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        離心式壓縮機(jī)軸瓦溫度異常的機(jī)理研究

        2023-01-14 08:10:42齊孟偉
        設(shè)備管理與維修 2022年22期

        秦 東,李 冬,齊孟偉

        (克拉瑪依石化公司檢維修中心,新疆克拉瑪依 834003)

        0 引言

        某石化公司制氫車間原料壓縮機(jī)本體于2018 年大檢修期間進(jìn)行了返廠改造,改造后的機(jī)組型號(hào)與原機(jī)組型號(hào)相同仍是2MCL406,編號(hào)由H592 變更為CG328,設(shè)計(jì)額定工況進(jìn)氣量由27 161 Nm3/h 降為22 300 Nm3/h。機(jī)組整體結(jié)構(gòu)變化不大,支撐軸瓦仍采用原來的五瓣可傾軸瓦,其中下瓦3 塊、上瓦2 塊,共有2 個(gè)測(cè)溫探頭,都安裝在下瓦(圖1)。這種瓦的主要特點(diǎn)是,工作時(shí)瓦塊可以隨轉(zhuǎn)速、載荷及軸承油溫的變化而自由擺動(dòng),自動(dòng)調(diào)整到形成油楔的最佳位置。該軸承具有良好的穩(wěn)定性和較大的承載能力,以及功耗小和能承受各個(gè)方向上的徑向載荷等優(yōu)點(diǎn),其不足之處是結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,安裝、檢修較困難,成本較高。

        圖1 支撐瓦

        1 機(jī)組故障描述

        機(jī)組于2018 年9 月隨裝置開工而投入運(yùn)行,在近一年時(shí)間里機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),工藝負(fù)荷恒定。2019 年9 月開始,在未做任何工藝調(diào)整的情況下,原壓機(jī)軸瓦溫度出現(xiàn)反復(fù)升高、回落。2019 年10 月26 日對(duì)原壓機(jī)軸承油壓進(jìn)行調(diào)整,止推軸承油壓由0.15 MPa 升至0.17 MPa,止推溫度T2560 測(cè)溫點(diǎn)由91 ℃降至87.7 ℃,隨后機(jī)組軸瓦溫度趨于平穩(wěn)。2019 年11 月24 日因裝置停工檢修,一并拆檢、處理機(jī)組軸瓦溫度不穩(wěn)定的問題。機(jī)組于2019年11 月25 日開機(jī),運(yùn)行正常。2020 年2 月13 日,高低壓端支撐瓦溫度又突然出現(xiàn)異常升高、回落,其他各參數(shù)潤(rùn)滑油壓力、溫度,軸位移、壓縮機(jī)進(jìn)出口溫度、壓力、流量等均較平穩(wěn)。軸瓦溫度的波動(dòng)給機(jī)組的正常運(yùn)行帶來了極大的干擾,2020 年3 月3 日原料壓縮機(jī)被迫計(jì)劃停機(jī),對(duì)軸瓦進(jìn)行拆檢,兩次拆檢情況基本相同,主要表現(xiàn)為前后端支撐瓦上下瓦均有積碳,其中上瓦有輕微與軸摩擦的損傷(圖2)。經(jīng)測(cè)量,前后端支撐瓦的頂間隙、側(cè)間隙、瓦塊的接觸面積均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),支撐瓦出現(xiàn)溫度突然升高、積碳及輕微損傷的原因不能非常直觀地確定。

        圖2 軸瓦積碳情況

        2 故障表象分析

        對(duì)維修前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)及拆檢情況進(jìn)行分析得出以下結(jié)論:

        (1)軸瓦溫度突然升高后短時(shí)間內(nèi)又快速下降,甚至比升高前的溫度還要低,工藝及設(shè)備運(yùn)行參數(shù)未做任何調(diào)整,這說明導(dǎo)致軸瓦溫度升高的因素自動(dòng)消失,可以判定不是由于機(jī)組本身的機(jī)械原因引起的。

