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        煉廠凝結(jié)水余熱回收利用案例

        2023-01-19 02:19:56馬社忠史乃博
        化工管理 2023年1期
        關(guān)鍵詞:沸器投用凝結(jié)水

        馬社忠,史乃博

        (1.濮陽(yáng)石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 濮陽(yáng) 457000;2.河南豐利石化有限公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

        0 引言

        在石化行業(yè)中,蒸汽作為一種常用的熱能載體,應(yīng)用十分廣泛。蒸汽在傳熱過(guò)程中釋放顯熱和汽化潛熱,產(chǎn)生大量的飽和凝結(jié)水。該凝結(jié)水所具有的熱量可占到蒸汽全熱量的20%~30%,且壓力、溫度越高,凝結(jié)水所含有的熱量就越多[1-2],因此凝結(jié)水余熱回收利用具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和節(jié)能潛力。目前煉廠內(nèi)比較常用的回收方案有:凝結(jié)水密閉回收梯級(jí)閃蒸汽再利用、凝結(jié)水伴熱采暖等[3]。河南豐利石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐利石化”)是一家典型的煉油企業(yè),其凝結(jié)水量較大,約65 t/h左右,凝結(jié)水溫度165 ℃,壓力0.65 MPa左右,具有較高的熱能有待回收。本文重點(diǎn)介紹豐利石化在凝結(jié)水余熱回收再利用方面的典型案例,分析投用后的節(jié)能效果。

        1 凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化前狀況

        河南豐利石化建有100 萬(wàn)t/a丙烯原料生產(chǎn)裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“202單元”)、40 t/a輕芳烴選擇性加氫裝置 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“210單元”)、10 萬(wàn) t/a丙烯提純裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“219 單元”)、4 萬(wàn) t/a MTBE 裝置 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“222單元”)等。全廠凝結(jié)水量65 t/h左右,且溫度、壓力較高,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。

        1.1 202單元凝結(jié)水存在的問(wèn)題

        202單元凝結(jié)水主要來(lái)源于蒸汽加熱設(shè)備,其蒸汽換熱設(shè)備主要有穩(wěn)定塔底重沸器202-E-320A、解析塔底重沸器202-E-306。兩臺(tái)重沸器均采用1.0 MPa蒸汽作為熱源,其中穩(wěn)定塔底重沸器所排凝結(jié)水8.6 t/h,溫度198 ℃,壓力0.75 MPa,解析塔底重沸器凝結(jié)水3 t/h,溫度 115 ℃,壓力 0.52 MPa。

        由此可見(jiàn),202單元穩(wěn)定塔底凝結(jié)水溫度較高,壓力較大,狀態(tài)基本為飽和蒸汽,可利用價(jià)值較高。實(shí)際運(yùn)行中該凝結(jié)水直接并入廠區(qū)凝結(jié)水管網(wǎng),導(dǎo)致凝結(jié)水管網(wǎng)帶汽,水擊嚴(yán)重。進(jìn)入凝結(jié)水站后,壓力降低,導(dǎo)致凝結(jié)水罐閃蒸出大量蒸汽,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。

        1.2 210單元凝結(jié)水存在的問(wèn)題

        210單元換熱設(shè)備使用蒸汽由3.5 MPa中壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后變?yōu)?.25 MPa、210 ℃的蒸汽。該單元換熱設(shè)備用汽優(yōu)化前數(shù)據(jù),如表1所示。

        由表1可知,210單元凝結(jié)水量大,且溫度、壓力較高,基本上為飽和蒸汽,同樣具有很高的回收利用價(jià)值。在實(shí)際運(yùn)行中,該單元凝結(jié)水直接送至全廠凝結(jié)水管網(wǎng),是導(dǎo)致全廠凝結(jié)水溫度較高的主要原因,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。

        表1 210單元蒸汽換熱設(shè)備數(shù)據(jù)一覽表

        1.3 219、222單元用汽情況

        219單元與222單元使用低壓蒸汽作為熱源,供裝置內(nèi)重沸器使用。其重沸器運(yùn)行溫度較低,設(shè)計(jì)負(fù)荷較小,使用蒸汽量相對(duì)較少,具有很大的優(yōu)化潛力。該單元換熱設(shè)備用汽優(yōu)化前數(shù)據(jù),如表2所示。

        表2 219、222單元換熱設(shè)備數(shù)據(jù)一覽表

        2 凝結(jié)水余熱回收利用方案

        為了盡可能回收凝結(jié)水余熱,減少水擊現(xiàn)象,提高能源利用效率,制定方案時(shí)遵循“溫位遞減,分級(jí)利用”的原則,制定并實(shí)施了以下方案。

