陸冰(國能包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
高溫高壓蒸汽減溫減壓調(diào)節(jié)閥(閥前/閥后壓力:10.0/4.2 MPa;閥前/閥后溫度:550/450 ℃)是各類大型化工企業(yè)全廠透平壓縮機組動力蒸汽供給的關(guān)鍵設(shè)備,承擔(dān)著全廠透平機組動力蒸汽壓力、溫度、流量調(diào)解的重任,是保障化工裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn)的重要保障。
某煤化工企業(yè)共有2套10.0/4.2 MPa減溫減壓器,承擔(dān)著熱電裝置向化工裝置蒸汽管網(wǎng)供汽壓力及流量調(diào)解的任務(wù),工藝工況為:閥前/閥后壓力:10.0/4.2 MPa;閥前/閥后溫度:550/450 ℃;額定流量0~200 t/h。
頻繁出現(xiàn)閥桿斷裂的調(diào)節(jié)閥為“二線減溫減壓系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥”。該調(diào)節(jié)閥類型為氣動籠式調(diào)解閥,為某知名進口品牌原裝產(chǎn)品。閥門規(guī)格為6″(152.4 mm)、2 500 LB(42.0 MPa),閥體材質(zhì)WC9、閥芯材質(zhì)316SS+STELLITE、閥桿材質(zhì)316SS,閥桿與閥芯連接方式為螺紋+銷釘連接。該調(diào)節(jié)閥于2010年1月投入使用,2011年11月、2012年12月22、2013年3月6日發(fā)生閥桿斷裂故障[1]。
該調(diào)節(jié)閥于2010年1月投入使用,2011年11月、2012年12月22日、2013年3月6日發(fā)生閥桿斷裂故障。其中,2013年3月6日11時22分該閥桿斷裂導(dǎo)致二線減溫減壓器供汽流量及供汽壓力飛升:故障前運行工況為:鍋爐產(chǎn)汽及化工供汽負(fù)荷正常:鍋爐產(chǎn)汽(調(diào)節(jié)閥入口)參數(shù)為547 ℃、9.85 MPa;化工供汽參數(shù)為443 ℃、4.21 MPa;閥門開度為46%;實時蒸汽流量142 t/h,各項參數(shù)處于持續(xù)穩(wěn)定狀態(tài),在本次故障前發(fā)生過3次閥桿轉(zhuǎn)動(閥桿轉(zhuǎn)動原因為閥桿與執(zhí)行機構(gòu)推桿連接塊松動,閥芯在介質(zhì)流動的沖力下帶動閥桿轉(zhuǎn)動)并導(dǎo)致閥位波動的故障(閥位波動約3%左右),通過增加閥桿限位支架解決了閥桿轉(zhuǎn)動問題。閥位、調(diào)節(jié)閥出口流量及壓力處于穩(wěn)定狀態(tài);故障現(xiàn)象為:供汽流量由142 t/h增至滿量程,4.2 MPa母管壓力由4.19 MPa增至5.22 MPa,致使二線減壓器后安全閥動作、二線減壓器出口管線劇烈震動工藝管線內(nèi)襯短接脫落、供汽管線安全閥動作,并導(dǎo)致二線減壓間的彩板房坍塌,因為該工藝管線的安全閥放空管線從板房頂棚引出,安全閥超壓動作后放空管產(chǎn)生劇烈擺動(從放空管卡箍脫離判斷),彩板房頂棚受放空管擺動沖擊導(dǎo)致板房坍塌[2]。
解體調(diào)節(jié)閥,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥閥桿與閥芯的連接銷釘斷裂(斷裂痕跡為舊痕跡)閥桿在其與閥芯連接處的螺紋末端斷裂(新痕跡)。造成閥門閥桿斷裂、閥芯脫落的主要原因是:閥芯閥桿連接結(jié)構(gòu)為螺紋+銷釘結(jié)構(gòu),且閥桿與閥芯連接處的末端螺紋車削加工存在應(yīng)力痕成為應(yīng)力薄弱點,致使銷釘、閥桿在多重作用力的沖擊下斷裂。供汽管線安全閥動作,并導(dǎo)致二線減壓間的彩板房坍塌,因為該工藝管線的安全閥放空管線從板房頂棚引出,安全閥超壓動作后放空管產(chǎn)生劇烈擺動(從放空管卡箍脫離判斷),彩板房頂棚受放空管擺動沖擊導(dǎo)致板房坍塌。擺動的原因為:安全閥出口管線放空彎頭處無淚眼設(shè)計,安全閥輕微泄漏導(dǎo)致彎頭處結(jié)冰、放空口堵塞,安全閥動作后蒸汽沖擊力所致[3]。