        (2)增大軸瓦的供油壓力可以起到降低軸瓦溫度的作用。

        (3)從拆檢情況和前期溫度升高數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)分析發(fā)現(xiàn)積碳較嚴(yán)重的瓦塊溫度也較高,可見積碳和軸瓦溫度之間有關(guān)聯(lián)性。

        (4)從支撐瓦上瓦有損傷的情況分析出,積碳會(huì)引起軸瓦間隙的改變從而造成支撐瓦上瓦損傷。

        由以上4 點(diǎn),可以看出積碳是引起軸瓦溫度升高的主要原因,只要解決了積碳的問題就可以避免軸瓦溫度反復(fù)升高、波動(dòng)的問題。

        3 軸承積碳原因分析

        (1)潤(rùn)滑油運(yùn)行過程中形成“漆膜”后導(dǎo)致軸瓦積碳。漆膜的形成過程是一個(gè)復(fù)雜的過程,潤(rùn)滑油在長(zhǎng)期使用過程中隨著其本身的不斷氧化而惡化,氧化物產(chǎn)出并開始聚合,逐漸產(chǎn)生可溶的、有極性的、軟性污染物,并溶于潤(rùn)滑油中,在特定的溫度和壓力下它的濃度達(dá)到飽和,它就會(huì)析出沉淀在機(jī)械系統(tǒng)的各個(gè)地方,尤其是金屬表面如軸承、齒輪形成漆膜,潤(rùn)滑油運(yùn)行過程中形成“漆膜”后導(dǎo)致軸瓦積碳,漆膜的形成過程是一個(gè)復(fù)雜的過程,而漆膜又進(jìn)一步促進(jìn)了油品的氧化。此外潤(rùn)滑油的微燃燒也會(huì)導(dǎo)致漆膜的形成,這是由于潤(rùn)滑油會(huì)溶解一定量的空氣,當(dāng)超過溶解極限后,進(jìn)入油液的空氣以懸浮的方式存在于油品中,當(dāng)潤(rùn)滑油從低壓區(qū)進(jìn)入高壓區(qū)域時(shí),這些氣泡受到快速擠壓而爆裂形成微燃燒,由此釋放的能量可以使微小區(qū)域的潤(rùn)滑油的溫度到達(dá)1000 ℃以上,在此溫度下潤(rùn)滑油發(fā)生熱裂解、形成漆膜。漆膜在軸承不斷堆積,導(dǎo)致軸瓦潤(rùn)滑不良,造成軸瓦溫度升高,當(dāng)厚度增加至足夠厚時(shí)就會(huì)讓軸瓦和軸頸干接觸。干接觸的瞬間漆膜會(huì)被磨掉一些,軸溫會(huì)瞬間上升后再下降,但總體是波浪式上升的狀態(tài)。這也是軸瓦溫度反復(fù)升高、回落的主要原因。

        (2)軸承間隙小。故障表現(xiàn)已經(jīng)分析出增大油壓可以降低軸瓦溫度,增高油壓的最主要作用是增加了進(jìn)油量,在壓力一定的情況下,軸承間隙的大小對(duì)進(jìn)油量起決定性作用。較小的進(jìn)油量會(huì)導(dǎo)致摩擦副中潤(rùn)滑油流量偏小,潤(rùn)滑油帶走的摩擦熱較少,這就使得軸承的溫度偏高,從而使軸承瓦塊更容易積碳。從拆檢情況看,支撐瓦上瓦有與軸摩擦的損傷這一點(diǎn)也可以看出,存在機(jī)組運(yùn)行過程中因某種因素引起轉(zhuǎn)子抬起導(dǎo)致軸承間隙變小。拆檢的下瓦有積碳,判斷是由于漆膜在軸承堆積,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子抬起使軸瓦間隙變小,造成軸瓦溫度升高,致使漆膜結(jié)焦脫落,這也是軸瓦溫度出現(xiàn)反復(fù)升高、回落的主要因素。

