王 鵬
(潞安化工集團(tuán)古城煤礦,山西 長(zhǎng)治 046000)
由于進(jìn)風(fēng)在采空區(qū)上隅角形成渦流等原因,礦井內(nèi)的瓦斯再次匯聚難以排出,這大大影響了工作人員在綜采工作面的作業(yè)和安全。傳統(tǒng)治理是透過(guò)巖層進(jìn)行來(lái)插管或埋管在上隅角進(jìn)行抽采工作,不但插管操作麻煩,而且?guī)r層移動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致管道位置產(chǎn)生誤差,達(dá)不到理想的瓦斯抽采流量。在采空區(qū)與回風(fēng)巷的上隅角以大直徑鉆孔來(lái)進(jìn)行瓦斯抽采是近年來(lái)避免礦井瓦斯超越限度的新技術(shù),操作方法成本相對(duì)傳統(tǒng)治理成本具有明顯優(yōu)勢(shì),利用得當(dāng)可充分提高礦井開采效率,增強(qiáng)瓦斯治理的靈活性。
本文根據(jù)潞安集團(tuán)下屬某礦井為研究目標(biāo),針對(duì)于U 型通風(fēng)方式下“以孔代川”技術(shù),在技術(shù)層面進(jìn)行研究,對(duì)其技術(shù)結(jié)果進(jìn)行論證,根據(jù)需要研制了大直徑鉆護(hù)一體的礦用設(shè)備,進(jìn)一步豐富了礦井下瓦斯治理設(shè)備,保障了井下生產(chǎn)的安全性。
潞安集團(tuán)下屬某礦為3 號(hào)煤層,煤層的厚度達(dá)到4.1~6.7 m,厚度平均為5.76 m。其中煤層中含有2 層及以下的矸,其厚度為0.02~0.9 m,其主要含有碳灰質(zhì)巖。
對(duì)煤層開采所產(chǎn)生的3310 工作面瓦斯抽取不充分難題進(jìn)行研究后,決定使用新型大直徑鉆護(hù)一體設(shè)備來(lái)對(duì)U 型工作面上隅角進(jìn)行作業(yè)。該設(shè)備的一次成孔施工可以大大改善瓦斯積聚情況。
大直徑鉆護(hù)一體設(shè)備可以在與地下開采面、回風(fēng)巷靠近的上隅角采用一次成孔工藝“以孔代川”來(lái)進(jìn)行鉆孔,從而抽取瓦斯。該設(shè)備具有強(qiáng)勁動(dòng)力破碎巖石,鉆孔和外護(hù)管同步,排渣干燥及導(dǎo)向好等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備主要分為兩大部分,一部分為主機(jī),另一部分為泵車,兩部分相互分離[1],如圖1 所示。
圖1 總體結(jié)構(gòu)示意圖
1)主機(jī)裝備有回轉(zhuǎn)器和雙液壓馬達(dá)。在工作過(guò)程中,在回轉(zhuǎn)器的作用下螺旋鉆桿可以大角度轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行工作,并通過(guò)減速器提供必要的能量,液壓馬達(dá)對(duì)可伸縮鉆頭施加所需作用力進(jìn)行旋轉(zhuǎn)破碎作業(yè)。為了有足夠的扭矩來(lái)往前破碎,采用了外護(hù)管同步技術(shù)。在鉆進(jìn)破碎時(shí),外護(hù)管和鉆頭協(xié)同向前,兩者前端頂部位置的排渣距離要相等,避免煤巖因排屑間隙不相等而不能順利排出。
2)后一部分的泵車主要作用是為主機(jī)的鉆桿等設(shè)備提供破碎巖層所需的動(dòng)力,泵車電機(jī)與聯(lián)軸器相連,傳遞運(yùn)動(dòng)和扭矩,最終在控制與調(diào)節(jié)下通過(guò)對(duì)油進(jìn)行加壓或卸壓來(lái)控制主機(jī)運(yùn)行。為了提高裝卸鉆桿類裝備的作業(yè)效率和準(zhǔn)確性,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,一些如機(jī)械吊臂、夾持器之類的輔助設(shè)備應(yīng)該提前配備。在往前鉆進(jìn)過(guò)程中,為了降低卡鉆、埋鉆等發(fā)生的可能性,泵車的油缸選用雙出頭形式,以提供更加強(qiáng)悍的動(dòng)力[2]。
動(dòng)力回轉(zhuǎn)器帶動(dòng)螺旋鉆桿旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn),鉆頭旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)煤層的同時(shí)外護(hù)管頂推也隨之推進(jìn),兩者保持一致,外護(hù)管支撐住煤層防止由鉆頭破碎的孔洞導(dǎo)致煤層崩塌,同時(shí)螺旋鉆桿也一直旋轉(zhuǎn),鉆頭破碎的煤渣就可以順著螺旋鉆桿的通道排出。外護(hù)管在起到支撐作用的同時(shí),也能防止鉆頭因受力不均等問(wèn)題產(chǎn)生的螺旋鉆桿發(fā)生偏移的問(wèn)題。鉆護(hù)一體化設(shè)備也可以適用于煤層質(zhì)地較軟的礦井,裝備技術(shù)參數(shù)如下頁(yè)表1所示。
