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        60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置運(yùn)行問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略分析

        2023-01-14 02:10:28*楊
        當(dāng)代化工研究 2022年23期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        *楊 凱

        (陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠 陜西 727406)

        引言

        延安石油化工廠60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置為聚丙烯裝置提供高純度丙烯原料,為MTBE(甲基叔丁基醚)裝置提供優(yōu)質(zhì)碳四原料,為混合脫氫裝置提供丙烷原料,同時(shí)分離出的戊烷餾分送入汽油精致裝置。該裝置自2009年首次開工以來(lái),裝置餾出口產(chǎn)品質(zhì)量合格。但運(yùn)行中出現(xiàn)的空冷器管道泵易抽空、凝結(jié)水總管水擊嚴(yán)重、裝置靜置時(shí)壓縮機(jī)干氣密封竄入系統(tǒng)、壓縮機(jī)并機(jī)困難、丙烯塔內(nèi)部壓差大、脫乙烷塔頂冷凝器操作不便、脫戊烷塔結(jié)焦等問(wèn)題,經(jīng)常造成裝置局部停工,嚴(yán)重影響氣體分餾裝置的正常運(yùn)行,因此分析氣體分餾裝置運(yùn)行中存在的問(wèn)題,并根據(jù)問(wèn)題制定應(yīng)對(duì)措施,解決影響氣體分餾裝運(yùn)行問(wèn)題,對(duì)下游裝置的正常運(yùn)行及全廠物料平衡具有重要意義。

        1.氣體分餾裝置原料及產(chǎn)品組成

        60萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置原料液化氣來(lái)自延安煉油廠、永坪煉油廠和榆林煉油廠的混合液化氣,經(jīng)脫硫、脫硫醇后的精制液化氣作為本裝置的原料。設(shè)計(jì)原料組分?jǐn)?shù)據(jù)見表1[1]。

        表1 原料組分及產(chǎn)品組成數(shù)據(jù)

        依據(jù)設(shè)計(jì)加工量每年60萬(wàn)噸計(jì)算,每年可生產(chǎn)丙烯產(chǎn)品19.29萬(wàn)噸,生產(chǎn)丙烷產(chǎn)品4.27萬(wàn)噸,生產(chǎn)碳四產(chǎn)品34.24萬(wàn)噸,生產(chǎn)戊烷產(chǎn)品1.56萬(wàn)噸,排至高瓦燃料氣約0.64萬(wàn)噸。

        2.氣體分餾裝置工藝流程簡(jiǎn)介

        脫除硫化氫和硫醇的液化氣進(jìn)入本裝置進(jìn)入裝置原料罐,原料通過(guò)脫丙烷塔進(jìn)料泵進(jìn)入脫丙烷塔,脫丙烷塔為69層ADV(Advanced Micro-dispersion Valve)高效浮閥塔板,塔頂餾出物(C2/C3)經(jīng)脫丙烷塔頂空冷器冷凝后進(jìn)入回流罐,回流罐冷凝液部分用作塔頂回流,一部分送入脫乙烷塔作為進(jìn)料。脫乙烷塔頂蒸出的C2/C3餾分經(jīng)脫乙烷塔塔頂冷凝器部分冷凝冷卻后進(jìn)入脫乙烷塔頂回流罐,不凝氣主要是乙烷和粗丙烯,經(jīng)罐頂壓力控制閥排放至高壓瓦斯管網(wǎng),冷凝液全回流至塔頂。

        脫乙烷塔塔底的粗丙烯自壓進(jìn)入丙烯塔(1)作為進(jìn)料。由于丙烯塔的高度較高(188層塔板),故分為丙烯塔(1)和丙烯塔(2)串聯(lián)運(yùn)行。丙烯塔(2)頂蒸出的氣相丙烯進(jìn)入丙烷蒸發(fā)器管程,與殼程蒸發(fā)的丙烷進(jìn)行換熱,冷凝的丙烯依靠壓差進(jìn)入回流罐,大部分作為丙烯塔(2)回流,一部分送出裝置去丙烯貯罐或直接進(jìn)聚丙烯裝置。丙烯塔(1)塔底的丙烷,少部分送至罐區(qū);大部分經(jīng)降壓后進(jìn)入丙烷蒸發(fā)罐。在蒸發(fā)罐中液體丙烷吸收丙烯冷凝的熱持續(xù)蒸發(fā),蒸發(fā)的氣相經(jīng)入口分液罐進(jìn)入透平帶動(dòng)的離心壓縮機(jī)。經(jīng)壓縮后的丙烷氣體升溫升壓,一部分由丙烷冷卻器降溫后進(jìn)入丙烯1塔底部,絕大部分氣相丙烷經(jīng)熱返塔線為丙烯1塔提供熱源。

