郝曉君
(華陽集團選煤質量管理中心,山西 陽泉 045000)
隨著綜采、綜放采煤工藝的應用,在開采過程中煤層頂?shù)装屙肥幕烊?,導致原煤灰分升高、煤質降低。特別是隨著環(huán)境保護形勢的嚴峻,客戶對煤質要求也越來越高。為了提高洗選煤炭質量,華陽集團二礦選煤廠通過采取增加入洗率來提高精煤質量。然而,隨著入洗率的增加,系統(tǒng)中產(chǎn)生的細粒煤的含量增加,對煤泥水處理系統(tǒng)造成很大壓力,直接影響選煤廠煤炭洗選能力的提高。篩分脫粉是選煤工藝中的重要作業(yè)環(huán)節(jié)之一,脫粉入洗既可提高分選系統(tǒng)的分選精度,還可減少煤泥產(chǎn)品對精煤產(chǎn)品質量的影響,同時還能降低快開壓濾機的運行負荷,實現(xiàn)節(jié)能減排的目標[1]。
華陽集團二礦選煤廠為華陽集團二礦配套建設的坑口型選煤廠,年入洗能力達750 萬t,主要入洗華陽集團二礦開采的3 號、12 號煤,煤種為無煙煤。洗選工藝為無壓三產(chǎn)品重介旋流器+TBS 粗煤泥分選+浮選,原煤經(jīng)3 mm 脫泥篩預先脫泥,2~25 mm 粒級塊煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選工藝,0.25~2 mm 粒級粉煤采用TBS 粗煤泥分選機分選,-0.25 mm 粒級粉煤采用浮選工藝,生產(chǎn)26.33 MJ/kg 精煤產(chǎn)品。
隨著華陽集團二礦采掘深度的不斷延伸,華陽集團二礦選煤廠入洗原煤中末煤含量逐年升高,給生產(chǎn)帶來很大困難,主要表現(xiàn)為產(chǎn)品帶介高、循環(huán)水濃度高。為此,2006 年增加了浮選系統(tǒng),2014 年增加了原煤脫泥篩和TBS 粗煤泥處理系統(tǒng)。但井下工作面過構造煤質差或3 號煤煤量大、末煤含量高時,洗選環(huán)節(jié)仍十分被動,2 臺精煤快開壓濾機無法處理全部浮精,浮精桶跑溢流現(xiàn)象嚴重,只能減少原煤小時入洗量和浮選加藥量,造成尾礦灰分低、循環(huán)水濃度高、生產(chǎn)效率低、噸原煤電耗高等一系列問題[2]。
華陽集團二礦選煤廠入洗原煤質量及粒度組成如表1 所示。
表1 原煤篩分匯總
由表1 可以看出,華陽集團二礦選煤廠入洗原煤-0.5 mm 含量最高為3 號煤,產(chǎn)率可達14.99%;雖然6 號煤-0.5 mm 含量較少,但6 號煤產(chǎn)量較小,即通過配洗,無法從根本上解決粉煤含量高對系統(tǒng)造成的影響,只能從工藝改造方面考慮[3]。
為解決末原煤入洗給洗選生產(chǎn)帶來的困擾,2004年對重介系統(tǒng)3 號、4 號、5 號原煤篩進行了更換,將平篩拆除,安裝了兩部3661 申克篩、一部3661 鞍山篩,同時對218 號刮板機進行了技術改造,由此年洗選能力由450 萬t 提高到650 萬t。實現(xiàn)了部分篩下粉煤摻配精煤,減少了主系統(tǒng)粉煤量,提高了精煤產(chǎn)率。但為滿足精煤灰分要求,原煤篩分量不大,更達不到停用浮選系統(tǒng)的目的。
依據(jù)目前的生產(chǎn)工藝來看,如果想通過增加末煤處理分選設備,受場地空間影響很難實施,且生產(chǎn)成本會進一步增加。從源頭考慮,根據(jù)廠房實際情況研究,可在現(xiàn)有216 交叉篩旁增加一臺分級篩(處理量300 t/h,篩縫3 mm),兩臺分級篩的篩下粉煤全部作為原煤外銷。
此外,塊精煤灰分13.5%,TBS 粗精煤灰分14%,為滿足精煤產(chǎn)品灰分要求(Ad≤15%),浮選入料(即分級旋流器溢流,Ad為19%)可進入浮精桶,壓濾后摻入精煤。
