劉麗 張有興 汲紅軍 趙海濤 胡延軍
(1.大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠;2.大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠;3.大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
螺桿泵井作為一種常規(guī)采油設(shè)備[1],由于具有受抽吸液體黏度影響小、設(shè)備占地面積小、投資少、效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音小、便于管理等優(yōu)點(diǎn)[2],特別是在聚合物驅(qū)和三元驅(qū)采出井應(yīng)用中更為明顯,通過近年來的不斷改進(jìn)完善,在油田得到了廣泛應(yīng)用,目前在大慶油田有近10 000套螺桿泵采油設(shè)備。雖然螺桿泵井驅(qū)動(dòng)裝置配套已較為成熟[3-4],但是驅(qū)動(dòng)裝置配套封井器部分,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)仍有優(yōu)化潛力。螺桿泵井驅(qū)動(dòng)裝置封井器由于使用年限和操作過程中磨損等原因,經(jīng)常造成封井器芯體和橡膠密封體損毀,而維修工人更換芯體時(shí)必須壓井[5],并在停機(jī)放壓后,確保井下無壓情況下才能進(jìn)行維修操作[6],既延長了處理故障時(shí)間,增加了維修成本,同時(shí)增大了操作強(qiáng)度,也易造成環(huán)境污染[7],給油田的正常生產(chǎn)帶來不便[8]。某單位每年因螺桿泵井維修更換封井器,進(jìn)行壓井施工35井次,因壓井效果欠佳,采用小修作業(yè)措施5井次,共造成經(jīng)濟(jì)損失近200萬元,主要包括特殊車輛成本、時(shí)率減產(chǎn)和污染治理等費(fèi)用[9]。經(jīng)過研制螺桿泵井新型封井器[10],有效解決上述問題,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)、不壓井對(duì)封井器進(jìn)行維修。螺桿泵井新型封井器投入使用后,擺脫了更換封井器芯體時(shí)對(duì)站內(nèi)、站外壓井設(shè)備的依賴,從根本上解決了更換芯體不便的難題,節(jié)約了生產(chǎn)運(yùn)行成本。
螺桿泵井驅(qū)動(dòng)裝置封井器安裝于直驅(qū)電動(dòng)機(jī)下部,整體為多通結(jié)構(gòu)。在主體結(jié)構(gòu)垂直于軸線方向,對(duì)稱布置兩個(gè)封井器安裝端口,端口前段安裝芯體。芯體為封井器的核心部件,其整體為圓柱結(jié)構(gòu),前端縱向?yàn)榘雸A形光桿卡口,并鑲嵌有橡膠密封體。芯體后端連接的絲杠利用螺紋配合與端口壓蓋進(jìn)行連接,通過對(duì)絲杠的旋轉(zhuǎn)操作,帶動(dòng)芯體向內(nèi)運(yùn)動(dòng),當(dāng)兩側(cè)芯體與螺桿泵井光桿發(fā)生接觸并卡緊后,芯體的定位牙將光桿進(jìn)行機(jī)械定位,使光桿無法再發(fā)生上下竄動(dòng),而芯體前端鑲嵌的橡膠密封體則通過對(duì)光桿的環(huán)抱,實(shí)現(xiàn)封卡部位上下部的隔斷密封,從而可實(shí)現(xiàn)封井器以上驅(qū)動(dòng)裝置各部件的更換維修。螺桿泵井封井器見圖1。
圖1 螺桿泵井封井器Fig.1 Sealer of screw pump well
基于原螺桿泵井驅(qū)動(dòng)裝置封井器所固有的結(jié)構(gòu)原理,封井器自身發(fā)生故障后,如對(duì)其進(jìn)行維修,則需要對(duì)封井器的壓蓋、絲杠、芯體及導(dǎo)向螺絲等各部位進(jìn)行拆卸,而封井器芯體部分所處空間與螺桿泵井井下直接相通。
