王 龍
(晉控金石化工集團(tuán)有限公司石家莊循環(huán)化工園區(qū)分公司,河北 石家莊 050000)
晉控金石化工集團(tuán)有限公司石家莊循環(huán)化工園區(qū)分公司一期180 kt/a合成氨裝置設(shè)有1臺(tái)離心式氨合成氣壓縮機(jī)(氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)),型號(hào)為2BCL528+3BCL459,生產(chǎn)廠家為沈陽鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司;其驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)型號(hào)為HNK25/36,生產(chǎn)廠家為杭州汽輪機(jī)股份有限公司。自2014年5月30日一期180 kt/a合成氨裝置投產(chǎn)以來,氨合成氣壓縮機(jī)組曾分別于2016年5月、2019年6月進(jìn)行過周期性大修,2020年7月針對(duì)高壓缸軸瓦溫度測(cè)點(diǎn)頻繁斷線進(jìn)行過瓦塊改造,總體而言機(jī)組整體運(yùn)行情況良好。2022年4月4日,氨合成氣壓縮機(jī)組重啟,隨著轉(zhuǎn)速及壓力的提高,機(jī)組部分測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)偏高,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行及系統(tǒng)負(fù)荷的提升。針對(duì)上述異?,F(xiàn)象,從工藝與設(shè)備方面不斷進(jìn)行原因分析與論證,制定檢修方案,2022年4月16—20日系統(tǒng)停車對(duì)氨合成氣壓縮機(jī)組進(jìn)行檢修,解決了問題,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。以下對(duì)有關(guān)情況作一總結(jié)。
氨合成氣壓縮機(jī),設(shè)計(jì)工藝氫氣最高流量為65 000 m3/h(標(biāo)態(tài),下同),設(shè)有低壓缸和高壓缸,低壓缸出口壓力6.426 MPa,高壓缸出口壓力14.88 MPa;低壓缸和高壓缸分別設(shè)有4個(gè)徑向軸瓦溫度測(cè)點(diǎn)、4個(gè)推力瓦溫度測(cè)點(diǎn)、4個(gè)軸振值測(cè)點(diǎn)、2個(gè)軸位移測(cè)點(diǎn),其中,溫度高限為105 ℃,軸振值高限為63.5 μm,軸位移高限為±0.5 mm。另外,氨合成氣壓縮機(jī)設(shè)有一路低壓缸防喘振管線、一路高壓缸防喘振管線以及循環(huán)段防喘振管線,起到調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷及防喘振的作用。
氨合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速11 485 r/min,額定蒸汽耗量42.8 t/h,入口蒸汽壓力8.3~9.3 MPa,入口蒸汽溫度500~540 ℃;汽輪機(jī)設(shè)有2個(gè)徑向軸瓦溫度測(cè)點(diǎn)、4個(gè)推力瓦溫度測(cè)點(diǎn)、4個(gè)軸振值測(cè)點(diǎn)以及1個(gè)軸位移測(cè)點(diǎn),其中,溫度高限為105 ℃,軸振值高限為42.4 μm,軸位移高限為±0.56 mm。
2022年4月4日05:26氨合成氣壓縮機(jī)組開車,06:00升至最低連續(xù)轉(zhuǎn)速(SISA62963A)8 000 