亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        DCC裝置穩(wěn)定塔重沸器管束泄漏原因分析與對策

        2023-02-07 09:38:08王勝潮楊豐華鐘海博
        石油煉制與化工 2023年1期
        關(guān)鍵詞:殼程沸器凝結(jié)水

        李 貴,王勝潮,楊豐華,鐘海博

        (中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

        某石化企業(yè)2.2 Mt/a催化裂解(DCC)裝置采用中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司研發(fā)的DCC-plus專利技術(shù)[1-5],以常壓渣油和加氫裂化尾油為原料,以乙烯、丙烯等低碳烯烴為目的產(chǎn)品,副產(chǎn)富含芳烴的裂解石腦油[6]。裝置主要包括反應(yīng)-再生系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)和煙氣脫硫系統(tǒng)。自2016年6月裝置首次開工以來,穩(wěn)定塔塔底重沸器多次發(fā)生泄漏,不僅影響經(jīng)濟(jì)效益,而且嚴(yán)重影響裝置的長周期安全運(yùn)行。為此,對穩(wěn)定塔塔底重沸器泄露原因進(jìn)行分析,并進(jìn)行穩(wěn)定塔工藝參數(shù)優(yōu)化和重沸器改造,以下對此進(jìn)行介紹。

        1 工藝流程簡介

        DCC裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)穩(wěn)定塔的作用是將脫乙烷汽油進(jìn)一步分離出液化氣和蒸氣壓合格的穩(wěn)定汽油,工藝流程見圖1。穩(wěn)定塔塔底設(shè)有2臺重沸器,第一、第二重沸器管程分別以分餾塔第二中段循環(huán)油(簡稱分餾二中油)、3.5 MPa中壓過熱蒸汽作為熱源,殼程介質(zhì)為穩(wěn)定汽油,其中第二重沸器管程、殼程的操作壓力分別為4.0 MPa和1.49 MPa。

        圖1 穩(wěn)定塔工藝流程示意

        2 存在的問題及應(yīng)急處理措施

        2.1 存在的問題

        在裝置首次開工半年后,穩(wěn)定塔出現(xiàn)了若干問題。

        (1)在加工負(fù)荷不變的情況下,穩(wěn)定塔塔底溫度變化情況見圖2。從圖2可以看出,隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的增加,穩(wěn)定塔塔底溫度出現(xiàn)緩慢下降現(xiàn)象,由175 ℃逐步降低,最低至158 ℃。穩(wěn)定汽油蒸氣壓變化情況見圖3。從圖3可以看出,穩(wěn)定汽油蒸氣壓經(jīng)常出現(xiàn)不合格現(xiàn)象(最高達(dá)80 kPa)。

        圖3 重沸器改造前后穩(wěn)定汽油蒸氣壓變化趨勢

        (2)第二重沸器熱源3.5 MPa中壓過熱蒸汽耗量明顯增加,由22.4 t/h增加到28.2 t/h,造成穩(wěn)定塔塔頂冷卻負(fù)荷明顯增大。夏季塔頂空氣冷卻器全開仍不能滿足冷卻要求,嚴(yán)重制約了裝置的加工負(fù)荷。另外,塔頂回流罐罐底酸性水界位逐漸上漲,界位閥開度由0升至約20%。

        (3)凝結(jié)水含油量顯著上升,油質(zhì)量濃度由0.1 mg/L上升至4.11 mg/L,同時(shí)發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水有明顯油氣味。

        綜合以上現(xiàn)象,確定穩(wěn)定塔第二重沸器管束發(fā)生內(nèi)漏,存在中壓蒸汽和穩(wěn)定汽油互串現(xiàn)象,造成穩(wěn)定汽油帶水,凝結(jié)水帶油。2016年6月至2021年4月兩個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi),重沸器先后發(fā)生3次管束泄漏,被迫采取非常規(guī)應(yīng)急措施維持生產(chǎn)。2020年4月因管束泄漏情況加劇,裝置被迫停工消缺。

        2.2 應(yīng)急處理措施

        2.2.1調(diào)整工藝操作參數(shù),維持平穩(wěn)生產(chǎn)

