姜 平,夏偉庭
(長(zhǎng)春昌馳環(huán)??萍加邢薰?,吉林 長(zhǎng)春 130000)
長(zhǎng)春市海茵廣場(chǎng)位于前進(jìn)大街與星火路交匯處,廣場(chǎng)占地面積43 846 m2,總體建筑面積534 267 m2,包含寫(xiě)字樓3棟、酒店2棟及地下室。海茵廣場(chǎng)寫(xiě)字樓A座底板混凝土厚4 m,電梯井集水坑最深處為10.1 m,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C40P10。該工程大體積混凝土底板施工存在如下技術(shù)難點(diǎn):①澆筑量大且時(shí)間緊迫,混凝土由長(zhǎng)春昌馳環(huán)??萍加邢薰荆ㄩL(zhǎng)春昌馳混凝土有限公司)獨(dú)家供應(yīng),需求量17 500 m3,澆筑時(shí)間<60 h,需避開(kāi)周五晚高峰和周一早高峰擁堵時(shí)段,施工場(chǎng)地狹窄,不利于車(chē)輛調(diào)度安排,影響施工效率;②基礎(chǔ)平面尺寸較大且超厚,混凝土裂縫控制難度大;③澆筑點(diǎn)位多,作業(yè)面大,由于正逢夏季施工,避免接茬面混凝土冷縫是施工關(guān)注重點(diǎn);④混凝土采用溜管、車(chē)泵、地泵、地泵結(jié)合布料桿等不同的輸送方式,混凝土拌合物的工作性能調(diào)整難度高;⑤澆筑期晝夜溫差大,對(duì)混凝土保溫養(yǎng)護(hù)帶來(lái)不利影響。
本研究將整體澆筑分成前期澆筑、中期澆筑及后期澆筑3個(gè)階段,各階段轉(zhuǎn)換時(shí)間按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際澆筑情況而定。
1.1.1 前期澆筑階段
混凝土前期澆筑階段共設(shè)5個(gè)澆筑點(diǎn),采用3個(gè)溜管和2臺(tái)泵車(chē)。每個(gè)溜槽澆筑預(yù)估150 m3/h,3個(gè)溜槽澆筑總計(jì)預(yù)估450 m3/h;2臺(tái)泵車(chē)澆筑預(yù)估150 m3/h;5個(gè)澆筑點(diǎn)澆筑總計(jì)600 m3/h。
考慮攪拌站產(chǎn)能、運(yùn)距、現(xiàn)場(chǎng)澆筑實(shí)際情況等因素,前期澆筑需2個(gè)攪拌站同時(shí)主供(每個(gè)攪拌站供料240 m3/h),1個(gè)攪拌站輔供(供料120 m3/h)。根據(jù)各站計(jì)劃供應(yīng)量、運(yùn)距、早晚高峰時(shí)段等因素,運(yùn)輸車(chē)輛配備如下:朝陽(yáng)攪拌站32臺(tái)~40臺(tái)、綠園攪拌站40臺(tái)~50臺(tái)、建工攪拌站20臺(tái)~25臺(tái)。
1.1.2 中期澆筑階段
混凝土中期澆筑階段設(shè)置5個(gè)澆筑點(diǎn),采用2個(gè)溜管和3臺(tái)泵車(chē)。
計(jì)劃澆筑量300 m3/h~400 m3/h,由2個(gè)攪拌站同時(shí)主供,1個(gè)攪拌站輔供,運(yùn)輸產(chǎn)量可在前期供應(yīng)基礎(chǔ)上適當(dāng)縮減。
1.1.3 后期澆筑階段
混凝土后期澆筑階段共設(shè)置5個(gè)澆筑點(diǎn),采用泵車(chē)3臺(tái)(3號(hào)位61 m泵、4號(hào)位62 m泵、5號(hào)位69 m泵),車(chē)載泵2臺(tái)(7號(hào)位車(chē)載泵,5號(hào)位69 m泵東側(cè)車(chē)載泵)。
澆筑量預(yù)計(jì)200 m3/h~300 m3/h,朝陽(yáng)站主供,綠園站備用,運(yùn)輸產(chǎn)量可在中期供應(yīng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步縮減。
水泥水化熱會(huì)使混凝土溫度升高,在澆筑體內(nèi)產(chǎn)生溫度應(yīng)力,當(dāng)溫度應(yīng)力大于拉應(yīng)力時(shí),混凝土就會(huì)開(kāi)裂。所以,必須嚴(yán)格控制混凝土的水化溫升。由于混凝土強(qiáng)度等級(jí)較高時(shí)膠凝材料總量較多,溫升較高及其峰值出現(xiàn)時(shí)間較早[1],因此需采取如下技術(shù)措施。
