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        基于Solidworks Simulation仿真分析的ZJ118卷煙機(jī)雙芯加熱搓板裝置設(shè)計(jì)

        2023-02-16 01:42:22潘昱亭蔡培良黃莉楊彩虹金學(xué)鵬杜浦澤鄧璟
        包裝工程 2023年3期
        關(guān)鍵詞:水松搓板單芯

        潘昱亭,蔡培良,黃莉,楊彩虹,金學(xué)鵬,杜浦澤,鄧璟

        基于Solidworks Simulation仿真分析的ZJ118卷煙機(jī)雙芯加熱搓板裝置設(shè)計(jì)

        潘昱亭,蔡培良,黃莉,楊彩虹,金學(xué)鵬,杜浦澤,鄧璟

        (紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司曲靖卷煙廠,云南 曲靖 655001)

        為解決卷煙機(jī)在生產(chǎn)中細(xì)支卷煙時(shí),因搓板加熱不均勻?qū)е碌乃杉埮莅?、皺紋、翹邊等質(zhì)量問(wèn)題?;赟OLIDWORKS Simulation仿真分析設(shè)計(jì)了一種400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置,代替原有的1 200 W單芯加熱搓板裝置,并通過(guò)仿真分析2種搓板加熱裝置在設(shè)定溫度為200 ℃時(shí)的熱量分布情況,然后在實(shí)際生產(chǎn)中驗(yàn)證改造方案的應(yīng)用效果。仿真分析的結(jié)果表明,400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置的熱量極限和加熱效率都比1 200 W單芯加熱搓板裝置高,雙芯加熱能更加快速地達(dá)到設(shè)定溫度,搓板體上的熱量分布更均勻,搓板面上的熱量分布也更加穩(wěn)定,溫差較小,能夠更好地保證卷煙搓接質(zhì)量的穩(wěn)定性。實(shí)際應(yīng)用效果顯示,使用雙芯加熱搓板裝置后,再也沒(méi)有出現(xiàn)水松紙泡皺、皺紋、翹邊等質(zhì)量問(wèn)題。400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置具有加熱效率高、熱量分布均勻、溫差小等優(yōu)點(diǎn),能更有效地提高卷煙搓接質(zhì)量,既大大減少了卷接質(zhì)量事故出現(xiàn)頻次和設(shè)備停臺(tái)維修時(shí)間,也降低了卷煙生產(chǎn)消耗。

        雙芯加熱搓板;仿真分析;水松紙;熱量分布;卷煙機(jī);中細(xì)支

        ZJ118型卷煙機(jī)是國(guó)內(nèi)主流的中高速卷煙設(shè)備。煙絲經(jīng)過(guò)卷制成型機(jī)部分被卷成煙條,再由長(zhǎng)切刀將其分切成雙倍長(zhǎng)卷煙,蜘蛛手機(jī)構(gòu)將雙倍長(zhǎng)卷煙拾取傳遞至濾嘴接裝機(jī)部分的接煙鼓輪,首先經(jīng)過(guò)第一切割鼓輪將雙倍上卷煙從中間切開(kāi)變成2段單長(zhǎng)卷煙,經(jīng)分離鼓輪將2段卷煙分開(kāi),在匯合鼓輪處與雙倍長(zhǎng)濾嘴段匯合,再與切成小段的水松紙匯合,然后在搓板和搓接鼓輪的共同作用下,將水松紙完整地包裹在卷煙和濾嘴段上形成雙倍長(zhǎng)煙支,最后由最終切割鼓輪將雙倍長(zhǎng)煙支分切成完整的2支煙繼續(xù)向前輸送。其中,水松紙?jiān)谂c濾嘴段和卷煙搓接的時(shí)候,常常會(huì)出現(xiàn)水松紙翹邊、泡皺、皺紋等質(zhì)量缺陷,特別是在生產(chǎn)中細(xì)支卷煙時(shí)此問(wèn)題更加突出,這種缺陷也不是所有產(chǎn)品都有,操作工在自檢自查的時(shí)候會(huì)很難發(fā)現(xiàn),很可能會(huì)流入下一道工序,這就給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)了極大的風(fēng)險(xiǎn),所以需要從根本上解決這個(gè)問(wèn)題。

