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        淺析從管理方面降低企業(yè)氮氣消耗

        2023-01-15 11:06:40劉敬釗
        四川化工 2022年6期
        關鍵詞:煉廠孔板氮氣

        王 家 劉敬釗 李 浩

        (中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)

        1 研究背景

        煉廠常使用氮氣對機泵密封進行保護,或作為罐體覆蓋氣,或作為設備吹掃介質使用。氮氣是煉廠生產必不可少的公用介質,相較于燃料、蒸汽等,因其單位價格偏低,管控時往往未受到一些企業(yè)的重視。為此,某公司通過組織專業(yè)人員摸排全廠氮氣用量情況,按照“必用減量,能停必?!钡脑瓌t,提升操作水平,有效減少氮氣消耗。同時,針對氮氣流量計安裝不規(guī)范、計量不精準等問題,制定措施,限期整改。

        2020年12月,該公司氮氣總消耗量為789.7萬 Nm3,外購量為542.1萬 Nm3。同時,2021年部分新建單元投用,氮氣消耗量進一步增加。2020年12月,氮氣總消耗量如表1所示。

        表1 優(yōu)化前該公司氮氣消耗情況

        2 模擬計算

        針對煉廠氮氣的泄漏及計量不準情況,提出“管線泄漏計算”和“計量模塊偏差計算”兩個重點問題進行計算。

        2.1 管線泄漏計算

        煉廠中氮氣服務站、VOCs補壓處,易存在閥門未關閉或失靈的情況,造成氮氣大量外排,為精確計算氮氣外排量,特提出此項計算說明。

        對于該種情況,將閥門處簡化為限流孔板進行計算,依據(jù)HG-T20570.15-95 《管道限流孔板的設置》,有“氣體、蒸汽的單孔板計算公式(3.0.1-1)”[1],如公式1。

        (公式1)

        公式1中,W:流體的重量流量,kg/h;D:管道內徑,m(煉廠中常用氮氣服務站管徑為0.02m);d0:孔板孔徑,m(設定孔板孔徑為0.01m,則有d0/D=0.5);C:孔板流量系數(shù),由Re和d0/D值查HG-T20570.15-95《管道限流孔板的設置》標準中圖6.0.1所得(近似取C=0.62);P1:孔板前壓力,Pa(煉廠管網(wǎng)壓力約為6×105Pa);P2:孔板后壓力或臨界限流壓力,取其大者,Pa(對于空氣及雙原子氣體,臨界限流壓力的推薦值Pc=0.53P1=3.2×105Pa);M:分子量(氮氣分子量為28);Z:壓縮系數(shù)(取1);T:孔板前流體溫度,K(以常溫300K計算);k:絕熱指數(shù),k(氮氣為1.4)。

        將以上數(shù)據(jù)代入公式1可得:

        即:

        W=235.85kg/h=188.79Nm3/h

        由此可知,如果一根直徑20mm的氮氣管線閥門未關嚴的話,每小時泄漏量可達約200 Nm3/h。

        利用此公式進行計算,若管線全開,則氮氣泄漏量可達943 Nm3/h。

        2.2 計量模塊偏差計算

        企業(yè)的物料衡算過程主要利用的是計量器具,該器具的計量準確度直接影響到計量數(shù)據(jù)的偏差,同時對企業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、經濟核算等方面帶來影響。因此,計量器具的精確性是企業(yè)進行生產決策、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基礎。在工業(yè)生產中氣體的計量,環(huán)境溫度、壓力是計量器具計算模塊的基礎條件數(shù)據(jù),為保證計算的準確性,往往需要通過溫壓補償?shù)氖侄芜M行維護[2]。

        常用溫壓補償公式為[3]:

        (公式2)

        公式2中:F:流量;C1:設計溫度,K;C2:設計壓力,kPa;P1:實際壓力,kPa;P2:實際溫度,℃;P3:未補償前流量。

        為提高氮氣管網(wǎng)運行效率,企業(yè)常使用降低管網(wǎng)壓力的措施,單對于各計量點,若未及時調整溫壓補償模塊參數(shù),將會造成計量偏差。

        設定原氮氣管網(wǎng)壓力為0.7MPa,優(yōu)化后管網(wǎng)壓力降低至0.6MPa。

        利用公式2進行計算可知,對于此項工況變化,對于一處標況流量為200 Nm3/h、工作壓力為0.7MPa的流量計點,若工作壓力降低為0.6MPa,則流量降低至175 Nm3/h,降低量為25 Nm3/h。

        因此,對于管網(wǎng)壓力變化的計量點,要及時校準溫壓補償模塊,防止存在計量缺失。

        3 對策實施

        為降低全廠氮氣消耗量及管網(wǎng)不平衡量,該公司主要采取了以下節(jié)能措施:

        3.1 減少儲罐VOCs系統(tǒng)氮封用量

        儲罐VOCs治理主要針對油品儲運罐區(qū)按相關規(guī)范或規(guī)定需要治理的儲罐無組織排放的罐頂油氣進行集中收集并治理[4],該公司主要使用氮氣進行密封保護。經過估算,每月儲罐VOCs氮封用量約為195萬 Nm3(約2600 Nm3/h),占該公司氮氣用量的25.4%。圖1為該公司某罐區(qū)氮封VOCs治理簡圖。

