蔡汶翰 CAI Wen-han
(中鐵二十二局集團(tuán)第五工程有限公司,重慶 400700)
①隨著社會的發(fā)展,TOD(以公共交通為導(dǎo)向的發(fā)展模式)在城市開發(fā)中被廣泛利用,通過土地的“立體使用”緩解城市發(fā)展過程中產(chǎn)生的交通擁堵和用地不足的模式悄然興起。
②基于這種趨勢,軌道交通車輛段設(shè)計(jì)的大型筏板基礎(chǔ)日益增多,而當(dāng)前對于筏板基礎(chǔ)大體積混凝土的質(zhì)量控制仍存在諸多通?。喝缭牧线x擇不當(dāng)造成水化熱過高產(chǎn)生的裂縫、澆筑方式不正確導(dǎo)致的施工縫和滲漏、振搗不滿足要求出現(xiàn)的蜂窩麻面及強(qiáng)度不足、溫控及養(yǎng)生措施不到位造成的實(shí)體開裂等等。這些問題修補(bǔ)難度大且達(dá)不到理想效果,影響了建筑的耐久性與安全性。鑒于此,應(yīng)加強(qiáng)大體積混凝土施工質(zhì)量控制的研究,采取針對性措施確?;炷临|(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。
重慶軌道十八號線金鰲寺車輛段運(yùn)用庫建筑面積89950.25m2,層高11m,為現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),一層功能為車輛段運(yùn)用庫,根據(jù)變形縫共劃分為6個(gè)大區(qū),二層功能為上蓋開發(fā)車庫。運(yùn)用庫及上蓋分兩個(gè)階段實(shí)施,一階段施工至一層運(yùn)用庫頂板,二階段實(shí)施上蓋結(jié)構(gòu)部分(參見圖1、圖2)。
圖1 金鰲寺車輛段總平面布置圖
圖2 運(yùn)用庫筏板基礎(chǔ)平面圖
基礎(chǔ)形式為樁基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ),混凝土強(qiáng)度等級為C35,均要求一次成型澆筑。其中筏板最小幾何尺寸均大于1m,且絕大部分筏板澆筑方量達(dá)到4000m3以上(筏板參數(shù)見表1),具有施工組織難、不可控因素多、單次澆筑方量大、持續(xù)時(shí)間長、水化熱量大、病害易發(fā)生等特點(diǎn),尤其是在澆筑過程中的溫度控制以及澆筑后的養(yǎng)生環(huán)節(jié)需重點(diǎn)把控。
表1 運(yùn)用庫筏板參數(shù)
①本工程使用的混凝土為商品混凝土,供應(yīng)廠家為某大型商品混凝土攪拌有限公司,其生產(chǎn)、運(yùn)輸能力為:拌合站配置3條HZS240攪拌生產(chǎn)線,日生產(chǎn)量最高可達(dá)8000m3;混凝土攪拌運(yùn)輸車88輛,均配備車載北斗衛(wèi)星GPS商混專用監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行、卸料情況。
②商混站原材料保障能力為:自有年產(chǎn)250萬噸干法旋窯水泥生產(chǎn)線2條,5000噸級水泥儲存罐6個(gè),可保障水泥的供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定;與附近某電廠簽訂了長期供應(yīng)合同,確保粉煤灰的優(yōu)先供應(yīng);自有4000噸級骨料儲存?zhèn)}8個(gè),簽約附近大礦山3個(gè),可保證骨料供應(yīng);緊鄰?fù)饧觿S,可隨時(shí)保證外加劑的供應(yīng)和技術(shù)支持。
