楊學(xué)智(中國石油寧夏石化公司)
寧夏石化公司國產(chǎn)大型化肥裝置是中國石油在國內(nèi)首套采用自主技術(shù)建設(shè)的工業(yè)化生產(chǎn)裝置,工藝技術(shù)全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,各項工藝技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到了國際先進(jìn)水平,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),設(shè)計年產(chǎn)合成氨45×104t、尿素80×104t。其中合成氨采用蒸汽轉(zhuǎn)化工藝技術(shù),尿素采用CO2汽提工藝技術(shù)。天然氣壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)、氨壓機(jī)、合成氣壓縮機(jī)、CO2壓縮機(jī)等五臺機(jī)組全部由國內(nèi)廠家制造,機(jī)組全部采用12.0 MPa和5.0 MPa過熱蒸汽作為動力源。主要設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到95%以上,總體工藝流程和設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行了集成、優(yōu)化和創(chuàng)新,具有能耗低、操作簡單、安全等特點(diǎn)。是具有國際先進(jìn)水平的大型氮肥裝置。近年來,通過工藝管理和員工培訓(xùn)、工藝優(yōu)化等手段,減少了非計劃停車次數(shù),通過優(yōu)化一段爐運(yùn)行、降低水碳比、投用煉廠干氣等措施,保持工況優(yōu)化運(yùn)行,保證裝置安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行,確保了裝置綜合能耗維持最低,氨產(chǎn)量尿素產(chǎn)量達(dá)到了較高的水平。
合成氨裝置以天然氣為原料,轉(zhuǎn)化部分采用一、二段蒸汽轉(zhuǎn)化工藝,變換部分采用高溫變換和低溫變換工藝,脫碳采用MDEA脫碳技術(shù),氨合成部分采用三床軸徑向復(fù)合床間接換熱式合成塔,氨合成壓力15.5 MPa,冷凍系統(tǒng)為兩級氨冷,并設(shè)有5 000 m3氨儲罐和氫回收裝置。
80×104t/a尿素生產(chǎn)裝置,依托CO2汽提工藝技術(shù),采用了尿素高效浸沒式冷凝,三級真空濃縮新方法。尿素生產(chǎn)工藝主要包括:CO2壓縮和脫氫、液氨升壓、高壓合成與汽提回收、低壓分解回收與真空預(yù)濃縮、蒸發(fā)與造粒、工藝?yán)淠禾幚淼裙ば颉?/p>
1)工藝國產(chǎn)化。45×104t合成氨、80×104t尿素裝置中技術(shù)創(chuàng)新工藝國產(chǎn)化。寧夏石化45/80×104t項目作為成果轉(zhuǎn)化平臺,是中國石油第一套自主開發(fā)的大氮肥成套工藝技術(shù)建設(shè)的具有國際先進(jìn)水平的大型化肥裝置,也是國產(chǎn)化的DCS分析技術(shù)建立的合成氨、尿素裝置三組模型,進(jìn)行工藝管線和設(shè)備布局的整體優(yōu)化,總體工藝流程和設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行了集成、優(yōu)化和創(chuàng)新,合成氨綜合能耗等主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平,并獲得了自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)十項。
