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        某商用車進(jìn)氣噪聲問題分析及改善

        2023-02-20 09:22:24梁光輝施朝坤覃晟
        浙江經(jīng)濟(jì) 2023年1期
        關(guān)鍵詞:進(jìn)氣管消聲諧振腔

        梁光輝,施朝坤,覃晟

        (1.廣西壯族自治區(qū)汽車拖拉機(jī)研究所有限公司,廣西 柳州 545006;2.東風(fēng)柳州汽車有限公司商用車技術(shù)中心,廣西 柳州 545000)

        目前,隨著國(guó)家環(huán)境噪聲法規(guī)的越來越嚴(yán)格及汽車市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展,汽車噪聲性能逐步被客戶關(guān)注。商用車進(jìn)氣結(jié)構(gòu)一般都是布置在駕駛室后面,距離駕駛艙很近,對(duì)駕駛舒適性有重要的影響。經(jīng)研究表明,進(jìn)氣噪聲有時(shí)比內(nèi)燃機(jī)本體噪聲高5~10 dB(A),不僅對(duì)車外噪聲有重要影響,而且在汽車低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)對(duì)車內(nèi)噪聲也有很大程度的影響[1]。因此,對(duì)進(jìn)氣噪聲進(jìn)行研究及控制具有重要意義。

        本文以某商用車進(jìn)氣噪聲“咚咚聲”問題為例,對(duì)商用車進(jìn)氣噪聲產(chǎn)生的機(jī)理及控制的策略進(jìn)行研究,運(yùn)用整車道路噪聲試驗(yàn)和頻頻分析手段,確定進(jìn)氣“咚咚聲”根本原因,然后結(jié)合CAE仿真分析技術(shù),制訂優(yōu)化方案,通過驗(yàn)證有效解決了該進(jìn)氣噪聲問題,從而為改善進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲提供了一種可借鑒的工程實(shí)用方法。

        1 商用車進(jìn)氣噪聲產(chǎn)生機(jī)理

        1.1 進(jìn)氣噪聲產(chǎn)生原理

        進(jìn)氣噪聲為傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)空氣動(dòng)力性噪聲,一般來說,進(jìn)氣噪聲隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增加而變大,同時(shí)與發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷有一定相關(guān)性。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加或負(fù)荷率增大,進(jìn)入進(jìn)氣系統(tǒng)的空氣量加大,進(jìn)氣系統(tǒng)管道的渦流強(qiáng)度、壓力脈動(dòng)及噪聲頻率也隨著增大,一般表現(xiàn)為周期性壓力脈動(dòng)噪聲、渦流噪聲和氣柱共振噪聲等。

        針對(duì)商用車比較常見的壓力脈動(dòng)產(chǎn)生的噪聲,其特點(diǎn)是存在明顯的階次特性和周期性。周期性壓力脈動(dòng)噪聲是指在內(nèi)燃機(jī)工作時(shí),由于進(jìn)氣門周期性的打開與關(guān)閉,引起進(jìn)氣系統(tǒng)管道中的速度波動(dòng)和空氣壓力變化產(chǎn)生的噪聲。當(dāng)進(jìn)氣門打開時(shí),進(jìn)氣系統(tǒng)管道中產(chǎn)生壓力脈沖,由于有空氣阻尼的存在,壓力脈沖會(huì)隨著發(fā)動(dòng)機(jī)活塞的下行而消失。當(dāng)進(jìn)氣門關(guān)閉時(shí),進(jìn)氣系統(tǒng)管道中也會(huì)產(chǎn)生一個(gè)壓力脈沖,由于有空氣阻尼影響,壓力脈沖也會(huì)很快消失,因此在內(nèi)燃機(jī)一個(gè)缸的工作循環(huán)過程中,產(chǎn)生2個(gè)壓力脈沖,隨著進(jìn)氣門的周期性的打開與關(guān)閉,就會(huì)產(chǎn)生周期性的壓力脈動(dòng)噪聲[2]。根據(jù)周期性壓力脈動(dòng)噪聲的產(chǎn)生原理,其噪聲頻率f0可以通過公式(1)表示:

        式(1)中,n為內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)速,m為內(nèi)燃機(jī)缸數(shù),為內(nèi)燃機(jī)沖程數(shù),i為諧波次數(shù)。在進(jìn)氣噪聲中,一般2~3倍的諧波成分較為明顯。這種噪聲一般以中低頻噪聲為主,通常在300 Hz以下。