(1)改進高壓差調(diào)節(jié)閥閥芯/閥桿連接結(jié)構(gòu)及加工工藝,消除系統(tǒng)應(yīng)力薄弱點,提升閥桿機械強度,避免閥桿斷裂事故;
(2)升級高溫高壓調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)件材質(zhì),提升調(diào)節(jié)閥適用性。
(1)改進閥芯(圖1)和壓板結(jié)構(gòu),提升閥芯與閥桿連接點抗外力(不平衡力+彈簧推力)的機械強度;
圖1 原裝調(diào)節(jié)閥閥桿閥芯實物圖
(2)解決該調(diào)節(jié)閥用于化工裝置供汽(蒸汽減溫減壓器)工況,存在前后差壓大、開啟背壓大、閥芯閥桿連接點受扭力+剪切力+振動應(yīng)力等多重作用,導(dǎo)致常規(guī)閥芯閥桿連接處在外力因素下出現(xiàn)螺紋松動、及剪切斷裂等問題[4];
(3)原閥芯部件采用閥桿與閥芯兩體結(jié)構(gòu),閥桿外螺紋與閥芯內(nèi)螺紋配合連接,閥桿外圓長度10 mm進入閥芯內(nèi)孔,屬于小間隙配合,以保證閥芯閥桿的同軸度要求。并且閥桿閥芯連接處采用銷連接,防止螺紋松動,閥桿與閥芯脫落現(xiàn)象。由于此法閥門為蒸汽減壓閥,閥門前后壓產(chǎn)大,閥門在調(diào)節(jié)減壓過程中產(chǎn)生閥芯的高頻振動。閥芯閥桿采用的螺紋連接,以及閥桿導(dǎo)向與閥芯導(dǎo)向之間本就存在的間隙會使得閥桿的局部產(chǎn)生金屬疲勞現(xiàn)象發(fā)生。而閥桿最薄弱的部位就是閥桿打銷孔的地方,高頻振動極易使得該部位產(chǎn)生金屬疲勞現(xiàn)象造成閥桿斷裂。事實證明,閥桿在更換后使用一周后閥桿斷裂,斷裂部位就是銷孔位置,并且是連續(xù)三次在同一部位斷裂。
針對此故障的發(fā)生進行仔細(xì)研究,要解決此故障的繼續(xù)發(fā)生,其一,必須更改它的連接形式,對閥門內(nèi)件結(jié)構(gòu)在原有基礎(chǔ)上進行改造升級,提升閥桿與閥芯連接處的機械強度。
其二,原閥門材質(zhì)選用的為閥芯、閥桿均為2Cr13材質(zhì)。閥門材質(zhì)在工程上的實際應(yīng)用環(huán)境條件是十分復(fù)雜的,不同的介質(zhì)、介質(zhì)溫度、介質(zhì)壓力等操作條件的組合,構(gòu)成了無數(shù)個選材條件,經(jīng)實踐驗證,該調(diào)節(jié)閥內(nèi)件原材質(zhì)對高溫高壓工況適用性無法滿足長周期穩(wěn)定運行的要求,閥部件采用9CrMoV材質(zhì),閥芯頭部位采用均布堆焊合金材料。本次改造閥芯部件均采用9CrMoV材質(zhì);原先導(dǎo)式預(yù)啟閥芯彈簧材質(zhì)在長期高溫狀態(tài)下易產(chǎn)生疲勞,失去彈性狀態(tài),在改造過程中對原彈簧進行了材料升級,采用Inconel718材料,確保閥門在高溫狀態(tài)下保持足夠的彈性,防止閥門大小閥芯因為彈簧失去彈性而造成大小閥芯之間產(chǎn)生相對位移,閥門運行時,加劇閥門的振動。先導(dǎo)閥小閥芯的兩個防轉(zhuǎn)銷也采用Inconel718材料以確保閥芯振動時防轉(zhuǎn)銷有足夠的強度克服金屬的相互磨損。閥內(nèi)件、彈簧升級后材質(zhì)性能如表1所示[5]。
表1 閥內(nèi)件、彈簧升級后材質(zhì)性能表
