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        針對(duì)氧壓持續(xù)下降突發(fā)工況的應(yīng)急工藝處理

        2023-01-15 09:33:29趙伯平
        氮肥與合成氣 2022年7期
        關(guān)鍵詞:液位系統(tǒng)

        趙伯平

        (陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司, 陜西渭南 714000)

        1 多元料漿氣化工藝流程

        8.30 MPa的高純度氧氣和7.80 MPa的水煤漿通過特制的三流道預(yù)混式單噴嘴噴入氣化爐內(nèi),在壓力為6.50 MPa、溫度為1 300~1 400 ℃條件下,發(fā)生火焰型非催化部分氧化還原反應(yīng),生成水煤氣和熔融態(tài)灰渣。水煤氣經(jīng)激冷降溫、洗滌除塵后送往變換工段,熔融態(tài)灰渣激冷固化后沉降在氣化爐錐底,經(jīng)破渣機(jī)破碎后由鎖斗系統(tǒng)收集,定期排放到渣池,渣池中的灰渣經(jīng)撈渣機(jī)撈出后外運(yùn)。為了保證氣化爐排渣管線暢通無阻,氣化爐鎖斗系統(tǒng)設(shè)置鎖斗循環(huán)泵,在鎖斗集渣期間將鎖斗頂部較為清潔的灰水抽出,加壓后送回氣化爐,在氣化爐與鎖斗之間形成強(qiáng)制的灰黑水循環(huán),將氣化爐錐底的灰渣帶入鎖斗。氣化爐及碳洗塔排出的黑水經(jīng)3級(jí)閃蒸、濃縮、降溫回收熱量后進(jìn)入澄清槽沉降,澄清的灰水經(jīng)除氧返回系統(tǒng)循環(huán)使用,沉降濃縮后的渣漿送往真空帶式過濾機(jī)系統(tǒng)脫水處理,濾餅外運(yùn);高壓閃蒸操作單元產(chǎn)生的閃蒸器進(jìn)入高壓閃蒸氣冷凝器(E1401),與來自脫氧水泵的高壓灰水換熱降溫后進(jìn)入高壓閃蒸氣氣液分離器,氣液分離后產(chǎn)生的氣體送至變換工段汽提塔做汽提氣使用,液體返回除氧系統(tǒng)循環(huán)使用。低壓閃蒸操作單元產(chǎn)生的低壓閃蒸汽經(jīng)PV14003調(diào)節(jié)壓力后進(jìn)入除氧系統(tǒng)做除氧熱源使用。真空閃蒸操作單元產(chǎn)生的真空閃蒸氣,經(jīng)真空閃蒸氣冷凝器(E1402)換熱降溫后進(jìn)入真空閃蒸器氣液分離器,氣液分離后產(chǎn)生的氣體由真空泵抽取至氣液分離器(V1406),氣液分離后產(chǎn)生的氣體由V1406頂部放空管線放空。真空閃蒸氣氣液分離器底部排出的液體,經(jīng)真空閃蒸凝液泵加壓后送至除氧系統(tǒng)循環(huán)使用,V1406底部排出的液體經(jīng)“U”型管排入回水槽,經(jīng)除氧后循環(huán)使用。為保護(hù)工藝燒嘴免受高溫腐蝕,本裝置還設(shè)置了工藝燒嘴冷卻循環(huán)系統(tǒng)。

        2 氧壓持續(xù)下降的突發(fā)工況

        2020年某月某日,A、B兩臺(tái)氣化爐正常運(yùn)行,A套入爐煤漿體積流量為80 m3/h,入爐氧氣體積流量為38 400 m3/h。B套入爐煤漿體積流量為80 m3/h,入爐氧氣體積流量為38 400 m3/h。入爐氧氣總管壓力為8.13 MPa,入爐水煤漿管線壓力為7.63 MPa。兩套氣化裝置的氧煤比均為480[1]。在正常監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)氧氣總管壓力持續(xù)下降,立即向調(diào)度室及當(dāng)班班長(zhǎng)匯報(bào),并通知現(xiàn)場(chǎng)做好緊急停車準(zhǔn)備。

        多元料漿氣化爐正常運(yùn)行時(shí)氧壓持續(xù)下降的工藝表現(xiàn)為:

