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        某高速客船艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)分析與控制

        2023-01-02 13:30:14于得水張志亮蔡曉濤王燁黃志武
        船海工程 2022年6期
        關(guān)鍵詞:主甲板空泡機(jī)艙

        于得水,張志亮,蔡曉濤,王燁,黃志武

        (1.國信中船(青島)海洋科技有限公司,山東 青島 266200;2.船舶與海洋工程動(dòng)力系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室,上海 201108;3.中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所,上海 201108)

        主機(jī)和軸系的振動(dòng)、螺旋槳空泡的激振、船體總體的共振、零部件和局部板架的共振及艉部斜流造成螺旋槳脈動(dòng)壓力的激振[1]都會(huì)引起船體振動(dòng)。針對船舶艉部結(jié)構(gòu)的振動(dòng)問題,已有大量的研究,尤其在船舶設(shè)計(jì)階段,對艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)進(jìn)行理論計(jì)算[2-3]和數(shù)值仿真[4]。有學(xué)者針對船舶艉部激勵(lì)耦合振動(dòng)問題,系統(tǒng)研究了船舶螺旋槳激勵(lì)力特性,得出船舶艉部激勵(lì)與槳-軸-船體耦合系統(tǒng)振動(dòng)噪聲的映射關(guān)系,提出針對低頻振動(dòng)噪聲的控制方法。在實(shí)船已經(jīng)建成,船體結(jié)構(gòu)難以修改的情況下,通過結(jié)構(gòu)加強(qiáng)[5]、阻尼敷設(shè)[6]、阻振質(zhì)量[7]、動(dòng)力吸振器[8]、隔振處理[9],以及消除振動(dòng)短路[10]等措施進(jìn)行振動(dòng)控制。其中,振動(dòng)短路為柴油機(jī)等主動(dòng)力設(shè)備采用彈性連接時(shí),應(yīng)盡量避免任何鋼結(jié)構(gòu)的直接接觸,但在實(shí)際建造中經(jīng)常發(fā)生電纜、管路和其他連接物品間的短接。而且,在高速船的現(xiàn)有規(guī)范設(shè)計(jì)中,很難對船體艉部振動(dòng)做出精確預(yù)報(bào),尤其是對高速船艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)控制的實(shí)船研究還很缺乏。為此,針對某高速客船艉部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的振動(dòng)問題,提出在艉部區(qū)域采取局部結(jié)構(gòu)加強(qiáng)、敷設(shè)阻尼減振材料、布置阻振質(zhì)量,以及消除振動(dòng)短路等方法進(jìn)行振動(dòng)控制。

        1 船舶基本參數(shù)與振動(dòng)現(xiàn)象描述

        該高速客船航區(qū)為內(nèi)河B級,全船振動(dòng)參照ISO 6954—2000《機(jī)械振動(dòng)客船和商船適居性振動(dòng)測量、報(bào)告和評價(jià)準(zhǔn)則》的推薦值進(jìn)行控制,見表1。考核的指標(biāo)為振動(dòng)速度值,采用1~80 Hz范圍內(nèi)速度的計(jì)權(quán)均方根值。

        表1 ISO6954—2000 標(biāo)準(zhǔn)

        全船總長45 m、型寬8 m、型深3 m,設(shè)計(jì)吃水1.8 m,排水量240 t。由2臺柴油機(jī)提供全船的動(dòng)力供應(yīng),通過減速齒輪箱(減速比為3.52∶1)帶動(dòng)螺旋槳轉(zhuǎn)動(dòng),提供全船的推進(jìn)力。螺旋槳為5葉槳,采用定螺距變轉(zhuǎn)速運(yùn)行模式,最大航速23 kn,對應(yīng)柴油機(jī)最大轉(zhuǎn)速為2 450 r/min,螺旋槳最大轉(zhuǎn)速為696.2 r/min。艉部舵槳裝置見圖1。

        圖1 某高速客船艉部舵槳裝置示意

        試航中發(fā)現(xiàn),在柴油機(jī)轉(zhuǎn)速大于2 100 r/min時(shí),主甲板艉部結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)較大振動(dòng),雖然設(shè)備結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)損壞,但船員站在艉部甲板感到嚴(yán)重不適,其中舵機(jī)艙的強(qiáng)烈振動(dòng)使人難以站立。在23 kn全速航行工況下,測試得到主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)速度超過20 mm/s(1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計(jì)權(quán)均方根值),最大響應(yīng)峰值為13.83 mm/s,遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。