        脫丙烷塔底碳四、碳五餾分自壓進(jìn)入脫戊烷塔,塔頂?shù)奶妓慕?jīng)空冷器冷凝,然后進(jìn)入塔頂回流罐,碳四冷凝液部分作塔頂回流,部分送至甲基叔丁基醚裝置或罐區(qū)。塔底戊烷餾分則送至罐區(qū)或汽油精制裝置。裝置工藝流程圖如圖1所示。

        圖1 氣分裝置流程簡(jiǎn)圖

        3.氣體分餾裝置運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略

        (1)空冷器管道泵易抽空,塔頂冷后溫度高。氣體分餾裝置脫丙烷塔、脫戊烷塔采用管道泵噴淋的濕式空冷器冷卻,運(yùn)行過(guò)程中注水槽內(nèi)部的水位震蕩幅度較大,水槽內(nèi)部容易將水從溢滿口流出。管道泵入口位置的過(guò)濾器安裝位置較高,不僅增加了除鹽水的損耗,還導(dǎo)致管道泵容易被抽空,造成塔頂冷后溫度較高,影響塔頂?shù)桩a(chǎn)品純度。

        為了妥善解決此類問(wèn)題,將空冷器水槽補(bǔ)水線浮球閥向下微調(diào),使水槽水位低于溢流口,并將補(bǔ)水壓力調(diào)小,不僅解決了注水槽液位震動(dòng)幅度較大問(wèn)題,還節(jié)約了除鹽水。此外,將管道泵入口的過(guò)濾器進(jìn)行改造,泵入口與過(guò)濾器保持一定的向下傾斜角度,降低了吸入口位置,解決了管道泵易抽空的問(wèn)題。

        (2)凝結(jié)水總管水擊嚴(yán)重。裝置凝結(jié)水總管在開工后發(fā)現(xiàn)了管線水擊嚴(yán)重。總管線長(zhǎng)時(shí)間的水擊導(dǎo)致管線彎頭附近出現(xiàn)了多處裂縫,造成凝結(jié)水滲漏,影響了裝置的安全運(yùn)行。

        為了解決此類問(wèn)題,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水總管水擊問(wèn)題多出現(xiàn)在再沸器之后,特別是脫乙烷塔再沸器凝結(jié)水與凝結(jié)水總管的溫差較大,在進(jìn)入凝結(jié)水總管時(shí)速度減緩。因此,在再沸器產(chǎn)生的凝結(jié)水添加氣動(dòng)泵裝置,給凝結(jié)水增加動(dòng)力,將冷凝水與熱凝水分開,進(jìn)入到凝結(jié)水系統(tǒng)中,有效解決凝結(jié)水總管水擊問(wèn)題。

        (3)丙烷壓縮機(jī)停運(yùn)期間,氮?dú)飧Z入丙烯塔系統(tǒng)中,增加了系統(tǒng)內(nèi)部壓力。在丙烷壓縮機(jī)停運(yùn)期間,干氣密封氣被替換成了氮?dú)猓瑢?dǎo)致大量氮?dú)膺M(jìn)入到丙烯塔系統(tǒng)中,增加了丙烯塔系統(tǒng)內(nèi)部的壓力,造成丙烯塔開工時(shí)不凝氣多。

        為了解決此問(wèn)題,在壓縮機(jī)停運(yùn)時(shí)關(guān)閉丙烷壓縮機(jī)進(jìn)出口的切斷閥門,關(guān)閉防喘振閥,打開壓縮機(jī)機(jī)體泄壓閥,排盡機(jī)體氮?dú)?,將進(jìn)入機(jī)體的氮?dú)鈴谋閴嚎s機(jī)中排出。