        (1) 入爐氧氣流量下降,氧煤比偏低,爐溫開始下降。

        (2) 碳洗塔出口粗合成氣溫度、流量下降。

        (3) 碳洗塔出口在線分析儀顯示粗合成氣有效成分降低,甲烷含量上漲。

        (4) 氣化爐渣口壓差暫時(shí)無明顯變化,但是爐渣中殘?zhí)己可蠞q。

        (5) 氣化爐托轉(zhuǎn)盤壁溫下降。

        (6) 入爐氧氣總管及支管氧氣壓力下降。

        3 氧壓持續(xù)下降的原因及危害

        經(jīng)分析,多元料漿氣化爐正常運(yùn)行時(shí)氧氣壓力持續(xù)下降的原因?yàn)椋嚎辗止ざ窝醣锰嚕瑐溆醚醣梦醇皶r(shí)開啟;空分工段制氧系統(tǒng)輕故障,導(dǎo)致氧氣產(chǎn)量下降,不能滿足生產(chǎn)需求。本次事故原因是空分工段的運(yùn)行氧泵跳車,以及備用氧泵未及時(shí)開啟。

        多元料漿氣化爐正常運(yùn)行的過程中,氧氣總管壓力持續(xù)下降時(shí),如果操作員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)或者工藝處理措施不當(dāng),可能造成以下嚴(yán)重后果:

        (1) 當(dāng)入爐氧氣管線壓力低于爐膛壓力而氣化爐沒有停車時(shí),爐內(nèi)的粗合成氣就會(huì)倒回入爐氧氣管線,引發(fā)氧氣管線爆炸事故[2]。

        (2) 當(dāng)入爐氧氣管線壓力低于入爐煤漿管線壓力而氣化爐沒有停車時(shí),未噴入氣化爐膛內(nèi)的水煤漿就會(huì)倒回入爐氧氣管線,引發(fā)氧氣管線爆炸事故。

        (3) 當(dāng)入爐氧氣管線壓力等于入爐煤漿管線壓力而氣化爐沒有停車時(shí),入爐水煤漿的霧化效果變差,爐內(nèi)物料氣化效率變低,爐溫下降,爐渣中殘?zhí)己可蠞q,單爐產(chǎn)氣量下降。

        4 應(yīng)急處理措施及注意事項(xiàng)

        4.1 應(yīng)急處理措施

        (1) 快速將A、B兩套氣化裝置的入爐煤漿體積流量減至70 m3/h,入爐氧氣體積流量減至33 600 m3/h。減量過程中,注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力,以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切氧煤比變化,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (2) 當(dāng)氧氣總管壓力降至7.94 MPa時(shí),各套裝置系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,氧煤比在480左右小幅波動(dòng)。系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定時(shí),觀察氧氣總管壓力變化。如果壓力繼續(xù)下降,可以將A爐入爐煤漿體積流量減至50 m3/h,入爐氧氣體積流量減至24 000 m3/h。

        (3) 觀察氧氣總管壓力和系統(tǒng)壓力變化,以及A、B套氣化裝置氧煤比變化。當(dāng)氧煤比在480左右小幅波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。此時(shí),氧氣總管壓力已停止下降,穩(wěn)定在7.85 MPa。

        (4) 聯(lián)系調(diào)度及空分工段,確認(rèn)備用氧泵是否投運(yùn)并正常運(yùn)行,得到肯定答復(fù)后,向調(diào)度室提出恢復(fù)生產(chǎn)申請(qǐng)。

        (5) 申請(qǐng)獲批后,觀察氧氣總管壓力變化。如果氧氣總管壓力為8.10 MPa后呈上漲趨勢(shì),90 min內(nèi)將A爐入爐煤漿體積流量緩慢加至60 m3/h,入爐氧氣體積流量加至28 800 m3/h。加量過程中注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切關(guān)注氧煤比,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (6) 加量后,繼續(xù)觀察氧氣總管壓力變化。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),A套氣化裝置運(yùn)行平穩(wěn),氧煤比在480左右小幅波動(dòng),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。氧氣總管壓力穩(wěn)定且呈上漲趨勢(shì)。

