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        燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中氮氧化物的控制分析

        2023-01-04 12:50:44朱玉斌鞏漢強(qiáng)
        上海電氣技術(shù) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:油槍氮氧化物熱力

        蔡 飛 朱玉斌 鞏漢強(qiáng)

        勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠 山東東營(yíng) 257000

        1 分析背景

        目前,火電機(jī)組脫硝通常采用選擇性催化還原法,這一技術(shù)通過(guò)催化反應(yīng)促使煙氣中的氮氧化物和氨氣進(jìn)行反應(yīng),生成氮?dú)夂退?。大多?shù)燃煤機(jī)組將氨氣作為還原劑,氨氣與空氣混合,由稀釋風(fēng)機(jī)送入爐膛,與氮氧化物進(jìn)行反應(yīng)。反應(yīng)過(guò)程中需要充分混合,保證反應(yīng)物和煙氣溫度場(chǎng)分布平均?;旌虾筮M(jìn)入催化劑活性區(qū)域,氨氣進(jìn)入催化劑的小孔,在310~400 ℃溫度時(shí)發(fā)生反應(yīng)。

        當(dāng)前,環(huán)保形勢(shì)依然嚴(yán)峻,保證燃煤機(jī)組并網(wǎng)前氮氧化物實(shí)現(xiàn)零超標(biāo),是環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn)的薄弱環(huán)節(jié)和行業(yè)難題。在集散控制系統(tǒng)中設(shè)置煙氣溫度保護(hù)值310 ℃后,投入選擇性催化還原法,阻止生成的黏性附著物粘在催化劑表面。參照空氣預(yù)熱器入口煙氣溫度,班組人員在運(yùn)行中要加強(qiáng)監(jiān)視,保證煙氣溫度不低于最低運(yùn)行溫度。為防止催化劑永久性失效,班組人員在運(yùn)行中要防止煙氣溫度超過(guò)420 ℃。如果選擇性催化還原法中煙氣的溫度降至310 ℃,那么應(yīng)當(dāng)立即采取相應(yīng)措施,提高煙氣溫度或停止噴氨。當(dāng)顯示脫硝效率降低時(shí),應(yīng)進(jìn)行選擇性催化還原法吹灰,并將選擇性催化還原法吹灰納入運(yùn)行定期工作。燃煤機(jī)組啟動(dòng)初期,煙氣溫度過(guò)低,造成脫硝裝置無(wú)法投入運(yùn)行,這是制約燃煤機(jī)組啟動(dòng)初期氮氧化物零排放的主要因素?;痣娦袠I(yè)對(duì)氮氧化物的控制要求不斷提高,如何保證燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中氮氧化物不超標(biāo),是一項(xiàng)緊迫任務(wù)。由此,筆者對(duì)燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中氮氧化物的控制進(jìn)行分析。

        2 原理

        火力發(fā)電的主要燃料是含碳氮化合物,這些化合物在燃燒過(guò)程中會(huì)釋放含氮基團(tuán),含氮基團(tuán)與爐膛中的氧氣在高溫下發(fā)生反應(yīng),生成氮氧化物。在爐膛內(nèi)生成氮氧化物的多少與燃燒風(fēng)粉配比是否合理,以及主燃區(qū)溫度、燃燒過(guò)程中過(guò)氧量因數(shù)等燃燒條件有較大關(guān)系。

        在爐內(nèi)燃燒過(guò)程中,熱力型氮氧化物由爐膛中氮?dú)庠诟邷叵潞脱鯕獍l(fā)生反應(yīng)而生成,燃料型氮氧化物由燃料中含有的氮化合物受熱分解后和氧氣發(fā)生反應(yīng)而生成,快速型氮氧化物由燃料中含有的炭氫離子團(tuán)和空氣中的氮?dú)獍l(fā)生反應(yīng)而生成。在這三種氮氧化物中,燃料型氮氧化物占比最高,生成量占總生成量的80%以上??焖傩偷趸锏纳闪亢苄?對(duì)于燃煤機(jī)組而言可以忽略不計(jì)。熱力型氮氧化物生成的主要影響因素是燃燒溫度,當(dāng)燃燒溫度達(dá)到一定條件時(shí),燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中熱力型氮氧化物生成量占比會(huì)不斷提高,占到總生成量的18%。