        2.1 202單元蒸汽分級(jí)利用

        根據(jù)202單元解析塔底重沸器、穩(wěn)定塔底重沸器的運(yùn)行參數(shù)要求,結(jié)合蒸汽的實(shí)際使用情況,采用蒸汽分級(jí)利用的方案,將穩(wěn)定塔底重沸器的高溫凝結(jié)水作為熱源,送入解析塔底使用,減少解析塔底蒸汽的消耗,同時(shí)回收凝結(jié)水余熱。改造后流程如圖1所示。

        圖1 202單元蒸汽分級(jí)利用流程圖

        技改后穩(wěn)定塔底重沸器的凝結(jié)水通過(guò)新增DN100的管線,引至解析塔底重沸器,作為熱源并入低壓蒸汽管線。實(shí)際操作過(guò)程解析塔底重沸器優(yōu)先使用凝結(jié)水,熱量缺口可通過(guò)原蒸汽管線補(bǔ)入低壓蒸汽,補(bǔ)入量通過(guò)蒸汽調(diào)節(jié)閥控制。

        實(shí)際運(yùn)行效果:穩(wěn)定塔底重沸器凝結(jié)水全部送入解析塔底重沸器后,解析塔底重沸器蒸汽幾乎停用,節(jié)約低壓蒸汽3 t/h。凝結(jié)水通過(guò)再次利用后,溫度由198 ℃降至140 ℃,壓力由0.75 MPa降至0.35 MPa。穩(wěn)定塔底重沸器凝結(jié)水余熱回收效果顯著。

        2.2 210單元蒸汽分級(jí)利用

        根據(jù)210單元凝結(jié)水排放指標(biāo),其凝結(jié)水狀態(tài)基本為飽和蒸汽,富含大量余熱,進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)后,造成整個(gè)凝結(jié)水管網(wǎng)溫度、壓力均較高,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。結(jié)合219、222單元蒸汽使用情況、操作溫度等指標(biāo),可將210單元凝結(jié)水引入219、222單元,作為塔底重沸器熱源。經(jīng)測(cè)算,若改為210單元凝結(jié)水,三臺(tái)重沸器需約17.5 t/h。抽提系統(tǒng)停運(yùn)的情況下,缺口3.5~6.5 t/h,可從重沸器入口補(bǔ)充低壓蒸汽,滿(mǎn)足熱量需求。若抽提系統(tǒng)投用后(凝結(jié)水20 t/h),足夠219、222單元重沸器使用。改造后流程如圖2所示。

        圖2 210單元蒸汽分級(jí)利用流程圖

        210單元凝結(jié)水進(jìn)入本裝置凝結(jié)水罐前,通過(guò)新增DN 100的管線,送入219、222單元,作為219-E-102、222-E-104、222-E-109的熱源。投用時(shí),可先投用210-E-102,待其運(yùn)行平穩(wěn)后,投用222-E-109,最后投用222-E-104,抽提停用期間,盡可能讓222-E-104補(bǔ)充蒸汽(因其物料加入溫度加高,熱量需求較大)。

        投用效果:該方案投用時(shí),抽提系統(tǒng)處于停運(yùn)狀態(tài),為保證該方案平穩(wěn)運(yùn)行,E-104未投用該凝結(jié)水。經(jīng)測(cè)算脫丙烷塔重沸器E-102節(jié)約蒸汽1.6 t/h左右,甲醇回收塔重沸器E-109節(jié)約蒸汽0.9 t/h左右。

        2.3 凝結(jié)水站優(yōu)化改造

        經(jīng)過(guò)上述方案實(shí)施后,凝結(jié)水站接收各裝置凝結(jié)水的溫度為145 ℃,總量約60 t/h,其低溫?zé)崃咳杂欣每臻g。結(jié)合除鹽水站流程,進(jìn)行了以下優(yōu)化改造,回收低溫?zé)崃俊?/p>

        (1)優(yōu)化動(dòng)力除氧水流程,增加除鹽水/凝結(jié)水換熱器,使各裝置凝結(jié)水進(jìn)入凝結(jié)水罐之前,與除鹽水換熱,提高除氧器的上水溫度,進(jìn)而減少除氧器的蒸汽消耗。

        (2)利用除鹽水站現(xiàn)有流程,增加原水/凝結(jié)水換熱器,利用凝結(jié)水余熱加熱原水,原水加熱至40 ℃左右后,進(jìn)入除鹽水系統(tǒng),有利于除鹽水離子交換設(shè)施的運(yùn)行[4]。

        3 經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

        按照1.0 MPa蒸汽150 元/t測(cè)算,上述方案投用后可節(jié)約蒸汽1.65萬(wàn)噸/年,每年降低成本支出247.5萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益良好。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)本方案的實(shí)施,不僅解決了凝結(jié)水管網(wǎng)溫度高、水擊的問(wèn)題,同時(shí)對(duì)凝結(jié)水的余熱進(jìn)行回收利用,實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用,降低了生產(chǎn)成本,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,為蒸汽的分級(jí)利用,熱力管網(wǎng)的優(yōu)化提供了新思路。

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