為保障15#筏板順利澆筑,項(xiàng)目部與商混站聯(lián)合成立了由40余人組成的混凝土保障中心。設(shè)置了總指揮、副指揮、現(xiàn)場協(xié)調(diào)組、技術(shù)保障組、交通疏導(dǎo)組、測溫測量組、試驗(yàn)檢測組、安全督查組、駐站協(xié)調(diào)組、后勤保障組,同時(shí)制定了詳細(xì)的方案,明確了各組及成員的職責(zé)及分工。各組實(shí)行12小時(shí)輪班制,打造全天候后勤管理團(tuán)隊(duì),為混凝土生產(chǎn)及澆筑提供全面細(xì)致的服務(wù)[1]。
大體積混凝土的質(zhì)量很大程度上取決于其組成原材料的質(zhì)量,因此項(xiàng)目部嚴(yán)格控制商混站的原材料,經(jīng)現(xiàn)場考察、抽檢取樣并反復(fù)試驗(yàn)決定選用如下材料:
①水泥的選用:水泥選用P.O42.5低堿水泥,其3d水化熱值約238kJ/kg,7d約275kJ/kg,堿含量小于0.6%,為中低熱品種,性能較穩(wěn)定,早期強(qiáng)度較低,后期強(qiáng)度較高。
②摻合料的選用:摻合料選用F.II級粉煤灰,具有提升混凝土和易性,降低混凝土溫升,提高耐久性,減小變形,補(bǔ)償粉煤灰取代水泥所降低的早期強(qiáng)度等特性,在很大程度上能夠提升混凝土的性能。
③外加劑的選用:外加劑選用聚酸酸類高性能減水劑,其具有減水率高、抗壓強(qiáng)度比高、減少混凝土收縮、提高混凝土早期穩(wěn)定性等特點(diǎn),有利于控制水泥的水化速度,延緩水泥水化熱的釋放過程;同時(shí)為減輕混凝土開裂和防滲,摻加了膨脹劑,降低混凝土收縮的影響,減少后期開裂。
④集料的選用:粗骨料選用石灰?guī)r碎石,含泥量不大于1%;細(xì)骨料選用機(jī)制砂,但經(jīng)現(xiàn)場考察,其石粉含量略大,因此在滿足可泵性前提下,盡可能降低砂率。
作為大體積混凝土,需在保證混凝土強(qiáng)度和特定技術(shù)指標(biāo)的前提下,盡量降低內(nèi)部水化熱[2],因此配合比的優(yōu)化成了關(guān)鍵所在?;炷僚浜媳葍?yōu)化設(shè)計(jì)的目的是在滿足建筑物強(qiáng)度及耐久性要求的前提下,配制出具有較好施工性能和經(jīng)濟(jì)性能的混凝土[3]。15#筏板在實(shí)際施工中適當(dāng)減少水泥用量和單方用水量,降低水化熱,同時(shí)提高混凝土中粗粒徑碎石所占比例,以減少混凝土本身的收縮。經(jīng)試配15#筏板基礎(chǔ)混凝土確定的配合比見表2。
表2 混凝土配合比
15#筏板澆筑方量為5132.4m3,根據(jù)現(xiàn)場條件,為縮短澆筑時(shí)間,使用了3臺52m臂架泵和1臺車載泵同時(shí)澆筑(泵車分布位置見圖3)。每臺泵車配置6臺振搗棒,根據(jù)混凝土自然流淌形成的坡度,分前、中、后各布置2臺振搗棒。
①攪拌運(yùn)輸車的數(shù)量應(yīng)通過計(jì)算合理安排并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況靈活調(diào)整,避免車輛積壓在現(xiàn)場時(shí)間過長影響混凝土質(zhì)量或車輛數(shù)量不足影響混凝土連續(xù)澆筑甚至形成施工冷縫。經(jīng)計(jì)算,澆筑15#筏板每臺混凝土泵車所需配備混凝土攪拌運(yùn)輸車為6臺。
②因本工程毗鄰主城區(qū),為保障數(shù)量眾多的攪拌運(yùn)輸車正常通行,項(xiàng)目部聯(lián)合商混站成立交通疏導(dǎo)小組用以保障運(yùn)輸通道的暢通,整個(gè)澆筑過程未出現(xiàn)因交通堵塞造成的斷料情況。