        (4)丙烯塔系統(tǒng)頂部與底部的壓力差過(guò)大,處理能力較差。在丙烯塔系統(tǒng)開工之后,塔頂、低壓力差會(huì)逐漸增加,最大可達(dá)到0.23MPa,降低了丙烯塔系統(tǒng)的有效處理能力,使得氣體分離系統(tǒng)的加工量達(dá)到最大可處理能力的上限。在處理能力>75t/h之后,丙烯塔的分離效果降低,塔底丙烷與塔頂丙烯的產(chǎn)品純度明顯下降。

        為了解決此問(wèn)題,根據(jù)裝置運(yùn)行狀況,在檢修時(shí)對(duì)每一層塔板浮閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)浮閥卡澀及時(shí)進(jìn)行更換。通過(guò)修整,可以使得丙烯塔系統(tǒng)的壓力差接近設(shè)計(jì)值,增強(qiáng)氣體分餾裝置的最大工作負(fù)荷,有效改善丙烯塔系統(tǒng)的分離效果,提高系統(tǒng)工作效率與產(chǎn)品的純度。

        (5)脫乙烷塔頂冷凝器冷后溫度波動(dòng)大,操作不便。脫乙烷塔的平穩(wěn)運(yùn)行和樣品合格直接影響丙烯塔系統(tǒng)及產(chǎn)品的合格,而脫乙烷塔的平穩(wěn)決定于壓力的穩(wěn)定,影響壓力的因素主要是由于蒸汽量和塔頂回流溫度,由于氣溫的變化、循環(huán)水自身溫度的變化操作工需頻繁的調(diào)節(jié)循環(huán)水閥門的開度,由于現(xiàn)場(chǎng)操作室和冷凝器的距離較遠(yuǎn),操作工不能及時(shí)、準(zhǔn)確的調(diào)節(jié),造成塔壓力波動(dòng),影響了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        針對(duì)此問(wèn)題,在冷凝器出口循環(huán)水線增加調(diào)節(jié)閥,將控制系統(tǒng)引入主控室DCS系統(tǒng),內(nèi)操崗位可以根據(jù)冷后溫度的需要,隨時(shí)準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)循環(huán)水量來(lái)滿足冷后溫度工藝要求,確保系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。

        (6)脫戊烷塔系統(tǒng)結(jié)焦,清焦難度大。在氣體分餾裝置運(yùn)行中,脫戊烷塔結(jié)焦問(wèn)題嚴(yán)重,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,需要將脫戊烷塔系統(tǒng)切出,蒸汽吹掃、打水降溫,然后進(jìn)行清焦處理,期間影響全廠物料平衡和MTBE裝置原料質(zhì)量。

        為了解決結(jié)焦問(wèn)題,采取了增設(shè)阻聚劑系統(tǒng)的辦法,在脫戊烷塔返塔線增設(shè)阻聚劑管線、阻聚劑罐、隔膜泵,使用隔膜泵把阻聚劑從罐內(nèi)抽出經(jīng)返塔線進(jìn)入塔內(nèi),阻聚劑的量根據(jù)加工量來(lái)調(diào)節(jié)大小,目前結(jié)焦問(wèn)題得到了改善。

        (7)丙烯塔系統(tǒng)丙烷壓縮機(jī)并機(jī)影響因素多,并機(jī)難度大。氣體分餾裝置已經(jīng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間,經(jīng)歷多次檢修、循環(huán)的工作狀況,如壓縮機(jī)改閉路循環(huán)丙烯塔靜置系統(tǒng)等。在不同工況下,丙烯塔系統(tǒng)的并機(jī)操作過(guò)程大致相同。并機(jī)過(guò)程中容易出現(xiàn)壓縮機(jī)入口氣體量不足、機(jī)組帶液、循環(huán)系統(tǒng)中的蒸汽壓力較低等問(wèn)題,使得壓縮機(jī)系統(tǒng)難以完全閉合,導(dǎo)致機(jī)組不能順利并入丙烯塔系統(tǒng)中。