        (3)瓦塊油楔小。油楔小就會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在高速轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,軸頸帶動(dòng)進(jìn)入軸瓦的潤(rùn)滑油量小,導(dǎo)致軸承的潤(rùn)滑及冷卻效果不佳,從而使轉(zhuǎn)子與軸承轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)帶走,導(dǎo)致軸承更容易形成積碳。

        4 軸承積碳的解決方案

        4.1 避免漆膜的形成

        (1)保持油品品質(zhì)是避免漆膜形成的關(guān)鍵,對(duì)在用的油品進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)油品指標(biāo)基本符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,不影響油品使用性能,但由于油品已使用時(shí)間較長(zhǎng),油品各方面性能均有所下降,根據(jù)油品分析結(jié)果,油品研究院提出方案對(duì)壓縮機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)行優(yōu)化,在壓縮機(jī)前端支撐軸承回油溫度計(jì)處添加抗氧劑溶液27 kg,抗磨劑6 kg,抗泡劑40 g,加劑前后機(jī)組運(yùn)行參數(shù)無變化。改善后的油品品質(zhì)有很大改變,性能指標(biāo)有較大提升,具體指標(biāo)見表1。由此可見應(yīng)定期進(jìn)行油品分析,發(fā)現(xiàn)指標(biāo)異常,及時(shí)制定針對(duì)措施,確保潤(rùn)滑油處于良好品質(zhì)對(duì)避免漆膜的形成是至關(guān)重要的。

        表1 在用油性質(zhì)分析

        (2)強(qiáng)化油品冷卻效果,控制系統(tǒng)油溫。油品氧化是漆膜形成的關(guān)鍵因素,氧化的速度受溫度的影響很大,當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到60 ℃后,溫度每升高10 ℃油品的氧化速度加快2 倍,如果油品中超過一定量的水則可使油品氧化速度超過10 倍,可見控制油溫的重要性。加強(qiáng)對(duì)油冷器的監(jiān)測(cè),保持良好的冷卻效果,將系統(tǒng)油溫控制在一個(gè)合理、較低的水平是降低油品氧化速度,避免漆膜形成的一個(gè)重要手段。

        4.2 增加軸瓦進(jìn)油楔的寬度

        支撐瓦進(jìn)行積碳清理后,手工刮研軸承,增加油楔的寬度,由原來的4 mm 加寬至約8 mm。查閱相關(guān)文獻(xiàn)、咨詢廠家技術(shù)人員后,在軸瓦油楔部位增加油楔寬度以不超過軸徑接觸線、保證軸承80%的接觸面積為準(zhǔn),增加軸瓦潤(rùn)滑油通過量,降低瓦溫。保證軸承進(jìn)出油量,為解決軸瓦進(jìn)油量少而導(dǎo)致的軸承溫度高,引起軸瓦積碳的難題,圖3 是改進(jìn)前后軸瓦寬度的對(duì)比。

        圖3 改進(jìn)前后軸瓦寬度

        4.3 在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)增加軸瓦間隙

        現(xiàn)場(chǎng)用壓鉛絲的方法對(duì)軸瓦間隙進(jìn)行復(fù)查,發(fā)現(xiàn)原軸瓦間隙雖然在標(biāo)準(zhǔn)(0.10~0.15 mm)范圍之內(nèi)但都在下限附近,驅(qū)動(dòng)端0.10 mm,非驅(qū)動(dòng)端0.11 mm;維修技術(shù)人員采用現(xiàn)場(chǎng)刮研的方式將軸瓦間隙調(diào)整到上限0.15 mm,適當(dāng)增大間隙可以增大潤(rùn)滑油量,能更好地帶走摩擦熱,避免了由于軸瓦間隙小,引起的供油量不足,造成軸瓦溫度高,使聚積在軸瓦的漆膜結(jié)焦形成積碳。

        5 結(jié)論

        通過對(duì)原料壓縮機(jī)軸瓦積碳問題的分析,找到了軸瓦溫度反復(fù)波動(dòng)的原因,并有針對(duì)性地采取措施,對(duì)軸瓦積碳、溫度反復(fù)升高問題的解決提供思路和對(duì)策,為裝置的安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行提供保障。

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