        (1)采取控制重沸器管程壓力略大于殼程壓力的應(yīng)急辦法減輕泄漏量??刂颇Y(jié)水緩沖罐壓力稍高于穩(wěn)定塔塔底壓力,壓差約0.06 MPa,利用中壓蒸汽封住泄漏點(diǎn)。為保證凝結(jié)水緩沖罐壓力盡可能平穩(wěn),將凝結(jié)水緩沖罐的控制方式由原來的液位控制改為壓力控制(見圖1),同時(shí)凝結(jié)水緩沖罐采取滿液位操作。即允許泄漏的少量蒸汽進(jìn)入穩(wěn)定塔,抑制穩(wěn)定汽油竄入凝結(jié)水。泄漏的蒸汽經(jīng)過塔頂冷凝后從回流罐液包排出,不會(huì)對液化氣產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。

        (2)優(yōu)化穩(wěn)定塔操作參數(shù),保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。

        為了保證穩(wěn)定塔的正常操作,使液化氣及穩(wěn)定汽油產(chǎn)品質(zhì)量控制在指標(biāo)范圍內(nèi),防止管束內(nèi)漏擴(kuò)大出現(xiàn)非計(jì)劃停工事故,對穩(wěn)定塔操作參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,如表1所示。從表1可以看出,穩(wěn)定塔操作優(yōu)化后,重沸器管/殼程壓差降低0.02 MPa,凝結(jié)水泄漏量減少1.3 t/h,有效抑制了管束泄漏。管束泄漏期間,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,重沸器3.5 MPa蒸汽消耗量較大,造成了能量浪費(fèi)。

        表1 穩(wěn)定塔優(yōu)化前后及重沸器改造后操作參數(shù)對比

        2.2.2監(jiān)控重沸器泄漏量,保證凝結(jié)水系統(tǒng)安全運(yùn)行

        (1)監(jiān)控重沸器管、殼程壓差,防止汽油和凝結(jié)水互竄。定時(shí)由放空閥檢查凝結(jié)水含油情況,若發(fā)現(xiàn)油氣味或化驗(yàn)分析含油質(zhì)量濃度大于1 mg/L,及時(shí)調(diào)整凝結(jié)水緩沖罐和穩(wěn)定塔塔底的壓差。

        (2)重沸器3.5 MPa中壓蒸汽采取定量控制,避免因頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)致管束振動(dòng)加劇,同時(shí)增加第一重沸器分餾二中油取熱負(fù)荷,以達(dá)到降低第二重沸器運(yùn)行負(fù)荷的目的。

        (3)加強(qiáng)穩(wěn)定塔塔底及進(jìn)料層靈敏板溫度的監(jiān)控。根據(jù)溫度變化判斷重沸器內(nèi)漏情況,并據(jù)此及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)以抑制泄漏擴(kuò)大。

        通過這種方式維持重沸器平穩(wěn)運(yùn)行兩年左右,因此對于臨近檢修的裝置不需要額外停工搶修重沸器,待停工檢修時(shí)統(tǒng)一處理[7]。

        3 管束泄漏的原因分析

        2018年12月大檢修期間,發(fā)現(xiàn)重沸器13根管束泄漏,并未查出泄漏原因,只進(jìn)行了堵管處理。2019年1月至2021年4月第二個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi),重沸器先后發(fā)生2次管束泄漏。2020年4月因管束泄漏加劇,裝置停工消缺,在對重沸器更換芯子時(shí)發(fā)現(xiàn),舊芯子部分管束出現(xiàn)異常磨損斷裂(見圖4)。根據(jù)換熱管泄漏位置的分布,磨損斷裂的管束主要集中在殼程入口第一排換熱管(見圖5)。

        圖4 管束斷裂和磨損情況

        圖5 管束主要泄漏部位

        2021年4月大檢修期間檢查發(fā)現(xiàn)重沸器多根管束損壞嚴(yán)重(與2020年4月消缺時(shí)現(xiàn)象相同),且管束與折流桿接觸位置有明顯的磨損切口,甚至已經(jīng)斷裂。經(jīng)初步分析,造成這種現(xiàn)象的主要原因是振動(dòng)管束與折流桿不斷發(fā)生碰撞摩擦,折流桿對管束產(chǎn)生鋸割作用導(dǎo)致管束出現(xiàn)切口,直至斷裂[8]。因此,可以確定管束損壞、斷裂是造成重沸器泄漏的主要原因。