        趙龍等[1]通過(guò)增加搓板長(zhǎng)度和改變?nèi)肟诨《鹊纫幌盗懈脑靵?lái)減少泡皺煙和漏氣煙的發(fā)生,提高“煙組”的搓接質(zhì)量。彭永剛等[2]通過(guò)在設(shè)備上對(duì)濾棒滾搓導(dǎo)軌指加寬、傳送鼓輪導(dǎo)軌槽的改進(jìn)、鼓輪相位調(diào)整等方法來(lái)減少水松紙皺紋的出現(xiàn)。王伯楠等[3]針對(duì)煙支濾嘴傳統(tǒng)搓接技術(shù)中存在剝離趨向,導(dǎo)致水松紙出現(xiàn)泡皺現(xiàn)象,在原有設(shè)備基礎(chǔ)上,將搓接板設(shè)計(jì)成帶加滾針的搓板,達(dá)到消除傳統(tǒng)搓接技術(shù)中存在的剝離趨向問(wèn)題,從而提高卷煙機(jī)煙支接裝質(zhì)量。張文昌等[4]在啟動(dòng)規(guī)表面噴涂碳化鎢,增加煙支摩擦力;搓板加裝過(guò)渡規(guī),表面改為兩端帶有豎搓紋、中間為光滑面的結(jié)構(gòu),使煙支滾動(dòng)順暢;改變歸位輪和搓板位置,使搓接動(dòng)作更加順暢,從而改善卷煙搓接質(zhì)量,但是均不能有效解決水松紙翹邊、泡皺、皺紋的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)產(chǎn)生此缺陷產(chǎn)品進(jìn)行原因分析得知,主要是搓板加熱裝置的熱量分布不均勻,導(dǎo)致卷煙和水松紙?jiān)谛D(zhuǎn)搓接的過(guò)程中受熱不均勻,從而引起相關(guān)質(zhì)量缺陷,故文中基于Solidworks Simulation仿真分析設(shè)計(jì)了一種400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置替代原先的1 200 W單芯加熱搓板裝置,實(shí)現(xiàn)搓板體和搓板面的熱量均勻分布,從而提高水松紙的搓接質(zhì)量[5],杜絕了水松紙翹邊、泡皺、皺紋等缺陷產(chǎn)品的產(chǎn)生。

        1 問(wèn)題分析

        ZJ118型卷煙機(jī)卷煙接裝過(guò)程如圖1所示,煙絲經(jīng)過(guò)卷制成型機(jī)部分被卷成煙條,再由長(zhǎng)切刀將其分切成雙倍長(zhǎng)卷煙,蜘蛛手機(jī)構(gòu)將雙倍長(zhǎng)卷煙拾取傳遞至濾嘴接裝機(jī)部分的接煙鼓輪A,首先經(jīng)過(guò)第一切割鼓輪B將雙倍上卷煙從中間切開(kāi)變成2段單長(zhǎng)卷煙,經(jīng)分離鼓輪C將2段卷煙分開(kāi),在匯合鼓輪D處與雙倍長(zhǎng)濾嘴段匯合,再與切成小段的水松紙匯合,然后在搓板和搓接鼓輪F的共同作用下,將水松紙完整地包裹在卷煙和濾嘴段上形成雙倍長(zhǎng)煙支,最后由最終切割鼓輪G將雙倍長(zhǎng)煙支分切成完整的2支煙繼續(xù)向前輸送。

