楊如坤
(中國平煤神馬集團平煤股份二礦,河南 平頂山 467000)
煤礦壓風(fēng)機在煤礦井下設(shè)備中起著重要的作用,是重要的動力源之一,也被稱為空氣壓縮機。煤礦壓風(fēng)機為鑿巖機、風(fēng)鎬、氣動噴砂、風(fēng)鉆等提供動力,其原理是進行能量的轉(zhuǎn)換,通過壓縮空氣做功產(chǎn)生內(nèi)能,傳輸在其他設(shè)備將其轉(zhuǎn)化為機械能。傳統(tǒng)的煤礦用壓風(fēng)機主要是由邏輯控制器和繼電器構(gòu)成,存在很多的弊端,比如可靠性不高、穩(wěn)定性差、實時性不能夠很好地保證等。然而,隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,將之前的問題都得以很好地優(yōu)化,現(xiàn)在壓風(fēng)機的控制系統(tǒng)主要以PLC 控制器為核心,不僅提高了其穩(wěn)定性,而且有效地保證了實時性。目前,國內(nèi)外針對如何設(shè)計遠程自動控制系統(tǒng),并且能夠讓壓風(fēng)機在工作中提高自動控制水平的同時,保證之前的穩(wěn)定性和實時性,成為首要解決的問題。針對壓風(fēng)機的遠程自動控制系統(tǒng),國內(nèi)外的相關(guān)學(xué)者進行了大量的研究,傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)存在誤動作頻發(fā)、故障發(fā)生次數(shù)多等缺陷,通過以TMS320-C3 微控制器為核心,模塊化思想用在控制系統(tǒng)中,解決了之前所面臨的問題[1]。另外,以PLC 單片機為核心處理器,這種方法在控制系統(tǒng)中能夠?qū)崿F(xiàn)采集精度的精準性、工作穩(wěn)定性高且該方案的成本較低;然而弊端就是在工作的過程中出現(xiàn)故障的頻率較高,開發(fā)周期長。西方國家主要在SmartAir Master 智能控制器、eConnectTM 管理系統(tǒng)、自適應(yīng)壓風(fēng)機管理器“SAM”方面進行研究,在壓風(fēng)機的智能化、按需控制、自動適應(yīng)方面取得了有效的成果?;赑LC 控制技術(shù)和傳感器技術(shù)設(shè)計遠程自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)壓風(fēng)機在監(jiān)測方面以及遠程控制方面較大的提升。
壓風(fēng)機的遠程控制系統(tǒng),其原理是通過上位機遠程監(jiān)控系統(tǒng)向太通信環(huán)網(wǎng)發(fā)出信號,并且接受控制系統(tǒng)發(fā)送的相關(guān)數(shù)據(jù)。井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)和交換機構(gòu)成實時以太網(wǎng),其優(yōu)點是實時性可靠、進行數(shù)據(jù)傳輸效率高、擁塞率低,能夠很好地匹配壓風(fēng)機的數(shù)據(jù)傳輸和接受相關(guān)指令。設(shè)計四組壓風(fēng)機系統(tǒng),通過2 個攝像頭和控制柜1 號、2 號、3 號、4 號來進行控制,其中每個控制柜都有執(zhí)行和監(jiān)測模塊。執(zhí)行模塊的作用是負責(zé)空壓機的開關(guān)機、加減速等基本操作;監(jiān)測模塊的作用是對空壓機系統(tǒng)在振動、溫度和壓力等方面進行實時監(jiān)測。遠程控制系統(tǒng)上位機主要是在King SCADA 平臺來進行作業(yè)的,通過該平臺來進行界面設(shè)計、接受數(shù)據(jù)以及傳輸指令[2];下位機是基于PLC 控制器,在接收上位機的指令的基礎(chǔ)上,同時接收其他傳感器的數(shù)據(jù)在邏輯控制上運用;通過上位機和下位機的相互配合,從而實現(xiàn)壓風(fēng)機的遠程控制功能。
