張 樂,楊 鵬,趙 旭,劉文紅,施宜君,徐培林
(1.中國石油集團工程材料研究院有限公司 陜西 西安 710077; 2.中國石油長慶油田采氣六廠 陜西 西安 710018; 3.南通永大管業(yè)股份有限公司 江蘇 南通 226000)
隨著石油勘探開發(fā)技術(shù)的發(fā)展,在油氣田有很多深井、超深井和大位移井,因此對鉆具等鉆采設(shè)備提出了更高的要求。鉆桿應(yīng)用于油氣開采過程中,在使用過程中承受多種載荷,如內(nèi)壓、外壓和扭轉(zhuǎn)彎曲等。在復(fù)雜工況的綜合作用下, 鉆桿失效事故頻發(fā)[1-4], 嚴(yán)重影響鉆井進度。所以開展鉆具的失效分析工作,提出預(yù)防措施,對鉆井工作的安全具有重要意義[5-7]。本文對西部某油田S135鉆桿管體刺穿失效事故進行試驗分析,以確定其刺穿失效的原因,從而 預(yù)防此類事故的再次發(fā)生。
失效鉆桿管體用于西部某油田,其規(guī)格為Φ114.3 mm×8.56 mm,鋼級為S135。該鉆桿在下鉆作業(yè)過程中,鉆井工作人員在鉆井平臺發(fā)現(xiàn)泵壓降低了5 MPa,于是停止鉆進,進行起吊鉆柱作業(yè)。在起鉆過程中,發(fā)現(xiàn)在井深1 500 m位置的鉆桿管體出現(xiàn)了刺穿。刺穿鉆桿下部的鉆柱長度為3 000 m。
刺穿鉆桿管體宏觀形貌如圖1所示。對圖1中的刺穿失效樣品進行測量,其長度為630 mm,外徑為114.3 mm,壁厚為8.56 mm。鉆桿外表面失效處有打磨痕跡,存在兩條清晰的裂紋,且刺孔位于其中一條裂紋的中央位置。經(jīng)過測量,穿過刺孔的裂紋長度為65 mm,刺孔大小為25 mm×13 mm。將該鉆桿樣品縱向剖開,鉆桿內(nèi)壁涂層光滑無腐蝕現(xiàn)象,內(nèi)表面刺孔大小為25 mm×12 mm,如圖2所示。在該失效鉆桿試樣刨開前,用磁粉探傷儀對其外表面進行無損探傷,除其外表面可見2處裂紋外,未發(fā)現(xiàn)其它超標(biāo)缺陷。
圖1 刺穿失效鉆桿管體樣品宏觀形貌
圖2 失效鉆桿管體內(nèi)表面刺孔宏觀形貌
從刺穿失效鉆桿管體上取樣,用直讀光譜儀進行化學(xué)成分分析。
刺穿失效鉆桿管體化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。從表1可見,該失效鉆桿管體的化學(xué)成分分析結(jié)果符合API Spec 5DP—2020《鉆桿》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
從失效鉆桿管體上分別取樣,進行拉伸和沖擊試驗,試驗結(jié)果見表2和表3。從表2和表3可見,鉆桿管體的拉伸性能和夏比沖擊試驗結(jié)果均符合API Spec 5DP—2020《鉆桿》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表2 拉伸性能試驗結(jié)果
表3 夏比沖擊試驗結(jié)果
在失效鉆桿管體部位取樣進行金相分析,其刺孔附近金相組織為回火索氏體,晶粒度為10.5級,非金屬夾雜物為A0.5、B0.5、D0.5。在管體刺孔附近裂紋尖端取縱向試樣進行金相分析,試樣經(jīng)拋光后,其金相組織為回火索氏體,如圖3所示。從圖3可見,裂紋兩側(cè)存在明顯的脫碳層,裂紋中存在灰色物質(zhì)。
圖3 裂紋兩側(cè)的脫碳層
將刺孔處的裂紋打開,在掃描電子顯微鏡下觀察,該裂紋表面覆蓋著一些灰色物質(zhì),對這些灰色物質(zhì)取樣進行能譜分析,結(jié)果如圖4所示。從圖4可見,裂紋表面的主要組成元素為Fe、O、Si、Al、Ca、Ba和Mn 元素,由此可見,裂紋表面的灰色物質(zhì)主要為鐵的氧化物和部分泥漿、巖屑的殘留物。
圖4 裂紋表面灰色物質(zhì)能譜分析結(jié)果
以上試驗分析結(jié)果表明,刺穿失效鉆桿管體的化學(xué)成分分析、拉伸性能試驗和夏比沖擊試驗結(jié)果符合API Spec 5DP—2020《鉆桿》標(biāo)準(zhǔn)的要求。將刺孔處的裂紋面打開,在掃描電子顯微鏡下分析裂紋表面的灰色物質(zhì)的化學(xué)成分,裂紋表面的主要組成元素為Fe、O、Si、Al、Ca、Ba和Mn,說明裂紋中的灰色物質(zhì)為鐵的氧化物和部分泥漿、巖屑的殘留物。
金相分析結(jié)果表明, 刺孔處的裂紋兩側(cè)存在明顯的脫碳層。脫碳是鋼在加熱過程中表面碳含量降低的現(xiàn)象,主要是鋼中的C在高溫下與氫或氧發(fā)生作用生成CH4或CO[8-9],說明鉆桿生產(chǎn)制造時產(chǎn)生了該裂紋,即該鉆桿管體在軋制過程中發(fā)生了開裂。由于該鉆桿管體中存在生產(chǎn)制造時產(chǎn)生的原始裂紋缺陷,因而在使用過程中由于交變載荷及高壓泥漿的作用,該原始裂紋逐漸擴展并最終穿透管壁使鉆桿管體刺穿失效。
1)鉆桿管體的化學(xué)成分分析、拉伸性能和夏比沖擊試驗結(jié)果符合API Spec 5DP—2020標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2)鉆桿管體刺穿失效的原因是其管體存在生產(chǎn)制造時產(chǎn)生的原始裂紋缺陷。
3)建議鉆桿下井使用前對其管體進行無損探傷。