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        振動(dòng)篩篩分性能對造粒系統(tǒng)返料比的影響

        2023-02-14 00:32:18毛健翔
        氮肥與合成氣 2023年1期
        關(guān)鍵詞:造粒機(jī)篩網(wǎng)振動(dòng)篩

        毛健翔

        (海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)

        海洋石油富島有限公司化肥一部尿素生產(chǎn)裝置是海南基地的主要裝置之一,采用斯那姆氨汽提生產(chǎn)工藝,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1 765 t/d。

        1 造粒及篩分系統(tǒng)

        1.1 工藝流程

        來自尿素熔融泵質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%的尿素溶液,加入脲醛溶液進(jìn)入造粒系統(tǒng)。加了甲醛(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為37%)的尿素溶液經(jīng)調(diào)節(jié)閥(PV41801)控制壓力為0.13 MPa,再送入造粒機(jī)各組噴頭,造粒機(jī)內(nèi)部控制溫度為100~110 ℃。造粒機(jī)出來的尿素進(jìn)入振動(dòng)篩篩分。當(dāng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)顆粒(粒徑2.00~4.75 mm)時(shí),振動(dòng)篩篩網(wǎng)上層中粒徑為4.75 mm以上的顆粒去破碎機(jī),破碎后返回造粒機(jī)做晶種;下層粒徑為2 mm以下的顆粒經(jīng)導(dǎo)向器返回造粒機(jī)做晶種;2.00~4.75 mm的顆粒送至成品倉庫。造粒及篩分系統(tǒng)流程見圖1。

        1.2 返料比的定義

        返料比為大顆粒尿素與小顆粒尿素的流量和與成品尿素流量的比值,也稱為固體循環(huán)比。正常生產(chǎn)情況下,造粒系統(tǒng)的返料比應(yīng)為0.50~0.55。對造粒來講,除個(gè)別參數(shù)的控制外,產(chǎn)品的流動(dòng)性和成粒性特別重要。為實(shí)現(xiàn)這一要求,在一定范圍內(nèi),過程可以自我調(diào)整,以達(dá)到晶種平衡。但在個(gè)別情況下,需采取措施以重新建立晶種平衡。

        1.3 返料比過高的危害

        造粒機(jī)在運(yùn)行20~25 d后,小顆粒的含量會(huì)比正常時(shí)偏多,這屬于正常現(xiàn)象,此時(shí)就應(yīng)該清洗造粒機(jī)。若是清洗造粒機(jī)運(yùn)行周期小于20 d,說明造粒系統(tǒng)的返料比過高,小顆粒含量比之前的要多,即返回造粒機(jī)的尿素增加,這樣不利于系統(tǒng)的節(jié)能運(yùn)行。同時(shí)還會(huì)增加斗提機(jī)的負(fù)荷,一旦斗提機(jī)因負(fù)荷過大而停運(yùn),則尿素系統(tǒng)將被迫停運(yùn)。

        尿素經(jīng)過振動(dòng)篩篩分后,大顆粒尿素進(jìn)入破碎機(jī),成品尿素進(jìn)入成品皮帶,小顆粒進(jìn)入造粒機(jī)。如果振動(dòng)篩的篩分效果不好,會(huì)造成固體循環(huán)比的失衡。分別取篩分效果不好時(shí)的大顆粒和小顆粒兩種樣品,與正常返料比時(shí)的樣品進(jìn)行對比。各自進(jìn)入破碎機(jī)及造粒機(jī)的粒徑分布圖,見圖2和圖3。

        圖2 進(jìn)入破碎機(jī)(大顆粒)的粒徑對比圖

        由圖2和圖3可知:進(jìn)入破碎機(jī)中的小顆粒含量增多,進(jìn)入造粒機(jī)的成品尿素增多,即返料比增高。如果因?yàn)檎駝?dòng)篩的負(fù)荷較大,超出了其篩分的能力,那么部分小顆粒(晶種)會(huì)流入破碎機(jī),同時(shí)破碎機(jī)的負(fù)荷也加重,若調(diào)整不及時(shí),整個(gè)造粒固體循環(huán)會(huì)陷入惡性循環(huán)[1]。

        圖3 進(jìn)入造粒機(jī)(小顆粒)的粒徑對比圖

        2 導(dǎo)致振動(dòng)篩篩分不好的原因

        振動(dòng)篩篩分不好有多方面的原因。從工藝及設(shè)備方面進(jìn)行分析,振動(dòng)篩堵料、篩網(wǎng)破損、振動(dòng)篩傳動(dòng)機(jī)構(gòu)機(jī)械故障等均會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)篩篩分效果變差。