        3.1 管束振動(dòng)、碰撞摩擦損壞

        3.1.1管束產(chǎn)生振動(dòng)、碰撞摩擦損壞的原因

        (1)重沸器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。該重沸器管束采用的是折流桿式U型管束,殼程流體雖然總體上為縱向流,但在殼程進(jìn)出口區(qū)域仍然以橫向流占主導(dǎo)地位,由于橫向流對管子的激勵(lì)作用較強(qiáng),而折流桿對管子的支承作用較弱,因此折流桿換熱器仍可能在殼程流體進(jìn)出口區(qū)域發(fā)生管子振動(dòng)破壞[9]。尤其是在殼程流量大、較強(qiáng)烈的激勵(lì)環(huán)境下,容易造成管束振動(dòng)、折流桿與換熱管反復(fù)碰撞摩擦,產(chǎn)生鋸割作用,導(dǎo)致?lián)Q熱管減薄、泄漏甚至斷裂。

        (2)殼程入口處未設(shè)置防沖板或?qū)Я魍病V胤衅鳉こ倘肟诜€(wěn)定汽油流量設(shè)計(jì)值為610 t/h,在進(jìn)入殼體后,殼程內(nèi)介質(zhì)處于氣液兩相(設(shè)計(jì)值氣相122 t/h,液相488 t/h),汽化率達(dá)20%。殼程入口未設(shè)置防沖板或?qū)Я魍?,?dǎo)致管束受到的沖擊較大。根據(jù)2020年4月更換芯子后僅半個(gè)月再次發(fā)生泄漏,以及部分?jǐn)嗫跓o明顯摩擦痕跡的情況,判斷部分管束斷裂是由于介質(zhì)汽化形成向上的沖擊力,導(dǎo)致管束與折流桿發(fā)生強(qiáng)烈碰撞造成的。

        (3)第一排換熱管與折流圈擋板間距過大。第一排換熱管設(shè)計(jì)間距為100 mm(見圖6),折流圈擋板設(shè)計(jì)規(guī)格為18 mm×12 mm(見圖7),折流圈擋板與換熱管的間距達(dá)到41 mm,擋板對第一排換熱管的固定作用有限。另外,檢查中發(fā)現(xiàn)第一排換熱管處于明顯的輕微自由活動(dòng)狀態(tài)。

        圖6 第一排管設(shè)計(jì)間距

        圖7 折流圈擋板設(shè)計(jì)規(guī)格

        (4)折流桿單向支承的局限性。胡明輔等[9]對比了無支承(僅由管板支承)、圓鋼桿單向支承、圓鋼桿雙向支承、折流板支承4種支承方式對于管子抗振性能的影響,若僅從機(jī)械抗振角度來看,折流桿換熱器對管子的支承方式遠(yuǎn)不如折流板換熱器的支承方式有效。由于折流桿對管子的支承作用較弱,管束振動(dòng)會(huì)在第一排管子處產(chǎn)生較高的接觸應(yīng)力,對換熱管產(chǎn)生鋸割作用(見圖4),長時(shí)間的磨損、減薄而導(dǎo)致泄漏,且泄漏位置主要集中在換熱管與折流桿接觸的部位。

        3.1.2工藝介質(zhì)流體傳熱產(chǎn)生振動(dòng)

        穩(wěn)定汽油進(jìn)入重沸器底部進(jìn)行換熱,部分介質(zhì)發(fā)生汽化,造成殼程介質(zhì)出現(xiàn)局部流型復(fù)雜、不穩(wěn)定的兩相流狀態(tài)。由于汽化后引起的流體流速增加,換熱管將產(chǎn)生繞流的漩渦脫落、紊流振動(dòng)和流體彈性激振等問題[10]。旋渦交替產(chǎn)生和脫落時(shí),流體對管束會(huì)產(chǎn)生一個(gè)周期性的交變橫向作用力,產(chǎn)生周期性的升力與阻力,導(dǎo)致管子振動(dòng)。當(dāng)流體誘發(fā)振動(dòng)的頻率與管束的固有頻率接近時(shí),會(huì)造成管束振動(dòng)急劇增大,導(dǎo)致管束的損壞。

        3.1.3重沸器氣相返塔管線無吸收振動(dòng)設(shè)計(jì)