        被催化劑吸附的氨氣和燃燒生成的氮氧化物發(fā)生反應(yīng),影響反應(yīng)的主要因素為煙氣的溫度和爐膛內(nèi)部反應(yīng)物的濃度,主要反應(yīng)為:

        4NO+4NH3+O2→6H2O+4N2

        NO+NO2+2NH3→3H2O+2N2

        3 影響因素

        在鍋爐中,含氮基團(tuán)在爐內(nèi)和氧氣生成氮氧化物,氮氧化物同時(shí)也會(huì)發(fā)生還原反應(yīng),生成氮?dú)狻T谶@一過(guò)程中,所有參與氧化還原反應(yīng)的因素都會(huì)影響氮氧化物的濃度。

        3.1 燃料特性

        燃煤所包含揮發(fā)分中含有多種元素,主要包括碳、氮、氧等,不同的元素占比會(huì)對(duì)氮氧化物生成的難易有較為明顯的影響。碳占?xì)涞谋壤档?一氧化氮難以被還原,氮氧化物的排放量會(huì)增大。氮占氧的比例降低,氮氧化物的排放量也會(huì)相應(yīng)增大。

        3.2 過(guò)量空氣因數(shù)

        減小氧量是減小氮氧化物排放量的有效手段。目前主流火電廠都通過(guò)限制爐內(nèi)的氧量來(lái)限制熱力型氮氧化物和燃料型氮氧化物的生成,這一方法的效果較為明顯。

        3.3 燃燒溫度

        爐內(nèi)燃燒溫度對(duì)氮氧化物的生成量有重要的影響。隨著爐內(nèi)燃燒溫度的提高,氮氧化物的生成量增大。由此,可以通過(guò)降低爐內(nèi)燃燒溫度來(lái)控制氮氧化物的生成量。但是需要注意的是,點(diǎn)火初期降低爐內(nèi)燃燒溫度會(huì)帶來(lái)不利后果,從延長(zhǎng)點(diǎn)火到投入脫硝系統(tǒng)這段時(shí)間會(huì)造成氮氧化物超標(biāo)。

        4 案例

        基于氮氧化物的生成方式和燃煤機(jī)組啟動(dòng)初期的運(yùn)行特點(diǎn),分析得出制約燃煤機(jī)組帶脫硝并網(wǎng)困難的關(guān)鍵在于燃煤機(jī)組啟動(dòng)階段鍋爐燃燒強(qiáng)度弱,煙氣流量小,溫度低,無(wú)法滿足催化劑投運(yùn)條件,造成燃煤機(jī)組啟動(dòng)階段脫硝裝置無(wú)法投運(yùn),容易引起氮氧化物超標(biāo)排放。在此背景下,對(duì)燃煤機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用寬溫催化劑,提高選擇性催化還原法反應(yīng)器入口煙溫,提高催化劑低溫活性是解決問(wèn)題的主流路線,但是改造成本昂貴,需要耗費(fèi)大量財(cái)力。于是立足提高脫硝入口煙溫,結(jié)合燃煤機(jī)組特性,對(duì)燃煤機(jī)組啟動(dòng)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行深入分析,總結(jié)氮氧化物超標(biāo)排放的原因。

        在燃煤機(jī)組歷次啟動(dòng)中,始終將氮氧化物的控制作為重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,但是由于啟動(dòng)初期升溫升壓過(guò)程中爐內(nèi)溫度的影響,氮氧化物指標(biāo)控制不太理想。某燃煤機(jī)組某日啟動(dòng)過(guò)程中氮氧化物濃度統(tǒng)計(jì)見表1,曲線如圖1所示。氮氧化物濃度標(biāo)準(zhǔn)值為50 mg/m3,由表1和圖1可見,該燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,氮氧化物有長(zhǎng)時(shí)間的超標(biāo)。

        圖1 燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程氮氧化物濃度曲線

        進(jìn)行該燃煤機(jī)組脫硝裝置流場(chǎng)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)仿真,如圖2所示。根據(jù)電廠脫硝技術(shù)協(xié)議和技術(shù)手冊(cè),設(shè)計(jì)氮氧化物和氨氣的分布在5%算術(shù)平均值內(nèi),實(shí)測(cè)氮氧化物和氨氣的分布達(dá)到9%算術(shù)平均值。仿真條件為100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量負(fù)荷,省煤器入口煙氣速度為5.69 m/s,省煤器出口溫度為718.5 K。計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)仿真顯示,氮氧化物濃度平均值為103.85 mg/m3,最大值為126.96 mg/m3,最小值為61.88 mg/m3,標(biāo)準(zhǔn)偏差為13.34 mg/m3,確認(rèn)采用選擇性催化還原法,內(nèi)部流場(chǎng)均勻性良好,能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        表1 燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程氮氧化物濃度統(tǒng)計(jì)

