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        海上平臺含聚污水處理工藝思考與應(yīng)用

        2023-01-03 09:56:44郭俊杰中海石油中國有限公司天津分公司天津300451
        化工管理 2022年4期
        關(guān)鍵詞:濾料含油過濾器

        郭俊杰(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300451)

        0 引言

        渤海某海上油田一期于1998年12月份投產(chǎn),初期開發(fā)方式為常規(guī)水驅(qū),自2008年1月平臺開始實(shí)施注聚開發(fā),2008年7月以后注聚受益井采出液開始返出聚合物。隨著采油井聚合物的不斷返出,含聚污水的處理成為該平臺面臨的難題。

        1 常規(guī)污水處理工藝存在的問題與措施

        該油田一期于1998年12月投產(chǎn),平臺原設(shè)計(jì)污水處理工藝為常規(guī)污水處理流程:“斜板除油器+水力旋流器+核桃殼過濾器+石英砂過濾器”四級處理,這套污水處理系統(tǒng)對常規(guī)污水處理效果良好。

        該油田自2008年實(shí)現(xiàn)全面注聚,隨著污水聚合物濃度的上升,生產(chǎn)流程油水處理難度增加,原設(shè)計(jì)的常規(guī)污水處理工藝開始出現(xiàn)不適應(yīng)狀況,主要表現(xiàn)在:污水處理系統(tǒng)各級設(shè)備均存在不同程度的污染,導(dǎo)致除油效率下降,污水含油率較高,在聚合物返出情況最為嚴(yán)峻的時(shí)期,油田的污水處理系統(tǒng)曾一度面臨癱瘓。同時(shí)由于聚合物改變了含油污水的物理化學(xué)性質(zhì)[1],使得清水劑的效率大幅降低,陽離子清水劑容易與含聚污水中的陰離子聚合物發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生大量的含聚油泥,含聚油泥是導(dǎo)致污水處理系統(tǒng)設(shè)備堵塞和板結(jié)的主要原因。

        針對已建的常規(guī)污水處理流程,通過調(diào)整污水處理流程的負(fù)荷率,即改變沉降停留時(shí)間和濾速運(yùn)行參數(shù),同時(shí)對設(shè)備流程局部進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化改造,從而減少工程投資,使其常規(guī)污水處理流程也能滿足含聚污水的處理,具體措施如下:(1)物流調(diào)整,降低常規(guī)污水處理流程的負(fù)荷率。該油田二期綜合調(diào)整項(xiàng)目于2014年投產(chǎn)運(yùn)行,油田群物流分流極大地降低了一期污水處理負(fù)荷,常規(guī)污水系統(tǒng)實(shí)際處理量占其設(shè)計(jì)處理能力的44%左右。(2)設(shè)備換型,將水力旋流器更換為氣浮選器。由于水力旋流器處理含聚污水效果不佳,將其更換為ADAF溶氣氣浮選器。經(jīng)過跟蹤觀察,ADAF溶氣氣浮選器針對含聚污水處理效果明顯,出口污水含油由原來的150 mg/L降至40 mg/L左右。(3)多措并舉,有效提升過濾器處理效果。將原石英砂濾料更換為雙介質(zhì)濾料(金剛砂+核桃殼),濾料布置采取粒徑倒排方式,同時(shí)下調(diào)濾料粒徑,提高了除油除懸浮物的過濾效率;將氣沖洗鼓風(fēng)機(jī)更換為空壓機(jī)高壓氣源,用水源井水作為反洗水源,在保留原濾器集水噴頭不動(dòng)的同時(shí)過濾器新增中間層反沖洗裝置,這樣能夠替代攪拌器直接對濾料納污層進(jìn)行強(qiáng)力噴射破碎,使濾料充分清洗再生,極大地提高了濾器反洗效果。(4)藥劑換型,提高污水破乳效果。將清水劑更換為多狀型嵌段聚醚類反相破乳劑,具有更高的除油率。(5)延長物流停留時(shí)間,將閑置的段塞流捕集器與一級分離器并聯(lián)運(yùn)行,共同處理含聚采出液,經(jīng)實(shí)踐證明,分離器并聯(lián)后采出液處理效果明顯變好,水質(zhì)情況得到明顯提升。容器并聯(lián)運(yùn)行增加了物流在分離器內(nèi)的停留時(shí)間,一方面增加了藥劑與物流在分離器內(nèi)的反應(yīng)時(shí)間,提升了藥劑的處理功效,有效降低了藥劑的加注濃度;另一方面由于停留時(shí)間的增加,油水靠重力自由沉降分離的效果更佳。