1)在保證混凝土強(qiáng)度的前提下盡可能降低水泥用量,控制其用量≤300 kg/m3。
2)摻入優(yōu)質(zhì)礦物摻合料,降低混凝土水泥用量和用水量,控制用水量≤150 kg/m3。
3)摻入保塑劑與緩凝劑,控制初凝時(shí)間≥12 h。
4)摻加聚羧酸減水劑,根據(jù)不同的混凝土輸送方式,控制混凝土拌合物坍落度180 mm~230 mm。
5)摻加混凝土膨脹劑,用于補(bǔ)償混凝土早期收縮,減少有害裂縫的產(chǎn)生。
為滿(mǎn)足混凝土內(nèi)部性質(zhì)的同一均衡性,各攪拌站必須使用相同的水泥、摻合料、外加劑和骨料。
1)水泥:采用北方萬(wàn)廈P·O 42.5級(jí),其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 P·O 42.5級(jí)水泥性能指標(biāo)
2)粉煤灰:采用吉林熱電廠(chǎng)I級(jí)粉煤灰,其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 粉煤灰性能指標(biāo) %
3)膨脹劑:采用武漢三源SY-G高性能膨脹抗裂劑。
4)砂:采用吉星礦業(yè)機(jī)制砂,其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表3。
表3 機(jī)制砂性能指標(biāo)
5)碎石:采用吉星礦業(yè)5 mm~25 mm碎石,其技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表4。
6)水:采用飲用水。
經(jīng)過(guò)混凝土試配試驗(yàn),混凝土配合比見(jiàn)表5。經(jīng)過(guò)測(cè)試,混凝土拌合物性能、不同齡期的強(qiáng)度和抗?jié)B性能試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。
表5 混凝土配合比 kg
表6 混凝土拌合物性能及混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果
1)混凝土攪拌站采用封閉料場(chǎng)堆存骨料,避免骨料在陽(yáng)光下暴曬,以降低砂石溫度,從而達(dá)到控制混凝土入模溫度的目的。
2)混凝土攪拌提前2 d~3 d通知水泥廠(chǎng)貯備水泥,確保水泥溫度≤60℃,避免水泥溫度高帶來(lái)拌合物坍落度損失加快和入模溫度高的弊端。
3)在混凝土澆筑方案確定后,采取合理的分段分層方式,盡量加大混凝土的散熱面和最大散熱時(shí)間。底板混凝土的散熱面主要是頂面,其散熱時(shí)間為自澆筑后起至下一澆筑層混凝土覆蓋為止,因此應(yīng)盡量壓縮澆筑層厚度,保證每一澆筑層的散熱。
4)現(xiàn)場(chǎng)澆筑混凝土?xí)r,澆筑高度應(yīng)盡量降低,避免高位落差導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生骨料與漿體分離現(xiàn)象,從而導(dǎo)致混凝土不勻質(zhì)[2]。
5)混凝土澆筑后,表面應(yīng)抹平壓實(shí),如混凝土表面出現(xiàn)石料下沉,表面浮漿過(guò)多的現(xiàn)象,應(yīng)適當(dāng)添加粗骨料于表面,并用木抹板拍實(shí)。
6)混凝土澆筑過(guò)程中及混凝土澆筑完畢后,密切注意混凝土表面裂縫情況,如混凝土表面在終凝之前出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象,應(yīng)立即組織人力對(duì)裂縫部位進(jìn)行搓平,直至裂縫完全消失,使混凝土硬化過(guò)程初期產(chǎn)生的收縮裂縫在塑性階段就予以封閉填補(bǔ),以控制混凝土表面龜裂[3]。
7)對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行溫度檢測(cè),在底板混凝土截面上、中、下分別布設(shè)測(cè)溫點(diǎn),密切觀(guān)察混凝土溫度變化。每天派專(zhuān)人負(fù)責(zé)溫度監(jiān)控,混凝土澆筑成型第1天每小時(shí)測(cè)溫1次,第2天間隔2 h測(cè)溫1次,第3天至第5天間隔3 h測(cè)溫1次,5天后間隔8 h測(cè)溫1次[4]。
