楊培洲,孫起軍,李豐年,劉國(guó)泰
(1.雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司,四川 成都 610051; 2.四川森嶸建設(shè)工程股份有限公司,四川 成都 610073; 3.中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司,陜西 西安 710100)
土石壩工程施工簡(jiǎn)便,適應(yīng)性強(qiáng),成本較低,是水電工程較為常用的一種壩型,但同時(shí)也對(duì)大壩基礎(chǔ)防滲提出了更高要求。壩基滲透穩(wěn)定性與大壩安全密切相關(guān),合理的防滲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與可靠的施工質(zhì)量是大壩安全的重要保障。國(guó)內(nèi)外統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,因滲流破壞而引發(fā)的事故或垮壩案例占所有事故案例總數(shù)的30%~40%,可見(jiàn)防滲處理對(duì)土石壩安全具有重要影響[1]。目前,中國(guó)已規(guī)劃且在建壩高大于200 m的土石壩已不下數(shù)十座,其中不乏壩高大于300 m的土石壩。超高土石壩的建設(shè)對(duì)設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)行管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)[2]。國(guó)內(nèi)如小浪底[3]、長(zhǎng)河壩[4]、糯扎渡[5]、瀑布溝[6]、苗尾[7]、瀘定[8]等同類型水電站在基礎(chǔ)防滲方面具有不同的特點(diǎn)和難點(diǎn)。兩河口水電站是中國(guó)高海拔地區(qū)300 m級(jí)土石壩建設(shè)的里程碑,在借鑒其他電站成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,不斷探索與改進(jìn)大壩基礎(chǔ)處理技術(shù),取得了良好的灌漿處理效果。
雅礱江兩河口水電站礫石土直心墻堆石壩最大壩高295 m,壩頂高程2 875.00 m,樞紐防滲帷幕由河床基礎(chǔ)防滲帷幕、左右岸壩肩基礎(chǔ)防滲帷幕及地下廠房防滲帷幕組成。帷幕灌漿通過(guò)沿心墻基礎(chǔ)面布設(shè)的河床基礎(chǔ)灌漿廊道和左、右兩岸分層設(shè)置的灌漿平洞進(jìn)行。左、右兩岸各設(shè)置了6層帷幕灌漿平洞,上下層平洞軸線位于同一豎直斷面內(nèi)。地下廠房采用壩廠聯(lián)合的防滲類型,下游側(cè)與大壩防滲帷幕銜接,共5層灌漿平洞[9]。
大壩基礎(chǔ)基巖固結(jié)灌漿布置在心墻基礎(chǔ)范圍內(nèi),心墻基礎(chǔ)厚1 m的混凝土蓋板兼做固結(jié)灌漿蓋重。基礎(chǔ)固結(jié)灌漿按照間排距2.5 m的梅花形布置,左壩肩、河床段及右壩肩高程2 640 m以下固結(jié)灌漿孔深8 m,右壩肩高程2 640.00~2 700.00 m固結(jié)灌漿孔深12 m,右壩肩高程2 780.00~2 875.00 m固結(jié)灌漿孔深15 m。左、右壩肩心墻基礎(chǔ)局部弱風(fēng)化、弱卸荷深度較深,固結(jié)灌漿須在這些部位適當(dāng)作加深處理,最大深度分別為左岸15 m、右岸20 m[10]。