        通過(guò)分析,燃煤機(jī)組升溫升壓過(guò)程中停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。在燃煤機(jī)組啟動(dòng)初始階段,油槍投入后,熱力型氮氧化物的生成受到環(huán)境溫度的制約,生成量較小。隨著爐內(nèi)溫度的升高,滿足熱力型氮氧化物的生成條件,熱力型氮氧化物大量生成,氮氧化物開始超標(biāo)。盡量縮短燃煤機(jī)組升溫升壓期間的停留時(shí)間,是避免氮氧化物超標(biāo)的有效手段。

        另一方面,在點(diǎn)火初期,二次風(fēng)量控制過(guò)大,燃料型氮氧化物大量生成,勢(shì)必會(huì)引起氮氧化物超標(biāo)。

        5 技術(shù)措施

        根據(jù)案例分析,制訂技術(shù)措施,并提出相關(guān)注意事項(xiàng)。

        5.1 流程控制

        (1) 點(diǎn)火前一天試驗(yàn)脫硝各速斷門、調(diào)整門,點(diǎn)火后可提前恢復(fù)脫硝各手動(dòng)門,防止異常發(fā)現(xiàn)不及時(shí)導(dǎo)致的延誤投入脫硝系統(tǒng)。

        (2) 維護(hù)與調(diào)整鍋爐穩(wěn)步煙氣調(diào)節(jié)擋板,優(yōu)化鍋爐尾部煙氣擋板最小開度限制值,定期檢查鍋爐尾部煙氣調(diào)節(jié)擋板,確保動(dòng)葉同步、開關(guān)一致。

        (3) 根據(jù)催化劑性能曲線,確定最低連續(xù)噴氨溫度。

        (4) 定期對(duì)風(fēng)道加熱器進(jìn)行維護(hù),保證風(fēng)道加熱器的火檢裝置和霧化裝置能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

        5.2 提高鍋爐水側(cè)溫度

        (1) 鍋爐進(jìn)水過(guò)程中,逐步提升除氧器出口水溫至最高允許溫度。

        (2) 盡早投入底部加熱,當(dāng)汽包壁溫接近100 ℃時(shí),關(guān)閉空氣門繼續(xù)提高鍋爐各部位溫度。

        (3) 通過(guò)邏輯優(yōu)化、運(yùn)行調(diào)整,在汽輪機(jī)掛閘前投入冷再供氣的高壓加熱。

        (4) 合理控制汽包水位,點(diǎn)火后不得以開啟定排的方式控制汽包水位,小機(jī)沖轉(zhuǎn)的時(shí)間可以適當(dāng)延遲。

        5.3 提高煙氣溫度

        (1) 規(guī)范除塵器涂灰過(guò)程,盡量縮短涂灰時(shí)間,正常涂灰時(shí)間應(yīng)控制在2 h內(nèi)。

        (2) 涂灰結(jié)束,盡量減小風(fēng)機(jī)出力,重新投入底部加熱。

        (3) 為了控制熱力型氮氧化物的生成,采用盡快提升煙氣溫度的方法實(shí)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)的投入,冬季則可以在風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后投入暖風(fēng)器。

        (4) 調(diào)整鍋爐尾部煙氣擋板,增大低壓再熱區(qū)域的通煙量。

        (5) 通過(guò)油槍切換、風(fēng)量調(diào)整、燃燒器擺動(dòng),提高火焰中心。

        (6) 為了減小燃料型氮氧化物的生成量,點(diǎn)火后1 h可以投入四只油槍,此時(shí)爐內(nèi)溫度較低,熱力型氮氧化物的生成量較小。

        圖2 燃煤機(jī)組脫硝裝置流場(chǎng)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)仿真

        (7) 脫硝系統(tǒng)入口增設(shè)煙道加熱器,利用微油系統(tǒng)盡快提高脫硝系統(tǒng)入口煙溫,使催化劑盡快達(dá)到投入條件。

        5.4 提高蒸汽溫度

        (1) 在汽輪機(jī)定速階段,可以適當(dāng)增大燃料量,開大高壓缸旁路,提高低壓再熱入口蒸汽溫度。

        (2) 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、暖機(jī)過(guò)程中,可以逐漸提高蒸汽溫度。