        ①丙烷壓縮機(jī)入口處氣相量相對(duì)不足的原因分析。首先,液相丙烷中C4組分含量較高會(huì)導(dǎo)致丙烷壓縮機(jī)入口處氣相量相對(duì)不足。在相同條件下,C4組分的揮發(fā)性較弱。若液相丙烷物質(zhì)中含有較高含量的C4組分,將會(huì)導(dǎo)致丙烷蒸發(fā)罐中的氣體難以與液體丙烷同時(shí)蒸發(fā)出去,且積聚的C4物質(zhì)會(huì)逐漸增加,對(duì)丙烯塔頂冷凝蒸發(fā)器的丙烷蒸發(fā)效率產(chǎn)生影響,從而導(dǎo)致丙烷蒸發(fā)氣量較少,壓縮機(jī)入口位置處的氣相量相對(duì)不足。在并機(jī)操作過(guò)程中,脫丙烷塔底再沸器調(diào)節(jié)閥門出現(xiàn)故障,操作不規(guī)范將會(huì)影響丙烷塔頂產(chǎn)品的質(zhì)量,影響丙烯塔的并機(jī)操作過(guò)程。

        ②中壓蒸汽壓力較低。在氣體分餾裝置中,汽輪機(jī)可以將產(chǎn)生蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化成為供給汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能,在聯(lián)軸器的帶動(dòng)作用之下加快離心壓縮機(jī)的旋轉(zhuǎn)過(guò)程,旋轉(zhuǎn)過(guò)程會(huì)給丙烷氣體離心力作用,給擴(kuò)壓通道中的氣體擴(kuò)壓作用,增加了氣體物質(zhì)的壓力及溫度。在并機(jī)過(guò)程中,氣體分餾裝置的蒸汽流量會(huì)迅速增加,由壓縮機(jī)循環(huán)前的每小時(shí)30噸上漲到每小時(shí)60噸左右,迫使蒸汽系統(tǒng)重新調(diào)整蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)壓力,使得蒸汽壓力急速降低。若中壓蒸汽壓力<2.8MPa,并機(jī)操作過(guò)程會(huì)受到較大的影響。

        ③丙烷壓縮機(jī)機(jī)組帶液原因分析。首先,壓縮機(jī)入口分液罐液位較高可能會(huì)導(dǎo)致丙烷壓縮機(jī)機(jī)組帶液。當(dāng)壓縮機(jī)入口分液罐的液位高度較高或大于15%時(shí),將會(huì)導(dǎo)致氣相丙烷攜帶一些液體,主要成分液體丙烷。壓縮機(jī)入口分液罐高度較高將會(huì)減少分離罐內(nèi)的氣液的分離空間,導(dǎo)致其難以完全分離開,使得壓縮機(jī)入口位置帶有液體,可能會(huì)影響之后的并機(jī)操作過(guò)程。其次,壓縮機(jī)入口位置分液罐的液位上漲速度較快可能會(huì)導(dǎo)致丙烷壓縮機(jī)機(jī)組帶液。在丙烯1塔底位置揮發(fā)出的丙烷氣體會(huì)與丙烯2塔底揮發(fā)出的丙烯于塔頂冷凝蒸發(fā)器上部進(jìn)行換熱,使得塔頂冷凝蒸發(fā)器中的氣液混合物返回到丙烷蒸發(fā)罐體中,以便將氣體與液體分離開來(lái)。丙烷蒸發(fā)罐提供了氣體與液體相互分離的空間,使得丙烷能夠迅速汽化,脫離罐體。若蒸發(fā)罐的液位較高,將會(huì)減少氣體與液體分離空間,使得液相丙烷夾雜在氣相丙烷物質(zhì)中,帶液現(xiàn)象嚴(yán)重。若丙烷氣體中含有較多的液相丙烷進(jìn)入分液罐入口,液相丙烷與氣相丙烷的分離難度較高,液相丙烷含量較高會(huì)使得液位迅速上漲,短時(shí)間之內(nèi)即可上漲超過(guò)總罐體的15%,影響了氣相丙烷與液相丙烷的分離進(jìn)程,增加了壓縮機(jī)并機(jī)的難度。

        ④丙烯2塔頂與回流罐壓差不足。丙烯塔頂氣相丙烯循環(huán)速度較低,丙烯冷凝過(guò)程中產(chǎn)生的熱量相對(duì)較少,將會(huì)導(dǎo)致丙烷壓縮機(jī)入口處氣相量不足,造成壓縮機(jī)熱返塔量不足。主要是由丙烯2塔頂與丙烯塔回流罐之間的壓力差較小引起的,導(dǎo)致丙烯循環(huán)推動(dòng)能力較弱。