兩河口水電站壩址為橫向谷,巖層陡傾向下游,巖層由三疊系上統(tǒng)兩河口組下段(T3lh1)及中段(T3lh2)地層組成,地層巖性總體為變質(zhì)砂巖夾板巖及砂巖板巖互層。巖層產(chǎn)狀為N60°~75°W/SW∠60°~75°,與河流近垂直相交。右壩肩邊坡部位斷層相對(duì)較發(fā)育,規(guī)模較大的斷層主要有f 8,f 9,f 10,f 11,f 12,f 4等。開(kāi)挖后大壩建基面巖體以Ⅲ2類和Ⅳ類為主,右岸中高高程建基面主要為V類巖體。巖體卸荷程度相對(duì)較高,且傾向坡外的中緩傾角節(jié)理較發(fā)育。壩區(qū)巖體普遍發(fā)育北偏東走向的裂隙,形成左右岸的順坡和反坡裂隙,順坡裂隙組發(fā)育程度高于反坡裂隙組,其中左岸建基面主要發(fā)育5組優(yōu)勢(shì)裂隙,有兩組為陡傾角順坡向裂隙(分別為N65°W/SW∠70°~80°和N30°~75°E/NW(SE)∠65°~85°),開(kāi)挖揭示右岸主要發(fā)育4組優(yōu)勢(shì)裂隙,有一組為陡傾角順坡向裂隙(N75°~90°W/SW(NE)∠75°~80°)。由于裂隙的相互切割,壩基巖體完整性較差,需要進(jìn)行固結(jié)灌漿處理,以提高巖體完整性、滿足壩基承載要求[9]。
壩基固結(jié)灌漿在混凝土蓋板基礎(chǔ)上進(jìn)行,灌漿孔垂直蓋板,分兩序施工,總體按先低后高、先周邊后中間的順序進(jìn)行。施工中出現(xiàn)的主要問(wèn)題包括:巖體順坡向卸荷裂隙發(fā)育,完整性較差,灌漿易發(fā)生抬動(dòng)變形或劈裂,質(zhì)量控制難度大;砂板巖地層各向異性明顯,灌漿壓力與巖石條件難以匹配,抬動(dòng)控制難度大;發(fā)生過(guò)抬動(dòng)的灌漿單元無(wú)法同時(shí)進(jìn)行多個(gè)孔的施工,施工進(jìn)度受制約。
灌漿壓力對(duì)灌漿效果有重要影響。在條件允許的情況下,以采用較大的灌漿壓力為好,但較大的灌漿壓力往往易造成完整性較差巖石的破壞。岸坡卸荷巖體裂隙發(fā)育,巖體完整性較差,巖體側(cè)向抗抬動(dòng)能力不足,灌漿壓力與巖石條件不匹配,是抬動(dòng)產(chǎn)生的主要原因。各類巖體都有對(duì)應(yīng)的臨界灌漿壓力,如果超過(guò)臨界壓力,巖體就會(huì)發(fā)生抬動(dòng)變形或劈裂破壞,且抬動(dòng)劈裂一般從巖體中的薄弱結(jié)構(gòu)面形成并擴(kuò)展。在軟弱巖體的灌漿施工中,當(dāng)灌漿壓力超過(guò)巖體臨界抬動(dòng)灌漿壓力,注漿率與抬動(dòng)值也隨之增大;若注入率發(fā)生突變,則基本可判斷巖體已劈裂。對(duì)于Ⅳ,Ⅴ類易抬動(dòng)巖體,采用逆向控制原理,以臨界抬動(dòng)流量控制灌漿壓力,實(shí)現(xiàn)灌漿壓力與巖石抗抬能力的匹配,既避免抬動(dòng)破壞的發(fā)生,也使裂隙得到較好的充填,達(dá)到灌漿壓力動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)的效果。
為防止產(chǎn)生抬動(dòng)劈裂破壞,根據(jù)灌漿成果及巖石類別調(diào)整灌漿壓力,加強(qiáng)施工過(guò)程中灌漿泵的檢修與維護(hù),始終保持灌漿泵正常工作狀態(tài);原漿入槽需過(guò)濾水泥結(jié)塊,保持灌漿管路暢通、長(zhǎng)度適宜,進(jìn)、回漿管路安裝雙穩(wěn)壓罐,減少灌漿壓力波動(dòng)峰值;灌漿升壓按0.1~0.3 MPa/5 min進(jìn)行控制,孔口壓力表及壓力傳感器處于灌漿孔口5 m范圍內(nèi),高程基本與孔口齊平;安排專人進(jìn)行抬動(dòng)觀測(cè)并保持通訊暢通,發(fā)生抬動(dòng)則及時(shí)降低灌漿壓力,同時(shí)需要在以下方面加強(qiáng)控制:① 對(duì)卸荷巖體采用自上而下分段鉆孔的分段灌漿方法施工;② 灌漿一般采用高壓灌漿泵,需要控制最大泵量在40 L/min左右;③ 采用分級(jí)升壓方式進(jìn)行灌前壓水、裂隙沖洗及灌漿,并加強(qiáng)抬動(dòng)監(jiān)測(cè);④ 以臨界抬動(dòng)流量控制灌漿壓力,灌漿結(jié)束后待凝24 h,掃孔復(fù)灌。
通過(guò)采取針對(duì)性措施,完成壩基固結(jié)灌漿10.78萬(wàn)m,平均單位注入量為33.49 kg/m,Ⅰ序孔平均單位注入量為50.42 kg/m,Ⅱ序孔平均單位注入量為16.27 kg/m,Ⅱ序孔較Ⅰ序孔遞減67.7%,符合灌漿一般規(guī)律,灌漿效果良好。
