馮愛民,張 璐,董兆佳,韓延波,左 勝
(1.海洋石油工程股份有限公司,天津 300461;2.深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司,廣東 深圳 518067)
海上石油和天然氣的開采,以海上固定或浮式平臺為開采和處理設(shè)施,以海底管道為傳輸載體,將海底開采的石油和天然氣資源源源不斷地送至陸地終端。海底管道是海上油氣田開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)的主要組成部分,也是最快捷、最安全和經(jīng)濟可靠的海上油氣運輸方式[1]。除海底管道登陸段、淺灘和極淺海域外,一般采用鋪管船法進行海底管道的鋪設(shè)。以鋼制海底管道為例,在鋪設(shè)之前,海底管道在陸地經(jīng)過涂敷、配重后,用駁船運輸至鋪管船上;進行海底管道鋪設(shè)過程中,先將分段海底管道在鋪管船上進行逐段地組裝、焊接,待檢驗合格后,在鋪管船向前移動時,從船尾部的托管架上滑入海中,在靠近平臺側(cè),安裝膨脹彎以連接海底管道和平臺立管;同時,為增加在位坐底穩(wěn)定性,減少漁業(yè)活動對裸露海底管道的影響,還要進行挖溝填埋處理。
在一般海域中鋪設(shè)一條海底管道需要一支由鋪管船、挖溝船和多條輔助作業(yè)的拖船,如海底管道運輸船、交通船、物料補給船等組成龐大的專業(yè)船隊。船隊的費用是海底管道施工中的主要費用,由于這一費用較高,使海底管道施工費用比陸上同類管道要高2倍左右。因此,針對海管鋪設(shè)的各項影響因素提出改進措施,提高海底管道的鋪設(shè)效率,縮短鋪設(shè)船天,成為降低海底管道投資建設(shè)的主要途徑。
海管鋪設(shè)及膨脹彎安裝的效率影響因素主要包括天氣和海況因素、人員和返修因素、船舶和設(shè)備因素、設(shè)計和方案因素。
(1)天氣和海況因素包括因季節(jié)氣候所帶來的涌浪和短時天氣產(chǎn)生的大風(fēng)、大霧等。涌、浪、風(fēng)等導(dǎo)致船舶在海上施工期間失去穩(wěn)性并有可能對海管的完整性產(chǎn)生破壞,同時人員暈船也導(dǎo)致焊接難度增加,直接降低施工效率[2-3]。大霧降低了能見度,影響了海上施工人員的視野范圍,一些海面以上的大型施工作業(yè)需要待機等待霧散。
(2)人員和返修因素,包括施工人員的技術(shù)水平和熟練程度。技術(shù)水平不僅關(guān)系到施工效率,還影響到施工合格率。技術(shù)水平較低的人員,不僅速度慢,而且會因為返工導(dǎo)致重復(fù)作業(yè),增加施工周期。長時間和重復(fù)性的作業(yè),會讓施工人員產(chǎn)生倦怠心理,這種心理逐漸地讓施工人員無法專注投入施工作業(yè)中,從而降低施工效率[4]。
(3)船舶和設(shè)備因素,其中船舶待機,比如因為管理溝通不善,施工船舶在進入施工現(xiàn)場時,其他船舶還未完成作業(yè),使工作不能按期開展,因受到其他船舶的干涉產(chǎn)生待機。而設(shè)備待機指位于鋪管船上的施工作業(yè)線出現(xiàn)故障,其中出現(xiàn)故障率最大的為對中器和坡口機,一旦設(shè)備出現(xiàn)故障,使生產(chǎn)線某個環(huán)節(jié)暫停,會導(dǎo)致海管焊接作業(yè)線整體停滯。
(4)設(shè)計和方案是施工的前提,直接關(guān)系到工作量和施工難度。施工方案是在原有開發(fā)建設(shè)方提供的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)下,根據(jù)既定的輸入條件,如船舶、海管參數(shù)等,進行研討和設(shè)計。不同的方案下,施工量會有較大差異,例如海管路由的選擇,不同的路由方案直接影響到海管的總長度。
以上因素中,天氣和海況是自然客觀條件,尤其是可命名的臺風(fēng),屬于不可抗力,一般可以得到工期補償,而12級風(fēng)以下的惡劣天氣,應(yīng)對的方式是在施工計劃編制時預(yù)留浮時和根據(jù)天氣預(yù)報擇機施工以減少待機影響。其余因素,可以通過采取針對性措施減少工期影響。例如,人員的技術(shù)水平可以通過培訓(xùn)來提高,建立人員篩選機制,優(yōu)勝劣汰,如果能將鋪管船上施工的焊接人員固定化,這樣施工人員對施工環(huán)境、船舶特點、設(shè)備性能等了解更深,對施工效率是有極大提高的;對于故障率較高的設(shè)備應(yīng)在項目前期準(zhǔn)備好充足的備件及備用設(shè)備,并在平時多進行設(shè)備的維修保養(yǎng),使其在鋪管過程中具備良好的狀態(tài)[5];設(shè)計和方案,可以選擇具有豐富經(jīng)驗的設(shè)計團隊,對方案進行優(yōu)化,降低工作量或施工難度,達到節(jié)約工期和成本的目的。