r/min,在機(jī)組升速期間隨著轉(zhuǎn)速及壓力的提高,部分測(cè)點(diǎn)——汽輪機(jī)前徑向軸瓦溫度(TISA62961)、壓縮機(jī)低壓缸前徑向瓦軸振值(VISA62934)、壓縮機(jī)高壓缸推力瓦溫度(TISA62941、TISA62942)、壓縮機(jī)高壓缸軸位移(XISA62941、XISA62942)持續(xù)升高,開車期間不同階段機(jī)組各測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)變化情況見表1(注:XISA62941、XISA62942為正值代表軸向推力方向?yàn)楦邏憾讼虻蛪憾耍瑸樨?fù)值則代表軸向推力方向?yàn)榈蛪憾讼蚋邏憾?,不管是正值還是負(fù)值,在設(shè)計(jì)許可范圍內(nèi)均是正常的;機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),大部分軸向推力依靠平衡盤抵消,小部分軸向推力依靠推力瓦抵消),且隨著與氨合成系統(tǒng)的聯(lián)通以及入口氫氣流量的增大,甚至有時(shí)出現(xiàn)測(cè)點(diǎn)報(bào)警現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)負(fù)荷無法提升(2022年4月16日系統(tǒng)停車檢修前工藝氫氣最高流量約23 000 m3/h),嚴(yán)重制約了合成氨裝置的生產(chǎn)。
表1 開車期間不同階段機(jī)組各測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)變化情況
本次氨合成氣壓縮機(jī)組開車,在無負(fù)荷情況下,僅在升速、升壓階段就表現(xiàn)出了軸瓦溫度、軸振值、軸位移增大的現(xiàn)象,故可排除工藝方面的因素,只考慮設(shè)備方面的原因。通過不斷地分析與總結(jié),針對(duì)當(dāng)時(shí)存在的問題制定相應(yīng)的檢修計(jì)劃,消除缺陷。
(1)汽輪機(jī)前徑向軸瓦溫度(TISA62961)偏高,懷疑軸瓦及其間隙存在問題。
(2)速關(guān)閥關(guān)閉后,中控畫面顯示“未全關(guān)”,且現(xiàn)場(chǎng)拉桿處顯示未到位,表明汽輪機(jī)速關(guān)閥關(guān)不到位,不滿足盤車油泵啟動(dòng)條件,導(dǎo)致停機(jī)后無法投用電動(dòng)盤車。
(3)壓縮機(jī)低壓缸前徑向瓦軸振值(VISA62934)偏高,懷疑汽輪機(jī)與壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子疊片撓性聯(lián)軸器不是原套部件,且轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象。
(4)壓縮機(jī)高壓缸軸位移(XISA62941、XISA62942)偏高,軸向力偏大,懷疑級(jí)間密封、平衡盤密封、軸端密封有磨損。
(5)壓縮機(jī)高壓缸推力瓦溫度(TISA62941、TISA62942)偏高,懷疑軸瓦及其間隙存在問題,同時(shí)高壓缸級(jí)間密封存在泄漏。
(6)懷疑壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子連接高壓缸轉(zhuǎn)子疊片撓性聯(lián)軸器不是原套部件。
(1)拆開汽輪機(jī)前、后軸瓦進(jìn)行檢查,必要時(shí)進(jìn)行更換。
(2)汽輪機(jī)停車后進(jìn)行速關(guān)閥檢查處理。
(3)檢查并調(diào)整汽輪機(jī)連接壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子的疊片撓性聯(lián)軸器,更換為原套部件,視機(jī)組開車進(jìn)度情況,低壓缸轉(zhuǎn)子現(xiàn)場(chǎng)做動(dòng)平衡。
(4)抽出高壓缸轉(zhuǎn)子,更換高壓缸級(jí)間密封、平衡盤密封、軸端密封;壓縮機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)子新安裝盤和備用高壓缸轉(zhuǎn)子一起送沈陽鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司做動(dòng)平衡,更換高壓缸轉(zhuǎn)子。
(5)更換壓縮機(jī)高壓缸推力瓦塊,視實(shí)際情況更換高壓缸徑向瓦塊,調(diào)整高壓缸推力瓦間隙至標(biāo)準(zhǔn)值0.25~0.35 mm。
(6)檢查并調(diào)整壓縮機(jī)低壓缸連接高壓缸轉(zhuǎn)子的疊片撓性聯(lián)軸器,更換為原套部件。