單孔聲波檢測(cè)全部合格,灌后單孔聲波值普遍有不同程度的提高,提高幅度在0.3%~12.7%,檢測(cè)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求。
灌后鉆孔變形模量提高幅度:Ⅲ類巖體11.6%,Ⅳ類巖體13.5%,Ⅴ類巖體19.0%。巖體抗變形能力有較大提高。
壩肩卸荷基礎(chǔ)帷幕灌漿不合格單元占80%,施工過(guò)程存在下列問(wèn)題。
(1) 淺層卸荷區(qū)域抬動(dòng)變形問(wèn)題。淺層卸荷巖體抬動(dòng)孔段占8.0%~12.4%,變形范圍為6~185 μm,灌漿質(zhì)量難以保證并制約施工進(jìn)度。
(2) 高串低及高處灌漿低處抬動(dòng)問(wèn)題。上下相鄰單元平行施工時(shí),易發(fā)生高程較高孔向高程較低孔串漿的現(xiàn)象,并伴隨抬動(dòng)劈裂,左右岸卸荷巖體劈裂占總段數(shù)的13%左右,各序孔平均單位注入量出現(xiàn)反序特征,帷幕無(wú)法正常施工。岸坡三角區(qū)位置及結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。
圖1 岸坡三角區(qū)位置及結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Location and structure of bank slope triangle
(1) 地質(zhì)因素。該區(qū)域地層巖性總體為變質(zhì)砂巖夾板巖及砂巖板巖互層,開(kāi)挖后大壩建基面巖體以Ⅲ2類和Ⅳ類為主,右岸中高高程建基面主要為Ⅴ類巖體。壩基岸坡三角區(qū)巖體的風(fēng)化、卸荷程度相對(duì)較高,且傾向坡外的中緩傾角節(jié)理較發(fā)育,巖石裂隙組合切割,巖體完整性較差,施工過(guò)程易發(fā)生抬動(dòng)劈裂,是水泥灌漿合格率低的主要原因。
(2) 混凝土蓋重較小,巖體完整性差,灌漿壓力無(wú)法與巖石條件有效匹配,造成抬動(dòng)劈裂頻發(fā)。
(3) 施工采用孔口封閉灌漿法,孔口管入巖2~8 m,淺層巖體難以承受較大灌漿壓力,頻繁發(fā)生抬動(dòng)劈裂及“串冒漏”現(xiàn)象,嚴(yán)重影響灌漿質(zhì)量。
綜合分析認(rèn)為:左右岸三角區(qū)帷幕灌漿出現(xiàn)抬動(dòng)劈裂、水泥灌漿合格率較低等問(wèn)題,主要原因在于心墻基礎(chǔ)巖體卸荷裂隙相對(duì)發(fā)育,巖體完整性較差,灌漿參數(shù)與地質(zhì)條件不匹配;施工控制環(huán)節(jié)不是制約因素。
施工過(guò)程中出現(xiàn)的抬動(dòng)劈裂及反序現(xiàn)象說(shuō)明卸荷巖體難以承受較大的灌漿壓力,灌漿反而易造成巖體破壞,必然會(huì)降低帷幕灌漿合格率。針對(duì)帷幕灌漿合格率低的問(wèn)題,采取的主要措施包括:① 降低卸荷區(qū)域灌漿壓力,確保施工參數(shù)與巖體條件相適應(yīng);② 卸荷巖體帷幕孔口管加深到20 m以上,保護(hù)20 m以上淺層卸荷巖體不受高壓灌漿擾動(dòng),同時(shí)保證20 m以下巖體的高壓灌漿效果;③ 采取以抬動(dòng)臨界流量控制灌漿壓力的方式,達(dá)到動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)效果;④ 排間增加兩排環(huán)氧樹(shù)脂化學(xué)補(bǔ)強(qiáng)灌漿,鉆孔深入較完整巖石約10~15 m,采用“低壓慢灌”的滲透原理對(duì)帷幕進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)處理;⑤ 淺層卸荷巖體抬動(dòng)劈裂控制措施與前述3.2節(jié)相同。
