劉 桂
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽阜陽 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司聯(lián)合車間2#氨壓縮機為離心式壓縮機,采用汽輪機驅動,配套汽輪機為青島捷能汽輪機集團股份有限公司制造的N3.7-8.9型汽輪機。該汽輪機額定功率為3 642 kW,額定轉速為10 300 r/min,最高轉速為10 815 r/min,一階臨界轉速為4 280 r/min,二階臨界轉速為16 443 r/min,額定進汽壓力為8.9 MPa,額定進汽溫度為525 ℃,定排汽壓力為0.01 MPa,額定工況進汽質量流量為14.1 t/h,額定工況汽耗率為3.872 kg/(kW·h)。
該壓縮機機組2020年5月投入生產運行,生產負荷低,故驅動汽輪機實際工況中進汽質量流量為11.5 t/h、運行轉速為9 700 r/min即可滿足生產要求。由于工況良好,該壓縮機投產以來一直運行較穩(wěn)定,但驅動汽輪機近期發(fā)生了軸封漏汽、轉速達不到負荷要求等故障。
經揭缸檢查,兩軸端汽封均無明顯缺陷,測量汽封環(huán)與軸的配合間隙在0.17~0.28 mm,符合技術要求。該汽輪機軸封采用梳齒密封環(huán),密封環(huán)材質為ZAlSi12。前汽封一段漏汽接回到汽缸。前汽封二段漏汽與后汽封的一段相連,并與汽封調節(jié)閥相連,使溢出的蒸汽用作后汽封密封氣,溢出量不夠時可用輔助汽源直接調節(jié),使其壓力略高于大氣壓力,以免空氣由后汽封漏入汽輪機,同時也可避免蒸汽由前汽封大量外漏。通過汽封管路調節(jié)閥使汽封管路內蒸汽的壓力維持在 0.103~0.13 MPa(絕)。前汽封最外擋漏汽與后汽封的二段漏汽都接軸封冷卻器,可以加熱凝結水。配備有軸封冷卻器用于回收軸封漏汽,防止軸封漏汽進入軸承座內,軸封冷卻器內壓力由機械泵維持在0.097~0.099 MPa(絕)。
在密封氣源壓力控制符合工藝標準、密封環(huán)無缺陷,且配合間隙不超限的情況下,軸端密封環(huán)仍泄漏。維修人員在清理汽缸上下缸體密封面時發(fā)現(xiàn)密封面有漏痕,而日常巡檢并未見缸體密封面有外漏現(xiàn)象,運行中汽輪機直排疏水總管出口集液槽也未發(fā)現(xiàn)有泄漏蒸汽。倒查缸體密封面疏水管,發(fā)現(xiàn)疏水管在安裝配管時未引入直排疏水總管,而是經軸封疏水管引入了疏水膨脹箱管路。正確的疏水管配管路線見圖1。
圖1 缸體疏水、軸封疏水管路
缸體密封面疏水應經直排疏水總管至集液槽,軸封疏水進入疏水膨脹箱。
軸封處漏汽并非汽缸內的高壓蒸汽外漏,也不是汽封蒸汽泄漏,而是缸體密封面泄漏的蒸汽經疏水管倒流進入軸封室,壓力高于汽封蒸汽,從軸封處外漏。運行初期未發(fā)生漏汽是因為前期汽缸密封面并未泄漏,后期密封面局部失效,泄漏的蒸汽經錯配至軸封疏水管線倒流并外漏。找出漏汽原因后,一方面對汽缸上下缸體密封面進行研磨修復,另一方面將密封面疏水管改配回直排疏水總管。經上述處理后,軸封漏汽得到解決。
2020年9月底,該機組在正常運轉過程中,進汽質量流量突然大幅度降低,由11.5 t/h降至4.6 t/h,轉速由9 700 r/min降至7 000 r/min左右。流量下降后,檢查控制調節(jié)汽閥的油動機,處于全開位置,因此排除了油動機開度不夠導致進汽量減小的可能;檢查油動機上方連桿備帽,不存在松動現(xiàn)象,排除了因連桿松動變長導致油動機開度不準確的可能。調節(jié)汽閥和油動機結構見圖2。
圖2 調節(jié)汽閥和油動機結構
為了保持生產的連續(xù)和穩(wěn)定性,只能通過手動縮短油動機連桿行程的方法提高進汽量,待整個生產系統(tǒng)做好停車準備后再停機全面檢查。通過油動機連桿行程的縮短,進汽質量流量最大只能增加到10.6 t/h,轉速勉強保持在9 000 r/min左右,但波動量較大,可斷定是油動機故障或調節(jié)汽閥內部發(fā)生了故障。