潿洲11-2油田二期開發(fā)工程項目位于南海北部灣海域內(nèi),水深40 m,年平均氣溫23 ℃,每年5—11月為臺風(fēng)季節(jié),其余月份為季風(fēng)季節(jié)。項目海底管道設(shè)施包含一條直徑20 cm(6寸)的4.0 km注水海底管道和一條直徑33.3 cm(10寸)的4.0 km海底油水混輸管道。海管鋪設(shè)及膨脹彎安裝原計劃采用海洋石油202船(以下簡稱“HYSY202”),因船舶檔期問題,調(diào)整為濱海109船(以下簡稱“BH109”)。
BH109船3月24日開始在潿洲錨地進行海管倒駁及焊接、檢驗、潛水和定位等設(shè)備的安裝調(diào)試等準(zhǔn)備工作,3月26日現(xiàn)場拋錨就位后開始注水管線的起始鋪設(shè),4月2日完成注水管線鋪設(shè),4月3日移錨就位后開始混輸管線的起始鋪設(shè),4月16日完成混輸管線鋪設(shè)。
施工計劃中天氣待機6 d,實際發(fā)生3.5 d(含1 d故障待機),計劃施工時間19.5 d,實際施工時間17.5 d,最終早于計劃4.5 d完成平管鋪設(shè)工作,如表1所示。剔除掉天氣待機之后的正常鋪設(shè)(不包含起終止)效率分別為注水管線593 m/d,混輸管線452 m/d,作為比較計劃中目標(biāo)設(shè)置為注水管線800 m/d,混輸管線400 m/d。
表1 海管鋪設(shè)計劃與實際工期偏差對比
導(dǎo)致實際施工效率低于計劃施工效率(工期增加)的原因有:(1)施工前期人員磨合階段所占時間較長,焊接出現(xiàn)多次返修,合格率低。先鋪設(shè)的直徑20 cm(6寸)注水海底管線實際效率低于計劃效率,平均每天比計劃少鋪設(shè)207 m。(2)BH109一般在渤海海域施工作業(yè),此前從未到過南海西部海域作業(yè),船舶抗風(fēng)能力不足,施工海域又持續(xù)受西南風(fēng)及暗涌影響,船舶隨涌浪搖擺幅度較大,施工作業(yè)經(jīng)常中斷,導(dǎo)致整體作業(yè)效率降低。(3)BH109服役已超過40 a,船上施工設(shè)施和設(shè)備老舊、維護保養(yǎng)不足,設(shè)備出現(xiàn)故障待機,直接導(dǎo)致施工中斷,需要停工對設(shè)備進行檢查維修。
導(dǎo)致實際施工效率高于計劃施工效率(工期節(jié)約)的原因有:(1)BH109在前往作業(yè)現(xiàn)場之前的施工準(zhǔn)備工作做得非常充分,將4.5 d的設(shè)備調(diào)試等施工準(zhǔn)備工作,由4.5 d縮短至2.0 d。(2)先鋪設(shè)的注水海底管線因施工人員對工藝和環(huán)境陌生而效率降低。而后鋪設(shè)的混輸海底管線,施工人員經(jīng)過長達一周的對施工工藝的磨合,已經(jīng)逐漸熟悉作業(yè)環(huán)境和施工機具,并增加團隊協(xié)作默契,使返修率逐漸降低,使得混輸海底管線鋪設(shè)實際效率高于計劃效率,平均每天比計劃多鋪設(shè)52 m。(3)項目組向氣象權(quán)威機構(gòu)訂閱中期(未來15 d)專業(yè)海洋天氣預(yù)報,通過展望和評估天氣和海況,選擇風(fēng)、浪在一段時間內(nèi)較為平穩(wěn)的時機開始施工,降低海上天氣待機率。(4)制定激勵機制,根據(jù)項目機械完工的里程碑點,每提前一天,給于一定的獎勵以提升施工人員的積極性。
BH109船4月16日完成混輸管線鋪設(shè)后開始人員動復(fù)員、機具設(shè)備倒駁、托管架拆除等施工轉(zhuǎn)換工作,4月19日開始注水管線膨脹彎尺寸測量至5月19日全部膨脹彎安裝完成,包含施工準(zhǔn)備和天氣待機影響,計劃工期28.5 d,實際工期30.5 d,影響因素及工期如表2所示。
表2 膨脹彎安裝計劃與實際工期偏差對比 單位:d