2)設(shè)備國產(chǎn)化。在裝置建設(shè)中,集成國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備制造商,采取自主設(shè)計,國內(nèi)制造的方式,先后完成了一段轉(zhuǎn)化爐、氨合成塔內(nèi)件、尿素高壓設(shè)備、尿素高壓氨泵、合成氣壓縮機(jī)、工藝空氣壓縮機(jī)、氨氣壓縮機(jī)、天然氣壓縮機(jī)、CO2壓縮機(jī)等多項重大設(shè)備的專項研究。關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到95%以上,投資成本僅為國外的80%。不僅為國家節(jié)約了大量的外匯投資,更在設(shè)備自主研發(fā)制造上取得了新的突破。
3)控制系統(tǒng)國產(chǎn)化。寧夏石化公司三化肥裝置全流程使用了國內(nèi)最新推出的MACS-K大型分布式控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用了全冗余,多重隔離等可靠技術(shù),吸收了安全系統(tǒng)的設(shè)計理念。改進(jìn)、完善、組態(tài)軟件的友好性和易用性,降低了入門難度,提高了用戶組態(tài)的效率,提升了用戶的體驗感。
在合成氨裝置中采用較高的轉(zhuǎn)化壓力。雖然低壓有利于轉(zhuǎn)化反應(yīng)的進(jìn)行,但提高壓力可以節(jié)省壓縮功、減少設(shè)備投資、有利于工藝余熱的利用[1-3]。該裝置一段轉(zhuǎn)化出口壓力設(shè)計為4.05 MPa。
另外裝置中還采用比較溫和的一段轉(zhuǎn)化方案??紤]國內(nèi)制造廠的制造水平,為了使一段轉(zhuǎn)化爐爐管的操作條件不太苛刻,該工藝在二段轉(zhuǎn)化爐加入了20%的過量空氣,使一部分一段轉(zhuǎn)化爐的負(fù)荷轉(zhuǎn)移到二段轉(zhuǎn)化爐中。一段轉(zhuǎn)化出口溫度為803℃,CH4殘留量為14.23 mol%(干基)。延長了一段轉(zhuǎn)化爐管的使用壽命。
同時綜合考慮一段轉(zhuǎn)化爐對流段能量的回收利用,提高原料氣預(yù)熱溫度,將一段轉(zhuǎn)化爐的混合進(jìn)料和工藝空氣預(yù)熱到盡可能高的溫度,分別為560℃和500℃。增加一段爐對流段各組能量回收盤管之間的溫度調(diào)節(jié)措施,設(shè)計充分考慮了一段轉(zhuǎn)化爐對流段的能量回收利用和盤管材料的選擇,有效保證了裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行。
1)合成塔的應(yīng)用:1 500 t/d“三床軸徑向復(fù)合床間接換熱式高效節(jié)能型氨合成塔為立式反應(yīng)器,有高壓外殼和內(nèi)件兩部分構(gòu)成。典型操作壓力為11~15 MPa,合成氣進(jìn)氣溫度一般在185~230℃,具有較高的氨凈值,塔出口氨濃度可達(dá)到18.88%。
氨合成塔內(nèi)部有三個催化劑床層,均裝有鐵系催化劑。一層裝催化劑15.5 m3、二層裝催化劑29.2 m3、三層裝催化劑48.2 m3。合成氣在第一床層為軸向流動,汽提分布均勻,并可減少有害物質(zhì)對催化劑的影響,能充分有效利用催化劑。由于第二層和第三層催化劑裝填量大,為減少氣體阻力,所以采取了軸徑向流動,全塔阻力壓降小,循環(huán)壓縮機(jī)功耗低。合成塔內(nèi)部設(shè)有兩臺換熱器,通過間接換熱控制第二、三床的床層入口溫度,合成塔的氨凈值高。合成氣出第三催化劑床層后不經(jīng)過就出合成塔,可副產(chǎn)高壓飽和蒸汽或中壓過熱蒸汽,提高了高溫?zé)崮艿睦寐省?/p>
合成塔高壓外殼屬高溫、高壓設(shè)備,內(nèi)部工藝氣氫含量高,合成塔采用多層包扎與大型鍛件相結(jié)合的制造工藝,即筒體采用耐高溫、抗氫腐蝕的鉻鉬鋼內(nèi)筒,外包扎多層高強(qiáng)度鋼板,上下球形封頭與筒節(jié)間采用大型鍛件連接。大蓋密封采用可拆的雙錐密封結(jié)構(gòu),便于操作、檢修。采用寰球氨合成塔自主技術(shù)優(yōu)化氨合成塔結(jié)構(gòu)。氨合成塔采用寰球?qū)@夹g(shù)三床軸徑向復(fù)合床間接換熱式高效節(jié)能型氨合成塔。降低了專利費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)計費(fèi),并降低了設(shè)備制造成本,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備制造自主化。該合成塔的優(yōu)點(diǎn)是:
一是生產(chǎn)能力大、全塔壓降小、采用內(nèi)部換熱氨凈值高、可副產(chǎn)高壓飽和蒸汽。
二是優(yōu)化了合成氣壓縮機(jī)配置。壓縮機(jī)的壓縮段和循環(huán)段串聯(lián)配置在一起,出循環(huán)機(jī)的壓力就是入塔壓力,因此合成塔置于整個合成回路的最高壓力點(diǎn)上,有利于提高氨凈值及降低壓縮功耗。
三是優(yōu)化了氨合成回路。氨合成回路余熱回收采用合成氣在塔內(nèi)反應(yīng)結(jié)束后不經(jīng)換熱,直接出塔進(jìn)入廢熱鍋爐和鍋爐給水預(yù)熱器,副產(chǎn)12.5 MPa、328℃的飽和蒸汽。經(jīng)一段轉(zhuǎn)化爐對流段盤管過熱后,可用于驅(qū)動蒸汽透平,提高余熱回收利用等級。同時優(yōu)化氨冷凍分離溫度等級,綜合平衡氨壓縮機(jī)和合成氣壓縮機(jī)之間的壓縮功,選擇適宜的合成壓力優(yōu)化氨合成回路。
2)其它新技術(shù)的應(yīng)用:在裝置的建設(shè)中大量使用同類裝置相似的新技術(shù),一段爐采用國產(chǎn)HP50薄壁管,新型低NOx爐頂燒嘴;二段爐采用20%過量空氣,降低了一段爐負(fù)荷,增加了熱量利用。二段爐使用新型空氣混合器,天然氣壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)、CO2壓縮機(jī)、合成氣壓縮機(jī)、氨氣壓縮機(jī)全部采用干氣密封形式,簡化了壓縮機(jī)操作,避免了介質(zhì)污染隱患;一段爐引風(fēng)電動機(jī)采用變頻技術(shù),有利于爐膛負(fù)壓控制,確保一段爐穩(wěn)定操作[4-5]。
寧夏石化45/80項目通過采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和新材料的集中應(yīng)用,優(yōu)化了工藝流程,綜合利用了工藝過程產(chǎn)生的余熱,合理優(yōu)化了整個裝置蒸汽平衡和蒸汽管網(wǎng)等級,大型轉(zhuǎn)動設(shè)備采用高效機(jī)組,提高了能量利用效率,達(dá)到了噸氨能耗較先進(jìn)的水平。尿素裝置的能耗水平也控制較低水平。合成氨裝置能耗水平見表1,尿素裝置消耗水平見表2。
表1 合成氨裝置能耗水平Tab.1 Energy consumption level of ammonia device
表2 尿素裝置消耗水平Tab.2 Energy consumption level of urea device
2021年裝置能耗見表3,從2021年3月16日開車至11月13日停車,裝置負(fù)荷一直維持在100%以上運(yùn)行,合成、尿素兩套裝置運(yùn)行穩(wěn)定,開工鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行,均超出設(shè)計能力,完全滿足生產(chǎn)需要。
表3 2021年裝置能耗Tab.3 Energy consumption of device in 2021
從表3可以看出影響能耗高的原因主要是天然氣、蒸汽、脫鹽水、電耗等超過了設(shè)計值。
按照以上物料消耗的分析,裝置存在以下問題:
1)天然氣消耗高于設(shè)計值,主要原因是非計劃開停車所造成的,一段轉(zhuǎn)化爐燃燒空氣過剩系數(shù)偏高,一段轉(zhuǎn)化爐熱效率低,天然氣消耗增大。另外系統(tǒng)壓力偏低、轉(zhuǎn)化爐水碳比控制較高,反應(yīng)余熱利用不夠,廢鍋汽包產(chǎn)氣量低,也是天然氣消耗增加的因素。