煤礦壓風(fēng)機的遠程控制系統(tǒng)主要是基于PLC 控制器,通過擴展模塊的思想來進行的。分析壓風(fēng)機遠程控制系統(tǒng)模擬量、輸入和輸出開關(guān)量,最終確定以西門子57-300 系列PLC 及其擴展模塊,能夠有效地解決了遠程控制系統(tǒng)中的時效性差等問題。壓力傳感器主要作用是實時監(jiān)測冷卻水管壓力、母管壓力和潤滑油的壓力。需保證傳感器能夠及時有效地監(jiān)測出的壓力值,這樣能夠有效提高壓風(fēng)機的工作穩(wěn)定性、安全可靠性。通常,BYDl1.6 型礦用隔爆壓力傳感器作為常用的壓力傳感器,其工作電壓為DC24 V,最大工作壓力為2.5 MPa,能夠滿足風(fēng)壓機控制系統(tǒng)所要求的環(huán)境。振動傳感器主要負責(zé)在工作過程中電動機振動以及運行狀況的監(jiān)測,從而避免電動機出現(xiàn)故障、使得電機能夠在正常狀態(tài)下運行。選用的XZD-YB一體化防爆振動變送器能夠?qū)崿F(xiàn)電動機機殼振動的監(jiān)測、電動機軸系振動的監(jiān)測,并且也能夠在滾動軸承問題、轉(zhuǎn)子問題等方面導(dǎo)致電動機發(fā)生異常振動的監(jiān)測。該振動傳感器能夠在煤礦井下的環(huán)境中正常運行,其有效監(jiān)測的范圍是0~10 mm/s。溫度傳感器的作用是能夠?qū)﹄妱訖C中潤滑油的溫度和冷卻液的溫度進行一個實時監(jiān)測,選用的型號是FST600-205,采用標準的PT100 元件。該傳感器中內(nèi)部裝有自動補償、抗電磁干擾以及抗射頻的電路,在工作過程中穩(wěn)定性較好、監(jiān)測精度高、收集數(shù)據(jù)靈活等優(yōu)勢。其溫度傳感器的工作電壓為DC24 V,最大量程為150 ℃,輸出信號為標準4~20 mA 電流信號。選用的攝像頭是KBA153 型號,是煤礦井下專用的光纖攝像儀,能夠在井下瓦斯?jié)舛雀?、煤塵量大的環(huán)境中工作。并且該攝像儀在進行視屏信號傳輸時通過光纖光纜,能夠有效地應(yīng)用在粉塵量大、潮濕的環(huán)境中。
基于煤礦壓風(fēng)機遠程控制系統(tǒng)的PLC 程序,通過以梯形圖的形式在西門子57-300 PLC 控制器中采用。在該軟件程序控制設(shè)計中,給系統(tǒng)通電,進行系統(tǒng)的初始化參數(shù)配置,將遠程控制系統(tǒng)所需要的變量、內(nèi)存進行初始化,并且將電機和上位機參數(shù)進行匹配。通過建立控制系統(tǒng)與上位機的TCP/IP 通信連接,來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸以及指令傳送。TCP/IP 通信連接建立完成后,PLC 控制器將振動傳感器、溫度傳感器和壓力傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行采集,并且進行和標準值比較。在數(shù)據(jù)顯示正常的情況下,上位機能夠正常顯示,壓風(fēng)機通過接收指令進行正常工作;如果對傳感器采集的數(shù)據(jù)比較出現(xiàn)異常時,則開啟報警和故障子程序進行故障排查。若能夠?qū)⒐收献詣踊謴?fù),則將壓風(fēng)機自動控制系統(tǒng)進行正常工作;若不能夠解決故障,則停機進入緊急狀態(tài),避免出現(xiàn)事故[3]。
基于King SCADA 軟件平臺,對數(shù)據(jù)進行實時的顯示以及將控制指令進行實時傳輸。該煤礦壓風(fēng)機遠程控制平臺界面主要有手動狀態(tài)、數(shù)據(jù)查詢、用戶注銷、水泵控制、曲線查詢、視頻監(jiān)控、故障報警等,各個界面相互結(jié)合,共同完成對煤礦的遠程控制和監(jiān)測功能。PLC 控制系統(tǒng)能夠?qū)Ω鱾€傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)及時獲取,經(jīng)TCP/IP 通信連接后上傳至上位。通過對接收的數(shù)據(jù)進行比較確認以后,才可以將數(shù)據(jù)進行正常顯示。自動控制平臺將井下1 號、2 號、3 號、4 號壓風(fēng)機的工作狀態(tài)實時顯示,且能夠?qū)崿F(xiàn)遠程控制啟動或者關(guān)閉壓風(fēng)機。