表1 裝備技術(shù)參數(shù)
液壓馬達(dá)提供動(dòng)力到動(dòng)力頭,動(dòng)力頭和螺旋鉆桿一起運(yùn)動(dòng),可伸縮鉆頭往前推進(jìn)破碎煤層,同時(shí)螺旋鉆桿外的外護(hù)管由于動(dòng)力頭頂推裝置的作用與螺旋鉆桿具有相同的軌跡,推進(jìn)過(guò)程中煤渣螺旋排出。在達(dá)到特定深度后,液壓馬達(dá)提供撤回的動(dòng)力,動(dòng)力頭和螺旋鉆桿反轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),可伸縮鉆頭由于外護(hù)管端卡止縮小截齒直徑,從煤層中抽出后撤。隨之進(jìn)行封孔,連接上抽采管路。
選取潞安化工集團(tuán)某礦3 號(hào)煤層3310 工作面作為實(shí)地研究對(duì)象,抽采巷和回風(fēng)巷高度差平均為+1.5°,預(yù)留煤柱30 m。鉆孔主要參數(shù)包括鉆孔仰角+7°,鉆孔直徑550 mm,采用抽采巷開孔,回風(fēng)巷接收的方式,回風(fēng)巷透孔和頂板間的距離為1.5 m,施工剖面如圖2 所示。
圖2 施工剖面圖(單位:mm)
鉆孔中心和底板間的距離為1.5 m,相鄰鉆孔間的距離為15 m,鉆孔立面布置如圖3 所示。鉆孔過(guò)程中螺旋鉆桿和套管同鉆孔協(xié)調(diào)進(jìn)行,首先由鉆頭進(jìn)行開孔作業(yè),開孔完畢后將螺旋鉆桿和鉆頭相連接并鉆孔至指定位置,最后退鉆并將套管安裝至鉆頭上,完成整個(gè)鉆孔過(guò)程[3]。
圖3 鉆孔立面布置圖
本次實(shí)驗(yàn)單次鉆孔數(shù)量為37 個(gè),鉆孔完畢后直接進(jìn)行封孔處理,并對(duì)鉆孔區(qū)域進(jìn)行瓦斯預(yù)抽采處理,抽采過(guò)程中對(duì)瓦斯?jié)舛鹊臄?shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄并繪制瓦斯?jié)舛群统椴蓵r(shí)間的曲線圖。
選取已完成的6 個(gè)超大直徑鉆孔測(cè)量其鉆孔瓦斯?jié)舛?,分析可知,工作面與鉆孔距離遞增時(shí),鉆孔的瓦斯?jié)舛认入S之上升后又呈下降趨勢(shì)。鉆孔瓦斯?jié)舛仍谥泄ぷ髅媾c鉆孔距離為25 m 時(shí)幾乎達(dá)到最大值。新鉆孔往前繼續(xù)打開,后方瓦斯?jié)舛认鄳?yīng)降低,并且兩者濃度差別不大,鉆孔瓦斯?jié)舛仍?%~8.5%之間。
抽采位置的變化會(huì)有規(guī)律的影響上隅角瓦斯?jié)舛鹊淖兓?dāng)抽采位置靠近采空區(qū)時(shí),上隅角瓦斯?jié)舛葧?huì)上升。當(dāng)工作面推進(jìn)距離由20 m 向前推進(jìn)時(shí),上隅角瓦斯?jié)舛茸畲?,然后打開新鉆孔,瓦斯?jié)舛乳_始下降,直到推進(jìn)到30 m,隨后又逐漸升高,整體的上隅角瓦斯?jié)舛仍?.6%以下。
根據(jù)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,抽采時(shí)間達(dá)到半年時(shí),瓦斯?jié)舛认噍^抽采前顯著降低,抽采干管流量達(dá)到180 m3/min 時(shí),瓦斯?jié)舛燃s為5%,抽采純量為9.25 m3/min。抽采效率和鉆孔連接個(gè)數(shù)間為正比關(guān)系,避免了礦井工作面回采過(guò)程中瓦斯?jié)舛冗^(guò)高等問(wèn)題。
1)采用煤柱內(nèi)超大直徑鉆孔施工代替?zhèn)鹘y(tǒng)埋管的上隅角瓦斯?jié)舛冉档头绞?,避免了回采工作面以及采空區(qū)域瓦斯?jié)舛冗^(guò)高等問(wèn)題;
2)本次設(shè)計(jì)的鉆孔設(shè)備成孔直徑在400~800 mm范圍內(nèi),回轉(zhuǎn)扭矩為15 000 N·m,通過(guò)鉆孔、螺旋鉆桿和套筒協(xié)調(diào)配合的方式,實(shí)現(xiàn)了成孔和鉆護(hù)的同步進(jìn)行,整個(gè)鉆孔過(guò)程一次完成,能夠很好地避免傳統(tǒng)鉆孔方式存在的鉆護(hù)分離、排渣困難以及鉆護(hù)位置偏差較大等缺點(diǎn),使得松軟煤層鉆孔的效率和質(zhì)量顯著提升;
3)選取潞安化工集團(tuán)某礦3310 工作面作為實(shí)際實(shí)驗(yàn)對(duì)象,單次鉆孔數(shù)量為37 個(gè),鉆孔后立刻進(jìn)行瓦斯抽采。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,抽采時(shí)間半年后,抽采干管流量增至180 m3/min,瓦斯?jié)舛燃s為5%,抽采純量為9.25 m3/min,抽采效率和鉆孔連接個(gè)數(shù)間為正比關(guān)系。