        圖1 ZJ118型卷煙機(jī)卷煙接裝過(guò)程

        如圖2所示,水松紙和卷煙的搓接過(guò)程是卷煙生產(chǎn)中的重要組成部分,水松紙和卷煙2在搓板3與搓接鼓輪1之間進(jìn)行滾動(dòng)搓接,水松紙完整地包裹卷煙一圈,并在搓板熱量的作用下將白乳膠凝固,搓板3上安裝加熱芯4和熱敏電阻5,熱敏電阻5用來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)搓板的溫度,通過(guò)程序?qū)Υ臧鍦囟冗M(jìn)行PID自動(dòng)控制,當(dāng)溫度低于設(shè)定溫度值時(shí),固態(tài)繼電器接通加熱芯4的電源進(jìn)行加熱,當(dāng)溫度高于設(shè)定溫度值時(shí),固態(tài)繼電器斷開(kāi)加熱芯4的電源,此時(shí)不加熱?,F(xiàn)有搓板裝置采用的是1 200 W單芯加熱,在長(zhǎng)時(shí)間的使用中,發(fā)現(xiàn)存在一些不足之處。首先搓板的工作弧長(zhǎng)在90 mm左右,常規(guī)煙支圓周為24.3 mm左右,搓接過(guò)程中約在搓板上滾動(dòng)3周半,而細(xì)支煙圓周為16.9 mm左右,搓接過(guò)程中需要在搓板上滾動(dòng)5周左右,細(xì)支卷煙的水松紙比常規(guī)煙支的水松紙要硬一些[6],所以細(xì)支卷煙在搓接過(guò)程中帶走的熱量會(huì)比常規(guī)卷煙帶走的更多,生產(chǎn)過(guò)程中尤其在啟動(dòng)階段,細(xì)支卷煙帶走的大量熱量會(huì)使搓板溫度急速下降,產(chǎn)生水松紙搓接質(zhì)量缺陷;其次搓板搓接弧面較大,加熱芯位于搓板入口處附近,熱敏電阻位于搓板中部,搓板面的熱量分布不均勻,導(dǎo)致一部分卷煙的水松紙不能有效地包裹甚至翹邊,因此,搓板體和搓板面上的熱量分布情況和搓板溫度的穩(wěn)定性對(duì)水松紙的搓接質(zhì)量至關(guān)重要[7]。搓板溫度不穩(wěn)定、熱量分布不均勻是產(chǎn)生水松紙翹邊、泡皺、皺紋的主要原因[8]。同時(shí),這種質(zhì)量缺陷不是每支煙都會(huì)出現(xiàn),對(duì)操作人員來(lái)說(shuō)也極大地增加了質(zhì)量控制的風(fēng)險(xiǎn),一旦出現(xiàn)此缺陷就需要停機(jī)進(jìn)行大量的排查,不僅降低了設(shè)備效率,還產(chǎn)生大量的消耗。為此,在熱敏電阻安裝位置前端設(shè)計(jì)一個(gè)8 mm的通孔,用于安裝400 W加熱芯,原加熱芯位置安裝800 W加熱芯,從而構(gòu)成新型雙芯加熱搓板裝置。

        1.搓接鼓輪;2.雙倍長(zhǎng)卷煙;3.搓板;4.加熱芯;5.熱敏電阻。

        2 仿真分析

        為了更加具體地分析搓板加熱裝置熱量分布情況[9],筆者采用SolidWorks軟件中的Solidworks Simulation插件進(jìn)行熱力有限元分析[10],分別對(duì)單芯1 200 W加熱搓板裝置和雙芯400 W+800 W加熱搓板裝置進(jìn)行了熱力仿真對(duì)比分析[11]。

        2.1 建模

        2.1.1 功率1 200 W單芯加熱搓板裝置的建模

        按照實(shí)際尺寸分別畫(huà)出搓板體、熱敏電阻和1 200 W加熱芯的零件圖,然后組裝成一個(gè)裝配體,其中,熱敏電阻的安裝位置處于搓板體的正中心,見(jiàn)圖3a。

        2.1.2 功率400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置的建模

        按照實(shí)際尺寸分別畫(huà)出搓板體、熱敏電阻、400 W加熱芯和800 W加熱芯的零件圖,然后組裝成一個(gè)裝配體,其中,熱敏電阻的安裝位置處于搓板體的正中心,見(jiàn)圖3b。

        2.2 新建熱力分析算例

        分別在2個(gè)裝配圖中打開(kāi)SolidWorks軟件中的Solidworks Simulation插件,選擇“熱力”,新建一個(gè)熱力分析的算例,因?yàn)樾枰治龃臧逖b置持續(xù)加熱的情況,所以熱力分析“屬性”設(shè)置為瞬態(tài)分析,時(shí)間設(shè)為300 s,時(shí)間步長(zhǎng)設(shè)置為10 s,見(jiàn)圖4。

        2.3 設(shè)定參數(shù)

        2.3.1 選定零件材料

        加熱芯選材為合金鋼,熱敏電阻選材為鑄造不銹鋼,搓板體選材為可鍛鑄鐵,相關(guān)材料的參數(shù)見(jiàn)表1。

        2.3.2 設(shè)定相觸面組

        解讀、分析一直以來(lái)都是語(yǔ)文課堂教學(xué)的難點(diǎn),因?yàn)榻處熞胱寣W(xué)生真正理解文本中所表達(dá)的、所傳遞的中心思想,要想改變目前的死記硬背,除了要引導(dǎo)學(xué)生去解讀之外,還要鍛煉和提高學(xué)生的解讀能力,使學(xué)生在主動(dòng)解讀中樹(shù)立起積極的閱讀意識(shí)。那么,學(xué)生在解讀的過(guò)程中應(yīng)該從哪些地方入手呢?學(xué)生應(yīng)該對(duì)文本解讀些什么呢?在筆者看來(lái),一線教師要給學(xué)生自主解讀文本“背景”“字詞”“情感”等方面的機(jī)會(huì),要讓學(xué)生在自主解讀中形成能力,進(jìn)而逐步提升基本的語(yǔ)文素養(yǎng)。