2)蒸汽消耗過高,由于CO2壓縮機(jī)低壓缸問題,防喘振系統(tǒng)不穩(wěn)定,防喘振閥始終有開度,造成壓縮機(jī)的運(yùn)行效果差,使CO2壓縮機(jī)的用汽量及尿素裝置的用汽量都有所增加。
3)脫鹽水消耗較高,主要是合成和尿素裝置冷凝液回收系統(tǒng),冷凝液電導(dǎo)超標(biāo),加至蒸汽管網(wǎng)的優(yōu)化不好,中壓蒸汽、低壓蒸汽放空較多,導(dǎo)致蒸汽冷凝液回收進(jìn)不到脫鹽水系統(tǒng)。
4)裝置電耗高,主要是合成和鍋爐部分用蒸汽透平帶動的機(jī)泵,透平運(yùn)行不穩(wěn),一直采用電動機(jī)帶動運(yùn)行,增加了電耗。
1)優(yōu)化蒸汽管網(wǎng),降低裝置蒸汽消耗。在裝置運(yùn)行上進(jìn)行關(guān)閉蒸汽管網(wǎng)的所有放空閥門,根據(jù)蒸汽管網(wǎng)的運(yùn)行情況,在確保蒸汽管網(wǎng)壓力穩(wěn)定的條件下,利用開工鍋爐負(fù)荷進(jìn)行微調(diào)平衡管網(wǎng),逐漸關(guān)閉各壓力等級蒸汽管網(wǎng)的放空閥門。利用蒸汽管網(wǎng)高壓蒸汽到中壓蒸汽減壓閥合成氣壓縮機(jī),調(diào)整高壓蒸汽管網(wǎng)壓力,確保高壓蒸汽放空閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。根據(jù)低壓管網(wǎng)運(yùn)行情況,利用低壓管網(wǎng)減壓閥調(diào)整低壓管網(wǎng)壓力,使低壓蒸汽放空閥門關(guān)閉。利用次中壓管網(wǎng)減壓閥門調(diào)整次中壓管網(wǎng)壓力,確保次中壓管網(wǎng)放空閥門關(guān)閉。確保中壓蒸汽用戶用汽量穩(wěn)定、高壓蒸汽壓力穩(wěn)定的情況下,進(jìn)行開工鍋爐負(fù)荷的微調(diào),再利用加壓閥調(diào)整,關(guān)閉中壓蒸汽放空閥[6-7]。
2)優(yōu)化一、二段轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行,降低噸氨天然氣消耗。天然氣消耗是合成氨生產(chǎn)消耗主要指標(biāo),一段轉(zhuǎn)化爐的天然氣燃料消耗占合成氨能耗的70%。優(yōu)化調(diào)整轉(zhuǎn)化工況,降低噸氨天然氣消耗在降成本裝置安全運(yùn)行等方面起著舉足輕重的作用。提高裝置系統(tǒng)壓力,提高工藝余熱的利用,天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)是一個體積增大、吸熱反應(yīng),低壓有利于轉(zhuǎn)化反應(yīng)的進(jìn)行,但提高壓力有利于工藝余熱的利用。2022年制約生產(chǎn)的瓶頸設(shè)備更新改造后,為裝置系統(tǒng)壓力的提高創(chuàng)造了有利的條件,利用提高合成氣壓縮機(jī)入口壓力的方式來提高轉(zhuǎn)化壓力,同時分別提高原料氣壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速來提高出口壓力穩(wěn)定裝置負(fù)荷,提高轉(zhuǎn)化工段汽包產(chǎn)汽量,降低開工鍋爐運(yùn)行負(fù)荷,達(dá)到降低天然氣消耗的目的。轉(zhuǎn)化爐水碳比的高低也影響著燃料天然氣的消耗,優(yōu)化水碳比的調(diào)整,降低天然氣消耗,根據(jù)轉(zhuǎn)化工況的運(yùn)行情況制定水碳比優(yōu)化調(diào)整統(tǒng)籌,逐漸將水碳比從3.5調(diào)整到3.1,降低一段爐燒嘴燃料天然氣量消耗[8-10]。
合成裝置二段爐是大型化肥裝置利用反應(yīng)余熱的關(guān)鍵設(shè)備,作用就是空氣和工藝氣中的氫氣進(jìn)行燃燒反應(yīng),產(chǎn)生的熱量工二段轉(zhuǎn)化爐進(jìn)行CH4蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng),在二段轉(zhuǎn)化爐加入過量空氣,利用空氣來提高觸媒床層溫度,使二段爐出口CH4小于0.55%。通過控制一段爐出口溫度在770~785℃,出口CH4大于10%,降低一段爐熱負(fù)荷,將一部分一段轉(zhuǎn)化爐的負(fù)荷轉(zhuǎn)移到二段轉(zhuǎn)化爐中,降低噸氨天然氣燃料消耗,實(shí)現(xiàn)一段轉(zhuǎn)化爐的溫和操作。
