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        渤海某石油平臺氮氣系統(tǒng)安全穩(wěn)定性分析及故障的排除

        2023-01-07 11:13:24孟祥釗孫建路
        天津科技 2022年12期
        關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥故障系統(tǒng)

        孟祥釗,孫建路

        (中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津300459)

        0 引 言

        渤海某海洋石油平臺膜制氮系統(tǒng)主要分為兩部分,即空氣壓縮機部分和膜制氮部分。空氣壓縮機部分主要由2臺壓縮機和1個共用氣罐組成,2臺壓縮機一用一備,壓縮后的空氣進入氮氣系統(tǒng)共用氣罐;依靠罐內(nèi)的壓力控制空壓機的啟停使得共用氣罐的壓力維持在合適的范圍。膜制氮部分共用氣罐的壓縮空氣通過一級過濾、干燥、二級過濾、加熱等處理流程,然后經(jīng)過膜組將空氣中的氮氣分離,待氮氣純度合格后,將氮氣送入氮氣罐。膜組制氮系統(tǒng)是海洋石油平臺常用的惰氣發(fā)生設(shè)備,用于滿足海洋石油平臺各種惰氣需要[1]。

        膜制氮系統(tǒng)在投用之后存在頻繁故障停機的主要問題。為保證流程正常生產(chǎn)運行,通過氮氣系統(tǒng)故障關(guān)停現(xiàn)狀調(diào)查和原因分析、對策實施與優(yōu)化、效果檢查及鞏固措施,以及將膜組之前的隔離球閥更換為一臺壓力調(diào)節(jié)閥的方式,大幅降低了氮氣系統(tǒng)故障關(guān)停頻次,提高了氮氣系統(tǒng)及生產(chǎn)流程穩(wěn)定性,為油田穩(wěn)產(chǎn)做出了貢獻。

        1 現(xiàn)狀調(diào)查和原因分析

        1.1 故障調(diào)查分類

        渤海某海洋石油平臺頻繁的故障停機給氮氣系統(tǒng)的安全可靠運行帶來了較大風(fēng)險,直接影響了生產(chǎn)流程的穩(wěn)定性。通過全面細致地分析現(xiàn)有流程,并采取有針對性的措施使氮氣系統(tǒng)故障頻次由 12次/月降至 3次/月,見圖1[2]?,F(xiàn)場針對氮氣系統(tǒng)故障頻次高的問題進行了調(diào)查分析,并查閱了一個月內(nèi)的《氮氣系統(tǒng)運行生產(chǎn)運行記錄本》《設(shè)備缺陷登記表》,對出現(xiàn)的故障進行了統(tǒng)計分類,結(jié)果見表1。

        表1 氮氣系統(tǒng)故障分類表Tab.1 Fault classification of nitrogen system

        圖1 設(shè)定目標柱狀圖Fig.1 Target setting histogram

        在 1個月內(nèi),膜制氮系統(tǒng)共發(fā)生 12次故障,其中電氣控制回路故障導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)發(fā)生1次故障,制氮模組故障導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)發(fā)生 11次故障。通過分析可知制氮模組故障是導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)故障的主要原因,占故障類型的91.7%。

        1.2 故障癥結(jié)查找

        1.2.1 人員技能水平

        現(xiàn)場查閱所有設(shè)施操作人員的持證情況,發(fā)現(xiàn)所有人員均培訓(xùn)合格持證上崗。查閱點檢管理系統(tǒng)的執(zhí)行記錄(巡檢記錄),未發(fā)現(xiàn)有巡檢不到位的情況;檢查設(shè)備維護計劃、日常缺陷處理,執(zhí)行到位,都能及時檢修和維護?,F(xiàn)場對操作設(shè)施的 8人進行理論操作考核,成績均合格;現(xiàn)場對設(shè)施操作人員進行考評、設(shè)備維護記錄的查證,設(shè)備有定期維護計劃和維護記錄,點檢有巡檢記錄,缺陷處理及時,無遺留缺陷現(xiàn)象。在統(tǒng)計期內(nèi),膜制氮系統(tǒng)未出現(xiàn)因設(shè)施操作失誤及監(jiān)控不到位導(dǎo)致的膜制氮系統(tǒng)故障關(guān)停事件。