在自動控制平臺的主界面中可以看到,1 號和4號壓風(fēng)機為“設(shè)備運行”狀態(tài),同時能夠在主界面中查看運行電流、本次運行時間、運行次數(shù)、運行電壓等。在查看“參數(shù)設(shè)置”“數(shù)據(jù)監(jiān)控”等選項時,可以點擊左側(cè)按鈕,就能夠進入查看該選項的界面。
1)實際環(huán)境中,壓風(fēng)機工作過程的監(jiān)控,主要監(jiān)控管道流量、排氣壓力、管內(nèi)壓力、排氣溫度等數(shù)據(jù)。
2)其他受控設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測,主要監(jiān)測冷風(fēng)機電動機、壓風(fēng)機的電氣參數(shù),閥門開關(guān)狀態(tài)信息、冷卻系統(tǒng)冷卻水流量參數(shù)等。
1)在工作周期內(nèi),系統(tǒng)運行參數(shù)曲線查詢,主要有各個設(shè)備的排氣壓力、流量、溫度的時間曲線,電動機電流、電壓的曲線,以及故障信息曲線如圖1 所示。
圖1 壓風(fēng)機故障信息曲線圖
2)所有可查詢信息的打印。
1)提供三種控制方式,即手動控制、自動控制和集控控制,適應(yīng)相關(guān)設(shè)備的獨立檢查和維修,自動化要求和一鍵啟動的需要,系統(tǒng)風(fēng)壓低時,能夠?qū)崿F(xiàn)自動補壓,系統(tǒng)風(fēng)壓高時,能夠?qū)崿F(xiàn)自動停機降低風(fēng)壓,進而實現(xiàn)無人進行開守的狀態(tài)。
2)針對于多臺壓風(fēng)機系統(tǒng),通過對排氣溫度數(shù)據(jù)以及壓風(fēng)管路壓力數(shù)據(jù)的收集,按照控制邏輯原則實現(xiàn)自動調(diào)整多臺壓風(fēng)機的啟動和停止。
當(dāng)系統(tǒng)在工作時如監(jiān)測到參數(shù)和正常值有很大的差距,將參數(shù)傳輸?shù)娇刂乒馪LC,開啟報警程序。根據(jù)不同的故障信息,對應(yīng)的控制邏輯是有差別的,對于那些對系統(tǒng)正常運行不造成影響的故障,只是開啟聲光報警,并且將相應(yīng)的故障進行記錄,通過故障顯示界面顯示出來。然而對于那些對系統(tǒng)正常運行造成影響的或者影響主功能實現(xiàn)的故障,通過啟動停止系統(tǒng)的某些設(shè)備或者是停止整個系統(tǒng),直到故障完全被排查解決以后,才能夠重新啟動系統(tǒng)或者設(shè)備。
在某煤礦中將設(shè)計的煤礦風(fēng)壓機遠程自動控制系統(tǒng)進行工業(yè)試驗,基于遠程控制系統(tǒng),通過對1 號、2 號、3 號和4 號風(fēng)壓機的遠程控制,實現(xiàn)遠程開機和關(guān)機的任務(wù),并且在系統(tǒng)運作時監(jiān)測風(fēng)壓機電流、電壓以及工作狀態(tài)等重要的數(shù)據(jù);同時能夠?qū)崿F(xiàn)4 臺分壓機的相互切換。在對風(fēng)壓機進行半年的試驗以后,可以得出在遠程自動控制系統(tǒng)下,風(fēng)壓機能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運行,且系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新實時性強的優(yōu)點。