受所需檢修備件到貨時(shí)間的限制,為保證此期間氨合成氣壓縮機(jī)組安全運(yùn)轉(zhuǎn)及維持合成氨生產(chǎn)線的運(yùn)行,據(jù)實(shí)際工況制定工藝應(yīng)急操作措施下發(fā)至崗位。例如:機(jī)組調(diào)整負(fù)荷時(shí)切記一定要緩慢進(jìn)行,無特殊情況下遵循每10 min轉(zhuǎn)速升降不超過100 r/min,每10 min壓力升降不超過0.1 MPa,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)再三確認(rèn)低壓缸防喘振、高壓缸防喘振、循環(huán)段防喘振旁路手動(dòng)切斷閥處于關(guān)死狀態(tài),以降低機(jī)組的隱形負(fù)荷,確保新鮮氣順利補(bǔ)入;適當(dāng)降低潤(rùn)滑油溫度及壓力,等等。采取上述措施及不斷進(jìn)行調(diào)整與嘗試后,氨合成氣壓縮機(jī)組所能承受的最高轉(zhuǎn)速為10 350 r/min,工藝氫氣量約23 000 m3/h,高壓缸出口壓力約10.0 MPa,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)負(fù)荷。
2022年4月16日,隨著檢修備件的陸續(xù)到來,當(dāng)日11:58氨合成氣壓縮機(jī)組停車,全面進(jìn)入檢修階段,并于當(dāng)日15:00工藝氣系統(tǒng)全部氮?dú)庵脫Q合格,當(dāng)日17:00完成盲板有效隔絕,機(jī)組交付檢修。
拆檢汽輪機(jī)前/后徑向軸瓦及推力瓦,發(fā)現(xiàn)前/后徑向軸瓦下瓦有磨損及偏磨,由此會(huì)導(dǎo)致軸瓦溫度偏高,故更換上述4塊瓦塊。另外,測(cè)量發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)前徑向軸承間隙為0.17 mm、后徑向軸承間隙為0.22 mm、推力瓦間隙為0.30 mm,對(duì)汽輪機(jī)前軸承箱端蓋處進(jìn)行打表,并用合像水平儀對(duì)軸頭進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子有揚(yáng)度(5.8 mm/1 000 mm),表明汽輪機(jī)推力軸承支座處需調(diào)整墊片,于是將汽輪機(jī)前軸承座東側(cè)墊片磨去0.20 mm、西側(cè)加墊片0.20 mm,瓦座左/右側(cè)墊片外端磨去0.25 mm、內(nèi)端磨去0.10 mm,調(diào)整后墊片厚度外端為9.75 mm、中間為9.85 mm、內(nèi)側(cè)為9.95 mm,隨后回裝;調(diào)整后,軸與端蓋垂直度右側(cè)差0.02 mm、同心度下端差0.04 mm,于是將汽輪機(jī)前軸承箱底座(中間)下的2塊墊鐵移除,并清理底座下方異物,同時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)子至汽缸的中心,前徑向瓦座東側(cè)去墊0.35 mm、西側(cè)加墊0.35 mm、下端去墊0.20 mm,調(diào)整后轉(zhuǎn)子偏西側(cè)0.10 mm。此外,在此期間將油擋拆下清理,回裝并調(diào)整油擋間隙為0.20 mm。
拆檢壓縮機(jī)低壓缸前/后徑向軸瓦及推力瓦,發(fā)現(xiàn)前/后徑向軸瓦及推力瓦均磨損嚴(yán)重,同時(shí)測(cè)量瓦塊厚度超差。于是,更換全部前/后徑向軸瓦及推力瓦。另外,因測(cè)量推力瓦間隙較大(0.49 mm),故在主推力瓦上加0.15 mm銅皮,調(diào)整后推力瓦間隙為0.29 mm。
拆檢壓縮機(jī)高壓缸前/后徑向軸瓦及推力瓦,發(fā)現(xiàn)主推力瓦磨損嚴(yán)重、徑向軸瓦正常,更換高壓缸主推力瓦,并調(diào)整推力瓦間隙為0.30 mm。
(1)將壓縮機(jī)高壓缸內(nèi)缸抽出放置于枕木上,將內(nèi)缸O型密封圈及防壓墊片取下,發(fā)現(xiàn)內(nèi)缸O型密封圈已老化碳化,表觀為橡膠變硬且脆、無彈性韌性,完全達(dá)不到密封效果,于是更換O型密封圈及防壓墊片。