該汽輪機蒸汽調節(jié)機構為調節(jié)汽閥及連桿形式,即群閥提板式結構(見圖3),型線閥碟,裝于前汽缸上部,屬噴嘴調節(jié)。負荷變動時,各閥碟按一定順序開啟。閥碟行程在出廠時已調整完畢。汽輪機進汽量的調節(jié),是通過改變調節(jié)汽閥的開度實現(xiàn)的[1]。根據(jù)壓縮機負荷的需要,調節(jié)油動機帶動配汽機構,改變橫梁的位置,裝在橫梁上的閥碟按配汽升程曲線順序開啟和關閉,從而改變汽輪機進汽量,以滿足負荷的要求[2]。
在穩(wěn)定狀態(tài)下,錯油門滑閥處于中間位置,油動機則穩(wěn)定在某一位置上。當需要升負荷時,數(shù)字調節(jié)器輸出電信號相應增大,電液轉換器輸出壓力信號升高,將使錯油門滑閥上移,油動機活塞下移,調節(jié)汽閥開大,進汽量增加;隨著油動機活塞逐漸下移,經過機械反饋,錯油門滑閥也逐漸下移,直至錯油門滑閥回到平衡位置,油動機活塞又處于穩(wěn)定位置[3](見圖4、圖5)。油動機、調節(jié)汽閥將正好到達熱力過程所要求位置,調節(jié)過程完成。減負荷時動作過程相反。如果實際負荷與設定負荷有偏差,負荷反饋信號傳回給數(shù)字調節(jié)器,數(shù)字調節(jié)器根據(jù)偏差繼續(xù)調整[4]。
圖3 調節(jié)汽閥內部機構圖
全系統(tǒng)停車后,關閉該機組主蒸汽隔離閥停機。檢查油動機“零位”,對調節(jié)汽閥重新進行全行程拉閥試驗,通過調節(jié)錯油門,將油動機“零位”恢復至出廠設定值。全行程拉閥試驗3次,油動機開度、油壓、行程均與出廠值一致。因拆解調節(jié)汽閥需要較長的降溫時間,所以先不檢查調節(jié)汽閥內部。檢查恢復油動機零位后,機組即做開車準備,開車沖轉后提速至7 000 r/min左右后進汽量不能增加,無法達到負荷要求轉速。至此可斷定,調節(jié)汽閥內部發(fā)生故障。隨即停機,拆檢調節(jié)汽閥。機組停車后,待調節(jié)閥室溫度自然降溫至80 ℃以下開始拆解調節(jié)汽閥(見圖6)。由圖6可以看出:調節(jié)汽閥的1#閥碟斷裂,已從上部橫梁上脫開。
圖4 調節(jié)系統(tǒng)原理圖1
圖5 調節(jié)系統(tǒng)原理圖2
斷裂閥碟的材質為20Cr11Mo1VTiB-5+7,該材料耐580 ℃高溫。檢查2#閥碟無松動、探傷無缺陷,測量2#閥碟與橫梁之間的活動余量為8.45 mm,符合(8.48±0.1) mm的技術要求,故不對2#閥碟進行處理。1#閥碟備件裝配時,與橫梁的活動余量控制在(3.5±0.1) mm。將橫梁裝入調節(jié)汽閥閥室后,保持橫梁水平,在閥碟和閥座相研磨后,調整閥碟平臺高度,使所有閥碟在全關位置離橫梁底面2 mm,取出橫梁緊固螺母和1#閥碟后進行榫卯并點焊,以防后期閥碟松動,之后再完成回裝?;匮b完畢后,再按要求對調節(jié)汽閥進行全行程拉閥試驗,將油動機“零位”恢復至出廠設定值。
圖6 斷裂的1#閥碟實物圖
檢修完畢后,各輔機系統(tǒng)投入運行,水系統(tǒng)、油系統(tǒng)、真空系統(tǒng)具備開車條件,開始暖管、暖機。使管內壓力維持在0.2~0.3 MPa,進汽溫度應比進汽壓力下的飽和溫度高30 K以上,升溫速度為5~10 K/min,升壓速度為0.10~0.15 MPa/min。暖機合格后按規(guī)程逐步打開調節(jié)閥沖轉開車,轉速穩(wěn)定提升至9 700 r/min,波動可控制在±30 r/min范圍內,進汽質量流量可控制在11.6 t/h以上。
該機組經檢修后,運轉平穩(wěn),能滿足生產負荷要求并進行調整,調節(jié)汽閥行程無卡澀,已累計運行5 000 h以上。大型工業(yè)驅動汽輪機的檢修維護要建立在熟悉其結構和原理的基礎上,檢維修過程一定要嚴格執(zhí)行技術標準,做到科學文明檢修,才能保證檢修質量。