        該油田原常規(guī)污水處理流程經(jīng)優(yōu)化改造后,基本可以滿足含聚污水的處理要求,但優(yōu)化改造后的污水系統(tǒng)實(shí)際最大處理能力卻達(dá)不到原工藝設(shè)計(jì)的規(guī)模。

        2 含聚污水“除油留聚”技術(shù)思路

        針對含聚污水中的聚合物保留與否,將含聚污水處理工藝分為兩類:一是除去含聚污水中的聚合物。大部分油田在處理含聚污水時(shí),采用的是以“混凝絮凝”技術(shù)為核心的處理思路,使用傳統(tǒng)的陽離子類絮凝劑,經(jīng)過靜電和橋聯(lián)吸附處理,破壞聚合物在污水中的離子穩(wěn)定性,使之析出并沉淀。這種方式污水處理效果好,但是這種方法產(chǎn)生大量含有聚合物的污油泥,根據(jù)實(shí)測含聚油泥常常超過處理水量的5%。二是“除油留聚”,盡可能保留含聚污水中的聚合物??赏ㄟ^使用非離子或陰離子類的化學(xué)處理劑來凈化水質(zhì),這種方法能避免聚合物從水中析出并存在于污油泥中,但是純粹依靠官能團(tuán)和分子間作用力來處理含聚污水[2],效果需要驗(yàn)證。采出水經(jīng)“除油留聚”處理后,聚合物的保留率可高于90%,保留的聚合物為低分子量、高水解度并具有一定的黏度。

        由于海上平臺空間有限性和污泥運(yùn)輸?shù)母叱杀緝身?xiàng)不利因素,使“混凝絮凝”技術(shù)無法適應(yīng)海上平臺的生產(chǎn)要求,“除油留聚”技術(shù)適合在海上平臺推廣。該油田二期含聚污水處理采用“除油留聚”的技術(shù)路線,通過停止加注混凝劑和絮凝劑,加注非離子破乳型清水劑(平臺后期實(shí)現(xiàn)停止加注清水劑,僅依靠物理方法除油),成功實(shí)現(xiàn)減少聚合物的析出,同時(shí)注水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。當(dāng)然也會(huì)有很小一部分污泥會(huì)在污水設(shè)備內(nèi)沉積下來,對于這部分污泥可排放至污油罐,經(jīng)定期清罐把污油泥送回陸地處理。從污水系統(tǒng)聚合物濃度檢測數(shù)據(jù)看,污水中聚合物保留率在90%以上,“除油留聚”技術(shù)路線得到了成功應(yīng)用。

        與此同時(shí),平臺積極探索含聚采出液源頭治理,對注聚井科學(xué)實(shí)施分層配注,降低油井聚合物的返出。從2009年開始,該油田對注聚井進(jìn)行了地面流程改造,積極推進(jìn)注聚井由籠統(tǒng)注聚優(yōu)化為分層注聚模式,當(dāng)單井注聚采出液含聚濃度升高時(shí)(高于500 mg/L),對相應(yīng)的注入層位進(jìn)行調(diào)剖作業(yè),確保單井注聚采出液含聚濃度保持穩(wěn)定、防止聚竄。該油田已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對各注聚井分層配注,注聚濃度控制在1 500 mg/L以內(nèi),返出液濃度控制在500 mg/L以下,從源頭上降低了返出液中聚合物的濃度,達(dá)到了控水控聚的目的,從而減少了含聚返出液對地面污水處理流程的影響。

        3 推薦海上平臺含聚污水處理工藝

        海上平臺由于其特殊性,需要有高效的處理工藝和設(shè)備。經(jīng)過對比,推薦海上含聚污水處理工藝采用“沉降+一級氣浮+二級氣浮+過濾”四級處理工藝,其中以兩級氣浮選串聯(lián)作為核心設(shè)備[3]。該油田二期含聚污水處理采用此工藝流程,同時(shí)采用“除油留聚”技術(shù)路線,運(yùn)行效果良好。