(2)打開上缸,將壓縮機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)子吊出放置于轉(zhuǎn)子支架上,查看內(nèi)缸下缸中分面密封膠條,發(fā)現(xiàn)與內(nèi)缸O型圈存在同樣的老化碳化問題。于是,拆卸內(nèi)缸上、下缸的軸套密封(材質(zhì)PEEK)及葉輪口環(huán)密封(材質(zhì)PEEK),并用壓縮空氣對(duì)缸體及隔板間進(jìn)行吹掃清理。清理結(jié)束后,于2022年4月17日03:00安裝新的軸套密封及葉輪口環(huán)密封,當(dāng)日07:07完成全部安裝;當(dāng)日08:10將內(nèi)缸的上、下缸扣缸,然后上銷子及中分面螺栓;當(dāng)日08:15抬軸用百分表測(cè)量密封間隙,發(fā)現(xiàn)密封間隙較小,分析發(fā)現(xiàn)隔板緊固螺栓預(yù)緊力不夠,用扳手進(jìn)行緊固;當(dāng)日08:45進(jìn)行第二次扣缸,由于口環(huán)貼膠帶、軸套壓鉛絲,未能測(cè)出密封間隙數(shù)據(jù),后經(jīng)反復(fù)試扣,并對(duì)PEEK密封齒進(jìn)行刮磨等以調(diào)整其與轉(zhuǎn)子間的密封間隙,最終調(diào)整軸套密封間隙為0.41~0.45 mm、口環(huán)密封間隙為0.37~0.41 mm,測(cè)量軸套密封刮磨后與未刮磨時(shí)相差約0.15~0.20 mm,隨后安裝中分面密封膠條。
本次停車檢修更換了壓縮機(jī)高壓缸轉(zhuǎn)子,安裝缸體O型密封圈、防壓墊片及高壓缸高/低壓側(cè)軸端密封,期間因測(cè)量新軸端密封與軸間隙為0.20 mm,較設(shè)計(jì)間隙小,故對(duì)兩側(cè)軸端密封齒進(jìn)行車削加工,將平衡盤密封間隙調(diào)整為0.50 mm、前軸端密封間隙調(diào)整為0.40 mm、后軸端密封間隙調(diào)整為0.30 mm,以滿足設(shè)計(jì)要求。間隙調(diào)整結(jié)束后,2022年4月17日22:35開始回裝內(nèi)缸,當(dāng)日23:35完成內(nèi)缸回裝,隨后回裝端蓋螺栓,并用液壓扳手進(jìn)行緊固。
經(jīng)檢查,汽輪機(jī)與壓縮機(jī)低壓缸聯(lián)軸器、壓縮機(jī)低壓缸與高壓缸聯(lián)軸器非原套部件,本次檢修進(jìn)行調(diào)整更換。更換后汽輪機(jī)與壓縮機(jī)低壓缸聯(lián)軸器為舊型聯(lián)軸器,型號(hào)為TGD6-1800-00T47(ZJ)H1131;因本次檢修更換了高壓缸轉(zhuǎn)子,故壓縮機(jī)低壓缸與高壓缸聯(lián)軸器采用新型聯(lián)軸器,型號(hào)為TDS6-1500-00T18(ZJ)H1131,并用找正儀器對(duì)這兩處聯(lián)軸器進(jìn)行找正。按照有關(guān)設(shè)計(jì)值,汽輪機(jī)與壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器安裝不加調(diào)整墊法蘭面間距設(shè)計(jì)值為739.8 mm,允許偏差為0.5~1.0 mm,實(shí)際冷態(tài)測(cè)量間距為741.3 mm,其偏差值為741.3-739.8-(0.5~1.0)=0.5~1.0 mm,最終確定增加0.8 mm厚(2個(gè)0.4 mm)的調(diào)整墊;壓縮機(jī)低壓缸與高壓缸轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器不加調(diào)整墊法蘭面間距設(shè)計(jì)值為835.4 mm,實(shí)際冷態(tài)測(cè)量間距為837.7 mm,允許偏差為1.0 mm,其偏差值為837.7-835.4-1.0=1.3 mm,最終確定增加1.2 mm厚(3個(gè)0.4 mm)的調(diào)整墊。
調(diào)整完畢,對(duì)汽輪機(jī)與壓縮機(jī)低壓缸進(jìn)行找正,由于停機(jī)前檢測(cè)汽輪機(jī)熱膨脹量比壓縮機(jī)低壓缸多0.6 mm,因此找正時(shí)將汽輪機(jī)相較于壓縮機(jī)低壓缸調(diào)高0.3 mm、相較于找正曲線高0.25 mm;對(duì)壓縮機(jī)高/低壓缸進(jìn)行找正時(shí),經(jīng)計(jì)算,高壓缸驅(qū)動(dòng)端加支座調(diào)整墊0.925 mm、非驅(qū)動(dòng)端加調(diào)整墊1.535 mm,最終低壓缸及高壓缸找正于2022年4月20日02:58完成,當(dāng)日08:00全部回裝工作結(jié)束,機(jī)組檢修完成。
