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        萊鋼4#1 080 m3高爐提升產(chǎn)量操作實踐

        2023-01-12 11:51:08王志剛宮學鋒
        山東冶金 2022年6期
        關(guān)鍵詞:渣鐵爐況爐缸

        王志剛,宮學鋒

        (山鋼股份萊蕪分公司,山東 濟南 271104)

        1 前言

        山鋼股份萊蕪分公司(簡稱萊鋼)4#1 080 m3高爐采用美固美特澆筑爐缸,自2018年3月31日投產(chǎn)以來,高爐逐步強化,產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步提升。分析2020年以來的生產(chǎn)條件,高爐高效生產(chǎn)的有利因素主要包括:480 m2燒結(jié)礦面臨投產(chǎn),燒結(jié)礦質(zhì)量好轉(zhuǎn);高爐穩(wěn)定順行模型已經(jīng)建立,高爐能保持長周期穩(wěn)定順行;爐前渣鐵排放和主控室能夠協(xié)調(diào)配合等。不利因素:噴煤量受限,爐溫平衡難度大;鐵水罐緊張形勢依舊嚴峻;自產(chǎn)焦不足,外購焦質(zhì)量不穩(wěn)定;環(huán)保限產(chǎn),原燃料質(zhì)量階段性波動等。通過上述分析,可基本確認高爐外部生產(chǎn)條件趨于好轉(zhuǎn),具備進一步提升產(chǎn)能的潛力。

        2 高爐提升產(chǎn)量的措施

        2.1 優(yōu)化風口布局

        爐況穩(wěn)定順行,是優(yōu)化高爐操作參數(shù)的基礎(chǔ)。中心氣流與邊緣氣流的合理分布,是高爐順行、指標優(yōu)化的基礎(chǔ);下部調(diào)劑是高爐維持長周期穩(wěn)定的關(guān)鍵,是上部調(diào)劑的基礎(chǔ)。4#高爐爐缸尺寸參照2012年圖紙,爐缸縮減25 m3,致使開爐后壓量關(guān)系緊張,鐵前頻繁出現(xiàn)風壓高、頂溫不可控問題。鑒于爐缸縮減,首先更換4個Φ465×110風口;后期生產(chǎn)中渣中鋁較高及渣比較高,逐步將Φ115的風口全部替換成Φ110的風口,風口長度未調(diào)整,風口面積長期保持在0.170 9 m2。2019年7月原燃料條件發(fā)生變化,渣比下降,高爐加減風頻繁,壓量關(guān)系偏緊,高爐穩(wěn)定性較差。7月6日休風時增加3個Φ 465×110的風口,Φ465×110的風口總數(shù)7個,風口面積0.170 9 m2未變,高爐穩(wěn)定性提高,加減風次數(shù)減少。2019年11月提升煤比至180~185 kg/t,熱風風壓提升至310 kPa,壓量關(guān)系緊張,加減風比較頻繁,燃耗上升,操作燃料比上升10 kg/t左右,故將風壓逐步降至295~300 kPa。分析認為,風口面積偏小,故12月18日將4個Φ465×110風口更換為Φ465×115,風口面積擴大到0.174 5 m2,至此,風壓在310 kPa左右可以長期保持,壓量關(guān)系寬松。由于風口調(diào)整,冷卻壁波動幅度較大,水溫差3.0~3.5℃,邊緣氣流較盛,基于規(guī)整爐墻的考慮,前期未大幅度調(diào)整,待冷卻壁波動幅度趨于一致后,逐步擴角度,降料線,水溫差下降至2.5℃左右,高爐煤比到達185~190 kg/t,產(chǎn)量(2 750~2 800)t/d的情況下,爐況保持穩(wěn)定,燃料比(505~510)kg/t。2020年3月10日定修時,將鐵口方向的1#、17#風口由Φ480×110更換為Φ465×110。風口調(diào)整后,Φ465和Φ480風口均勻分布。此次調(diào)整后,根據(jù)爐況表現(xiàn),a角擴大至38.5°,料線由1.40 m調(diào)整至1.45 m。

        2.2 實施三保方針

        高爐正常生產(chǎn)時,爐內(nèi)應繼續(xù)執(zhí)行“保中心,保熱量,保透指”的三保方針,加強爐況的穩(wěn)定性調(diào)劑。保熱量,即保持渣鐵熱量達到1 480℃,渣鐵流動性良好,加速爐缸的消化進程;保透指,即保持寬松的壓量管理,透指大于14,嚴格控制上限風壓;保中心,保持中心氣流暢通,實現(xiàn)“兩條腿”走路,保持正常生產(chǎn)。下部調(diào)劑是基礎(chǔ),通過下部送風制度的調(diào)整使風口回旋區(qū)的形狀適合高爐生產(chǎn)實際,進而使爐缸煤氣流分布合理,為爐況的穩(wěn)定順行打下基礎(chǔ)。

