田曉福
(山西潞安化工集團(tuán)李村煤礦,山西 長治 046600)
大采高采煤工藝是我國厚煤層高效開采的的主要方式之一,具有回采率高、功效高、利于集中生產(chǎn)等許多優(yōu)勢(shì)。工作面煤壁片幫一直是大采高綜采所要解決的一個(gè)突出問題,也是限制大采高采煤工藝發(fā)揮自己優(yōu)勢(shì)的主要原因[1-2]。煤礦地質(zhì)條件多樣,在開采過程中斷層、陷落柱等復(fù)雜地質(zhì)層出不窮,一旦處理不好,就容易出現(xiàn)煤壁片幫、煤礦運(yùn)輸通風(fēng)難等一系列問題,減少礦井服務(wù)年限,降低采掘效率,造成很大損失[2-6]。為解決這些難題,學(xué)者展開研究并取得了許多進(jìn)展[7-13]。注漿具有提高巖體強(qiáng)度、提高巖體抗變形能力、防止煤壁片幫等作用[14-15]。針對(duì)李村煤礦2303 工作面存在多個(gè)異常區(qū)、坡度較大、地質(zhì)異常等多重方面的問題,計(jì)劃對(duì)2303 工作面在兩順槽超前進(jìn)行深孔注漿加固措施,保證工作面正常回采。
2303 工作面切眼位于2302 工作面回風(fēng)巷末端,開口里程為2302 工作面回風(fēng)巷1 270 m 處。西鄰2302 工作面回風(fēng)巷,東鄰2303 工作面回風(fēng)巷。工作面進(jìn)風(fēng)巷450~680 m 巷道坡度變大,為9°~15°仰采,且此位置工作面內(nèi)部為D4 號(hào)異常區(qū)。開采3 號(hào)煤層,煤層平均厚度4.4 m,傾角0~10°。煤層直接頂和基本頂都由粉砂巖組成,厚度分別為7.15 m、2.15 m;偽頂由泥巖組成,厚度為1.7 m;直接底由炭質(zhì)泥巖組成,厚度為1.4~1.9 m;基本底由砂質(zhì)泥巖組成,厚度為0.8 m。2303 工作面平面如圖1所示。
圖1 2303 工作面平面剖面示意Fig.1 Plane and section drawings of No.2303 Face
對(duì)工作面D1 號(hào)異常區(qū)(工作面停采線位置)及D4 號(hào)異常區(qū)(進(jìn)風(fēng)巷大坡段) 影響范圍進(jìn)行順槽深孔注漿超前加固措施。
(1) D1 號(hào)異常區(qū)注漿加固。對(duì)工作面停采線前20 m 及停采后15 m 范圍進(jìn)行兩巷深孔注漿加固。加固范圍沿回采方向35 m。
(2) D4 號(hào)異常區(qū)注漿加固。對(duì)D4 號(hào)異常區(qū)及前后30 m 范圍進(jìn)行兩巷深孔注漿加固,加固范圍沿回采方向340 m。
結(jié)合工作面地質(zhì)構(gòu)造特點(diǎn),選用無機(jī)單液注漿材料威固Ⅰ號(hào)對(duì)工作面破碎煤體及巖層進(jìn)行超前預(yù)注漿加固??紤]工作面注漿加固范圍較大,兼顧工作面巷道深孔探測(cè)地質(zhì)構(gòu)造施工,決定采用在工作面回風(fēng)巷和運(yùn)輸巷分別施工60 m 深孔+120 m 深孔交替注漿的加固技術(shù)方案。
D4 號(hào)異常區(qū)影響范圍分別向外延伸30 m 左右,總注漿范圍約為340 m;D1 號(hào)異常區(qū)影響范圍往切眼方向30 m,停采線往外15 m,總注漿范圍約為49.2 m;進(jìn)、回風(fēng)巷均施工單排鉆孔,鉆孔開孔高度2 m。鉆孔分為2 種,頂板孔120 m 和60 m,孔間距6m 終孔位置為煤層頂板往上3 m;煤層孔120 m,孔間距6 m,終孔位置為煤巖交接面與煤層間隔布置。需施工60 m 頂孔120 個(gè),施工120 m 頂孔122 個(gè),施工120 m 煤巖交界面孔122個(gè),施工120 m 煤孔122 個(gè)。工作面注漿孔俯視圖如圖2所示。
圖2 2303 工作面注漿孔俯視圖Fig.2 Grouting hole vertical viewof No.2303 Face