        1.2.2 設(shè)備質(zhì)量

        現(xiàn)場通過查閱膜制氮系統(tǒng)的設(shè)計文件、設(shè)備資料、合格證書、測試材料、檢測報告,可以判定制氮模組各設(shè)備的質(zhì)量均合格。

        1.2.3 膜制氮系統(tǒng)負荷情況

        當?shù)獨庀到y(tǒng)的負荷加大時,對于制氮模組的壓力同時加大,故障頻次會有所上升?,F(xiàn)場通過對氮氣系統(tǒng)負荷情況的調(diào)研和統(tǒng)計,分析得出當平臺投產(chǎn)時氮氣系統(tǒng)負荷較低,當年的故障次數(shù)相對較低,但是隨著用氣量的不斷加大,氮氣系統(tǒng)的負荷不斷升高,導(dǎo)致故障頻次居高不下。

        1.2.4 環(huán)境影響

        統(tǒng)計期間內(nèi),現(xiàn)場通過對環(huán)境中溫度、濕度的變化做出統(tǒng)計分析,得出在統(tǒng)計時間內(nèi)制氮模組故障頻次均未發(fā)生較大變化;且在統(tǒng)計期內(nèi)制氮模組未因環(huán)境因素造成故障停機。

        通過對上述4項癥結(jié)的數(shù)據(jù)分析:設(shè)備質(zhì)量問題引起制氮模組故障1次;膜制氮系統(tǒng)負荷高引起制氮模組故障10次,占總故障數(shù)的90.9%。綜上所述,膜制氮系統(tǒng)負荷高是導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)故障頻次高的主要癥結(jié)。

        1.3 “關(guān)聯(lián)圖”分析及要因確認

        對于如何通過降低膜制氮系統(tǒng)負荷來降低氮氣系統(tǒng)的故障頻次,小組成員經(jīng)過集體討論后,決定利用“關(guān)聯(lián)圖”的方式進行深入透徹的分析[3],分析結(jié)果見圖2??傻玫揭韵?個末端因素,見表2。

        圖2 氮氣系統(tǒng)負荷高影響因素關(guān)聯(lián)圖Fig.2 Correlation diagram of influencing factors of high load of nitrogen system

        表2 氮氣系統(tǒng)負荷高影響因素分析表Tab.2 Analysis of influencing factors of high load of nitrogen system

        小組成員通過現(xiàn)場實驗、查閱記錄、實地調(diào)查和仔細核算完成要因選擇,并按表3逐條確認。

        表3 要因確認統(tǒng)計表Tab.3 Factor confirmation statistics

        ①要因確認 1:氮氣空壓機啟停壓力帶設(shè)置區(qū)間過寬。

        名詞解釋:壓力帶,即空壓機一個啟停周期的設(shè)定值。

        確認內(nèi)容:對制氮空壓機的壓力帶進行修改設(shè)置,分幾組進行對比,觀察不同壓力帶下空壓機每天的加載、卸載運行時長。通過計算得出一天總能耗,進而判斷能耗的變化。

        確認方法:單因素實驗法。

        結(jié)論:改變壓力帶區(qū)間測試后制氮空壓機負荷無明顯變化,判斷氮氣空壓機啟停壓力帶設(shè)置區(qū)間過寬對癥結(jié)影響較小,確定為非要因。

        ②要因確認2:加卸載控制氣路密封漏氣。

        確認內(nèi)容:加卸載控制氣路密封漏氣,將導(dǎo)致制氮空壓機的加載效率降低,空壓機將會長時間處于加載狀態(tài)而無法到達額定排量值。儀表部門對空壓機控制氣路密封進行檢查,并更換設(shè)備內(nèi)部密封部件。