濃縮機及尾煤處理系統(tǒng)只處理TBS 底流的高頻篩篩下水和底流離心機濾液水,達到停用浮選系統(tǒng)的目的,從而消除浮選藥劑消耗,減少絮凝劑消耗量、尾煤泥量,煤泥水系統(tǒng)電費、浮選系統(tǒng)維修費的投入[4]。但粒級越小,灰分越低,提前分離出的末原煤發(fā)熱量會大于外銷原煤規(guī)定熱值17.56 MJ/kg,存在外銷原煤質量過剩、資源浪費的情況。因此,粉煤中可摻入TBS底流(即末矸、Ad50%、Mt10%、Qnet13.38 MJ/kg),確保熱值滿足17.56 MJ/kg。
干法細粒級篩分較為適用于交叉篩或弛張篩,以0.5 mm 以下粉煤預先脫除最為理想,但目前市面上能投入應用的干式分級篩最小篩分粒級為1.0 mm,且分級效率較低;目前使用的216 交叉篩(3 mm)實際篩分效率為56%;據(jù)了解,3 mm 弛張篩篩分效率為50%~70%,但原煤水分高時,篩分效率只有30%,且弛張篩屬于振動篩,對設備基礎加固成本更高,日常篩板維護量較大。綜合考慮,最終選取分級粒度為3.0 mm 的交叉篩[5-7]。
根據(jù)現(xiàn)場設備分布,需要改造環(huán)節(jié)如下:
1)216 交叉篩的篩前對向增加一臺交叉篩(編號216A),篩上物同上3002 入洗原煤皮帶,篩下物進現(xiàn)有溜槽;
2)216、216A 篩下溜槽增加一臺10 m 長刮板(220A),篩下粉煤經(jīng)220A 轉載上502A 皮帶;
3)拉運TBS 底流(末矸)的631 皮帶機頭增加分支皮帶(632)上220A 皮帶;
4)502A 皮帶機頭延長5 m 上132 皮帶,粉煤、末矸經(jīng)502A、132 皮帶轉載灌0 號、13 號、14 號原煤倉;
5)分級旋流器溢流管增加分支,進入浮精桶。改造后工藝流程簡圖如圖1 所示。
圖1 改造后工藝流程簡圖
投入估算203 萬元,其中設備購置130 萬元、土建工作量35 萬元、安裝及配電工作量38 萬元。新投入設備總功率302 kW,增加電費43 萬元/年,增加設備維護檢修費用70 萬元/年。
1)停用浮選后,按照2020 年浮選油耗339 萬元計算,可節(jié)約油耗成本339 萬元/年。
2)按照2020 年主系統(tǒng)電費712 萬元計算,因停用浮選機3 臺185 kW 上料泵,節(jié)約電費79 萬元/年;粉煤含量減少后,入洗原煤上量可由540 t/h 提高到580 t/h,生產(chǎn)效率提高7%,節(jié)約電費45 萬元/年。除去新增設備增加的電費,共計降低電耗81 萬元/年。
3)停用浮選后,精煤產(chǎn)品結構中取消浮精和粉煤,增加分級旋流器溢流。根據(jù)表2 目前精煤產(chǎn)品組成情況,浮精和粉煤加權平均灰分為19.9%,占精煤比例為21%;而分級旋流器溢流灰分為19%,占精煤比例為16%,所以精煤產(chǎn)品灰分將有所降低,可摻配部分粉煤,確保精煤質量不過剩。
表2 目前精煤產(chǎn)品組成
4)因進入主系統(tǒng)的粉煤量減少,介耗、絮凝劑消耗量將有所降低。
5)改造后,尾煤泥組成為TBS 底流高頻篩篩下水和底流離心機離心液,灰分為48%,比目前灰分45%有所增加。
綜上,此次改造共計創(chuàng)造經(jīng)濟效益預計350 萬元/年。按照投入估算,7 個月可收回改造成本。
通過原煤入洗前預先脫粉,-3 mm 粉煤和TBS 底流摻配作為原煤外銷的技改方案,入洗原煤小時上量提高7%,生產(chǎn)成本大幅降低,極大地緩解了洗選系統(tǒng)生產(chǎn)壓力,為同類型動力煤選煤廠在系統(tǒng)工藝不進行大型改造的情況下,提供了簡單高效的技改參考。