        1.2 商用車進(jìn)氣噪聲優(yōu)化策略

        針對(duì)已開發(fā)量產(chǎn)車型,解決進(jìn)氣噪聲一般采用增加消聲器來實(shí)現(xiàn),消聲器的種類有很多種形式。根據(jù)消聲器消聲原理,一般分為阻性消聲器、抗性消聲器和阻抗復(fù)合消聲器[3],實(shí)際應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)這些進(jìn)氣噪聲的聲音特性來選擇合適的消聲器,總結(jié)如下。

        (1)抗性消聲器利用管道截面的突變導(dǎo)致通道內(nèi)聲阻抗產(chǎn)生突變,當(dāng)聲波頻率與諧振腔固有頻率接近時(shí),將引起聲腔共振,聲能消耗,從而實(shí)現(xiàn)消聲效果;其優(yōu)點(diǎn)是具有良好的低頻消聲性能,缺點(diǎn)是消聲頻帶較窄,適用于窄帶噪聲和中低頻噪聲的控制,1/4的波長(zhǎng)管及赫姆霍茲(Helmholtz)諧振腔為常見的此類消聲器。

        (2)阻性消聲器為聲波吸收型消聲器,阻性消聲器利用聲波在多孔且串通的吸聲材料中傳播時(shí),通過黏滯阻力和摩擦的方式將聲能轉(zhuǎn)化為熱能消耗掉,達(dá)到消聲的目的。此類消聲器的優(yōu)勢(shì)在于能在較寬的中高頻段范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)消聲;缺點(diǎn)在于容易受到環(huán)境的影響而導(dǎo)致其使用壽命變短,且其對(duì)低頻噪聲消聲效果較差,目前車用空氣濾清器的濾芯是最常用的阻性消聲器。

        (3)在實(shí)車應(yīng)用時(shí),通常要求消聲器在較寬的頻率范圍內(nèi)產(chǎn)生良好的消聲效果,一般都采取既有阻性吸聲材料又有抗性濾波元件的形式,即阻抗復(fù)合消聲器,汽車的進(jìn)氣系統(tǒng)就是一個(gè)典型的阻抗復(fù)合消聲器。

        2 進(jìn)氣噪聲案例分析

        2.1 問題描述

        根據(jù)市場(chǎng)客戶反饋,某中型載貨車原地怠速工況室內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的“咚咚聲”,經(jīng)初步排查是該聲音從進(jìn)氣口傳出,嚴(yán)重影響乘客舒適性,不可接受,要求對(duì)該問題進(jìn)行分析整改。

        2.2 試驗(yàn)分析

        為了準(zhǔn)確識(shí)別造成進(jìn)氣管“咚咚聲”的主要噪聲源,針對(duì)反饋樣車進(jìn)行了整車NVH排查試驗(yàn)和頻譜分析工作,試驗(yàn)排查方案為分別斷開引起波紋管、斷開發(fā)動(dòng)機(jī)連接端和斷開空壓機(jī)膠管3個(gè)方案。主要實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及分析結(jié)果如下。

        (1)通過初步排查:①斷開引氣管,室內(nèi)噪聲降低3.2 dB(A),主觀感受“咚咚聲”依然存在,說明“咚咚聲”不是引氣管引起,是由空壓機(jī)或是發(fā)動(dòng)機(jī)引起的;②斷開發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管,室內(nèi)噪聲只降低1.1 dB(A),主觀感受“咚咚聲”依然存在;③斷開空壓機(jī)連接管,室內(nèi)噪聲降低2.8 dB(A),主觀感受“咚咚聲”明顯降低,因此可以初步判定該問題是由于空壓機(jī)進(jìn)氣引起的(表1)。

        表1 排查方案噪聲性能及測(cè)評(píng)

        (2)經(jīng)過頻譜濾波分析,影響車內(nèi)主觀感受的主要噪聲頻率為80~320 Hz,其中160 Hz峰值最高;斷開空壓機(jī)連接管后,室內(nèi)噪聲降低2.6 dB(A),中心頻率160 Hz明顯降低,主觀感受“咚咚聲”改善明顯,同時(shí)進(jìn)氣口噪聲在該頻率下也降低7.2 dB(A)(圖1)。再經(jīng)過階次分析發(fā)現(xiàn):該噪聲成分表現(xiàn)為明顯的階次關(guān)系,進(jìn)氣口噪聲階次與室內(nèi)噪聲峰值完全吻合,該車型匹配空壓機(jī)為單缸機(jī),與發(fā)動(dòng)機(jī)通過齒輪傳動(dòng),通過階次計(jì)算可以判斷該階次為空壓機(jī)噪聲階次,從而進(jìn)一步確認(rèn)該聲音是空壓機(jī)進(jìn)氣閥門周期性開閉產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)噪聲,該噪聲通過進(jìn)氣管往外傳播,進(jìn)而傳遞到駕駛室內(nèi)。

