孫志林
(煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,北京 100013)
本文研究的是一種用來給煤礦井下單體支柱、液壓支架補液的往復(fù)式氣動泵,其以壓縮空氣為動力源,利用氣缸將低壓液體轉(zhuǎn)換為高壓液體,將高壓液體注入液壓支架或單體支柱,使單體支柱在高壓液體的作用下逐漸升高,起到支撐作用。注液泵工作原理如圖1 所示,壓縮空氣做為動力源進入差壓換向閥后,推動活塞盤運動做功,通過限位開關(guān)自動換向,實現(xiàn)注液泵連續(xù)工作。泵由氣缸泵體、氣缸大活塞、換向閥組件、液壓缸組件、缸蓋、進氣控制開關(guān)和出漿快速接頭等組成。
圖1 氣動注液泵工作原理圖
試驗采用某公司生產(chǎn)的礦用氣動注液泵,樣機參數(shù)見表1,試驗裝置工作原理見圖2,主要試驗儀器有氣體流量計、液體流量計、精密氣體壓力表、耐震壓力表。
圖2 試驗裝置工作原理圖
表1 試驗樣機參數(shù)
試驗方法按照GB/T 9234-2018 《機動往復(fù)泵》、GB/T 7784-2018 《機動往復(fù)泵試驗方法》、GB/T 5621-2008《鑿巖機械與氣動工具性能試驗方法》,采用流量計法測量排漿流量[1-3]。
試驗方法:排漿壓力從最小值(排出管路閥門全開時,為克服試驗系統(tǒng)阻力而必須的排出壓力)開始,然后按間隔5 MPa 進行升壓(試驗泵的最大排漿壓力為30 MPa),在每一檔排漿壓力下,同時測量泵速(活塞往復(fù)次數(shù))、排漿流量、耗氣量、吸入壓力、排出壓力值。每個壓力檔參數(shù)的測量次數(shù)為3 次,間隔1 min,取算術(shù)平均值作為測量值。
試驗工況:試驗介質(zhì)(20±1)℃清水,工作氣壓(0.50±0.01)MPa,設(shè)計排漿壓力30 MPa。
試驗參數(shù)有排漿流量、排漿壓力、耗氣量、氣壓、往復(fù)次數(shù),計算參數(shù)有理論流量、容積效率、總效率。
(1)容積效率[3]:KV=Q/Qt×100%
式中 Q——額定狀態(tài)下實際流量,L/min
Qt——額定狀態(tài)下理論流量,L/min
(2)泵輸出有效功率P=pQ/60
式中 P——輸出功率,kW
p——排漿壓力,MPa
Q——排漿流量,L/min
2022 年6 月,對氣動注液泵的特性參數(shù)(注漿流量、容積效率、總效率)進行了測試。通過測試不同排漿壓力參數(shù),得出了不同工況下的注液泵的注漿流量、容積效率及總效率,試驗數(shù)據(jù)如表2 所示。
表2 試驗數(shù)據(jù)表(氣壓0.5 MPa 下)
(1)實測排漿流量隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖3 可知,隨著排漿壓力的升高,排漿流量逐漸降低,當(dāng)排漿壓力小于5 MPa 時,排漿流量隨排漿壓力升高的降低速率較慢。當(dāng)排漿壓力大于5 MPa 后,排漿流量隨排漿壓力升高而降低的速率明顯加快。
圖3 排漿流量隨排漿壓力的變化
(2)容積效率隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖4 可知,隨著排漿壓力的升高,容積效率逐漸升高,當(dāng)排漿壓力為10 MPa 左右時,容積效率最高,隨后逐漸呈下降趨勢。分析其變化原因,在低壓排漿時,活塞往返次數(shù)較快,從而造成閥的遲滯現(xiàn)象。排出閥和吸入閥關(guān)閉滯后,當(dāng)活塞在吸入行程終止而排出行程開始時,吸入閥未及時關(guān)閉,排出閥又未及時開啟,使部分液體從液缸漏回吸入管路;同樣,當(dāng)排出行程終止而吸入行程開始時,排出閥未及時關(guān)閉,致使部分液體從排出管路漏回液缸中,降低了泵的容積效率。另外隨著壓力的升高,泄露、余隙容積對容積系數(shù)的影響變大,進而降低了容積效率。
圖4 容積效率隨排漿壓力的變化
(3)總效率隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖5 可知,隨著排漿壓力的升高,注液泵總效率先升后降,當(dāng)排漿壓力在(10-20)MPa 時,總效率最高。排漿壓力升至20 MPa 后,總效率開始下降且速度加快。分析其變化原因,一方面是總效率與容積系數(shù)高度正相關(guān),容積效率升高,總效率也升高,同時隨著排漿壓力的升高,缸體溫度、溢流閥開啟等造成能量損失,進而使總效率下降速度變快。
圖5 總效率隨排漿壓力的變化
礦用氣動注液泵排漿流量隨排漿壓力的升高而降低,在泵體積不變的前提下,可通過提高活塞往復(fù)次數(shù)提高注液泵的流量,但往復(fù)次數(shù)過快,會導(dǎo)致閥的遲滯等問題,惡化注液泵的工作條件。注液泵的容積效率和總效率隨著排漿壓力的升高先增加后降低,在某一范圍達到最大值,該研究成果可供相關(guān)人員在設(shè)計和測試注液泵時參考。