趙洪克
(中鐵十四局集團第五工程有限公司,山東 兗州 272100)
某隧道全長14 684 m,進出口里程分別為DK53+731.0、DK68+415.0,最大埋深約739.5 m。本隧道進口-DK52+463.56位于右偏曲線上,曲線半徑4 500 m,其它段位于直線上。隧道穿越巖層以凝灰?guī)r為主,施工重點是穿越不良地質(zhì)段。
隧道DK68+318-DK68+330段圍巖為Ⅲ級,襯砌類型為Ⅲa,二次襯砌為素混凝土結構,二次襯砌設計混凝土強度為C35,長12 m、厚40 cm,斷面凈寬13.06 m,凈高9.87 m。
該段二次襯砌混凝土達到56 d齡期后,采用回彈檢測和取芯驗證的檢測手段全斷面驗證混凝土的強度,每板二次襯砌邊墻回彈檢測8個測區(qū),拱腰回彈檢測8個測區(qū),拱頂回彈檢測4個測區(qū),檢測結果如圖1所示。二次襯砌出現(xiàn)混凝土強度不足的原因為:
(1)減水劑穩(wěn)定性差,混凝土到現(xiàn)場泵送一段時間后,坍落度損失大,出現(xiàn)了混凝土在罐車內(nèi)不易排出狀況。現(xiàn)場工作人員沒有按程序?qū)⒒炷练嫡咎幚?,私自在現(xiàn)場加水,導致混凝土離析、骨料分離,局部強度不足。
(2)現(xiàn)場施工工藝存在問題:臺車原本設計時分倉入模系統(tǒng)為4排,現(xiàn)場工人圖省事,只用了2排,導致混凝土會在下料口堆積,堆積后采用插入式振動棒進行引流,因二次襯砌鋼筋較密集,導致在混凝
圖1 二次襯砌混凝土回彈檢測結果(單位:m)
土流動過程中,骨料存在分離,甚至在下料口附近混凝土過振,導致混凝土強度不足。
(3)混凝土振搗未按要求進行,局部存在過振或漏振的情況,臺車上的平板振動器未有效發(fā)揮其作用,振動時間過短。
(4)混凝土養(yǎng)護不及時,混凝土施工后未按規(guī)范要求時間進行養(yǎng)護,導致混凝土后期強度增長緩慢。
該板二次襯砌兩端的襯砌均已施工完成,采用傳統(tǒng)的爆破技術進行全環(huán)整板拆除,會造成兩側二次襯砌及初支的擾動而容易破壞。全環(huán)拆除該板二次襯砌施工難度大、施工風險高,本工程采用機械鑿除的方法進行全環(huán)拆除,整板劃分區(qū)域、機械蜂窩狀鑿除,大大降低了施工風險和二次破壞。
首先以二次襯砌兩端環(huán)向施工縫為分界線,距離環(huán)向施工縫0.4 m進行開槽,槽寬40 cm,槽深6 cm。為提高二次襯砌全環(huán)拆除施工效率,靠近縱向施工縫及環(huán)向施工縫80 cm區(qū)域的位置采用電錘進行鑿除,其他區(qū)域的部分采用破碎錘進行鑿除。
采用電鉆梅花型進行打孔,孔徑1.4 cm,孔深40 cm,打孔深度至初支面。二次襯砌在140°范圍內(nèi)環(huán)向間距15 cm,其他位置環(huán)向間距30 cm,縱向間距20 cm,二次襯砌最終打孔形狀呈蜂窩狀結構。邊打孔邊拆除,從內(nèi)向外分段打孔??孜徊贾萌鐖D2所示。
圖2 打孔鑿除孔位布置(單位:m)
二次襯砌全環(huán)拆除需劃區(qū)域,分塊分段鑿除,首先從拱頂拆除[1],拆除面積為縱向不大于100 cm、環(huán)向以每個蜂窩點為一環(huán),不斷剝離鑿除。拱頂鑿除應左右對稱,避免因左右不平衡造成局部開裂。拆除順序如3所示。
圖3 拆除順序
拆除至矮邊墻時,為提高工作效率,縱向拆除控制在300 cm范圍內(nèi),環(huán)向控制在60 cm范圍內(nèi),分段逐層大塊拆除。
中心水溝及仰拱填充面采用16 mm厚鋼板進行覆蓋防護;隧道施工電力線采用碎石裝袋對風水管進行防護,電線穿過?108 mm鋼管放入水溝電纜槽內(nèi),上面鋪蓋沙袋進行防護處理。拆除過程中,注意對施工縫位置的止水帶和防水板進行保護[2],防水板預留長度不小于0.2 m。
3.4.1 監(jiān)測點位布置
監(jiān)控量測斷面布設反光片測點(5 cm×5 cm),布設時先用電錘在初支混凝土上鉆孔,用錘子將監(jiān)測元件砸入鉆孔中,使得監(jiān)測元件頂端露出初支面 7 cm。 測點預埋件務必埋設牢固,應向鉆孔倒入錨固劑,加固測點,使其與初支結構緊密結合[3]。觀測元件埋設如圖4所示。