(1) 注漿管。為了防止巷旁破碎區(qū)漏漿,孔口部分采用6 分無縫鋼管作為封孔管,封孔長度為8m,由4 節(jié)鋼管連接而成;同時(shí),為了防止孔內(nèi)塌孔堵塞注漿通道,注漿鉆孔內(nèi)剩余部分需插入直徑為32 mm 的篩管,篩管直下至孔末端。
(2) 封孔工藝。鉆孔施工后為了防止塌孔,需要立即對(duì)鉆孔插入注漿管并進(jìn)行封孔,封孔的目的是為了防止在注漿時(shí)孔口漏漿,導(dǎo)致注漿效果降低,封孔效果直接影響注漿加固效果,因此,本次注漿采用兩堵一注封孔器進(jìn)行封孔。若注漿過程中出現(xiàn)孔口漏漿情況時(shí)使用威固二號(hào)進(jìn)行堵漏,確保注漿效果。
威固I 號(hào)加固材料性能主要表現(xiàn)為高滲透性、高強(qiáng)度特性,凝結(jié)時(shí)間和膠結(jié)強(qiáng)度可調(diào)。膠凝時(shí)間為45 min≤t≤240 min;材料顆粒平均粒徑3~5 μm,可注性較好;8 h 后強(qiáng)度快速增長,24 h 強(qiáng)度可達(dá)25 MPa 以上,3 d 強(qiáng)度可達(dá)35 MPa 以上,最終強(qiáng)度可達(dá)50 MPa 以上。
威固II 號(hào)注漿材料性能主要表現(xiàn)為快凝、早強(qiáng)、高滲透性、結(jié)石率高等特性,凝結(jié)時(shí)間和膠結(jié)強(qiáng)度可調(diào)。綜合考慮,選擇最優(yōu)水灰比0.6∶1,24 h 的抗壓強(qiáng)度能達(dá)到22.3 MPa。
在工作面煤壁還未注漿加固時(shí),根據(jù)對(duì)工作面煤壁片幫的觀測(cè),可以得到煤壁片幫的3 種形式,分別為底部片幫,腰部片幫以及頂部片幫,其中腰部、頂部片幫發(fā)生率占比較高。煤壁片幫深度從0.5~1.5 m 不等,使工作面支架和刮板輸送機(jī)推進(jìn)存在不穩(wěn)定性。為了解2303 工作面煤壁注漿過后的片幫控制效果,在工作面3 個(gè)周期來壓期間,工作面大約推進(jìn)30 m 范圍內(nèi)進(jìn)行礦壓觀測(cè),主要對(duì)煤壁片幫的深度、形式、區(qū)域進(jìn)行記錄,觀測(cè)頻率為每天1 次,通過觀測(cè)結(jié)果分析,得到本次注漿加固效果,如圖3所示。
圖3 注漿加固后工作面煤壁片幫深度及位置統(tǒng)計(jì)結(jié)果Fig.3 Statistical results of depth and position of coal wall spalling in working face after grouting reinforcement
由圖3可得,在3 次周期來壓期間,工作面煤壁片幫得到了有效控制,煤壁最大片幫深度為32 cm 左右,在工作面10~50 m 發(fā)生工作面煤壁片幫次數(shù)較多,大多為頂部片幫;煤壁工作面其他區(qū)域很少出現(xiàn)煤壁片幫情況,最大片幫深度也控制在30 cm 以內(nèi)。證明使用威亞Ⅰ號(hào)材料注漿加固后產(chǎn)生了良好效果。煤體和注漿液共同形成結(jié)石體,提高了煤體的粘聚力,自身強(qiáng)度和完整性,彌補(bǔ)煤體自身強(qiáng)度的不足,達(dá)到了較好地防片幫效果。
(1) 本文針對(duì)2303 工作面地質(zhì)情況,計(jì)劃了超前深孔注漿加固方案,優(yōu)化選擇了注漿時(shí)機(jī)、注漿孔位置,起到了很好的效果,提高了工作面回采效率,保證快速安全生產(chǎn),提高了經(jīng)濟(jì)效益。
(2) 由工業(yè)性實(shí)驗(yàn)可以得到,實(shí)施了超前深孔注漿加固方案后,彌補(bǔ)了煤體自身強(qiáng)度的不足,解決了2303 工作面煤壁片幫嚴(yán)重的問題,為2303工作面回采期間煤壁的穩(wěn)定性提供了保障。
(3) 實(shí)施的大采高工作面過斷層超前深孔注漿加固措施,解決了李村礦大采高工作面煤壁片幫嚴(yán)重這一難題,工作面片幫和冒頂?shù)玫搅擞行Э刂?,?shí)現(xiàn)了工作面正?;夭?,為解決大采高工作面過斷層煤壁片幫問題提供了參考。