        圖1 1/3倍頻程對(duì)比

        2.3 方案對(duì)策

        試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)氣“咚咚聲”是由于空壓機(jī)產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)噪聲,通過進(jìn)氣管往外傳播所導(dǎo)致,主要問題頻率為80~320 Hz;根據(jù)進(jìn)氣控制策略,目前最常用的赫姆霍茲(Helmholtz)諧振腔能較好地消除中低頻噪聲。當(dāng)前行業(yè)評(píng)價(jià)消聲系統(tǒng)的消聲性能通常用傳遞損失這一指標(biāo)[4]。根據(jù)聲學(xué)理論可知,赫姆霍茲(Helmholtz)諧振腔的共振頻率f0和傳遞損失可以用公式(2)和公式(3)計(jì)算:

        根據(jù)公式(2)和公式(3)得出,諧振腔的傳遞損失和共振頻率f0相關(guān)影響的參數(shù)為主管道截面積sp、連接管截面積sc、共振腔體積V、連接管長(zhǎng)度l。

        針對(duì)空壓機(jī)目標(biāo)頻率,設(shè)計(jì)諧振腔幾何形狀和結(jié)構(gòu)參數(shù),定義諧振腔連接管直徑sc=20 mm,連接管長(zhǎng)度l=137 mm,共振腔體積為V=1.9 L,聲速。

        2.4 有限元驗(yàn)證

        本文進(jìn)氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括進(jìn)氣管道、空氣濾清器和諧振腔,應(yīng)用Virtual.lab軟件聲學(xué)仿真軟件對(duì)進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行有限元分析,建立進(jìn)氣系統(tǒng)內(nèi)腔空氣介質(zhì),CAE有限元模型如圖2所示。

        圖2 CAE有限元模型示意圖

        假設(shè)聲波在管道內(nèi)以平面波的方式進(jìn)行傳播,定義在諧振腔入口施加單位振動(dòng)速度激勵(lì),在出口處定義為無反射邊界條件,計(jì)算入口和出口的聲壓響應(yīng)分析傳遞損失[5]。濾芯對(duì)低頻消音性能影響較小,本次分析頻段為10~400 Hz,為考慮濾芯的影響,計(jì)算傳遞損失曲線如圖3所示。

        圖3 傳遞損失仿真分析

        從圖3可以看出,原車進(jìn)氣系統(tǒng)在80 Hz、160 Hz和320 Hz附近傳遞損失最高只有25 dB,在這些頻率消聲能力較弱;通過增加諧振腔后,在這3個(gè)頻率下傳遞損失提高到39 dB,在160 Hz傳遞損失達(dá)到最大。

        2.5 實(shí)車效果驗(yàn)證

        基于諧振腔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和CAE驗(yàn)證結(jié)論,對(duì)諧振腔零件進(jìn)行3D打印并裝車進(jìn)行噪聲性能驗(yàn)證,實(shí)車驗(yàn)證結(jié)果如圖4所示。

        如圖4所示,進(jìn)氣系統(tǒng)增加諧振腔后,怠速工況下室內(nèi)噪聲明顯降低3.3 dB(A),改善效果明顯,主觀感受原來的進(jìn)氣“咚咚聲”完全消除,在原來主要噪聲峰值頻率80 Hz、160 Hz和320 Hz下噪聲降低6~8 dB(A),通過在進(jìn)氣管路增加諧振腔,進(jìn)氣噪聲問題得到徹底解決。

        圖4 實(shí)車驗(yàn)證結(jié)果

        3 結(jié)論

        (1)本文針對(duì)進(jìn)氣噪聲產(chǎn)生機(jī)理和控制策略進(jìn)行探討,并通過運(yùn)用整車道路噪聲試驗(yàn)、頻譜濾波分析及階次分析等手段對(duì)某商用車進(jìn)噪聲問題進(jìn)行有效識(shí)別、確定問題產(chǎn)生的原因,在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)作為動(dòng)力的商用車NVH設(shè)計(jì)具有一定的參考借鑒意義和工程應(yīng)用價(jià)值。

        (2)基于某商用車存在的進(jìn)氣噪聲問題,本文通過理論分析、諧振腔方案設(shè)計(jì)和CAE仿真分析提出解決方案,并經(jīng)實(shí)車效果驗(yàn)證,有效地解決了某商用車進(jìn)氣噪聲問題,改善車輛整體駕乘舒適性,降低了顧客對(duì)噪聲抱怨,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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