        (1)油水沉降分離工藝設(shè)備推薦斜板除油器,斜板除油器主要用來去除污水中大部分游離狀態(tài)油滴,含聚污水中污油的去除率為50%~60%,并給清水劑提供混合及反應(yīng)時(shí)間,這級設(shè)備處理含油1 500~2 000 mg/L的含聚污水時(shí),一般可保證出水在800~1 000 mg/L。通過對斜板傾角對污水除油率的影響實(shí)驗(yàn)研究,斜板傾角在50°、污水停留時(shí)間為30 min時(shí)除油率高達(dá)71.3%[4]。經(jīng)過對該油田斜板除油器多年使用情況的考察,確定斜板除油器的污油去除率為60%~65%。

        (2)氣浮工藝設(shè)備主要是氣浮選器,氣浮選器由于效率高、占地小和操作簡便,氣浮技術(shù)對含聚污水有較好的除油效果,但去除污水中殘余聚合物效果較差,從而實(shí)現(xiàn)了物理法“除油留聚”的目的。氣浮選器是目前處理含聚污水最合適的設(shè)備,提出兩級氣浮選器串聯(lián)處理含聚污水的方法,并以此作為核心設(shè)備。氣浮選器通過溶氣系統(tǒng)在污水中產(chǎn)生大量的微細(xì)氣泡,使高度分散的微小氣泡附著在懸浮顆粒上,使其密度小于水浮在水面,從而實(shí)現(xiàn)除油除懸浮物的目的。氣浮選器的處理效果主要受氣浮溶氣量和溶氣壓力、污水停留時(shí)間及噴嘴孔徑等工藝參數(shù)的影響[5]。一級氣浮選器主要用于去除粒徑較大的油滴,并加速小粒徑油滴的合并,這級設(shè)備處理含油800~1 000 mg/L的含聚污水時(shí),可保證出水含油在200~300 mg/L左右;二級氣浮選器主要用于去除粒徑較小的合成油滴,這級設(shè)備處理含油200~300 mg/L的含聚污水時(shí),可保證出水含油在50~100 mg/L左右。經(jīng)過對該油田氣浮選器多年使用情況的考察,確定氣浮工藝污油去除率高達(dá)85%。

        (3)過濾工藝設(shè)備優(yōu)選雙介質(zhì)過濾器,過濾器在一定壓力下,讓污水自上而下通過濾料時(shí),水中懸浮物由于吸附和機(jī)械阻流作用被濾層表面截留下來,從而除去水中懸浮物。影響過濾器過濾效率的影響因素有填充濾料種類、濾料粒徑、填料高度和反洗方式等。該油田含聚污水過濾工藝設(shè)備為雙介質(zhì)過濾器,濾料選取核桃殼和石英砂,這級設(shè)備處理含油50~100 mg/L的含聚污水時(shí),可確保出水含油低于30 mg/L。經(jīng)過多年現(xiàn)場運(yùn)行,雙介質(zhì)過濾器出水滿足回注水對于含油指標(biāo)的要求。

        該油田二期含聚污水處理流程投產(chǎn)已7年,流程運(yùn)行穩(wěn)定,滿足回注水質(zhì)指標(biāo)。在實(shí)際運(yùn)行中也對污水處理設(shè)備局部進(jìn)行了技術(shù)改造和參數(shù)調(diào)整,取得了不錯(cuò)的效果。①優(yōu)化氣浮選器溶氣模式,由氣浮頂部微正壓供氣方式改造成氮?dú)飧邏褐惫┠J剑軞鈮毫土髁靠烧{(diào)范圍大,通過現(xiàn)場摸索尋找出最佳供氣壓力和流量,提高了氣浮選器的除油效果。②增加自動(dòng)收油裝置,強(qiáng)化污水設(shè)備頂部收油。在斜板除油器清水室、生產(chǎn)水緩沖罐、注水緩沖罐增加自動(dòng)收油裝置,連續(xù)24 h收油,避免容器內(nèi)含聚污油結(jié)塊、板結(jié)。③延長含聚污水停留分離時(shí)間。通過提高原油分離器油水界面,增加了污水在分離器內(nèi)的停留時(shí)間,不僅加大了藥劑與采出液的反應(yīng)時(shí)間、提升了藥劑的處理功效,而且提高了污水除油自由沉降分離效果。④含高度乳化油的污水單獨(dú)處理。隨著流程中含高度乳化油污水的不斷產(chǎn)生,需要定期排放至污油罐,通過外排至轉(zhuǎn)運(yùn)罐或單獨(dú)處理,避免了無限循環(huán)處理對污水流程的影響。