因澆筑時(shí)的氣溫偏高、筏板面積較大,為避免模板和墊層吸水,影響混凝土配合比,在15#筏板澆筑前對模板和墊層進(jìn)行了灑水濕潤,同時(shí)能起到一定的降溫效果。灑水時(shí)控制水量,既不能過多以免形成積水,又不能與澆筑的開始時(shí)間間隔太長起不到濕潤作用。
混凝土的澆筑從15#筏板短邊開始,沿長邊方向自一端向另一端推進(jìn),逐層上升,全面分層[4],每層澆筑厚度控制在400mm,邊下料邊振搗。該澆筑方法一方面方便振搗,提高混凝土澆筑質(zhì)量;另一方面使混凝土擁有較大的散熱面積,利于控制混凝土升溫的速率。
為控制混凝土澆筑時(shí)的分層厚度,現(xiàn)場采取了在筏板的模板四周設(shè)置反光貼的方式來標(biāo)識分層厚度,同時(shí)每隔5m還設(shè)置了一道豎向帶有分層厚度控制反光貼的鋼筋?;炷翝仓r(shí)由專人全程盯控分層厚度。
15#筏板在澆筑時(shí)坡底混凝土表面出現(xiàn)了較多的沁水、浮漿,如不及時(shí)處理會影響混凝土的質(zhì)量,因此在現(xiàn)場施工中安裝了污水泵,及時(shí)抽排混凝土表面沁水及浮漿。
大體積混凝土施工時(shí),振搗是關(guān)鍵。既不能過振,也不能漏振,做到“快插慢拔”,每點(diǎn)振動的時(shí)間控制在15~20s,以混凝土表面呈水平且不再顯著下沉、不再出現(xiàn)氣泡為宜。混凝土的振搗緊跟布料進(jìn)行,在振搗上層混凝土?xí)r,將振搗棒插入下層混凝土約3~5cm,使上下層混凝土能夠更好地結(jié)合。兩個(gè)振點(diǎn)間的距離應(yīng)為振搗棒振動有效半徑的1.5倍,以增加混凝土的密實(shí)度,減少內(nèi)部細(xì)微裂縫的產(chǎn)生,提高混凝土的強(qiáng)度和抗?jié)B性[5]。
為避免混凝土表面產(chǎn)生風(fēng)干裂縫,混凝土初凝前在其表面用木抹子及時(shí)抹壓。為解決過早無法避免收縮裂縫,過晚表面凝結(jié)無法操作的情況,現(xiàn)場對抹壓的時(shí)機(jī)進(jìn)行了掌控,選擇以抹子按壓感覺有塑性狀態(tài)開始操作。同時(shí)檢查混凝土表面,對于出現(xiàn)的明顯裂縫及時(shí)進(jìn)行復(fù)抹。
大體積混凝土澆筑后的溫度變化與混凝土配合比、混凝土的入模溫度、混凝土與外部的熱交換、內(nèi)部冷卻水管的布置等多種因素有關(guān)[6],因此施工時(shí)應(yīng)該制訂相應(yīng)的措施來進(jìn)行溫度控制。上文中已經(jīng)提到的原材料選擇、配合比優(yōu)化、澆筑方式不再贅述,這里主要闡述澆筑中的內(nèi)部循環(huán)水冷卻降溫及相關(guān)的測溫措施。
①水泥等膠凝材料水化熱的作用使得混凝土內(nèi)部產(chǎn)生大量熱量[7],若不及時(shí)將熱量散出,溫度應(yīng)力產(chǎn)生裂縫將影響筏板質(zhì)量,故15#筏板澆筑時(shí)采用了內(nèi)部設(shè)置循環(huán)水管的方式,通過冷卻水將筏板內(nèi)熱量導(dǎo)出,降低筏板內(nèi)外溫差,減小溫度應(yīng)力作用,并根據(jù)測溫?cái)?shù)據(jù)通過調(diào)整冷卻水的流速來影響降溫速率,將溫度應(yīng)力控制在合理范圍。另外,本工程冷卻水來源于就近開鑿的深井,相比池水和自來水溫度更低,降溫效果更好。