通過(guò)以上組合措施,岸坡三角區(qū)淺層卸荷區(qū)域抬動(dòng)劈裂得到有效控制,三角區(qū)帷幕壓水試驗(yàn)檢查782段,最大透水率為0.95 Lu,滿足設(shè)計(jì)要求不大于1 Lu的防滲標(biāo)準(zhǔn)。鉆孔全景圖像顯示:陡傾細(xì)微裂隙充填率達(dá)85%以上,緩傾裂隙充填率達(dá)95%以上,混凝土蓋板與巖石結(jié)合緊密,灌漿效果良好,灌漿質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。
(1) 鉆孔普遍存在滲涌水現(xiàn)象,涌水孔段占21.3%,最大涌水量110 L/min,涌水壓力0.2 MPa左右,為裂隙承壓水。
(2) 該部位巖體總體完整,檢查孔壓水試驗(yàn)結(jié)果合格,但仍有52.1%的孔段存在微滲水現(xiàn)象。
(3) 河床廊道及左右岸灌漿平洞正常運(yùn)行水頭為290 m,帷幕在長(zhǎng)期高壓滲流作用下,會(huì)產(chǎn)生侵蝕作用,帷幕耐久性受影響。
(1) 若鉆孔遇到較大涌水,則單獨(dú)對(duì)涌水點(diǎn)進(jìn)行灌漿。① 當(dāng)涌水流量不大于5 L/min或涌水壓力不大于0.10 MPa、注入率不大于1 L/min時(shí),繼續(xù)灌注60 min以上即可結(jié)束灌漿;② 當(dāng)5 L/min<涌水流量≤15 L/min,或0.10 MPa<涌水壓力≤0.15 MPa,則繼續(xù)灌注60 min以上并閉漿待凝不少于24 h后結(jié)束灌漿;③ 當(dāng)涌水流量大于15 L/min或涌水壓力大于0.15 MPa,繼續(xù)灌注90 min以上并閉漿待凝不少于24 h后結(jié)束灌漿;④ 以上涌水段灌漿壓力為“設(shè)計(jì)壓力+涌水壓力”;⑤ 灌漿孔最后一段出現(xiàn)較大涌水時(shí),本孔及相鄰孔可適當(dāng)加深。
(2) 砂板巖細(xì)微裂隙發(fā)育,水泥材料因顆粒的細(xì)度限制,最小可灌裂縫寬度在0.1~0.5 mm范圍內(nèi),小于0.1 mm的細(xì)微裂隙則無(wú)法保證灌漿效果。河床廊道及兩岸灌漿帷幕檢查孔存在滲水的主要原因是水泥灌漿無(wú)法有效充填細(xì)微裂隙,造成帷幕檢查合格但仍有較強(qiáng)的滲透性。丙烯酸鹽灌漿材料黏度低,不含顆粒成分,易灌入細(xì)微裂隙,膠凝時(shí)間可以根據(jù)需要控制;對(duì)于高壓滲流地質(zhì)環(huán)境的裂隙,丙烯酸鹽材料不易被稀釋或流失,具有較好的灌漿效果。采用排間丙烯酸鹽復(fù)合高壓灌漿技術(shù)處理,孔距3 m,最大灌漿壓力4~5 MPa,鉆孔深度30~80 m。灌漿前后的滲水檢測(cè)成果見(jiàn)表1。
表1 丙烯酸鹽化學(xué)灌漿前后滲水檢測(cè)成果Tab.1 Seepage observation results before and after acrylate chemical grouting
通過(guò)采用丙烯酸鹽灌漿材料排間復(fù)合高壓灌漿技術(shù)處理,檢查孔壓水試驗(yàn)結(jié)果全部合格,孔內(nèi)全景圖像顯示細(xì)微裂隙充填率85%以上,灌后滲水孔段及單段最大滲水量大幅減少。大壩基礎(chǔ)廊道幕后測(cè)壓管折算水位介于2 574.95~2 595.64 m之間,測(cè)壓水頭平穩(wěn),灌漿效果良好。河床基礎(chǔ)廊道處理效果見(jiàn)圖2。
圖2 河床基礎(chǔ)廊道效果Fig.2 Effect of riverbed foundation corridor after treatment
兩河口水電站引水發(fā)電系統(tǒng)為首部式大型地下洞室群;樞紐區(qū)地形地質(zhì)條件較復(fù)雜且有多條斷層穿過(guò)主帷幕,斷層以順層擠壓類型為主,破碎帶寬度較小;地層中陡傾順層裂隙發(fā)育,影響帷幕形成。廠區(qū)帷幕斷層分布見(jiàn)圖3。
圖3 廠區(qū)帷幕斷層位置示意Fig.3 Location of curtain fault in the plant area