        根據(jù)各零件之間的配合關(guān)系,設(shè)定加熱芯的圓弧面和搓板體的預(yù)留孔為一個(gè)接觸面組,熱阻設(shè)置為2.32×10?4(K·m2)/W;熱敏電阻的圓弧面和搓板體的預(yù)留孔也為一個(gè)接觸面組,熱阻設(shè)置為2.32×10?4(K·m2)/W,見(jiàn)圖5。

        圖3 搓板建模

        圖4 新建算例

        2.3.3 設(shè)定熱載荷

        設(shè)定“熱量”,將加熱芯的熱量設(shè)定為其對(duì)應(yīng)的功率,雙芯搓板裝置加熱芯的功率設(shè)定為400 W和800 W,單芯搓板裝置加熱芯的功率設(shè)定為1 200 W。

        設(shè)定“對(duì)流”,搓板體暴露在空氣中的面的對(duì)流系數(shù)設(shè)定為30 W/(m2·℃),加熱芯和熱敏電阻暴露在空氣中的面的對(duì)流系數(shù)設(shè)定為40 W/( m2·℃)。

        設(shè)定“溫度”,將算例的初始溫度設(shè)置為環(huán)境溫度298 K,見(jiàn)圖6。

        2.4 生成網(wǎng)格

        將所建的搓板裝置模型進(jìn)行網(wǎng)格化,選擇“基于曲率的網(wǎng)格化”,“網(wǎng)格密度”調(diào)至良好,然后自動(dòng)生成網(wǎng)格化,見(jiàn)圖7。

        2.5 運(yùn)算結(jié)果

        分別運(yùn)行單芯加熱搓板裝置和雙芯加熱搓板裝置的熱力分析算例,運(yùn)算結(jié)果見(jiàn)圖8。

        3 仿真結(jié)果分析

        如圖8,在仿真分析算例運(yùn)行300 s后,單芯加熱搓板裝置的最高溫度和最低溫度分別為512 ℃和229 ℃,最大溫度差為283 ℃;雙芯加熱搓板裝置的最高溫度和最低溫度分別為526 ℃和327 ℃,最大溫度差為199 ℃。這說(shuō)明400 W+800 W的雙芯加熱搓板裝置的熱量極限比1 200 W的單芯加熱搓板裝置的高,而且整個(gè)搓板體的溫度分布差距小,熱量在搓板體上的分布較均衡。

        表1 零件材料參數(shù)

        Tab.1 Material parameters of parts

        圖5 相觸面組設(shè)置

        圖6 熱載荷設(shè)定

        圖7 生成網(wǎng)格化

        圖8 運(yùn)算結(jié)果

        圖9 截面裁剪選取采樣點(diǎn)

        圖10 熱敏電阻中心(溫度/時(shí)間)曲線

        圖11 達(dá)到設(shè)定溫度200 ℃時(shí)的運(yùn)算結(jié)果

        圖12 達(dá)到200 ℃時(shí)搓板面上的溫度分布

        圖13 達(dá)到200 ℃時(shí)搓板面溫度分布曲線(從搓板入口到出口)

        因?yàn)榇臧弩w主要與煙支接觸的是搓板面,所以搓板面上的溫度分布對(duì)保證卷煙的搓接質(zhì)量至關(guān)重要。從前面的分析可以看出1 200 W單芯加熱搓板的中心點(diǎn)溫度在134 s時(shí)升至設(shè)定溫度200 ℃,而400 W+800 W雙芯加熱搓板的中心點(diǎn)溫度在100 s時(shí)升至設(shè)定溫度200 ℃,故將2個(gè)仿真算例都設(shè)定到其達(dá)到設(shè)定溫度時(shí)的工作狀態(tài),如圖11所示,以此來(lái)觀察分析當(dāng)搓板加熱裝置工作在設(shè)定溫度時(shí)的搓板面溫度分布情況。從圖12可以看出,當(dāng)處于設(shè)定溫度時(shí),單芯加熱搓板裝置的搓板面上熱量主要集中在搓板入口至搓板面1/2處,而雙芯加熱搓板裝置的搓板面上熱量分布較均勻,從搓板入口一直到搓板面3/4處。