        重沸器氣相返塔管線直接與穩(wěn)定塔連接,流體產(chǎn)生的振動(dòng)大部分被管束吸收,間接加劇了振動(dòng)。

        3.2 腐蝕問題

        檢修時(shí)打開設(shè)備發(fā)現(xiàn),管束外表面存在點(diǎn)蝕現(xiàn)象且表面螺紋腐蝕損耗嚴(yán)重,在管束外表面和管束之間堆積了較多鐵屑和溶解性鹽等雜質(zhì),管束橫切面有明顯腐蝕痕跡。

        經(jīng)分析,穩(wěn)定汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為242.4 μg/g,長期超過設(shè)計(jì)值(180 μg/g)。在催化裂化反應(yīng)溫度條件下原料油中的硫化物生成H2S,原料油中有質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%~2%的氮化物轉(zhuǎn)化為HCN,在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的溫度和水存在條件下,形成了HCN-H2S-H2O型腐蝕環(huán)境。通常管束存在應(yīng)力,在HCN-H2S-H2O環(huán)境下很容易產(chǎn)生硫化物應(yīng)力腐蝕開裂[11]。因此介質(zhì)中硫化物超標(biāo)和汽油帶水加速了換熱管腐蝕,也是換熱管泄漏的原因之一。

        3.3 操作原因

        3.5 MPa中壓過熱蒸汽進(jìn)入管程換熱后存在氣液兩相,流型比較復(fù)雜,操作不當(dāng)會(huì)加劇管束的振動(dòng)。開工投用重沸器時(shí)加熱蒸汽未徹底脫水、升溫過快,以及正常生產(chǎn)時(shí)頻繁調(diào)整蒸汽量,均會(huì)造成重沸器運(yùn)行工況不穩(wěn)定,使管束振動(dòng)加劇。

        4 采取的措施

        (1)改造重沸器結(jié)構(gòu)和氣相返塔管線。經(jīng)與設(shè)計(jì)院溝通,對重沸器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),將重沸器結(jié)構(gòu)由折流桿U形管式改為折流板浮頭式,并設(shè)置支持板、防振板,減輕氣相介質(zhì)對管束的沖擊,降低管束在運(yùn)行過程中的振動(dòng)。其次,重沸器氣相返塔管線增加U形膨脹彎設(shè)計(jì),吸收部分設(shè)備振動(dòng)。

        (2)優(yōu)化原料配比,減少高硫原油摻煉比例,嚴(yán)格控制混合原料油硫含量在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)。

        (3)在開工階段重沸器投用時(shí),中壓蒸汽充分脫水,重沸器及蒸汽管線提前預(yù)熱,嚴(yán)格控制升溫、升壓速率,避免水擊和大幅波動(dòng)造成管束振動(dòng)。

        (4)在正常運(yùn)行階段,中壓蒸汽流量采取定值控制,盡量使用第一重沸器調(diào)節(jié)穩(wěn)定塔塔底溫度。

        5 采取措施后的效果

        5.1 重沸器實(shí)現(xiàn)安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行

        表2為重沸器改造前后產(chǎn)品質(zhì)量對比。從圖2、圖3和表2可以看出,改造后穩(wěn)定塔塔底溫度控制平穩(wěn),維持在171 ℃左右,塔板分離效果理想,液化氣、穩(wěn)定汽油產(chǎn)品質(zhì)量合格且控制良好。重沸器改造后已安全運(yùn)行超過一年時(shí)間,未發(fā)現(xiàn)泄漏跡象,保證了裝置安全高效長周期運(yùn)行。

        表2 改造前后產(chǎn)品質(zhì)量對比

        5. 2 節(jié)能效果顯著

        在裝置處理量不變的情況下,重沸器改造前后中壓蒸汽消耗量變化趨勢見圖8。從圖8可以看出,重沸器改造后中壓蒸汽消耗量明顯下降,由28.2 t/h下降到20.5 t/h。另外,由于穩(wěn)定汽油不再帶水,第一重沸器取分餾熱量減少,油漿蒸汽發(fā)生器多發(fā)蒸汽約2 t/h,合計(jì)節(jié)約中壓蒸汽約9.7 t/h。中壓蒸汽價(jià)格按293.26元/t計(jì)算,裝置運(yùn)行時(shí)間8 400 h/a,節(jié)能產(chǎn)生效益約2 390萬元/a。