導(dǎo)致實際施工效率低于計劃施工效率(工期增加)的原因有:(1)膨脹彎施工區(qū)域水深超過40 m,對于空氣潛水作業(yè)已接近較深的潛水深度,潛水人員入水時間受限,同時出水減壓時間過長,影響測量效率,膨脹彎實際測量天數(shù)超過計劃1.5 d。(2)受天氣影響較大,作業(yè)窗口短且不連續(xù)。同時,膨脹彎焊接為船舶甲板作業(yè),風(fēng)雨天氣及高溫給施工環(huán)境帶來的影響較大,施工人員效率受到影響,頻繁中斷施工,使膨脹彎預(yù)制周期超出計劃周期2.5 d。(3)膨脹彎安裝大部分時間為潛水作業(yè),對施工區(qū)域的潮水、附近船舶等均有較嚴(yán)格的要求,施工期間多次發(fā)生等待潮水的情況,因天氣和海況原因出現(xiàn)了待機,相比計劃待機天數(shù)多2.5 d。
導(dǎo)致實際施工效率高于計劃施工效率(工期節(jié)約)的原因主要是膨脹彎路由的方案優(yōu)化。潿洲11-2項目2條海管原設(shè)計方案,路由位置在平臺同側(cè),并且兩條海底管道設(shè)計間距50 m,前期計劃使用HYSY202船完成兩條海底管道的鋪設(shè),由于HYSY202船體較寬,并且作業(yè)線在船體右舷,棄管的時候為了躲避已在位的平臺,外側(cè)混輸海管設(shè)計路由偏離平臺超過100 m,采用4節(jié)膨脹彎連接,注水海管采用3節(jié)膨脹彎連接。當(dāng)海管鋪設(shè)船由HYSY202換成了BH109,由于BH109船船體較窄,設(shè)計團隊具有了方案優(yōu)化的空間,BH109船在棄管作業(yè)時在保證安全的前提下盡量靠近平臺鋪設(shè),并且采用BH109船在經(jīng)過平臺后移船到海管設(shè)計路由側(cè),采用加大張力將平管牽引回設(shè)計路由的方式,將注水海管原設(shè)計路由的3節(jié)優(yōu)化為1節(jié)(見圖1),將混輸海管原設(shè)計的4節(jié)優(yōu)化為2節(jié)(見圖2)。經(jīng)過此次方案優(yōu)化,大幅降低了海上膨脹彎安裝工作量、壓塊采辦量、壓塊擺放施工工作量,減少了4對法蘭的設(shè)計用量和連接工作量,降低了海管泄露及被錨纜和漁網(wǎng)拖掛的風(fēng)險。
圖1 注水海管膨脹彎優(yōu)化前(左)后(右)方案對比
圖2 混輸海管膨脹彎優(yōu)化前(左)后(右)方案對比
在潿洲11-2項目海管鋪設(shè)和膨脹彎海上安裝過程中,通過海管和膨脹彎安裝實際工期與計劃工期對比分析得出,人員返修因素和天氣海況因素對工期的負面影響較大,分別為5.7 d和2.5 d,造成工期延誤較多。而設(shè)計方案因素和天氣海況因素對工期的正面影響較大,節(jié)約工期較多,分別為4.5 d和3.5 d。項目總工期共節(jié)約2.5 d,各因素對工期影響分布,如圖3所示。
圖3 各因素對工期延誤和節(jié)約影響統(tǒng)計
項目整個施工周期約2個月,而中期天氣預(yù)報是進行15 d的滾動預(yù)測,對于15 d后的天氣情況,預(yù)報的準(zhǔn)確率逐步降低。即便在施工開始時選擇了較為理想的開工時機,但后續(xù)仍會出現(xiàn)較長天氣待機的情況。
除去天氣和海況的客觀因素,在工期節(jié)約方面,設(shè)計方案優(yōu)化的貢獻最大,但僅限于膨脹彎的施工部分,且方案的優(yōu)化是在船舶更換后,即基礎(chǔ)輸入條件發(fā)生后所實施的。在工期延誤方面,人員返修的貢獻最大,由于海管長度僅4 km,在人員磨合適應(yīng)了施工環(huán)境后,就已經(jīng)進入了施工中后期,所以對于人員和返修所采取的提升措施和激勵并未發(fā)揮出較為明顯的作用,但在長距離的海管鋪設(shè)施工中,對于人員和返修的改進措施和激勵機制將節(jié)省更多的工期。在僅考慮所采取措施對工期節(jié)約的貢獻時,總節(jié)約工期11.7 d,占總工期54 d的21.67%,排除天氣和海況的客觀因素,節(jié)約工期占比為15.19%,節(jié)約效果顯著。
海管鋪設(shè)和膨脹彎安裝效率受到天氣和海況因素、人員和返修因素、船舶和設(shè)備因素、設(shè)計和方案因素的影響,導(dǎo)致施工工期出現(xiàn)節(jié)約或延誤。潿洲11-2項目對影響因素進行分析,采取針對性措施,有效地節(jié)約施工周期。該項目節(jié)約工期的措施及方式方法,可以為后續(xù)項目提供經(jīng)驗和借鑒。