        2.1 振動(dòng)篩堵料

        振動(dòng)篩的示意圖見圖4。相對于底部框架呈4°的傾斜角度符合振動(dòng)篩的正常范圍,確保尿素能夠自行下滑至下一工序。若傾斜度小于4°,尿素會(huì)在篩網(wǎng)內(nèi)堆積,造成振動(dòng)篩堵料。上篩網(wǎng)堵料會(huì)造成成品尿素進(jìn)入大顆粒尿素,導(dǎo)致返料比增高;下篩網(wǎng)堵料會(huì)造成小顆粒進(jìn)入成品尿素,導(dǎo)致尿素產(chǎn)品品質(zhì)下降[2]。

        圖4 振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)示意圖

        橡膠洗滌球變小會(huì)出現(xiàn)兩種后果。一是上篩網(wǎng)的篩分效果變差,成品尿素?zé)o法順利篩分到下篩網(wǎng),和大顆粒尿素一起進(jìn)入破碎機(jī),造成破碎機(jī)負(fù)荷增加,最終返回造粒機(jī)的尿素也隨之增加。二是篩分效果變差,大量的尿素?zé)o法被正常篩分,大量尿素顆粒在篩網(wǎng)中積存,最終導(dǎo)致振動(dòng)篩堵料。除此之外,振動(dòng)篩受料不均、篩網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均、系統(tǒng)負(fù)荷高及篩網(wǎng)黏接等因素,均會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)篩堵料[3-4]。

        2.2 篩網(wǎng)破損

        篩網(wǎng)強(qiáng)度不足及運(yùn)行周期過長都會(huì)導(dǎo)致篩網(wǎng)破損。公司規(guī)定篩網(wǎng)的運(yùn)行周期不超過3個(gè)月。若是上篩網(wǎng)破損,則大顆粒尿素會(huì)跟隨成品尿素進(jìn)入成品皮帶,造成產(chǎn)品品質(zhì)下降,故上篩網(wǎng)破損不在本次討論范圍內(nèi)。

        若是下篩網(wǎng)破損,成品尿素會(huì)隨著小顆粒尿素進(jìn)入造粒及內(nèi)部,直接造成返料比的增高及斗提機(jī)負(fù)荷的加劇。

        2.3 振動(dòng)篩傳動(dòng)機(jī)構(gòu)機(jī)械故障

        設(shè)備開停頻繁對輸入軸承上的齒輪反復(fù)產(chǎn)生扭矩力,導(dǎo)致螺栓疲勞斷裂。正常情況下,振動(dòng)篩只有清洗造粒機(jī)時(shí)才開停一次(每個(gè)月),但受到振動(dòng)篩堵料或破損的影響,需要頻繁開停多次。齒輪箱故障會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)篩篩分不好,進(jìn)而造成造粒返料比增高。

        3 存在的問題

        3.1 橡膠洗滌球變小

        振動(dòng)篩A/B都有上篩網(wǎng)和下篩網(wǎng),每層篩網(wǎng)有5塊篩板,其中每塊篩板有72個(gè)橡膠洗滌球,故每臺(tái)振動(dòng)篩有720個(gè)洗滌球。洗滌球標(biāo)準(zhǔn)直徑為50.00 mm,其作用是清潔篩網(wǎng),防止篩孔被尿素顆粒堵塞。隨機(jī)抽取并測量振動(dòng)篩A/B中各50個(gè)洗滌球的直徑,統(tǒng)計(jì)運(yùn)行前后直徑的變化,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)篩B中洗滌球磨損更嚴(yán)重,見圖5。

        圖5 橡膠洗滌小球直徑變化情況

        3.2 篩網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均

        打開振動(dòng)篩上方的觀察孔,檢查振動(dòng)篩A/B內(nèi)部的尿素分布情況,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)篩A內(nèi)部的尿素分布均勻,但振動(dòng)篩B內(nèi)部存在尿素顆粒局部堆積的情況。同時(shí)結(jié)合振動(dòng)篩的電流指示,振動(dòng)篩B電流波動(dòng)大,說明振動(dòng)篩B存在堵料,即存在篩網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均的情況。為了解釋振動(dòng)篩B堵料而振動(dòng)篩A沒有堵料的現(xiàn)象,小組成員拆除振動(dòng)篩A/B的篩框,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)篩A的篩框有尿素分料板,而振動(dòng)篩B沒有,見圖6。