8)混凝土表面用塑料薄膜覆蓋以保水,外加兩層麻袋或無(wú)紡布覆蓋保溫。由專(zhuān)人負(fù)責(zé),加強(qiáng)表面觀(guān)察和澆水養(yǎng)護(hù),保溫養(yǎng)護(hù)的持續(xù)時(shí)間≥14 d。
9)隨時(shí)注意外界氣溫的較大變化對(duì)初齡期混凝土的影響,如遇氣溫驟降,應(yīng)提前做好混凝土的保溫工作[5]。
本工程底板于2020年8月21日18時(shí)開(kāi)始澆筑,到8月23日20時(shí)澆筑完成,歷時(shí)50 h,澆筑混凝土總量17 518 m3,最高澆筑量達(dá)687 m3/h,混凝土施工現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)圖1。
圖1 混凝土澆筑現(xiàn)場(chǎng)(圖片來(lái)源:作者自攝)
混凝土攪拌站共制取混凝土抗壓試件88組,經(jīng)檢測(cè)60 d強(qiáng)度平均值47.6 MPa,最小值41.2 MPa,抗?jié)B等級(jí)P12,混凝土抗壓及抗?jié)B結(jié)果均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
1)通過(guò)優(yōu)選原材料,摻加適量礦物摻合料和緩凝型高性能外加劑,利用粉煤灰火山灰活性和微集料填充效應(yīng)及減水劑的塑化、緩凝作用,不僅提高了混凝土工作性能的保持能力,而且降低了水化熱作用,在不影響混凝土后期強(qiáng)度條件下,有效控制大體積超長(zhǎng)混凝土結(jié)構(gòu)裂縫產(chǎn)生。
2)通過(guò)優(yōu)化混凝土配合比,在減少水泥用量的基礎(chǔ)上適當(dāng)增加粉煤灰摻量,同時(shí)摻加高性能膨脹劑,可以提高混凝土結(jié)構(gòu)的整體抗?jié)B防水性能,有效降低混凝土早期水化熱和早期強(qiáng)度增長(zhǎng)速度,減少溫度裂縫的產(chǎn)生。
3)在膠材總量保持不變的基礎(chǔ)上,通過(guò)聚羧酸外加劑摻量上的適度調(diào)整,制得坍落度不同、粘度適宜的混凝土拌合物,可滿(mǎn)足溜管、車(chē)泵、地泵、地泵結(jié)合布料桿等不同的輸送方式,為不同施工階段的轉(zhuǎn)化和布料方式的靈活選擇創(chuàng)造了條件。
4)采用溜管自卸與泵送相結(jié)合的施工方案,大幅提高了混凝土澆筑及轉(zhuǎn)換速度,而且溜管制作搭設(shè)簡(jiǎn)單,無(wú)堵管風(fēng)險(xiǎn)。
5)通過(guò)對(duì)大體積混凝土的連續(xù)測(cè)溫工作,混凝土澆筑體里表溫差滿(mǎn)足<25℃、表面與大氣溫差<25℃的要求。在后續(xù)開(kāi)展的測(cè)溫工作中,中心溫度緩降速率基本保持均勻,平均每天降1.5℃,混凝土中心最高溫度出現(xiàn)在澆筑完畢后的第4天,與計(jì)算結(jié)果基本一致。
6)通過(guò)組織嚴(yán)密的供應(yīng)保障措施,嚴(yán)格落實(shí)混凝土的施工流程和各工序注意事項(xiàng),順利完成了此次混凝土澆筑任務(wù)。混凝土最高澆筑量達(dá)687 m3/h,單體1次澆筑量17 518 m3?;炷劣不笪匆?jiàn)可見(jiàn)裂縫,混凝土強(qiáng)度和抗?jié)B等級(jí)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
隨著城市的快速發(fā)展,城區(qū)建設(shè)大體積混凝土澆筑工程會(huì)越來(lái)越多,科學(xué)的配合比、精心的策劃施工組織設(shè)計(jì)仍然是一個(gè)值得深入研究的課題,通過(guò)本次澆筑施工,筆者認(rèn)為今后在類(lèi)似工程中,如果采用90 d齡期評(píng)定混凝土強(qiáng)度,配合比中可進(jìn)一步壓減水泥用量,以提高大體積底板混凝土的體積穩(wěn)定性。