        2 振動(dòng)測試及分析

        為明確引起振動(dòng)的激勵(lì)源,進(jìn)行振動(dòng)信號采集,使用單向加速度計(jì)(丹麥B&K,4513-B-001),信號采集分析系統(tǒng)(丹麥B&K,3050-A-060),安裝有PULSE軟件的測試電腦等組成。其中,將振動(dòng)傳感器分別布置在機(jī)艙、舵機(jī)艙以及主甲板艉部(編號①~⑧,詳見圖2)。測點(diǎn)位置說明:①右舷柴油機(jī)基座;②左舷柴油機(jī)基座;③右舷齒輪箱基座;④左舷齒輪箱基座;⑤右舷舵槳座;⑥左舷舵槳座;⑦右舷主甲板艉部;⑧左舷主甲板艉部。

        圖2 測點(diǎn)布置示意

        測點(diǎn)布置位置盡量設(shè)在局部剛度較大處,以避免結(jié)構(gòu)局部振動(dòng)對測試結(jié)果造成影響。在全速航行工況下,測量結(jié)果見表2。各點(diǎn)垂向振動(dòng)速度線譜見圖3~4,頻率帶寬為1 Hz。

        表2 某高速客船結(jié)構(gòu)振動(dòng)測試結(jié)果

        圖3 機(jī)艙振動(dòng)速度線譜

        圖4 舵機(jī)艙振動(dòng)速度線譜

        分析測試數(shù)據(jù),主甲板艉部結(jié)構(gòu)和舵機(jī)座均出現(xiàn)58 Hz及其二倍頻116 Hz的峰值,并且最大響應(yīng)峰值對應(yīng)螺旋槳的葉頻,振動(dòng)響應(yīng)的次峰值由螺旋槳二倍葉頻激勵(lì)引起,其次是柴油機(jī)的基頻和螺旋槳的轉(zhuǎn)頻。說明柴油機(jī)作為激勵(lì)源對主甲板艉部振動(dòng)有一定的能量貢獻(xiàn),結(jié)合現(xiàn)場勘驗(yàn)情況,主要是由于柴油機(jī)排煙管(尾部排放形式)及附屬管系與主甲板剛性連接導(dǎo)致,造成振動(dòng)短路,因此柴油機(jī)排氣引起的管系振動(dòng)進(jìn)一步傳遞到主甲板艉部。但是主甲板艉部最大響應(yīng)峰值為螺旋槳葉頻激勵(lì),振動(dòng)速度峰值為13.83 mm/s,遠(yuǎn)大于柴油機(jī)基頻激勵(lì)的振動(dòng)峰值??梢耘卸ú裼蜋C(jī)的激勵(lì)對主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)有能量貢獻(xiàn),但不是決定性的。

        振動(dòng)測試后,水下檢查表明,螺旋槳及軸系狀態(tài)良好,無損傷。

        當(dāng)螺旋槳在船的尾流中工作,由于船體線型及附體并非完全中心對稱,所以船的尾流速度具有明顯的周向不均勻性。在每片槳葉的回轉(zhuǎn)周期中,與其接觸的流體的相對速度就有周期性的變化,從而空泡的激烈程度也發(fā)生相應(yīng)的周期變化。另外,由于槳葉的轉(zhuǎn)動(dòng),在螺旋槳附近區(qū)域的海水中形成葉片頻率的流體力的脈動(dòng)壓力場,在脈動(dòng)壓力的作用下,存在于該區(qū)域的大量氣泡隨著外界壓力的周期性變化而作受迫的體積脈動(dòng)。其中,本船振動(dòng)測試得出的特征頻譜主要是螺旋槳的葉頻激勵(lì)和倍葉頻。因此在排除主機(jī)振動(dòng)、軸承扭振、結(jié)構(gòu)板架共振、螺旋槳損傷等諸多因素后,根據(jù)振動(dòng)出現(xiàn)的部位、形式以及實(shí)船振動(dòng)測試結(jié)果分析得出,引起該高速客船艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)最主要激勵(lì)源是螺旋槳空泡的激振,當(dāng)柴油機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 100 r/min時(shí),螺旋槳已經(jīng)發(fā)生空泡。

        3 減振措施的選用

        在確切地分析出艉部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生劇烈振動(dòng)的原因后,采取何種減振措施成為解決問題的關(guān)鍵。由于該船已經(jīng)建造完工,優(yōu)化船底流場情況、改造艉部分段,修改螺旋槳設(shè)計(jì)(葉數(shù)、直徑、轉(zhuǎn)速等)都難以實(shí)施,因此在有限的條件下,當(dāng)螺旋槳產(chǎn)生空泡后,對艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)控制的重點(diǎn)是控制振動(dòng)的傳遞。