        另外,如圖13所示,從搓板入口到出口順序選取采樣點(diǎn),查看所有采樣點(diǎn)溫度分布情況可知,1 200 W單芯加熱搓板裝置搓板面的溫度最大值和最小值分別是260 ℃和87.3 ℃,最大溫差為172.7 ℃,而且搓板靠近出口的1/4部分溫度都低于110 ℃;400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置搓板面的溫度最大值和最小值分別是219 ℃和113 ℃,最大溫差為106 ℃,而且整個(gè)搓板面的溫度都高于110 ℃。這說(shuō)明,在同等工況下,雙芯搓板面的熱量比單芯搓板面的熱量分布得更加均勻,且溫差較小,能夠更好地保證卷煙搓接質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        4 雙芯加熱搓板裝置設(shè)計(jì)

        從仿真分析結(jié)果可以看出,400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置比1 200 W單芯加熱搓板裝置有很明顯的優(yōu)勢(shì),有利于搓板熱量均勻分布,從而改善卷煙搓接質(zhì)量,因此基于仿真分析結(jié)果,筆者設(shè)計(jì)了一種400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置。

        4.1 裝置結(jié)構(gòu)

        如圖14所示,ZJ118卷煙機(jī)400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置,其基本構(gòu)成包括搓板、800 W加熱芯、400 W加熱芯、熱敏電阻、固態(tài)繼電器[12]、PLC模塊、原機(jī)觸摸顯示屏、原機(jī)工控機(jī)等。原機(jī)工控機(jī)為PLC[13]模塊提供加熱使能信號(hào)和給定搓板溫度值,熱敏電阻為PLC模塊提供搓板實(shí)時(shí)溫度值[14],PLC模塊根據(jù)程序來(lái)控制固態(tài)繼電器的通斷,從而控制800 W加熱芯和400 W加熱芯的加熱。

        4.2 硬件設(shè)計(jì)

        如圖15所示,所述的搓板1長(zhǎng)度為77 mm,前端厚度為25.78 mm,后端厚度為13.65 mm,弧面半徑為135.35 mm,弧長(zhǎng)為81 mm,搓板體采用鑄鐵鍛造,搓板體采用熱處理,增強(qiáng)其硬度及減少高溫加熱時(shí)的變形[15],搓板體兩端表面5均勻加工直條紋,其條紋深度為20 μm,搓板中間表面6噴涂陶瓷,以增加其摩擦;800 W加熱芯2安裝在搓板1前端直徑為12.6 mm的圓柱通孔內(nèi),400 W加熱芯4安裝在搓板1后端的直徑為8 mm的圓柱通孔內(nèi),熱敏電阻3安裝在搓板1中間直徑為7 mm的圓柱通孔內(nèi),處于搓板的正中,測(cè)得的溫度為搓板均勻分布的穩(wěn)定值。加熱芯3和4的加熱電源均為220 V,由固態(tài)繼電器控制通斷。

        圖14 雙芯加熱搓板裝置結(jié)構(gòu)

        1.搓板;2.800 W加熱芯;3.熱敏電阻;4.400 W加熱芯;5.搓板兩端表面;6.搓板中間表面。

        5 應(yīng)用效果

        如圖16,將新設(shè)計(jì)的400 W+800 W搓板加熱裝置運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)中,為了驗(yàn)證改進(jìn)效果,隨機(jī)選取一臺(tái)ZJ118型細(xì)支卷接機(jī)組作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,機(jī)組工作條件:按照三班正常倒班連續(xù)生產(chǎn)10 d,每天生產(chǎn)18 h,日保養(yǎng)1.5 h,班前保養(yǎng)20 min/班。分別采集ZJ118卷接機(jī)組安裝雙芯加熱搓板裝置前后的樣本數(shù)據(jù)各10組,對(duì)煙支皺紋、泡皺、翹邊等缺陷煙支出現(xiàn)的頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

