徐 賀,方盛遠(yuǎn)
(浙江晉巨化工有限公司,浙江衢州 324004)
浙江晉巨化工有限公司(簡稱晉巨化工)氨水生產(chǎn)裝置采用常壓吸收工藝。氣氨與除鹽水在并流噴射器內(nèi)混合發(fā)生吸收反應(yīng),產(chǎn)生的濃氨水經(jīng)板式冷卻器冷卻分離,通過氨水濃度在線分析儀后的液相進(jìn)入氨水裝置產(chǎn)品槽。產(chǎn)品槽內(nèi)氨水通過輸送泵輸送至灌裝工序成品儲槽,槽內(nèi)氨水利用灌裝泵輸送至氨水發(fā)貨鶴管。此工藝流程中,氨水裝置產(chǎn)品偶爾有絮狀物,品質(zhì)穩(wěn)定性差;同時(shí),氨水儲存、輸送、灌裝工藝流程中需二次輸送,氨氣從氨水裝置產(chǎn)品儲槽呼吸閥排至大氣,造成氨水產(chǎn)品濃度損失以及裝置氨耗高等問題。
為克服現(xiàn)有工藝技術(shù)存在的缺陷,決定對氨水裝置進(jìn)行技術(shù)改造,提升除鹽水品質(zhì),優(yōu)化氨水儲存、輸送、灌裝工藝流程。改造工作于2021年5月完成并投用,經(jīng)過6個月的運(yùn)行,改造后的氨水生產(chǎn)裝置,其產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性得到大幅提高,裝置氨耗大幅下降,節(jié)能效益明顯。
改造前,氨水生產(chǎn)裝置工藝流程見圖1。
圖1 改造前,氨水生產(chǎn)裝置工藝流程示意圖
改造前,存在的問題包括:
(1) 除鹽水中含有雜質(zhì),導(dǎo)致氨水產(chǎn)品內(nèi)偶爾有絮狀物,造成氨水濃度在線分析儀精度失準(zhǔn),產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性受影響。
(2) 氨水儲存、輸送、灌裝工藝管線復(fù)雜,需二次輸送,產(chǎn)品中氨氣從氨水裝置產(chǎn)品儲槽呼吸閥放空排出[1],降低了成品氨水濃度,倒逼氨水裝置生產(chǎn)濃度提高,導(dǎo)致裝置氨耗增加。
改進(jìn)措施如下,改造后的水生產(chǎn)裝置工藝流程示意圖見圖2。
圖2 改造后,氨水生產(chǎn)裝置工藝流程示意圖
(1) 除鹽水進(jìn)口管處增加過濾器,濾除雜質(zhì),提高除鹽水潔凈度,進(jìn)一步提高氨水純度。
(2) 優(yōu)化縮減儲存、輸送、灌裝工藝流程,將氨水輸送泵出口管與產(chǎn)品儲槽鶴管連接,產(chǎn)品儲槽直接用作成品儲槽,取消灌裝泵。
(3) 設(shè)置現(xiàn)場/遠(yuǎn)程控制輸送泵,將開關(guān)安裝至成品灌裝工序,由成品灌裝員工遠(yuǎn)程控制開停,減輕員工勞動強(qiáng)度。
(1) 在除鹽水進(jìn)口增加過濾器后,濾除除鹽水中的雜質(zhì),其潔凈度增強(qiáng),氨水的純度得到進(jìn)一步提高,氨水濃度分析儀穩(wěn)定性提高,產(chǎn)品穩(wěn)定性增加[2]。
(2) 成品儲槽取消后,有效保證了氨水生產(chǎn)與灌裝時(shí)氨水濃度的一致性,消除了原氨水二次儲存過程中氨氣揮發(fā)現(xiàn)象[3],氨水產(chǎn)品濃度損失問題得到有效解決。
(3) 取消灌裝泵后,全年節(jié)約電能8.8萬kW·h,同時(shí)減少了傳動設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作量。
(4) 進(jìn)一步提高充裝自動化水平,利用氨水成品灌裝崗位遠(yuǎn)程控制輸送泵后,省去現(xiàn)場開泵二次輸送的環(huán)節(jié),進(jìn)一步減輕員工的工作量。
改造前后工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)對比見表1。
表1 改造前后工藝參數(shù)對比表
由表1可知:經(jīng)過改造后,氨水產(chǎn)品質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在20.6%~21.0%,符合國家標(biāo)準(zhǔn)[4]。經(jīng)實(shí)際運(yùn)行證明,在氨水裝置生產(chǎn)負(fù)荷為20萬t/a情況下,噸氨水氣氨消耗由原來約213 kg下降至210 kg,全年節(jié)約用氨量400 t。
通過此次技術(shù)攻關(guān),簡化了氨水輸送、灌裝工藝流程,便于員工操作和崗位互學(xué),解決了氨水產(chǎn)品含量損失問題,大大降低裝置氨耗。目前,該工藝流程已實(shí)現(xiàn)長周期平穩(wěn)運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能降耗目的,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。本次技術(shù)改造為氨水生產(chǎn)裝置提供了一種新的節(jié)能技術(shù),對于行業(yè)具有較好的借鑒意義。