        圖6 振動(dòng)篩A/B篩框

        由于振動(dòng)篩B篩框沒有尿素分料板,使得尿素進(jìn)入振動(dòng)篩后在內(nèi)部入口聚集,造成了堵料。再分析振動(dòng)篩A/B的電流,振動(dòng)篩B的電流較振動(dòng)篩A大,再次證實(shí)了該原因?qū)е潞Y網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均。

        3.3 篩網(wǎng)強(qiáng)度不足

        振動(dòng)篩在正常工況下的運(yùn)行周期約為3個(gè)月。在正常工況下達(dá)不到設(shè)計(jì)值,則說明篩網(wǎng)的強(qiáng)度不足。其表現(xiàn)為篩網(wǎng)破損,下篩網(wǎng)破損會(huì)直接造成成品尿素混入小顆粒尿素,最終返回造粒機(jī)中,并導(dǎo)致斗提機(jī)負(fù)荷和返料比的增加。

        3.4 振動(dòng)篩執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障

        正常工況下,振動(dòng)篩A/B的齒輪箱溫度約為55 ℃左右。異常工況下,振動(dòng)篩A齒輪箱溫度逐漸上漲至70 ℃。判斷是齒輪箱內(nèi)部出現(xiàn)問題。拆開振動(dòng)篩A齒輪箱側(cè)蓋,用磁鐵檢查發(fā)現(xiàn)有斷裂螺栓和墊片,并且齒輪箱內(nèi)部的油位過高,導(dǎo)致齒輪箱內(nèi)部溫度高,引起內(nèi)部構(gòu)件磨損。

        4 解決措施

        4.1 定期更換橡膠洗滌球

        定期更換新的橡膠洗滌球,減少洗滌球的磨損,并保證在篩網(wǎng)運(yùn)行周期(3個(gè)月)內(nèi)洗滌球直徑無明顯變化。在更換橡膠洗滌球之前,盡量維持振動(dòng)篩低負(fù)荷運(yùn)行,待清洗造粒機(jī)時(shí)一并更換。

        4.2 振動(dòng)篩進(jìn)料口加分料板

        對振動(dòng)篩B進(jìn)料口進(jìn)行改造,添加進(jìn)口分料板,使其尿素分布均勻。同樣地,在清洗造粒機(jī)之前,盡量維持振動(dòng)篩的低負(fù)荷運(yùn)行,待清洗造粒機(jī)時(shí)一并更換。

        4.3 定期更換高強(qiáng)度篩網(wǎng)

        更換篩網(wǎng)供應(yīng)商,保證篩網(wǎng)強(qiáng)度滿足使用要求。同樣地,待清洗造粒機(jī)時(shí)一并更換。

        4.4 減少振動(dòng)篩的停車次數(shù)

        修復(fù)內(nèi)部固定螺栓,將其恢復(fù)正常,減少螺栓的磨損及振動(dòng)篩的停車次數(shù)。振動(dòng)篩齒輪箱檢修前,加強(qiáng)振動(dòng)篩的巡檢,當(dāng)振動(dòng)篩齒輪箱的溫度超過70 ℃時(shí),要及時(shí)上報(bào),并接空氣管對其吹掃降溫,防止溫度過高加快齒輪磨損速度。同時(shí)要規(guī)范齒輪箱加油標(biāo)準(zhǔn),齒輪箱潤滑油應(yīng)沒過內(nèi)部的油位杠條,加油量不得過多或過少。同樣地,待清洗造粒機(jī)時(shí)對其進(jìn)行檢修。

        5 結(jié)語

        振動(dòng)篩是造粒系統(tǒng)的重點(diǎn)設(shè)備之一,出現(xiàn)篩分異?,F(xiàn)象之后,會(huì)影響造粒系統(tǒng)的返料比。處理不及時(shí),會(huì)造成斗提機(jī)發(fā)生事故,最終導(dǎo)致造粒系統(tǒng)的停運(yùn)。不管是橡膠洗滌球清洗力度變小還是振動(dòng)篩進(jìn)口分料板的缺失都會(huì)造成振動(dòng)篩的負(fù)荷增加,班組成員要及時(shí)調(diào)整振動(dòng)篩負(fù)荷,做好振動(dòng)篩的保養(yǎng)與維護(hù)工作,維持造粒系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

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