2022年4月20日11:08,氨合成氣壓縮機(jī)組重啟,升速期間汽輪機(jī)前徑向軸瓦溫度(TISA62961)、壓縮機(jī)低壓缸前徑向瓦軸振值(VISA62934)、壓縮機(jī)高壓缸推力瓦溫度(TISA62941、TISA62942)、壓縮機(jī)高壓缸軸位移(XISA62941、XISA62942)均無異常,數(shù)據(jù)穩(wěn)定;當(dāng)日11:30機(jī)組空負(fù)荷升至最低連續(xù)轉(zhuǎn)速8 000 r/min時(shí),TISA62961在75 ℃以下,VISA62934在21 μm左右,TISA62941、TISA62942在55 ℃左右,XISA62941、XISA62942分別為-0.01 mm、-0.06 mm,機(jī)組運(yùn)行狀況明顯好轉(zhuǎn),隨后氨合成氣壓縮機(jī)組與氨合成系統(tǒng)聯(lián)通,配合氨合成塔升溫要求補(bǔ)入新鮮氣;當(dāng)日19:19氨合成系統(tǒng)運(yùn)行正常,之后氨合成氣壓縮機(jī)進(jìn)行加量,驗(yàn)證機(jī)組的檢修效果。
氨合成氣壓縮機(jī)組檢修前(2022年4月14日)與檢修后(2022年4月30日—5月1日)相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比見表2??梢钥闯觯敬螜z修后,機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)良好,入口工藝氫氣量可達(dá)到現(xiàn)階段的滿量61 000 m3/h,且各測(cè)點(diǎn)數(shù)值處于偏低且平穩(wěn)的狀態(tài),消除了之前的各種缺陷和問題,滿足了系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷方面的要求,達(dá)到了預(yù)期的檢修效果。
表2 氨合成氣壓縮機(jī)組檢修前(2022年4月14日)與檢修后(2022年4月30日—5月1日)相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
綜合分析,晉控金石化工集團(tuán)有限公司石家莊循環(huán)化工園區(qū)分公司本次氨合成氣壓縮機(jī)組出現(xiàn)問題的主要原因在于高壓缸級(jí)間密封、平衡盤密封、軸端密封、轉(zhuǎn)子密封間隙以及聯(lián)軸器不匹配等,由于當(dāng)時(shí)有關(guān)備件準(zhǔn)備不到位,導(dǎo)致系統(tǒng)不得不較長(zhǎng)時(shí)間維持低負(fù)荷運(yùn)行,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,應(yīng)在機(jī)組周期性檢修階段做好有關(guān)備件的準(zhǔn)備工作,以利機(jī)組的檢修維護(hù),避免較長(zhǎng)時(shí)間影響系統(tǒng)正常生產(chǎn)。
氨合成氣壓縮機(jī)組屬合成氨裝置的關(guān)鍵運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)的好壞直接關(guān)系到合成氨的產(chǎn)量,并制約前后工序的生產(chǎn)負(fù)荷。隨著機(jī)組服役時(shí)間的延長(zhǎng)、系統(tǒng)負(fù)荷的調(diào)整、公用工程介質(zhì)夾帶雜質(zhì)以及機(jī)組自身密封或連接元件發(fā)生故障等,氨合成氣壓縮機(jī)組可能出現(xiàn)各種各樣的問題。為此,我們需不斷對(duì)異常參數(shù)及現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié)與分析,加強(qiáng)系統(tǒng)生產(chǎn)管理,做好設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作,并通過正確的檢修方式消除生產(chǎn)運(yùn)行中的缺陷或問題,實(shí)現(xiàn)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,保障系統(tǒng)的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。