        具體的振動(dòng)控制措施如下。

        1)在主甲板艉部增加加強(qiáng)筋以及在舵機(jī)艙內(nèi)增加立柱進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強(qiáng),增強(qiáng)艉部甲板的強(qiáng)度,以增強(qiáng)抗振能力,降低振動(dòng)響應(yīng)幅值。

        2)在舵機(jī)艙敷設(shè)QY-DP1型阻尼減振材料,耗散振動(dòng)能量,在舵機(jī)艙底板螺旋槳上方區(qū)域敷設(shè)厚度為16 mm,其余區(qū)域敷設(shè)厚度為10 mm,舵機(jī)艙天花甲板敷設(shè)厚度為8 mm。阻尼材料為多功能水性涂料,能夠在較寬的溫域范圍內(nèi)具有較高的復(fù)合損耗因子,可有效地將結(jié)構(gòu)振動(dòng)能量或聲能耗散,而且附著力強(qiáng)。

        3)在舵機(jī)艙激振區(qū)底板布置阻振質(zhì)量。剛性阻振質(zhì)量是沿著聲振動(dòng)傳播途徑配置在板結(jié)合處的1個(gè)矩形、正方形或圓形截面的大而重的條體,當(dāng)激勵(lì)引起的板平面彎曲波以某一角度入射剛性阻振質(zhì)量,由于阻振質(zhì)量相對板而言具有大的阻抗,從而反射一部分抵達(dá)阻振質(zhì)量的彎曲波,達(dá)到隔振聲振動(dòng)的目的。底板左右舷各布置1個(gè)阻振質(zhì)量,單個(gè)阻振質(zhì)量塊為1 200 kg,控制振動(dòng)傳遞。

        4)消除排煙管系與艉部甲板的振動(dòng)短路,優(yōu)化柴油機(jī)排煙管安裝方式,采用彈性支吊架連接在船體強(qiáng)結(jié)構(gòu)處,排煙管附屬的冷卻水管系采用金屬軟管與排煙管進(jìn)行連接,并與主甲板的連接采用橡膠管夾。

        4 實(shí)船振動(dòng)測試驗(yàn)證及結(jié)果分析

        改造完成后,為了確定減振措施的有效性,采用振動(dòng)測量的試驗(yàn)方法對艉部結(jié)構(gòu)的振動(dòng)控制效果進(jìn)行實(shí)船驗(yàn)證,在全速工況選取相同測點(diǎn)進(jìn)行振動(dòng)測試。柴油機(jī)轉(zhuǎn)速由2 100 r/min至全速時(shí),原船體出現(xiàn)的艉部結(jié)構(gòu)激振現(xiàn)象已基本消除。圖5~圖6給出各測點(diǎn)的測試結(jié)果,表3給出振動(dòng)控制措施前后1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計(jì)權(quán)均方根值。

        表3 振動(dòng)控制前/后振動(dòng)速度(1-80 Hz)

        圖5 機(jī)艙振動(dòng)速度線譜

        圖6 舵機(jī)艙振動(dòng)速度線譜

        根據(jù)測試結(jié)果,當(dāng)航速達(dá)到全速時(shí),螺旋槳的葉頻激勵(lì)引起的艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)最大響應(yīng)峰值由振動(dòng)控制前的13.83 mm/s降低至3.79 mm/s;并且在多種減振措施聯(lián)合作用下,機(jī)艙柴油機(jī)基座和齒輪箱基座的振動(dòng)速度進(jìn)一步降低,而且主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)速度降低11 mm/s以上,各測點(diǎn)振動(dòng)速度均小于8 mm/s(1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計(jì)權(quán)均方根值),滿足標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。說明艉部結(jié)構(gòu)采取減振措施后,船體艉部結(jié)構(gòu)振動(dòng)基本消除,由螺旋槳葉頻及倍葉頻激勵(lì)引起響應(yīng)峰值得到抑制,振動(dòng)問題得到有效解決。

        5 結(jié)論

        1)采取增強(qiáng)局部結(jié)構(gòu)剛度、敷設(shè)阻尼減振材料、布置阻振質(zhì)量以及消除振動(dòng)短路的方式,可以有效控制高速船舶螺旋槳空泡的振動(dòng)傳遞。這種措施在船舶已經(jīng)建造完工,船體結(jié)構(gòu)難以修改的情況下是一種較簡便、可靠的方法。

        2)就高速船而言,有必要在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行螺旋槳模型空泡脈動(dòng)壓力試驗(yàn),對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)盡早采取措施,以避免螺旋槳空泡而引起的振動(dòng),并且在設(shè)計(jì)、建造過程中貫徹低噪聲施工工藝,避免振動(dòng)短路。

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