(1) 多條順層陡傾斷層及擠壓帶等不利結(jié)構(gòu)面穿過(guò)帷幕,滲徑短,不利于廠區(qū)防滲;巖層陡傾且走向近似垂直河床,不利于帷幕形成閉合。
(2) 順層陡傾角細(xì)微裂隙發(fā)育,灌漿過(guò)程有漿液回濃現(xiàn)象,各序0注入量孔段占總段數(shù)的87%,巖體可灌性差,不利于帷幕形成。
(3) 帷幕檢查合格,但檢查孔存在失水現(xiàn)象,說(shuō)明水泥對(duì)細(xì)微裂隙的灌漿效果有限,帷幕仍有一定滲透性,帷幕耐久性受影響。
廠區(qū)AGR5主帷幕灌漿檢查合格,但檢查孔存在失水現(xiàn)象,主要原因是斷層及其影響帶、擠壓破碎帶及裂隙密集帶存在細(xì)微裂隙,充填效果不明顯;帷幕長(zhǎng)期在高水頭條件下運(yùn)行,高壓滲流會(huì)擊穿帷幕造成滲漏,影響主廠房安全。改性環(huán)氧樹(shù)脂材料具有黏度低、流動(dòng)性好、不含顆粒成分、形成結(jié)石的強(qiáng)度高、灌漿可操控時(shí)間較長(zhǎng)、可灌性好等優(yōu)點(diǎn),其可通過(guò)高壓充填或滲透方式進(jìn)行灌漿,適合斷層及其影響帶、陡傾細(xì)微裂隙及其裂隙密集帶等地質(zhì)缺陷部位的處理。廠區(qū)AGR5帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿,采用排間復(fù)核高壓化學(xué)灌漿技術(shù),單排布置,孔距3 m,化學(xué)灌漿孔深65 m,最大灌漿壓力4~5 MPa。共完成化學(xué)灌漿7 143 m,平均單位注入量0.97 kg/m。
廠區(qū)地形地質(zhì)條件較復(fù)雜且有多條斷層穿過(guò)主帷幕,灌后布置檢查孔18個(gè),壓水檢驗(yàn)237段,最大透水率0.19 Lu,滿足設(shè)計(jì)要求。檢查孔全景圖像顯示:灌后大部分陡傾細(xì)微裂隙得到有效充填,結(jié)石致密飽滿,斷層部位鉆孔變形模量平均提高13.4%。監(jiān)測(cè)成果顯示:廠區(qū)AGR5灌漿廊道幕后測(cè)壓管監(jiān)測(cè)水位介于2 615.42~2 632.77 m之間,幕后水頭平穩(wěn)且處于較低水平,說(shuō)明帷幕阻水效果良好。廠區(qū)AGR5灌漿廊道幕后測(cè)壓管折算水位歷時(shí)過(guò)程曲線見(jiàn)圖4。
圖4 廠區(qū)AGR5灌漿廊道幕后測(cè)壓管水位歷時(shí)過(guò)程曲線Fig.4 Water level duration curve of piezometer behind AGR5 grouting gallery in the plant area
兩河口電站樞紐區(qū)地層巖性為砂巖板巖,巖石總體可灌性較差;施工中出現(xiàn)岸坡卸荷基礎(chǔ)抬動(dòng)劈裂頻繁的現(xiàn)象,固結(jié)灌漿無(wú)法正常進(jìn)行,三角區(qū)帷幕合格率低;高外水頭條件下,帷幕難以形成和閉合;廠區(qū)多條陡傾順層斷層穿過(guò)廠房,帷幕形成的難度大;河床及兩岸帷幕鉆孔涌水,細(xì)微裂隙水泥灌漿效果差,導(dǎo)致幕體仍有一定透水性,影響帷幕耐久性等。通過(guò)采取針對(duì)性措施及合理的灌漿材料,有效解決了該工程施工中出現(xiàn)的技術(shù)難題。經(jīng)過(guò)大壩二期蓄水考驗(yàn),基礎(chǔ)廊道總滲水量1 L/s左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)允許指標(biāo);監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,帷幕運(yùn)行正常??梢?jiàn),該工程的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題分析合理,采取的措施得當(dāng)、有效。