        (3) 盡量提高給水溫度,檢查過(guò)熱器一級(jí)減溫水再熱器、二級(jí)減溫水再熱器事故噴水和微量噴水調(diào)整門操作線性是否良好,并盡量減小高壓缸旁路減溫水的用量。

        5.5 生成原理控制

        (1) 為了減少燃料型氮氧化物和快速型氮氧化物啟動(dòng)用煤,優(yōu)化選擇低硫、高揮發(fā)分的適燒煤種。

        (2) 點(diǎn)火后第二小時(shí)將油槍控制在三支,隨時(shí)關(guān)注環(huán)保排放數(shù)值,根據(jù)情況通過(guò)油槍換角等手段精細(xì)控制氮氧化物的生成。通過(guò)燃燒控制氮氧化物,環(huán)保排放值必須控制在50 mg/m3左右,并需要將環(huán)保數(shù)值實(shí)時(shí)導(dǎo)出,以計(jì)算小時(shí)均值。點(diǎn)火后第三小時(shí),煙溫已經(jīng)能夠保證催化劑反應(yīng),可以投運(yùn)脫硝裝置。

        (3) 點(diǎn)火時(shí),在確保油槍燃燒正常的前提下盡可能減小風(fēng)量。

        (4) 在爐膛煙溫達(dá)到700 ℃時(shí),利用分層配風(fēng)減少熱力型氮氧化物的生成。

        6 實(shí)施效果

        (1) 盡早投入爐底部加熱,當(dāng)汽包壁溫接近100 ℃時(shí),關(guān)閉空氣門,減少熱量損失,同時(shí)控制好汽包水位,不得開啟定期排污以防止造成熱量流失。涂灰結(jié)束后,再次投入爐底部加熱,維持爐內(nèi)熱量。同時(shí),大幅度縮短燃煤機(jī)組升溫升壓過(guò)程中的停留時(shí)間。

        (2) 點(diǎn)火后,在確保油槍正常燃燒的前提下,盡可能減小風(fēng)量運(yùn)行。

        (3) 點(diǎn)火后,熱力型氮氧化物生成較少,可以使用四只油槍,并實(shí)時(shí)關(guān)注環(huán)保數(shù)值。當(dāng)?shù)趸锱欧沤咏瑯?biāo)時(shí),通過(guò)減少油槍運(yùn)行,切換油槍等手段控制氮氧化物的生成。

        (4) 隨著爐內(nèi)溫度的提高,點(diǎn)火后第三小時(shí)煙溫已經(jīng)可以保證催化劑反應(yīng),此時(shí)應(yīng)盡早投運(yùn)脫硝裝置,并實(shí)時(shí)監(jiān)視環(huán)保數(shù)值,以防止氮氧化物排放超標(biāo)。

        通過(guò)以上技術(shù)措施,在燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,氮氧化物的排放有效減少,小時(shí)均值穩(wěn)定在合格范圍內(nèi),為后續(xù)燃煤機(jī)組啟動(dòng)積累了可靠經(jīng)驗(yàn)。

        7 推廣前景

        通過(guò)燃煤機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中氮氧化物的控制分析,提出技術(shù)措施,取得了良好效果。技術(shù)措施創(chuàng)新性強(qiáng),在無(wú)重大改造的前提下通過(guò)運(yùn)行調(diào)整,從根本上解決了燃煤機(jī)組開機(jī)過(guò)程中氮氧化物難以控制的問(wèn)題。山東某發(fā)電廠四臺(tái)燃煤機(jī)組均應(yīng)用所提出的技術(shù)措施,未出現(xiàn)安全問(wèn)題,并實(shí)現(xiàn)了氮氧化物排放小時(shí)均值零超標(biāo)。

        由實(shí)際應(yīng)用可見,所提出的技術(shù)措施具有先進(jìn)性、穩(wěn)定性和安全性,對(duì)燃煤機(jī)組節(jié)能減排,電力行業(yè)打贏大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)具有積極作用,可以在燃煤發(fā)電行業(yè)推廣應(yīng)用。

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