在生產(chǎn)運(yùn)行中,當(dāng)合成系統(tǒng)內(nèi)的氮?dú)獬瑯?biāo)時,合成系統(tǒng)循環(huán)氣量增大,崗位人員就通過氫回收膜系統(tǒng)的旁路閥門增加弛放一部分弛放氣到一段轉(zhuǎn)化爐燃料氣系統(tǒng),調(diào)整合成回路的氫氮比,使合成系統(tǒng)的反應(yīng)達(dá)到最佳狀態(tài),這樣氫回收放出的弛放氣可以替代燃料天然氣,也是降低天然氣消耗措施。
3)優(yōu)化壓縮機(jī)運(yùn)行,降低蒸汽消耗。CO2壓縮機(jī)是抽汽凝汽式壓縮機(jī),可以通過增加抽汽和減少冷凝液的用量來調(diào)整壓縮機(jī)的功耗,工況好的情況下,增加抽汽,減少冷凝,有利于節(jié)能。同時壓縮機(jī)制造廠商,積極對壓縮機(jī)低壓缸裝置進(jìn)行節(jié)能型轉(zhuǎn)子的更換,解決了低壓缸能力不匹配的問題。重新進(jìn)行了壓縮機(jī)防喘振曲線的標(biāo)定,運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化,其運(yùn)行性能曲線處在合理狀態(tài)。對壓縮機(jī)低壓缸入口管線進(jìn)行了柔性支撐,防止了產(chǎn)生共振造成防喘振系統(tǒng)不穩(wěn)定,機(jī)組防喘振閥門關(guān)閉,使得壓縮機(jī)的運(yùn)行最經(jīng)濟(jì)。CO2壓縮機(jī)的用汽量及尿素裝置的用汽量降低,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
4)優(yōu)化啟停泵,減少節(jié)電。在優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)后,利用部分中壓蒸汽,積極將鍋爐給水泵蒸汽透平泵開起來,停止電泵為備用,另外將一段爐引風(fēng)機(jī)、冷氨泵等大型電動機(jī)改為變頻控制,既增加了運(yùn)行的控制穩(wěn)定,也節(jié)省了裝置用電。
5)有效操作和回收,降低脫鹽水消耗。降低脫鹽水消耗,主要是在加強(qiáng)工藝?yán)淠?、蒸汽冷凝液電?dǎo)指標(biāo)的監(jiān)控,對合成工藝?yán)淠浩崴姆€(wěn)定操作,對汽提蒸汽的流量進(jìn)行了要求,使汽提塔工藝?yán)淠褐械陌焙痛碱愲s物充分汽提掉,是工藝?yán)淠弘妼?dǎo)指標(biāo)達(dá)到脫鹽水的要求,可以回收利用。
另外加強(qiáng)中壓蒸汽、低壓蒸汽冷凝液的回收,利用部分閑置設(shè)備完善原有的蒸汽冷凝液回收系統(tǒng),通過有效冷凝分離,將現(xiàn)場大量的蒸汽冷凝液回收,效果比較好,通過這些措施基本解決了脫鹽水消耗高的問題。
通過各種節(jié)能措施,國產(chǎn)大型化肥裝置的綜合能耗水平,部分指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計指標(biāo),部分指標(biāo)逐漸向設(shè)計指標(biāo)靠近。
國產(chǎn)大型化肥裝置是中國石油寰球工程公司,按照國際先進(jìn)水平設(shè)計的化肥裝置,實(shí)現(xiàn)低成本,高負(fù)荷連續(xù)生產(chǎn)。通過裝置的技術(shù)改造和對工況的指標(biāo)的優(yōu)化,加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù),班組員工的基礎(chǔ)管理等措施,減少了非計劃停車。2022年寧夏石化公司國產(chǎn)大型化肥裝置綜合能耗,比上年有較大幅度的降低,提高了能源利用率,實(shí)現(xiàn)裝置安全、可靠、平穩(wěn)運(yùn)行。