        (7) 90 min內(nèi)將B爐入爐煤漿體積流量緩慢加至60 m3/h,入爐氧氣體積流量緩慢加至28 800 m3/h。加量過程中注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切關(guān)注氧煤比,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (8) 加量后,繼續(xù)觀察氧氣總管壓力變化。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),B套氣化裝置運(yùn)行平穩(wěn),氧煤比在480左右小幅波動(dòng),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。氧氣總管壓力穩(wěn)定且呈上漲趨勢(shì)。

        (9) 90 min內(nèi)將A爐入爐煤漿體積流量緩慢加至70 m3/h,入爐氧氣體積流量加至33 600 m3/h。加量過程中注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切關(guān)注氧煤比,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (10) 加量后,繼續(xù)觀察氧氣總管壓力變化。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),A套氣化裝置運(yùn)行平穩(wěn),氧煤比在480左右小幅波動(dòng),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。氧氣總管壓力為8.13 MPa,且呈上漲趨勢(shì)。

        (11) 90 min內(nèi)將B爐入爐煤漿體積流量緩慢加至80 m3/h,入爐氧氣體積流量緩慢加至38 400 m3/h。加量過程中注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切關(guān)注氧煤比,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (12) 加量后,繼續(xù)觀察氧氣總管壓力變化。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),B套氣化裝置運(yùn)行平穩(wěn),氧煤比在480左右小幅波動(dòng),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。氧氣總管壓力為8.13 MPa,且呈上漲趨勢(shì)。

        (13) 90 min內(nèi)將A爐入爐煤漿體積流量緩慢加至80 m3/h,入爐氧氣體積流量加至38 400 m3/h。加量過程中注意系統(tǒng)壓力、氧氣總管壓力以及系統(tǒng)內(nèi)各處液位變化。密切關(guān)注氧煤比,通過調(diào)節(jié)手段使之穩(wěn)定在480左右。

        (14) 加量后,繼續(xù)觀察氧氣總管壓力變化。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),A套氣化裝置運(yùn)行平穩(wěn),氧煤比在480左右小幅波動(dòng),系統(tǒng)各處液位穩(wěn)定。氧氣總管壓力為8.13 MPa。

        A、B兩套氣化裝置運(yùn)行穩(wěn)定,至此,生產(chǎn)已恢復(fù)正常。

        4.2 注意事項(xiàng)

        在今后的事故應(yīng)急處理中,應(yīng)注意以下事項(xiàng)[3-4]:

        (1) 減量時(shí),入爐氧氣流量、入爐煤漿流量的調(diào)節(jié)應(yīng)同步進(jìn)行。同時(shí),密切觀察氧氣總管壓力、氧煤比、系統(tǒng)壓力、氣化爐液位、碳洗塔液位、脫氧水泵電流等工藝參數(shù)的變化。

        (2) 加量時(shí),入爐氧氣流量、入爐煤漿流量的調(diào)節(jié)應(yīng)同步進(jìn)行。加量操作應(yīng)緩慢謹(jǐn)慎,并密切觀察氧氣總管壓力、氧煤比、系統(tǒng)壓力、氣化爐液位、碳洗塔液位、脫氧水泵電流等工藝參數(shù)的變化。

        (3) 加減量操作過程中,各跳車聯(lián)鎖應(yīng)經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),不得隨意旁路。

        (4) 當(dāng)兩套氣化裝置同時(shí)運(yùn)行時(shí),氣化裝置在減負(fù)荷的過程中,應(yīng)根據(jù)氧氣總管壓力的變化決定停車時(shí)間。當(dāng)氣化裝置負(fù)荷減至預(yù)案中規(guī)定數(shù)值后,氧氣總管壓力繼續(xù)下降至7.80 MPa時(shí),第一時(shí)間停止與跳車氧泵相對(duì)應(yīng)的氣化裝置。當(dāng)氧氣總管壓力下降至7.60 MPa時(shí),停止第二套氣化裝置。

        5 結(jié)語

        在生產(chǎn)實(shí)踐的過程中,同一生產(chǎn)裝置突發(fā)事件產(chǎn)生的原因各不相同,應(yīng)急處置措施千差萬別。遇到突發(fā)事件,應(yīng)該沉著冷靜,靈活應(yīng)用所掌握的專業(yè)知識(shí),作出科學(xué)合理的應(yīng)急處置,將事故損失降到最低。

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