        圖1 該公司某罐區(qū)氮封VOCs治理簡圖

        3.1.1 做好儲罐VOCs系統(tǒng)密封排查

        儲罐VOCs系統(tǒng)中,各儲罐氮氣管線常用管徑為40mm,根據(jù)上述2.1節(jié)計算可知,若存在氮氣補壓點泄漏,將會造成大量氮氣浪費。圖2為該公司某儲油罐VOCs密封點治理前后罐頂壓力變化趨勢,從圖2中可以看出,2022年9月30日治理前,該罐頂壓力波動十分頻繁,通過判斷,確認存在VOCs密封點泄漏的可能。經過治理,2022年9月30日后,極大降低了該罐的罐頂壓力波動次數(shù),同時降低了補氮量約800 Nm3/h。

        圖2 該公司某儲油罐VOCs密封點治理前后罐頂壓力變化趨勢

        3.1.2 優(yōu)化儲罐VOCs系統(tǒng)氮封壓力

        在《中國石化煉發(fā)函〔2016〕127號》文件中,提出,為避免儲油罐發(fā)生因負壓導致空氣由呼吸閥進入內部的情況,需要保證罐頂壓力為微正壓。該文件同時給出氮封閥的壓力設定建議值范圍為0.2kPa至0.5kPa。若儲罐內罐頂壓力較氮封閥設定壓力較低時,閥門打開,氮氣由氮封閥進入罐內;反之閥門關閉,停止氮氣進入。

        正常情況下使用氮封閥組維持罐內氣相空間壓力在0.3kPa左右,當氣相空間壓力高于0.5kPa時,氮封閥關閉,停止氮氣供應;當氣相空間壓力低于0.2kPa時,氮封閥開啟,開始補充氮氣。

        若設定壓力偏高,將會造成補氮量的極大增加。

        3.2 泄漏點排查

        運行時間較長的煉廠經歷的改造次數(shù)較多,存在較多分支管線,管理難度較大,易造成疏漏。為降低非生產消耗,該公司分公司級、運行部級對全廠管網(wǎng)進行排查,對氮氣系統(tǒng)管線進行分級處理:(1)若該管線已停用,則進行盲板隔離。(2)若該管線間斷使用,根據(jù)使用頻次,可對閥門進行關閉,加裝鉛封,做好使用期間用量臺賬。(3)對于長期使用的管線,做好流量對比維護。

        3.3 計量點排查

        由上述2.2節(jié)敘述可知,在氮氣系統(tǒng)管網(wǎng)壓力變化后,要及時校準溫壓補償?shù)饶K參數(shù)。通過對氮氣管網(wǎng)流量計進行排查,不僅發(fā)現(xiàn)部分計量點存在溫壓補償參數(shù)偏差較大的情況,還發(fā)現(xiàn)部分計量器具安裝不規(guī)范的情況。例如部分流量計安裝位置與管線彎頭過近,流量計安裝存在傾斜角等情況,對于該種情況,已提報檢修項目進行處理。

        3.4 優(yōu)化氮氣保護壓力

        根據(jù)生產調整,煉廠存在部分裝置、儲罐等停用的情況,為減少設備腐蝕,常利用氮氣充壓的方式。

        因大型裝置或設備的法蘭、閥門等密封部位易存在泄漏情況,為減少氮氣補充量,應降低設備保護壓力。

        3.5 更改密封介質

        為提高管網(wǎng)運行效率,應合理選用密封介質。例如,部分設備通過氮氣密封,介質后路排放至低壓瓦斯管網(wǎng),易造成瓦斯管網(wǎng)氮氣組分增加,降低瓦斯熱值,最終導致各加熱爐瓦斯消耗量增加,影響裝置能耗。

        因此,該部分設備密封介質,可選用煉廠干氣等進行密封,減少瓦斯管網(wǎng)中氮氣占比。同時,部分加熱爐流量計使用氮氣密封,后路排放至進爐瓦斯線,為保護設備,可更改為工業(yè)風進行密封,不僅能降低密封成本,還可提高瓦斯熱值。

        4 實施效果

        4.1 優(yōu)化儲罐VOCs系統(tǒng)

        通過3.1節(jié)對策實施,排查系統(tǒng)漏點,更換呼吸閥墊片,該公司罐區(qū)氮氣消耗量合計降低近800 Nm3/h。

        4.2 泄漏點、計量點排查

        通過對氮氣管網(wǎng)進行排查,管網(wǎng)實時不平衡量由4230 Nm3/h,降低至2500 Nm3/h(降低了1730 Nm3/h)。

        4.3 優(yōu)化氮氣保護壓力、更改密封介質

        1#重整、焦化通過調整設備保護壓力、機組氮氣使用方式等,氮氣流量分別由原來的623 Nm3/h、170 Nm3/h,降低至200 Nm3/h、104 Nm3/h。

        經過優(yōu)化攻關,近期氮氣每月外購費用由365萬元降低至266萬元,全年增效近1200萬元。

        5 總結

        通過針對煉化企業(yè)常見的管線泄漏、計量模塊偏差等工況進行分析計算,對氮氣優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。經過一系列對策分析實施,該公司針對氮氣管網(wǎng)優(yōu)化取得了較大成效。

        但仍存在一些遺留問題,例如:(1)部分裝置氮氣流量計存在安裝不規(guī)范、故障等問題,無法在線切除整改;(2)部分裝置大型機組氮氣消耗量仍較高;(3)管網(wǎng)不平衡量仍較高等。針對以上問題,還需進一步精細化處理,以使外購氮氣量降低到最優(yōu)水平。

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