        確認方法:單因素實驗法、現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。

        結(jié)論:檢查內(nèi)部氣路泄露及更換密封件后發(fā)現(xiàn)制氮空壓機負荷無明顯變化,判斷加卸載控制氣路密封不嚴對癥結(jié)影響較小,確定為非要因。

        ③要因確認3:氮氣用戶過多。

        確認內(nèi)容:制氮機及制氮空壓機的制氮量是否滿足現(xiàn)場各用戶用氣量。

        確認方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。

        結(jié)論:制氮空壓機的額定制氮量遠遠大于日消耗量,判斷氮氣用戶過多對癥結(jié)無影響,確定氮氣用戶過多為非要因。

        ④要因確認4:氮氣系統(tǒng)下游用戶存在漏點。

        確認內(nèi)容:使用泡沫對現(xiàn)場氮氣流程進行排查,查看是否存在氮氣泄露。

        確認方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。

        結(jié)論:通過對全平臺氮氣用戶的漏點排查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無漏點,判斷氮氣系統(tǒng)下游用戶存在漏點對癥結(jié)無影響,確定為非要因。

        ⑤要因確認5:制氮空壓機加卸載頻繁。

        名詞解釋:根據(jù)廠家推薦負荷核算出加卸載頻次大于42次/天即為頻繁。

        確認內(nèi)容:降低空壓機的加卸載頻次,觀察改變工況前后空壓機的能耗情況。

        確認方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析、單因素實驗法。

        結(jié)論:降低制氮空壓機的加卸載頻次后發(fā)現(xiàn)制氮空壓機能耗下降明顯,判斷制氮空壓機加卸載頻繁對癥結(jié)影響較大,確定為要因。

        通過以上5項末端因素分析,最終確認導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)負荷高的主要原因為制氮空壓機加卸載頻繁。

        2 對策方案實施與優(yōu)化

        2.1 方案優(yōu)選

        要因確認后,現(xiàn)場針對上述要因應(yīng)用 5W1H原則制定了對策、措施及階段性目標,見表4[4]。方案優(yōu)選見表5,經(jīng)過綜合評估,選擇方案一實施。

        表4 對策表Tab.4 Countermeasure table

        表5 閥門更換方案優(yōu)選表Tab.5 Valve replacement scheme optimization table

        2.2 改造方案描述

        目前,由于設(shè)計原因膜組之前僅有一隔離球閥,故當?shù)獨獬隹趬毫_到額定壓力的情況下,氮氣出口排量基本為零,大量的壓縮空氣經(jīng)過膜組之后全部從放空口泄放,此時的泄放對于系統(tǒng)來說就是浪費性消耗,也是空壓機頻繁加卸載的主要原因。從提質(zhì)、增效、降本 3個方面考慮,可通過改造、組態(tài)的方式將膜組之前的隔離球閥更換為一臺棄置的壓力調(diào)節(jié)閥,通過氮氣儲罐的壓力控制閥門的開閉狀態(tài),在保證氮氣系統(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上,有效降低制氮空壓機加卸載頻次,進而實現(xiàn)降低氮氣系統(tǒng)故障頻次的目的。

        2.3 改造過程

        將加熱器之后膜組之前的隔離球閥更換為壓力調(diào)節(jié)閥,需要確認以下 5個方面:閥門型號、信號來源、控制邏輯、中控組態(tài)、現(xiàn)場施工。

        結(jié)合現(xiàn)場加熱器到膜組之間隔離球閥空間的大小,合理預(yù)制連接管線,利用原有彎頭,既保證節(jié)約材料,又保證新調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障時可以及時將原有隔離球閥恢復(fù)。利用中控 PCS系統(tǒng)到現(xiàn)場制氮機控制盤中電纜的備用線芯,僅需要從制氮機現(xiàn)場控制盤通過橇塊內(nèi)部電纜橋架鋪設(shè)電纜到調(diào)節(jié)閥即可;利用干燥過濾之后的純凈壓縮空氣進入加熱器前的預(yù)留口,接出調(diào)節(jié)閥控制氣管線。合理利用現(xiàn)場資源,有效降低了施工工作量并節(jié)省了資源。改造后的流程,空壓機系統(tǒng)部分沒有改變,在膜制氮部分將加熱器之后膜組之前的隔離球閥更換為壓力調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥的控制信號為氮氣儲罐的壓力信號。