        圖8 重沸器改造前后中壓蒸汽流量變化趨勢

        5.3 消除安全隱患,實(shí)現(xiàn)裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)

        重沸器改造后,裝置夏季實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷生產(chǎn),而且穩(wěn)定塔塔頂冷卻負(fù)荷還有部分余量,增加了操作彈性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外,重沸器泄漏問題解決后,凝結(jié)水系統(tǒng)恢復(fù)正常,徹底消除了安全生產(chǎn)隱患。

        6 結(jié)論及建議

        (1)折流桿式重沸器管束抗振性能較弱,管束與折流桿不斷產(chǎn)生碰撞摩擦,產(chǎn)生鋸割作用是導(dǎo)致管束磨損、斷裂的主要原因。

        (2)通過優(yōu)化設(shè)計(jì)重沸器結(jié)構(gòu)及氣相返塔線走向,不僅解決了重沸器管束由于振動(dòng)產(chǎn)生的磨損、斷裂泄漏問題,而且節(jié)能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2 390 萬元/a,保證了裝置的長周期安全高效運(yùn)行。

        (3)對介質(zhì)流量大、汽化率較高、易引起管束振動(dòng)的環(huán)境,建議采用折流板式換熱器。同時(shí)還應(yīng)考慮在殼程介質(zhì)入口處增加防沖板、導(dǎo)流筒或分流器等設(shè)備,以降低流體的流速,避免流體對管束的直接沖擊。

        (4)對于已經(jīng)發(fā)生泄漏的重沸器管束,通過合理控制管/殼程壓差和精細(xì)操作,可有效降低管束泄漏程度,維持正常安全生產(chǎn)。

        猜你喜歡
        殼程沸器凝結(jié)水
        汽提塔底重沸器換熱管腐蝕研究
        精餾再沸器運(yùn)行總結(jié)
        管殼式換熱器殼程的傳熱強(qiáng)化探討
        三葉膨脹管換熱器殼程強(qiáng)化傳熱的數(shù)值研究*
        核燃料后處理廠蒸汽凝結(jié)水節(jié)能利用
        儀表風(fēng)控制重沸器溫度的改造
        中國煤層氣(2019年4期)2019-11-23 08:42:50
        傾斜折流柵式換熱器殼程熱力特性研究
        立式熱虹吸重沸器安裝高度計(jì)算
        山東化工(2018年7期)2018-04-25 03:07:30
        某火電機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)改造的可行性研究
        換熱管束排列對換熱器殼程流動(dòng)與傳熱影響的研究
        曰本无码人妻丰满熟妇啪啪| 97人妻精品一区二区三区免费| 蜜桃av噜噜一区二区三区9| 乱色精品无码一区二区国产盗| 国产成人精品成人a在线观看| 成年男人裸j照无遮挡无码| 邻居少妇太爽在线观看| 69国产成人精品午夜福中文| 亚洲精品92内射| 老熟妇Av| 精品人妻一区二区视频| 免费a级毛片18禁网站| 亚洲精品无码av中文字幕| 国产熟女亚洲精品麻豆| 97激情在线视频五月天视频| 国产精品国产三级第一集| 亚洲精品无码不卡在线播放he| 国产精品高潮无码毛片| 亚洲精品一区二区三区日韩| 亚洲av中文无码乱人伦在线观看| 美女又色又爽视频免费| 亚洲 欧美 激情 小说 另类| 日韩人妻美乳中文字幕在线| 色欲色香天天天综合vvv| 欧美成人一区二区三区| 精品久久杨幂国产杨幂| 国产丝袜美腿在线视频| av中文字幕潮喷人妻系列| 国产欧美VA欧美VA香蕉在| 国产三级精品三级在线观看粤语| 国产精品日韩经典中文字幕| 国产二级一片内射视频插放| 国产麻豆一精品一AV一免费软件 | 精品免费国产一区二区三区四区| 亚洲成色www久久网站夜月| 精品国免费一区二区三区| 中文字幕日韩有码国产| 久久久老熟女一区二区三区| 国产人澡人澡澡澡人碰视频| 国产日本精品一区二区免费| 337p日本欧洲亚洲大胆|