        ⑤壓縮機(jī)并機(jī)問(wèn)題應(yīng)對(duì)策略分析。第一,若大量的C4物質(zhì)進(jìn)入到丙烯塔系統(tǒng)中,將會(huì)影響丙烯壓縮機(jī)的正常使用性能。為了解決此問(wèn)題,需要將氣體原料、脫丙烷塔、脫乙烷塔及脫戊烷塔切斷開來(lái),丙烯塔系統(tǒng)進(jìn)行停工退料,確保其質(zhì)量合格之后重新進(jìn)入到丙烯塔系統(tǒng)中。

        第二,建立液相回流系統(tǒng)之后,需要根據(jù)回流罐液位高度調(diào)整回流量大小,根據(jù)丙烯1塔底液位高度調(diào)整丙烷冷卻器循環(huán)水量大小,避免丙烯1塔底液位蒸發(fā)過(guò)快,造成壓縮機(jī)入口處的氣相量過(guò)低。

        第三,通過(guò)分析并機(jī)操作數(shù)據(jù),得知在確保其他各種操作參數(shù)相對(duì)穩(wěn)定的狀況下,為了提高壓縮機(jī)入口處的氣相量,可以增加丙烯塔與丙烯塔回流罐之間的壓力。

        第四,需要嚴(yán)格控制壓縮機(jī)分液罐液位高度,確保其在15%以下。若液位高度高于15%,需要將分液罐物料退回到丙烷所在罐區(qū)。在啟動(dòng)退料工藝流程之前需要反復(fù)檢查退料流程,避免進(jìn)料順序出現(xiàn)錯(cuò)誤的狀況,造成丙烯1塔底丙烷竄入分液罐中,造成分液罐液位異常上漲。

        第五,在蒸發(fā)罐的液位較高時(shí),氣相丙烷夾帶液相多,需要控制丙烷蒸發(fā)罐內(nèi)部的液位,使其維持在30%左右。在遇到緊急停工之后,立即關(guān)閉丙烷蒸發(fā)罐液位控制閥,避免丙烯1塔底丙烷進(jìn)入低壓丙烷蒸發(fā)區(qū)域中。

        第六,壓縮機(jī)并機(jī)時(shí)需要提前匯報(bào)給生產(chǎn)調(diào)度,確認(rèn)熱動(dòng)力車間等相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作,做好中壓蒸汽供應(yīng)工作,確保順利完成并機(jī)任務(wù)。

        4.優(yōu)化后的效果評(píng)價(jià)

        經(jīng)上述改造及優(yōu)化操作,氣體分餾裝置脫丙烷塔及脫戊烷塔頂冷后溫度控制平穩(wěn),未出現(xiàn)管道泵抽空現(xiàn)象;脫乙烷塔頂冷后溫度實(shí)現(xiàn)內(nèi)操遠(yuǎn)程調(diào)節(jié),在滿足工藝要求的同時(shí)操作更加便利,塔底再沸器凝結(jié)水增加氣動(dòng)泵,并直接輸送至凝結(jié)水罐,凝結(jié)水總管水擊現(xiàn)象得到改善;通過(guò)嚴(yán)格控制粗丙烯質(zhì)量、穩(wěn)定丙烯塔與回流罐壓差等措施,自2020年檢修開工至今丙烯塔系統(tǒng)并機(jī)成功率100%;阻聚劑的添加降低了脫戊烷塔清焦頻次,清焦頻次由1次/年降低至2次/3年,節(jié)約了物力人力,達(dá)到了預(yù)期效果。

        5.結(jié)論

        綜上所述,氣體分餾裝置經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,影響裝置日常操作的問(wèn)題較多,如空冷管道泵易抽空引起冷后溫度波動(dòng)大,脫乙烷塔頂冷凝器操作不便造成的系統(tǒng)溫度及壓力波動(dòng)大,凝結(jié)水總管水擊引起焊縫裂水滲漏,丙烯塔系統(tǒng)壓縮機(jī)因多種原因并機(jī)困難等,對(duì)裝置操作中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略,通過(guò)部分改造及優(yōu)化操作,成功解決了影響氣體分餾裝置平穩(wěn)運(yùn)行的問(wèn)題,為下游裝置的運(yùn)行及全廠物料平衡打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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