        通過以上5個方面的工作,最終成功實現(xiàn)通過氮氣儲罐的壓力控制閥門的開閉狀態(tài),在保證氮氣系統(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上有效降低了制氮空壓機加卸載頻次。對策實施完成后,現(xiàn)場對實施結(jié)果進行了安全、質(zhì)量、管理、成本等方面的驗證,膜制氮系統(tǒng)運行更為安全、穩(wěn)定;施工質(zhì)量嚴格按照行業(yè)要求把關(guān),未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量驗收不合格項目;壓力調(diào)節(jié)閥門為廢棄閥門,整個對策的實施真正做到了“降本增效”,未造成公司管理成本損失。總之,整個活動的實施未造成任何負面影響。

        3 效果檢查及鞏固措施

        通過氮氣系統(tǒng)優(yōu)化改造,制氮空壓機能耗下降至每天約 700kW·h,基本達到廠家推薦的工作能耗。氮氣儲罐新增的壓力控制閥門狀態(tài),在保證氮氣系統(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上有效降低了制氮空壓機加卸載頻次,進而降低了膜制氮系統(tǒng)能耗,達到改造對策目標,對策實施有效。

        對策實施前后、現(xiàn)場作出對策實施前后氮氣系統(tǒng)故障頻次對比柱狀圖,如圖3所示。

        圖3 氮氣系統(tǒng)故障頻次對比柱狀圖Fig.3 Comparison histogram of fault frequency of nitrogen system

        從圖3可知,對策實施前后對比,氮氣系統(tǒng)故障頻次大大降低,超過了 QC小組活動設(shè)定的 3次/月的目標,達到了2次/月,實現(xiàn)了研究目標。

        對鞏固期(現(xiàn)場選擇 2個月)內(nèi)氮氣系統(tǒng)故障頻次進行統(tǒng)計,統(tǒng)計期內(nèi)氮氣系統(tǒng)未發(fā)生過故障關(guān)停事件。統(tǒng)計認證在鞏固期內(nèi),對策實施成果持續(xù)有效,見表6。

        表6 鞏固期氮氣系統(tǒng)故障頻次統(tǒng)計表Tab.6 Statistics of failure frequency of nitrogen system in consolidation period

        為了確保本次活動的成果形成標準化,小組全體成員均對活動進行了總結(jié),升級了新的工藝文件,并納入質(zhì)量管理體系長期實施。成果文檔匯總見表7。

        表7 文件資料統(tǒng)計表Tab.7 Document statistics

        升級新的操作、檢查保養(yǎng)程序后對操作人員進行宣貫和培訓(xùn),并納入到新員工的培訓(xùn)內(nèi)容。

        4 總 結(jié)

        本文針對氮氣系統(tǒng)負荷高影響因素,利用“關(guān)聯(lián)圖”的方式進行深入透徹的分析,找出了 5個末端因素,通過現(xiàn)場試驗、查閱記錄、實地調(diào)查和仔細核算完成要因選擇,最終確認導(dǎo)致氮氣系統(tǒng)負荷高的主要原因為制氮空壓機加卸載頻繁。現(xiàn)場針對要因應(yīng)用5W1H原則制定了將膜組之前的隔離球閥更換為一臺調(diào)節(jié)閥的對策,提升了渤海某海洋石油平臺氮氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性?,F(xiàn)場制定了提升渤海某海洋石油平臺氮氣系統(tǒng)安全穩(wěn)定性相關(guān)文件作為進一步鞏固措施,以期為提升渤海海洋石油平臺氮氣系統(tǒng)安全穩(wěn)定性提供參考借鑒。

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