圖4 隧道觀測標志埋設
隧道拱頂拆除1 m2左右后,首先在拱頂布置一處監(jiān)控量測點,及時進行觀測;拆除到140°范圍處,需在拱腰左右兩側各布置一處監(jiān)控量測點;該板二襯拆除共布置5個監(jiān)測斷面,每天進行監(jiān)測,頻率為次/4 h。當拱頂下沉、水平收斂速率≥5 mm/d 時,由項目部組織施工現(xiàn)場分析原因并停止施工,采用?529 mm螺旋管進行豎向支撐。監(jiān)控量測點縱向間距為5 m/個,第一個監(jiān)控量測點距離施工縫1 m處。
3.4.2 沉降觀測數(shù)據(jù)分析[4]
隧道二襯在拆除拱頂至140°部位過程中,拱頂存在應力重分布,拱頂最大沉降約2 mm;第5 d之后繼續(xù)拆除拱腰至邊墻部位的二襯混凝土,拱頂沉降和拱腰收斂數(shù)據(jù)達到最大,因采用分區(qū)域蜂窩鑿除的工藝,沉降速率均在合理范圍內(nèi);第15 d后繼續(xù)拆除邊墻部位,沉降觀測幾乎趨于穩(wěn)定;第20 d隧道二襯拆除已全部完成,拆除完成后5 d內(nèi)沉降觀測有所變化,但變化不明顯;第25 d后沉降觀測已趨于穩(wěn)定。拆除二次襯砌過程中初支面的監(jiān)控量測數(shù)據(jù)如圖5所示。
圖5 監(jiān)控量測數(shù)據(jù)
3.5.1 鋼筋保護及恢復
鑿除過程中對既有鋼筋進行保護,盡量保留原有的鋼筋,采用除銹劑除銹,若銹蝕嚴重,綁扎新的鋼筋對既有鋼筋進行替換,鋼筋搭接長度必須滿足規(guī)范要求。
3.5.2 主體鋼筋植筋
拆除二次襯砌混凝土后,應對施工縫進行鑿毛處理,并清洗干凈,對損壞的接茬鋼筋采用植筋膠進行植筋,確保新舊混凝土接縫良好,并在原設計施工縫止水帶的基礎上增加止水條,確保防排水效果。接茬鋼筋布置如圖6所示。
圖6 接茬鋼筋布置(單位:cm)
隧道初支進行拱頂沉降和邊墻收斂監(jiān)測,沉降穩(wěn)定后,鋪掛防水板和土工布。拆除舊混凝土后,應將新舊混凝土接縫處涂刷界面劑,并在縱向施工縫和環(huán)向施工縫設置一條寬2 cm的遇水膨脹止水條,改善防水性能。
環(huán)向施工縫和縱向施工縫處預留40 cm的部位采用人工鑿除,新舊防水板搭接長度不小于20 cm,采用TH520三焊縫增強爬焊機進行搭接焊接,防水板個別損壞的部位采用熱風焊槍進行補焊。
(1)對整治措施中使用的材料應嚴把質(zhì)量關,杜絕不合格產(chǎn)品,并按照材料要求進行堆放、使用等,以保證整治工程的質(zhì)量。
(2)二次襯砌鑿除后,重點對施工縫的處理和防排水的設置進行重點檢查,確保施工縫不得存在松散的混凝土,澆筑混凝土前對施工縫進行濕潤,做好防排水加強措施。
(3)拆除混凝土要保證一次處理到位,特別注意施工縫處防水板、鋼筋的搭接質(zhì)量,不留下新的隱患。
(4)混凝土鑿除時注意保護既有防水板、止水帶,對損壞的防水板、止水帶進行重新修復、焊接,確保防水板及止水帶的性能。
(1)拆除環(huán)向順序從拱頂開始分段向邊墻進行拆除,一旦發(fā)生異常,應立即采取臨時鋼管加強支承等應急措施,以保安全。
(2)施工過程中應安排專人負責施工安全,每道工序作業(yè)必須有專職安全員在現(xiàn)場值班,發(fā)現(xiàn)險情及時撤離作業(yè)人員,防止意外事故的發(fā)生。
(3)在襯砌拆換、鑿槽等破除施工過程中,作業(yè)現(xiàn)場必須設置防墜物等安全警示標識,并在作業(yè)范圍拉安全警戒線,禁止閑雜人員進入施工區(qū)域[5]。
(4)破碎錘擋風玻璃上部采用鋼板進行防護,確保施工安全。
(5)二次襯砌混凝土拆除作業(yè)時,在該板二襯兩端20 m處各設置一道降塵帷幕,防止灰塵對洞內(nèi)空氣污染的擴散,并采取通風機通風,抽排該段洞內(nèi)空氣中的粉塵濃度,確保施工人員身體健康。
(6)拆除二次襯砌處小里程端采用碎石袋攔截水溝電纜槽,待水沉淀后排放。
針對隧道二次襯砌混凝土強度問題,采用回彈檢測和取芯驗證相結合的檢測手段,針對不同的缺陷類型,劃分不同的缺陷等級,制定不同的缺陷處理方案。實踐證明,本工程采用拆除方案技術可行,二次傷害小,可用于類似工程。