        通過在原含聚污水處理流程基礎(chǔ)上進(jìn)行的技術(shù)參數(shù)等優(yōu)化,進(jìn)一步提高了含聚污水處理效果,各級設(shè)備實(shí)際處理指標(biāo)都優(yōu)于原設(shè)計(jì)指標(biāo),多年來每月定期跟蹤檢測工藝流程中的聚合物濃度,得知聚合物濃度保留率高達(dá)94%,最終大大降低了雙介質(zhì)過濾器的處理負(fù)荷,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)2年都未對雙介質(zhì)濾料進(jìn)行更換,注水水質(zhì)指標(biāo)仍能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

        平臺通過多年對含聚污水處理工藝流程的不斷摸索與嘗試,總結(jié)出不少良好作業(yè)實(shí)踐,具體如下:①電脫水器內(nèi)乳化層定期排放,由于聚合物的干擾,電脫水器內(nèi)油水界面極易產(chǎn)生乳化層積累,導(dǎo)致電脫運(yùn)行電流高甚至斷電。為避免乳化層積累過厚,需定期將乳化層排放至閉排罐進(jìn)行再次沉降,這樣不僅改善了電脫水器運(yùn)行工況,也減少對污水流程的沖擊。②污水系統(tǒng)各設(shè)備加強(qiáng)頂部收油、底部排污和定期開蓋檢查,建立了各容器定期收油排污工作制度,防止含聚油泥沉淀板結(jié),對設(shè)備內(nèi)部附件及管線造成影響。定期對各容器在線開蓋檢查,直接觀察聚合物在罐內(nèi)的積累程度,并以此判斷是否需要對收油喇叭口、液位設(shè)定等部件和參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,及是否需要開展清罐作業(yè),有效減少了聚合物干擾,保證了流程水質(zhì)。③閉排罐在線清罐作業(yè),通過底部排放、外接軟管等方式將罐內(nèi)聚合物、乳化油等轉(zhuǎn)運(yùn)至移動(dòng)式污油罐,送回陸地進(jìn)行專業(yè)處理,避免了閉排罐內(nèi)聚合物反復(fù)循環(huán)處理影響工藝流程。④液位計(jì)加密比對和定期清洗,含聚污水極易堵塞或卡澀液位計(jì),導(dǎo)致液位失真,引起設(shè)備損壞或生產(chǎn)關(guān)斷,為避免這一問題,充分利用污水設(shè)備雙液位計(jì)配置的優(yōu)勢,定期主動(dòng)開展液位計(jì)清洗和比對工作,很大程度上避免了因聚合物堵塞液位計(jì)造成的風(fēng)險(xiǎn)。

        4 結(jié)語

        利用常規(guī)污水處理工藝處理含聚污水時(shí)存在除油效率差、聚合物析出嚴(yán)重,需要對流程進(jìn)行優(yōu)化改造,該平臺改造后的污水處理流程雖然可以滿足注水水質(zhì)指標(biāo)的要求,但污水系統(tǒng)的實(shí)際最大處理能力卻達(dá)不到原設(shè)計(jì)的規(guī)模。

        由于海上平臺空間有限性和污泥運(yùn)輸高成本兩項(xiàng)不利因素,使“混凝絮凝”技術(shù)無法適應(yīng)海上平臺的生產(chǎn)要求,該平臺含聚污水處理成功采用“除油留聚”的技術(shù)路線,說明“除油留聚”技術(shù)適合在海上平臺推廣。

        推薦海上含聚污水處理工藝采用“沉降+一級氣浮+二級氣浮+過濾”四級處理工藝,其中以兩級氣浮串聯(lián)作為核心設(shè)備,同時(shí)采用“除油留聚”技術(shù)路線,將大大降低含聚污水處理難度。

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