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        夏河2 井三開高密度抗高鈣鹽水侵鉆井液技術(shù)應(yīng)用

        2023-01-30 02:09:58楊軍義連世鑫
        石油化工建設(shè) 2022年9期
        關(guān)鍵詞:壓井膠液硫酸鈉

        楊軍義 連世鑫

        中石化西北油田分公司石油工程監(jiān)督中心 新疆輪臺(tái) 841600

        夏河2 井位于塔里木盆地巴楚隆起吐木休克斷裂帶構(gòu)造,三開鉆井液體系采用欠飽和鹽水聚磺鉆井液體系,鉆進(jìn)至4930m 沙依里克組,循環(huán)發(fā)現(xiàn)溢流,出口鉆井液密度 由1.99 下 降 到1.95g/ cm3、CL-由138000 上 升 至176000mg/ L、Ca2+由320 增至3320mg/ L,APIFL 由3.2上升至34mL,鉆井液出現(xiàn)絮凝,失去流動(dòng)性?,F(xiàn)場(chǎng)在保證井控安全的前提下起鉆至套管內(nèi)4495m,關(guān)井立壓由0→24.3MPa→24.46MPa,套壓由0→21.5MPa→26MPa。

        1 現(xiàn)場(chǎng)鉆井液難點(diǎn)分析

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆數(shù)據(jù)及鄰井資料,確定鉆遇高壓高鈣鹽水污染,現(xiàn)場(chǎng)處理高壓鹽水溢流及鉆井液受鈣侵污染的主要難點(diǎn)在于:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量及鄰井資料,初步判斷地層高壓鹽水鈣離子在5000~10000mg/ L,常規(guī)水基鉆井液受高鈣離子污染失去正常的流動(dòng)性和穩(wěn)定性,鉆井液絮凝嚴(yán)重,近乎全失水;溢流前鉆井液密度1.99g/ cm3,根據(jù)起鉆溢流量及關(guān)井壓力緩慢上升,判斷井筒內(nèi)鉆井液已受污染,地層鹽水存在高壓低滲現(xiàn)象,壓井鉆井液密度不易精確,根據(jù)鄰井資料初步確定使用密度2.3g/ cm3鉆井液進(jìn)行節(jié)流循環(huán)壓井,高密度鉆井液流變性及沉降穩(wěn)定性不易控制。

        2 抗高鈣鹽水侵鉆井液配方的確定

        2.1 硫酸鈉

        如表1 所示,受鈣侵污染鉆井液中加入硫酸鈉后,鉆井液中的鈣離子降低,鉆井液流變性能趨好,確定硫酸鈉加量為3%。

        表1 加入硫酸鈉對(duì)受鈣侵污染鉆井液性能的影響

        2.2 坂土含量控制膠液配方確定

        高密度鉆井液本身具有固相含量高、固相顆粒分散程度高、自由水少等特點(diǎn)[2],控制鉆井液中坂土最佳含量同時(shí)滿足不能高溫增稠及加重劑懸浮是最大難點(diǎn)。該井鉆井液受鈣侵污染后,體系受到破壞,使用硫酸鈉消除鈣離子污染影響后,需優(yōu)選磺化材料、抗溫抗鹽處理劑優(yōu)化鉆井液性能,使用適量分散劑調(diào)節(jié)鉆井液流變性能。

        現(xiàn)場(chǎng)使用密度2.3g/ cm3鉆井液經(jīng)過兩次節(jié)流循環(huán)壓井后,立套壓不為零,確定使用密度2.48~2.50g/ cm3繼續(xù)節(jié)流循環(huán)壓井,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)需求優(yōu)選配置膠液與密度2.3g/ cm3井漿混合降低鉆井液中坂土含量,再加重2.48~2.50g/ cm3。

        高密度鉆井液控制坂土含量是關(guān)鍵,坂土含量過高鉆井液增稠現(xiàn)象明顯,密度2.49~2.50g/ cm3控制坂土含量在7g/ L 左右能滿足加重劑懸浮及控制良好流變性能的要求,1# 膠液配方中高密度分散劑SMS- 19 能較好地調(diào)節(jié)高密度鉆井液流變性能,加入0.5%DSP- 2 能有效地降低鉆井液失水,確定1# 膠液作為施工方案。

        2.3 抗鈣污染實(shí)驗(yàn)