        2.3 降低焦比

        改造噴吹管道,提升噴吹量,為煤比提升創(chuàng)造條件。2020年4月份以來,由于燒結(jié)礦緊張,燒結(jié)比例62%左右,理論渣比310~320 kg/t,較2019年380~400 kg/t相比,渣比下降明顯,爐內(nèi)憋渣鐵情況緩解。2020年以來受噴吹量限制,2月份開始進行噴吹管道改造,將噴煤主管道高爐側(cè)由Φ80 mm改為Φ108 mm,噴吹量由22~23 t/h提升到25~26 t/h,為焦比降至315 kg/t創(chuàng)造條件。

        原燃料條件好轉(zhuǎn),特別是配加480燒結(jié)礦后,壓量關(guān)系寬松,為加負荷奠定了基礎(chǔ)。480燒結(jié)礦外觀質(zhì)量及粒度優(yōu)于105燒結(jié)礦,高比例配加后,壓量關(guān)系顯得比較寬松,熱風壓力下降5~10 kPa,透指基本保持在15以上。分析透指下降的根本原因在于480燒結(jié)礦冶金性能好,軟熔區(qū)間較窄,使得料柱透氣性更好,壓差下降。

        邊緣煤氣流保持穩(wěn)定,水溫差2~2.5℃,利于渣鐵熱量的保持,從而實現(xiàn)降耗的目的。通過擴大布料角度,使用大礦批、高頂壓等一系列措施,水溫差逐步降低至2.5~3.0℃調(diào)劑,高爐燃耗、指標保持較好。

        保持渣系的穩(wěn)定,概括為降R2,穩(wěn)R4,穩(wěn)定MgO/Al2O3比。通過配加蛇紋石將R4保持在1.0左右,控制MgO/Al2O3比值0.55左右,爐渣的流動性和穩(wěn)定性趨好。

        2.4 加強爐缸和爐型日常維護

        良好的爐缸狀態(tài)、規(guī)整的爐型,是保持高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。高爐日常操作以保持寬松的壓量關(guān)系、合攏可控的頂溫、均勻的探尺工作狀態(tài)為目標,在此基礎(chǔ)上進行參數(shù)的微調(diào),做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早分析、早處理。高爐日常管控應重點關(guān)注以下參數(shù)。

        冷卻壁溫度變化。各層冷卻壁溫度相對均勻,波動要小而一致。若出現(xiàn)大幅度劇烈波動,應及時對原燃料、渣鐵排放和爐溫情況予以判斷,使壓量關(guān)系盡可能寬松,從而使氣流穩(wěn)定,冷卻壁趨于穩(wěn)定。

        在線水溫差檢測要均勻,且范圍合理。水溫差若周向偏差較大,爐墻可能不規(guī)整,有局部掛結(jié)跡象,要分析原因。水溫差波動范圍要合理。冷卻壁水溫差直接反映出高爐邊緣氣流的熱交換量,若水溫差過高,邊緣氣流盛,燃耗上升;若水溫差過低,邊緣容易結(jié)厚,壓量關(guān)系緊張,爐況也會出現(xiàn)波動,因此需要摸索合理范圍。4#高爐水溫差操作范圍在2.0~2.5℃,爐況穩(wěn),燃耗低,質(zhì)量好。一字測溫邊緣要可控,中心保持暢通,中心點溫度是邊緣點溫度的5~7倍,中心點是次中心點的1.5~1.7倍,兩邊的溫度分布相對一致,Z值2.0左右,W值0.45左右。探尺工作要相對均勻,不能忽快忽慢,存有崩料風險。爐頂溫度合理可控,隨布料均勻性波動。

        2.5 穩(wěn)定熱制度

        為保持熱制度穩(wěn)定,4#高爐熱量調(diào)劑的目標是鐵水Si含量0.35%~0.40%,物理熱1 480~1 500℃。

        2.5.1 造渣制度的調(diào)整

        煉鐵先煉渣。造渣制度上,爐內(nèi)要求增加一類鐵,減少二類鐵,杜絕三類及號外,并適當控制特類鐵;爐外要求渣鐵流動性好,主溝前端3 m內(nèi)及渣溝不結(jié)殼,不上漲。為減少爐缸爐渣吸熱,適當提高二元堿度,兼顧四元堿度,提高爐渣熱焓,日常操作中控制二元堿度1.2左右,四元堿度1.0左右,關(guān)注渣中MgO/Al2O3和Al2O3的含量,盡量保證鎂鋁比達到0.5,可通過配加蛇紋石或者白云石來進行調(diào)劑,配加量可根據(jù)實際化驗數(shù)據(jù)和爐外渣鐵的流動性情況進行微調(diào)。