        由表2可以看出,改進(jìn)前平均每天出現(xiàn)皺紋2.5次、泡皺1次、翹邊1次,改進(jìn)后平均每天出現(xiàn)皺紋0.1次、泡皺0.1次、翹邊0次。改進(jìn)后,由搓板加熱裝置加熱不均勻?qū)е碌乃杉埌櫦y減少了96%,泡皺減少了90%、翹邊減少了100%,改進(jìn)后水松紙搓接質(zhì)量問(wèn)題大幅減少,效果非常好。

        圖16 雙芯加熱搓板裝置實(shí)際應(yīng)用

        表2 雙芯加熱搓板裝置安裝前后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題頻次統(tǒng)計(jì)

        Tab.2 Frequency statistics of quality problems before and after installation of double core heating washboard device

        6 結(jié)語(yǔ)

        從仿真分析可以得出結(jié)論,400 W+800 W的雙芯加熱搓板裝置的熱量極限比1 200 W的單芯加熱搓板裝置高,而且整個(gè)搓板體的溫度分布差距小,熱量在搓板體上的分布較均衡。另外,400 W+800 W的雙芯加熱搓板裝置的加熱效率比1 200 W的單芯加熱搓板裝置高,可以快速地達(dá)到設(shè)定溫度200 ℃,能更好地滿足生產(chǎn)需求,在同等工況下,雙芯搓板面的熱量比單芯搓板面的熱量分布得更加均勻,且溫差較小,能夠更好地保證卷煙搓接質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也表明,改進(jìn)后,由搓板加熱裝置加熱不均勻?qū)е碌乃杉埌櫦y數(shù)量減少了96%,泡皺減少了90%、翹邊減少了100%,改進(jìn)后水松紙搓接質(zhì)量問(wèn)題大幅減少,由此說(shuō)明,該400 W+800 W雙芯加熱搓板裝置具有加熱效率高,熱量分布均勻,溫差小等優(yōu)點(diǎn),能更有效地提高卷煙搓接質(zhì)量,既大大減少了卷接質(zhì)量事故出現(xiàn)頻次和設(shè)備停臺(tái)維修時(shí)間,也降低了卷煙生產(chǎn)消耗,可推廣應(yīng)用于煙草行業(yè)各種中細(xì)支卷煙機(jī)型。

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        Design of Double Core Heating Washboard Device of ZJ118 Cigarette Machine Based on Solidworks Simulation Analysis

        PAN Yu-ting, CAI Pei-liang, HUANG Li, YANG Cai-hong, JIN Xue-peng, DU Pu-ze, DENG Jing

        (Qujing Cigarette Factory, Hongyun Honghe (Group) Co., Ltd., Yunnan Qujing 655001, China)

        The work aims to solve the quality problems of blister wrinkle, wrinkle and edge warping of tipping paper caused by uneven heating of washboard in production of fine cigarettes. Based on SolidWorks simulation analysis, a 400 W + 800 W double core heating washboard device was designed to replace the original 1 200 W single core heating washboard device. The heat distribution of the two kinds of washboard heating devices at the set temperature of 200 ℃ was simulated and analyzed, and then the application effect of the transformation scheme was verified in actual production. The results of simulation analysis showed that both heat limit and heating efficiency of the 400 W + 800 W dual core heating washboard device were higher than those of the 1 200 W single core heating washboard device. The dual core heating can reach the set temperature more quickly. The heat distribution on the washboard body was more uniform. The heat distribution on the washboard surface was more stable. And the temperature difference was small, which could better ensure the stability of cigarette splicing quality. The practical application results showed that after using the double core heating washboard device, there were no quality problems such as blister wrinkle, wrinkle and edge warping of tipping paper. It can be concluded that the 400 W + 800 W dual core heating washboard device has the advantages of high heating efficiency, uniform heat distribution and small temperature difference. It can more effectively improve the cigarette splicing quality, greatly reduce the frequency of coiling quality accidents and equipment shutdown and maintenance time, and reduce the consumption of cigarette production.

        double core heating washboard; simulation analysis; tipping paper; heat distribution; cigarette machine; middle fine branch

        TS43

        A

        1001-3563(2023)03-0268-09

        10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.03.034

        2022?03?23

        云南省科技項(xiàng)目(2018BA087)

        潘昱亭(1994—),男,本科,助理工程師,主要研究方向?yàn)榫頍煱b設(shè)備電氣故障診斷。

        蔡培良(1972—),男,高級(jí)工程師,主要研究方向?yàn)榫戆O(shè)備和電氣控制理論。

        責(zé)任編輯:曾鈺嬋

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