②由于15#筏板采用鋼管架作為面筋支撐體系,因此為節(jié)約成本,在保證架體穩(wěn)定性的前提下直接利用了部分支撐體系所用鋼管作為冷卻水管(見圖4)。該工藝的原理為利用鋼管支撐架體自身是一個(gè)整體性的體系,只需對鋼管架體進(jìn)行連通改造,就可以形成循環(huán)水降溫系統(tǒng)。具體工藝流程為:彈線、定位支撐鋼管→底層鋼筋綁扎→立鋼管及支座→搭設(shè)底層水平鋼管→水平鋼管焊接彎頭組成S形循環(huán)管道→搭設(shè)上層水平鋼管及網(wǎng)片鋼筋綁扎→通水試驗(yàn)組織驗(yàn)收→預(yù)埋電阻測溫線→驗(yàn)收澆筑混凝土→啟動循環(huán)水管→冷卻水管壓漿封閉[8]。
圖4 支架兼做冷凝水管
①15#筏板測溫點(diǎn)共設(shè)置25處。水平方向按10m間隔分前、后、左、右、中對稱布設(shè)5處測溫點(diǎn),其中位于中間的測溫點(diǎn)選在筏板中部;垂直方向按650mm間隔分表面、中上、中心、中下、底部上下對稱布設(shè)5層,其中表面的測溫點(diǎn)位于筏板頂面以下50mm,底部的測溫點(diǎn)位于筏板墊層頂部以上50mm。
②為計(jì)算混凝土澆筑體表面與大氣的溫差,在施工現(xiàn)場設(shè)置了兩處環(huán)境溫度測溫點(diǎn)。
③測溫儀根據(jù)筏板上預(yù)先放置的測溫點(diǎn)標(biāo)識牌位置分別編號,由測溫組人員每6h一次進(jìn)行測溫并記錄在表,計(jì)算里表溫差及表面與大氣溫差?,F(xiàn)場技術(shù)人員依此數(shù)據(jù),采取有效措施控制升溫和降溫速率,防止裂縫。
圖5 混凝土測溫
④在測溫工作持續(xù)到第8天時(shí)發(fā)現(xiàn)混凝土表面以下50mm位置處的測溫點(diǎn)的溫度與環(huán)境溫度的差值持續(xù)穩(wěn)定小于20℃,隨即停止測溫,撤除養(yǎng)護(hù)層[9]。最終數(shù)據(jù)分析為:混凝土里表溫差偶爾有略高于25℃的情況,其中最大里表溫差到達(dá)28.2℃;表面與大氣最大溫差19.2℃。針對里表溫差高于規(guī)范值的情況,現(xiàn)場及時(shí)增大了冷卻水流量進(jìn)行內(nèi)部降溫。總體來說測溫?cái)?shù)據(jù)基本符合混凝土施工規(guī)范的要求,溫控效果較好。
大體積混凝土在施工中養(yǎng)護(hù)工作尤為重要,為防止混凝土內(nèi)表溫差過大而產(chǎn)生裂縫等問題,15#筏板采取了如下保溫、保濕養(yǎng)護(hù)方法:
隨混凝土的澆筑順序,在表面初步抹平后,采取覆蓋帶水保溫養(yǎng)護(hù)法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)[10],即在澆搗好的混凝土表面覆蓋一層塑料薄膜和一層毛氈(見圖6、圖7),塑料薄膜和毛氈兼具保溫保濕作用。塑料薄膜的覆蓋要及時(shí),邊抹平邊覆蓋,且使其緊貼混凝土表面,以減少水分的損失;毛氈在混凝土剛初凝階段覆蓋,搭接不少于50mm。在混凝土初凝中期掀開養(yǎng)護(hù)層,對可能產(chǎn)生的微裂縫予以搓壓處理。在混凝土養(yǎng)護(hù)期內(nèi),定期在毛氈表面適量撒水,使混凝土表面始終處于潮濕狀態(tài)。
圖6 塑料薄膜覆蓋養(yǎng)護(hù)
圖7 毛氈覆蓋與灑水養(yǎng)護(hù)
通過對試塊進(jìn)行抗壓強(qiáng)度檢測、對實(shí)體進(jìn)行超聲回彈檢測,其14d強(qiáng)度達(dá)到90%,28d強(qiáng)度達(dá)到100%,滿足設(shè)計(jì)指標(biāo);同時(shí)經(jīng)觀察,筏板表面無有害裂縫,無空洞和蜂窩麻面現(xiàn)象,證明15#筏板的質(zhì)量控制效果良好,認(rèn)定其質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。