        根據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)確定使用井漿:1# 膠液=2:8 混合稀釋,后優(yōu)選密度4.35g/ cm3的特級(jí)重晶石加重至2.50g/ cm3,然后加入3%硫酸鈉,使用20%濃度氯化鈣溶液進(jìn)行抗污染實(shí)驗(yàn)。加入6%的CaCL2溶液(濃度20%)污染實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2 所示。

        通過表2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明新配漿在鈣離子污染情況下,通過加入硫酸鈉進(jìn)行處理,使用膠液維護(hù),鉆井液穩(wěn)定性及流變性能未遭到明顯破壞,滿足井下施工需求。

        3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        3.1 壓井施工作業(yè)

        為保證井控安全,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配鉆井液密度至2.30g/ cm3,補(bǔ)充2%硫酸鈉及高濃度膠液調(diào)整性能,采用節(jié)流循環(huán)方式壓井,壓井過程中進(jìn)出口密度不一致,立套壓仍不為零,每次返出受污染鉆井液20~40m3,壓井失敗。

        通過兩次節(jié)流循環(huán)壓井,現(xiàn)場(chǎng)分析原因及下步措施:

        (1)鉆井液密度2.3g/ cm3不能滿足地層鹽水壓力,根據(jù)立套壓情況確定下步使用2.46~2.50g/ cm3鉆井液節(jié)流循環(huán)壓井;

        (2)通過停泵后關(guān)井立套壓緩慢上升,判斷地層鹽水為高壓低滲特點(diǎn),節(jié)流循環(huán)過程中調(diào)節(jié)節(jié)流閥不能很好地控制地層流體持續(xù)污染;

        (3)返出鉆井液通過硫酸鈉及膠液處理后,流變性能仍不易控制,測(cè)得Vb 為16.8g/ L 偏高, 下步調(diào)配2.46~2.50g/ cm3鉆井液需進(jìn)一步控制鉆井液坂土含量及穩(wěn)定性,現(xiàn)場(chǎng)做小型實(shí)驗(yàn)調(diào)配鉆井液滿足下步壓井需求。

        第三次節(jié)流循環(huán)壓井:現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)表2 中1# 膠液配方,補(bǔ)充3%硫酸鈉后調(diào)配2.46g/ cm3鉆井液,進(jìn)行第三次節(jié)流循環(huán)壓井;壓井前立壓7.5MPa,套壓4MPa,使用密度2.46g/ cm3鉆井液節(jié)流循環(huán)一周,停泵后立套壓為零,繼續(xù)開井循環(huán),循環(huán)加重保證入口密度不低于2.46g/ cm3,循環(huán)兩周后進(jìn)出口密度一致,停泵觀察出口斷流,壓井成功。

        表2 加入6%的CaCL2 溶液(濃度20%)污染實(shí)驗(yàn)

        3.2 通井劃眼作業(yè)及恢復(fù)鉆進(jìn)

        套管內(nèi)壓井成功后,通井劃眼至井底,鉆井液主要處理為排放受污染嚴(yán)重泥漿,根據(jù)1# 膠液配方調(diào)配新漿補(bǔ)充3%硫酸鈉,維持鉆井液密度不低于2.46g/ cm3,返出受鈣侵污染鉆井液密度最低2.17g/ cm3, 鈣離子最高10400mg/ L,部分鉆井液失去流動(dòng)性,排放受污染漿約50m3,劃眼到底后充分循環(huán)保證進(jìn)出口密度一致,維護(hù)鉆井液性能穩(wěn)定后恢復(fù)鉆進(jìn)。

        恢復(fù)鉆進(jìn)后為防止高密度鉆井液鉆遇下部地層發(fā)生漏失,現(xiàn)場(chǎng)嘗試適當(dāng)降低鉆井液密度,降低至2,43g/ cm3以下發(fā)現(xiàn)停泵不斷流,現(xiàn)場(chǎng)維持2.44~2.45g/ cm3鉆井液密度鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中鉆井液持續(xù)膠液維護(hù)性能穩(wěn)定,補(bǔ)充硫酸鈉防止鈣離子污染,振動(dòng)篩使用120 目篩布清除劣質(zhì)固相;每趟長起下鉆4930m 高壓高鈣鹽水層附近返出鉆井液有不同程度的污染,回收污染漿處理后再次入井。