更換封井器芯體時(shí)需要壓井作業(yè),對(duì)井下壓力進(jìn)行平衡,再經(jīng)過泄壓后方可對(duì)封井器進(jìn)行維修。通常壓井作業(yè)有兩種方式,一是利用轉(zhuǎn)油站對(duì)作業(yè)井進(jìn)行壓井,實(shí)現(xiàn)井筒內(nèi)的壓力平衡。二是在作業(yè)井無熱洗條件的情況下,則需要使用壓井高壓泵車1臺(tái),水罐車4臺(tái)進(jìn)行壓井,實(shí)現(xiàn)井筒內(nèi)的壓力平衡,從而達(dá)到拆卸井口維修的目的。此壓井過程不僅需要5臺(tái)特種車輛配合完成作業(yè),并需要用時(shí)2 h,后續(xù)放壓及維修時(shí)間2 h。
根據(jù)以上分析,需要維修的封井器主要部件芯體與螺桿泵井井下為同一壓力系統(tǒng),并且無任何隔離機(jī)構(gòu),說明維修此壓力系統(tǒng)中任何一部件時(shí),均需要平衡井下壓力源壓力,才能進(jìn)行維修操作,而要實(shí)現(xiàn)這一功能,則需要對(duì)整體壓力系統(tǒng)進(jìn)行分隔,從而達(dá)到分區(qū)、分塊維修的目的。
油田螺桿泵井新型封井器在原封井器基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),主要由主體、泄壓腔、絲杠、溢流管快速接頭、溢流管、控制閥門、芯體等部分組成。新型封井器將連接端口連接方式改為外螺紋連接,并在其側(cè)壁增加溢流管。連接端口外螺紋連接控制閥門,控制閥門外端連接泄壓腔。泄壓腔為管式結(jié)構(gòu),其外部布置有兩個(gè)溢流管,管口采用內(nèi)六方頂針式溢流閥控制。泄壓腔上還布置有導(dǎo)向螺絲,用于與芯體上的導(dǎo)向槽配合,保證芯體只產(chǎn)生軸向運(yùn)動(dòng),而不發(fā)生周向偏轉(zhuǎn)。同時(shí)由于芯體行程的增長,相應(yīng)驅(qū)動(dòng)絲杠的整體長度也要增加,同時(shí)在絲杠加長后,在承受相同前頂力的情況下易發(fā)生彎曲,為此在原絲杠直徑基礎(chǔ)上增加5 mm,以確保絲杠強(qiáng)度。絲杠后端與壓蓋通過螺紋配合,實(shí)現(xiàn)絲杠的往復(fù)運(yùn)動(dòng),壓蓋則通過外螺紋與泄壓腔外端的內(nèi)螺紋實(shí)現(xiàn)連接,并通過導(dǎo)向螺絲進(jìn)行定位,新型封井器結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 新型封井器結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure diagram of new type sealer
油田螺桿泵井新型封井器的設(shè)計(jì)原理是在原螺桿泵封井器安裝端口前端增加一套控制閥門,達(dá)到分隔壓力空間的目的?;谝陨显?,將螺桿泵井封井器安裝端口分為兩段設(shè)計(jì),中間部位增加控制閥門,安裝端口整體長度由原來的450 mm加長到630 mm,并在控制閥門兩側(cè)分別增加溢流管,用于維修前泄壓使用。基于球形閥具有通道空間大,通過性好的特點(diǎn),選擇球形閥作為控制閥門,保證芯體可在控制閥內(nèi)部順利穿過。在封井器芯體維修更換時(shí),逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠,絲杠與壓蓋的螺紋配合使絲杠整體向外運(yùn)行,從而帶動(dòng)芯體向外運(yùn)行。當(dāng)芯體運(yùn)行至控制閥門外端后,關(guān)閉控制閥門,就會(huì)將封井器連接端口與泄油腔之間關(guān)斷,形成兩個(gè)獨(dú)立的壓力空間。在控制閥門關(guān)斷后,利用泄油管對(duì)芯體兩側(cè)分別進(jìn)行泄壓,當(dāng)無壓后即可對(duì)封井器進(jìn)行拆卸,實(shí)現(xiàn)了不停機(jī)、不壓井維修。同時(shí)有效避免了更換封井器芯體時(shí)采出液噴出等安全隱患,減少環(huán)境污染,減少操作環(huán)節(jié)及操作程序,新型封井器現(xiàn)場應(yīng)用見圖3。
圖3 現(xiàn)場應(yīng)用Fig.3 Field application
該裝置安裝在螺桿泵井驅(qū)動(dòng)裝置電動(dòng)機(jī)下端,當(dāng)螺桿泵井封井器芯體發(fā)生損壞后,只需將封井器絲桿開至最大,關(guān)閉控制閥門,即可切斷井底壓力,封井器內(nèi)的剩余井液流入泄壓腔,經(jīng)溢流管放空后,將芯體卸出,即可進(jìn)行更換,不需停機(jī)及壓井。具體操作步驟:
1)卸下舊芯體。卸松兩側(cè)導(dǎo)向螺絲;將絲杠旋出閥體40 cm;關(guān)閉控制閥門;打開溢流管部位放空裝置,進(jìn)行放空;卸松壓蓋鎖緊螺栓;使用專用工具卸松壓蓋;使用專用工具取出芯體。
2)安裝新芯體。緩慢裝入芯體,保持芯體導(dǎo)向槽與封井器導(dǎo)向螺絲平齊;安裝壓蓋,并使用專用工具旋緊;鎖緊壓蓋鎖緊螺栓;關(guān)閉放空裝置;打開控制閥門,檢查滲漏;旋入閥體;安裝兩側(cè)導(dǎo)向螺絲;重新打開封井器10 cm距離。
整個(gè)過程達(dá)到無采出液噴出,減少環(huán)境污染和操作環(huán)節(jié)的目的。維修時(shí)間從原來的4 h縮短為0.5 h,工作效率提高8倍,解決了維修、更換螺桿泵井封井器芯體耗時(shí)長、工作量大、成本高的生產(chǎn)難題。
油田螺桿泵井新型封井器加工試制成功后,首先選取某單位所管轄N5-21-P37井進(jìn)行安裝試驗(yàn)。該井產(chǎn)液量高,采出液腐蝕性大,連續(xù)3 a出現(xiàn)封井器閥芯每年損壞2次的現(xiàn)象,每次更換需要高壓泵車進(jìn)行壓井,用水量均在50 m3以上,壓井作業(yè)2 h,壓井后進(jìn)行放壓及維修更換用時(shí)2 h,需要大量設(shè)備及人工成本,同時(shí)在維修后需要3 d時(shí)間恢復(fù)生產(chǎn)能力,造成一定產(chǎn)量損失。2016年5月16日,利用井下作業(yè)時(shí)機(jī)將該井封井器更換為油田螺桿泵井新型封井器。更新后,該井在2017年3月11日維修驅(qū)動(dòng)裝置機(jī)械密封時(shí)發(fā)現(xiàn),封井器出現(xiàn)關(guān)閉不嚴(yán)現(xiàn)象,需要對(duì)封井器芯體進(jìn)行更換。在外旋封井器芯體至泄油腔后,關(guān)閉控制閥門,通過溢流管進(jìn)行放壓,拆卸壓蓋后取出芯體,并將新芯體裝入,安裝壓蓋,恢復(fù)裝置正常狀態(tài)。在封井器芯體更換后,立即關(guān)閉測(cè)試密封效果,達(dá)到密封要求后進(jìn)行了下步井口機(jī)械密封維修,效果較好。在油田螺桿泵井新型封井器試驗(yàn)取得初步效果后,選取4口井進(jìn)一步擴(kuò)大了試驗(yàn)規(guī)模,油田螺桿泵井新型封井器現(xiàn)場試驗(yàn)情況見表1。
表1 油田螺桿泵井新型封井器現(xiàn)場試驗(yàn)情況Tab.1 Field test of new type sealer for screw pump well in oilfield
由于螺桿泵井新型封井器在試驗(yàn)中取得了良好的應(yīng)用效果,并高度適于螺桿泵井現(xiàn)場需要,于2019年10月進(jìn)行了推廣,共計(jì)推廣應(yīng)用45井次(不含試驗(yàn)井5口),在生產(chǎn)中擺脫了更換封井器芯體時(shí)對(duì)站內(nèi)、站外壓井設(shè)備的依賴,從根本上解決了更換芯體不便的難題,維修時(shí)間由改進(jìn)前4 h縮短為0.5 h,并避免了單井占產(chǎn)損失8.5 t,累計(jì)挽回產(chǎn)量損失850 t,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益295萬元。節(jié)約了采油單位的運(yùn)行成本,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,減少操作程序、不可控環(huán)節(jié)及環(huán)境污染。
油田螺桿泵井新型封井器通過在芯體安裝部位建立壓力分隔系統(tǒng),在原來的單一壓力系統(tǒng)中劃分出一個(gè)獨(dú)立的壓力控制系統(tǒng),使封井器獨(dú)立于井下壓力系統(tǒng)之外,實(shí)現(xiàn)了單獨(dú)控制,獨(dú)立維修功能,有效解決了螺桿泵井封井器維修需要壓井、停機(jī)的問題,省去了壓井過程所需的特種車輛臺(tái)班成本及人工成本,提高工作效率8倍,消除安全隱患,清潔生產(chǎn)“零”污染,適用于在生產(chǎn)現(xiàn)場全面推廣應(yīng)用。