雖然通過上述質(zhì)量控制措施,15#筏板最終的實(shí)體質(zhì)量評定滿足設(shè)計(jì)要求,但總結(jié)整個(gè)大體積混凝土施工過程,某些環(huán)節(jié)上仍有改進(jìn)空間,在此提出一些建議:
①可采用混凝土水化熱抑制劑,取消冷卻水管,既可達(dá)到大體積混凝土溫控要求,又可以減少冷卻水管的投入[11]。
②加強(qiáng)高效復(fù)合型外加劑的研發(fā)和使用。鑒于大體積混凝土易出現(xiàn)的諸多通病,應(yīng)有針對性的研發(fā)高效復(fù)合型外加劑,使其兼具減水、緩凝、抗收縮、防滲漏等特性,從而提高混凝土的質(zhì)量。
③加強(qiáng)模擬技術(shù)的應(yīng)用。通過有限元數(shù)值模擬建立了溫度場分析模型,并對有限元結(jié)果和現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析[12],可以預(yù)測大體混凝土溫度場及應(yīng)力場的分布與變化一般規(guī)律[13],有效地預(yù)先判斷工程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),為后期指導(dǎo)施工現(xiàn)場采取相關(guān)的保溫和降溫措施提供了依據(jù),從而避免混凝土早期溫度裂縫的產(chǎn)生。
④加強(qiáng)信息化手段的應(yīng)用。通過信息化手段對以往數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析,再用信息化手段控制、指導(dǎo)施工。將攪拌站發(fā)料時(shí)間、攪拌運(yùn)輸車調(diào)配、混凝土的性能指標(biāo)實(shí)時(shí)反饋與調(diào)整、漏振過振實(shí)時(shí)預(yù)警、溫度控制、應(yīng)變-應(yīng)力跟蹤監(jiān)測等環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合,讓大體積混凝土的施工質(zhì)量控制更加系統(tǒng)、科學(xué)。
⑤加強(qiáng)大體積混凝土內(nèi)部質(zhì)量檢測方法的要求和推廣。雖然本工程15#筏板通過對試塊抗壓、實(shí)體回彈、外觀質(zhì)量的檢測即判定為合格,但設(shè)計(jì)中并未對混凝土內(nèi)部質(zhì)量和應(yīng)力方面的檢測做相關(guān)要求。應(yīng)在日后推廣和應(yīng)用相關(guān)檢測方法,對大體積混凝土內(nèi)部質(zhì)量和應(yīng)力上的檢測做出要求,使上部建筑的基礎(chǔ)質(zhì)量得到更全面的保障。
大體積混凝土施工質(zhì)量控制是一個(gè)系統(tǒng)且復(fù)雜的課題,其研究對于有效提高施工水平和推動建筑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展有深遠(yuǎn)的意義,我們要不斷在實(shí)踐中進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,不斷總結(jié)提高,不斷創(chuàng)新高效、科學(xué)、合理的工藝措施,更好地為TOD項(xiàng)目建設(shè)打下“堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)”。