        3.3 井漏及卡鉆故障

        恢復(fù)鉆進(jìn)后鉆進(jìn)至5225.46m 發(fā)生第一次失返性漏失,至5341.41m 共計(jì)發(fā)生8 次失返性漏失,現(xiàn)場(chǎng)使用交聯(lián)成膜段塞堵漏漿通過專項(xiàng)堵漏、靜堵、隨鉆堵漏的方式堵漏成功,但每次堵漏成功后鉆井液受不同程度污染,鉆井液流變性能變差,另外,為保證堵漏效果,全井隨鉆堵漏材料濃度近15%,振動(dòng)篩篩布使用20 目,鉆井液中劣質(zhì)固相無法有效清除,鉆井液性能進(jìn)一步惡化。

        第8 次漏失后更換鉆具堵漏,劃眼至5233.86m 再次發(fā)生失返性漏失,泵入交聯(lián)成膜段塞堵漏漿9m3后起鉆至4968m 循環(huán)堵漏,堵漏成功。再次劃眼至5258.5m 接立柱發(fā)生卡鉆故障。

        卡鉆原因分析:

        (1)三開設(shè)計(jì)中完原則為鉆穿震旦系吾松格爾組鹽膏層,三開震旦系沙依里克組鉆遇當(dāng)量密度2.43g/ cm3高壓高鈣鹽水層,下部地層吾松格爾組存在低壓地層,共計(jì)發(fā)生8 次失返性漏失,不同壓力體系在同一開次是造成卡鉆的地質(zhì)原因;

        (2)4930m 高壓鹽水層鈣離子含量高,鉆井液受鈣侵污染嚴(yán)重,發(fā)生失返性漏失后鉆井液補(bǔ)充堵漏材料,劣質(zhì)固相增加,高密度鉆井液不能有效維護(hù)處理,重晶石沉降、高溫高壓泥餅虛厚,性能進(jìn)一步惡化,在漏失井段固相堆積形成厚泥餅,在高密度壓差下發(fā)生壓差卡鉆。

        3.4 卡鉆處理及回填側(cè)鉆

        發(fā)生卡鉆故障后,先后經(jīng)過泡解卡劑、倒扣、套銑、打撈鉆具等措施后,魚頭位置5019.12m,具備側(cè)鉆條件,現(xiàn)場(chǎng)打水泥塞回填側(cè)鉆,側(cè)鉆點(diǎn)4832.75m。側(cè)鉆后鉆井液性能如表3 所示。

        表3 側(cè)鉆后鉆井液性能

        鉆井液全井調(diào)配新漿,根據(jù)前期經(jīng)驗(yàn)主要處理思路為:配置新漿嚴(yán)格控制鉆井液坂土含量在7g/ L 左右,使用氯化鉀與氯化鈉維持欠飽和鹽水體系,使用高濃度磺化材料、抗溫抗鹽降濾失劑控制失水,使用高密度分散劑控制鉆井液流變性能,加入3%硫酸鈉預(yù)防鈣侵污染,補(bǔ)充潤滑劑提高鉆井液潤滑性能,使用密度4.35g/ cm3以上特級(jí)重晶石加重,振動(dòng)篩使用120~150 目篩布清除劣質(zhì)固相。最終三開鉆進(jìn)至5208.54m 再次發(fā)生漏失,三開中完,測(cè)井、下套管順利,高密度鉆井液性能滿足要求。

        注:鉆井液維護(hù)膠液配方:清水+1%NaOH+4%SMP- 3+4%抗溫抗鹽降濾失劑+4%FT- 1+5%KC1+15%NaC1+2%潤滑劑+5%SMS- 19+3%硫酸鈉。

        4 結(jié)語

        (1)硫酸鈉在處理鈣侵污染鉆井液方面有良好的效果,使用硫酸根鹽水聚磺鉆井液體系滿足夏河2 三開鉆井要求。

        (2)高密度鉆井液處理要點(diǎn)為控制鉆井液中坂土含量,使用高密度分散劑能調(diào)節(jié)鉆井液流變性能,控制坂土含量7g/ L 左右能滿足夏河2 井2.43~2.45g/ cm3高密度鉆井液加重劑懸浮與流變性能控制要求。

        (3)夏河2 井三開多次發(fā)生漏失,為滿足堵漏要求鉆井液中補(bǔ)充隨鉆堵漏材料,振動(dòng)篩篩布目數(shù)降低,鉆井液劣質(zhì)固相增加,性能惡化嚴(yán)重,造成卡鉆故障;建議此類存在兩套壓力系統(tǒng)的探井,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)備用一開次,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。

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