水流量異常升高,運(yùn)行人員判斷失誤、操作不當(dāng)造成給水流量降低[3-5]。

        事故經(jīng)過(guò)流程見(jiàn)圖7。

        圖7 事故經(jīng)過(guò)流程

        4.3 門(mén)桿斷裂原因

        門(mén)桿的安裝方向和位置增加了運(yùn)行中存在的交變載荷,在交變載荷作用下形成疲勞裂紋,疲勞裂紋不斷擴(kuò)展導(dǎo)致門(mén)桿斷裂。門(mén)桿內(nèi)部存在的夾雜物及力學(xué)性能不符合標(biāo)準(zhǔn)加速了裂紋的萌生和擴(kuò)展,為門(mén)桿斷裂的次要原因。

        5 處理及防范措施

        5.1 故障設(shè)備的處理情況

        檢修人員對(duì)小汽機(jī)B高壓調(diào)門(mén)門(mén)桿進(jìn)行了更換處理(備件為小汽機(jī)A替換下的門(mén)桿),停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行了靜態(tài)試驗(yàn),調(diào)門(mén)行程無(wú)卡澀,反饋正常。并于6月6日18時(shí)再次啟機(jī)并網(wǎng)。

        5.2 防范措施

        a.加強(qiáng)高壓進(jìn)汽調(diào)門(mén)門(mén)桿備件管理,提前訂購(gòu)相關(guān)備件,嚴(yán)格把關(guān)材質(zhì)質(zhì)量,并擇機(jī)更換目前存在缺陷的小汽機(jī)B高壓進(jìn)汽調(diào)門(mén)門(mén)桿。

        b.建議聯(lián)系生產(chǎn)廠家給出合理的強(qiáng)度計(jì)算等設(shè)計(jì)規(guī)范,應(yīng)參照技術(shù)圖紙正確安裝閥門(mén)門(mén)桿,必要時(shí)可優(yōu)化門(mén)桿機(jī)械結(jié)構(gòu),減少門(mén)桿承受的交變載荷,避免在使用中出現(xiàn)機(jī)械卡澀或卡死情況。

        c.在機(jī)組給水流量出現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)調(diào)整各給水泵的啟停及給水流量,保證總給水流量與主汽流量匹配。加強(qiáng)運(yùn)行操作中危險(xiǎn)源點(diǎn)的分析,加強(qiáng)重大操作專業(yè)人員技術(shù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)防范措施落實(shí)的監(jiān)督檢查上,確保各項(xiàng)防范措施和操作指導(dǎo)措施落實(shí)到位。

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