        2.5.2 硅硫及物理熱的平衡

        充足穩(wěn)定的爐溫和較好的渣系是保證高爐穩(wěn)定順行的前提,4#高爐在2020年1月嘗試將鐵水Si含量由0.35%提高至0.40%~0.45%,物理熱由1 470℃提高到1 490~1 500℃。爐渣流動性良好,但是鐵水Si含量較高,經(jīng)常達到0.7%左右,偏差較大。通過微上調(diào)堿度,目標鐵水Si含量0.40%,將熱量降至1 470~1 480℃,爐溫穩(wěn)定性好轉(zhuǎn)。在渣鐵流動性較好的情況下,壓量關(guān)系比較平穩(wěn),爐缸狀態(tài)較好。分析確認在熱制度保持上應以鐵水Si含量0.35%~0.40%為基礎(chǔ),熱量1 480℃為目標,保證良好的渣鐵熱量和流動性,參考生鐵質(zhì)量情況,對堿度和渣系進行微調(diào),從而更好的保證鐵水化學成分和熱量。

        2.5.3 提升理論燃燒溫度

        2019年11月初,煤比170~175 kg/t,氧氣較低,T理2 150℃左右,鐵水Si含量合適,物理熱偏低。后提氧至4 500~5 000 m3/h,T理達到2 200℃以上,渣鐵熱量得到了提升。當煤比達到190 kg/t以上時,特別是噴吹蘭炭后:一是要求熱風爐換爐后風溫需達到1 220℃以上;二是富氧嚴格控制使用下限,保證T理2 200℃左右。

        2.5.4 穩(wěn)定燃料比

        燃料比是保證爐溫及熱制度穩(wěn)定的基礎(chǔ)。在爐況順行的基礎(chǔ)上,要求調(diào)劑煤量均衡,特別是當前配加120料場外購焦,外購焦和自產(chǎn)焦頻繁轉(zhuǎn)換,要對焦炭料流的波動及時補償,確保負荷穩(wěn)定;對渣鐵樣及時判斷,對上個班的燃料比變化、爐溫趨勢、渣鐵排放情況要綜合分析,確保爐溫的穩(wěn)定。

        2.6 渣鐵排放

        隨著負荷加重和煤比提升,為保持煤粉燃燒率,T理≥2 200℃,富氧量由3 500~4 000 m3/h提升到5 500~6 000 m3/h,改進后產(chǎn)量提升較多。為此,要加強爐前生產(chǎn)組織管理,細化渣鐵排放管理:出鐵時間按70±10 min控制;配罐后10 min內(nèi)打開鐵口;鐵后流鐵時間≤10 min;加強工長、爐前和調(diào)度室之間的信息溝通,合理控制爐內(nèi)風、氧水平;加強緊急狀態(tài)下的預案管控,樹立止損意識,防止事故擴大化;制定開口機定位裝置,降低高產(chǎn)狀態(tài)下的減風堵口風險。延長主溝的使用壽命,改變以往“一大澆+小套澆”的生產(chǎn)模式,每次檢修徹底將主溝耐材清理干凈,最大限度進行澆筑,保證耐材的使用強度,從而將主溝壽命維持在55~60 d的水平,通鐵量15萬t左右,在確保主溝安全運行的情況下減少休風率。

        3 改進效果

        系列優(yōu)化改進措施實施后,4#高爐產(chǎn)量指標提升顯著,且在穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)基礎(chǔ)上其他生產(chǎn)技術(shù)指標也穩(wěn)步提升(見表1)。

        表1 2020年高爐生產(chǎn)技術(shù)指標

        4 結(jié)語

        穩(wěn)定入爐原燃料質(zhì)量,是高爐強化提升產(chǎn)能的基礎(chǔ)。通過優(yōu)化高爐操作制度,抑制邊緣煤氣流,上下部相匹配,摸索合理的操作爐型,保持爐況長期穩(wěn)定順行,降焦比提煤比,在爐況順行的基礎(chǔ)上實現(xiàn)指標的提升,均可有效提升產(chǎn)量。管理水平的進步,開展低硅優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)、提高入爐風溫、降低工藝休慢風率等工作的開展,均有利于推進產(chǎn)量提升。

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