改進后的閥芯結(jié)構(gòu)圖如圖2和圖3所示。
圖2 改造后閥內(nèi)件裝配圖
圖3 防轉(zhuǎn)銷安裝位置示意圖
其三,該閥原始設(shè)計期間為降低開啟差壓,采用了增設(shè)先導(dǎo)式預(yù)啟閥芯結(jié)構(gòu),且預(yù)啟閥芯與閥桿為鑲套式分體結(jié)構(gòu),在閥門初始開啟階段預(yù)啟閥芯與閥桿之間易產(chǎn)生相對位移,進而導(dǎo)致預(yù)啟死區(qū)(小閥芯行程死區(qū))、無法快速有效降低主閥芯開啟差壓、閥門噪聲偏高等問題。在本次改造中,對先導(dǎo)閥小閥芯與閥桿改進為一體式,閥桿與小閥芯采用圓弧過度連接確保連接強度;小閥芯與防轉(zhuǎn)法蘭設(shè)計為分體結(jié)構(gòu),小閥芯外圓加工為扁和法蘭的內(nèi)扁配合。大閥芯與法蘭盤通過兩個定位銷保證了二者的定位關(guān)系,同時法蘭盤與先導(dǎo)閥小閥芯閥桿一體結(jié)構(gòu)通過內(nèi)外扁確定了相互位置關(guān)系,最終實現(xiàn)了閥桿與大閥芯的位置關(guān)系,防止閥芯在介質(zhì)的作用下轉(zhuǎn)動現(xiàn)象的發(fā)生,大小閥芯分體設(shè)計可以降低成本便于機械加工,降低加工難度[6]。
嚴(yán)苛工況調(diào)節(jié)閥內(nèi)件的結(jié)構(gòu)、加工工藝及加工精度都會對閥門對工況的適用性產(chǎn)生直接影響,在高流速、高差壓等工況的閥門選型及閥內(nèi)件細(xì)節(jié)設(shè)計方面要引起高度重視。在嚴(yán)苛工況調(diào)節(jié)閥選型時,應(yīng)重點關(guān)注類似工況以往的典型故障,與制造廠開展深入技術(shù)探討及交流,避免制造商在設(shè)計階段出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)。閥內(nèi)件的結(jié)構(gòu)、加工情況在閥門驗收期間無法直觀觀察,對重要的調(diào)節(jié)閥,必要時可進行工廠監(jiān)造及驗收,避免出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺陷及制造缺陷。
工程上應(yīng)首先選用標(biāo)準(zhǔn)材料,對必須選用的新材料,應(yīng)有完整的技術(shù)評定文件,并經(jīng)過省級及其以上管理部門組織技術(shù)鑒定,合格后才能使用。對必須進口的材料,應(yīng)提出詳細(xì)的規(guī)格、性能、材料牌號、材料標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求,并按國內(nèi)的有關(guān)技術(shù)要求對其進行復(fù)驗,合格以后才能使用[7]。
對安全閥出口放空管線低點開設(shè)淚眼,實現(xiàn)凝液的排放,消除了凝液凍結(jié)導(dǎo)致放空管堵塞的隱患。
在金屬零部件肉厚突變、變徑車削、螺紋收口等部位通常會有一種應(yīng)力缺陷,叫做應(yīng)力痕(如圖4所示)。
圖4 原閥桿加工存在的應(yīng)力痕
上述部位在接近末端處,改用R型車刀加工成弧面,則可以消除應(yīng)力缺陷,這個弧面叫做應(yīng)力角,該應(yīng)力角可有效消除機架缺陷導(dǎo)致的應(yīng)力薄弱點。
目前,改造后的調(diào)節(jié)閥已連續(xù)運行10年,徹底解決了閥桿斷裂的疑難問題,調(diào)節(jié)閥內(nèi)件使用壽命明顯提升,閥門運行及負(fù)荷調(diào)整期間閥門噪聲由原來的85 dB將至71 dB(拒閥門1 m檢測數(shù)據(jù)),閥門蒸汽壓力調(diào)解的穩(wěn)定性明顯提升,實現(xiàn)了高差壓調(diào)節(jié)閥連續(xù)運行10年無故障的突破。