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        基于PLC與觸摸屏的條碼測控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2022-12-28 05:54:26江文藝
        機(jī)電工程技術(shù) 2022年11期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        江文藝,李 娟

        (陽江喜之郎果凍制造有限公司,廣東陽江 529900)

        0 引言

        隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,人們對各種食品的需求越來越大,對食品品質(zhì)和包裝的要求也越來越高,食品生產(chǎn)企業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇,各種食品也從散裝稱重到增加有產(chǎn)品精美圖案的二次包裝袋,但近年來社會用工的缺口非常大,人工生產(chǎn)成本越來越高,原來工廠里的人工流水線作業(yè)模式遇到了前所未有的挑戰(zhàn),為提高生產(chǎn)效率和降低人工生產(chǎn)成本,很多企業(yè)將改用包裝膜代替包裝袋,使用多頭秤[1]與食品包裝設(shè)備[2]對食品進(jìn)行二次自動包裝,但生產(chǎn)所需的包裝膜圖案與條碼還是依靠人工檢查確認(rèn),因相鄰包裝設(shè)備存在生產(chǎn)不同品種情況,同一臺設(shè)備也會轉(zhuǎn)換品種生產(chǎn),且很多品種的包裝膜圖案相似,再加上包裝膜上的產(chǎn)品條碼字體小,人工進(jìn)行檢查對比所需時(shí)間長,長時(shí)間用眼時(shí)容易疲勞,容易會發(fā)生用錯包裝膜的情況。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)所知,運(yùn)用歐姆龍V500-R2 系列的固定式激光型條形碼讀碼器[3],通過用戶手冊指定的菜單命令在條形碼掃描器內(nèi)注冊產(chǎn)品說明書編號,連接信號輸出線至PLC 輸入點(diǎn),通過條形碼掃描器的開關(guān)量信號來判定說明書是否放置完畢[4]。該條形碼讀碼器最多可注冊5種編碼,但注冊多種編碼時(shí),不能選擇或指定與某一種編碼進(jìn)行對比控制。針對以上問題,本文提出了基于PLC 與觸摸屏的條碼測控系統(tǒng)設(shè)計(jì),為條碼測控提供新的參考思路。

        1 設(shè)計(jì)原理

        包裝膜印刷有對應(yīng)品種的彩色圖案和產(chǎn)品條碼,且產(chǎn)品條碼具有唯一性,可以考慮對包裝膜的彩色圖案或產(chǎn)品條碼檢測進(jìn)行防錯控制,一種是使用視覺系統(tǒng)[5]先對包裝膜的圖案或產(chǎn)品條碼進(jìn)行拍照存起來,生產(chǎn)時(shí)通過視覺系統(tǒng)對使用的包裝膜進(jìn)行圖案或產(chǎn)品條碼對比,當(dāng)不一致時(shí)輸出信號到PLC 進(jìn)行相關(guān)的控制;另一種是使用條碼掃描器先將產(chǎn)品的條碼數(shù)值掃描存入PLC 中,生產(chǎn)時(shí)通過條碼掃描器對要使用的包裝膜產(chǎn)品條碼進(jìn)行掃描讀入PLC,與之前已存入PLC 的條碼數(shù)值進(jìn)行對比,當(dāng)結(jié)果不一致時(shí)進(jìn)行相關(guān)的控制。視覺系統(tǒng)與條碼掃描器的兩種控制方案中,條碼掃描器比視覺系統(tǒng)的價(jià)格要便宜很多,使用條碼掃描器進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),后期對操作與維護(hù)人員的知識技能要求較低,因此確定選用條碼掃描器的控制方案。

        2 硬件設(shè)計(jì)

        設(shè)備原有控制系統(tǒng)的硬件中,觸摸屏為威綸通MT6071iP,PLC 為三菱FX3U-32MT,MT6071iP 的COM2與FX3U-32MT 的8P 圓形母口連接進(jìn)行通信,觸摸屏上剩余可使用與外部設(shè)備連接的有COM1(RS232[6])和1個(gè)USB2.0 接口,這兩個(gè)接口都可以支持連接條碼掃描器。

        市面上的條形碼掃描器品牌眾多,但作為生產(chǎn)企業(yè)的食品包裝膜條碼讀取,需要條形碼掃描器工作穩(wěn)定可靠,霍尼韋爾1910i 工業(yè)用條碼掃描器是專為需要高性能掃描作業(yè)并且高度重視耐用性的應(yīng)用環(huán)境而設(shè)計(jì),具有卓越的低劣和破損條碼掃描性能,能輕易掃描遠(yuǎn)距離的條碼,支持USB、鍵盤口、RS232 接口連接方式,由于觸摸屏的COM1和COM2實(shí)際為同一個(gè)9針D 型公座的不同引腳,COM2 已與PLC 通信使用,本系統(tǒng)選用USB接口連接線的霍尼韋爾1910i條碼掃描器。

        3 軟件設(shè)計(jì)

        3.1 觸摸屏參數(shù)設(shè)置

        用觸摸屏編程軟件EasyBuilder Pro[7]打開原觸摸屏程序的系統(tǒng)參數(shù),在系統(tǒng)參數(shù)中新增本機(jī)設(shè)備Barcode Scanner∕Keyboard,選擇設(shè)備的接口類型為USB,點(diǎn)擊設(shè)置進(jìn)入選擇條形碼掃描儀,本系統(tǒng)設(shè)計(jì)中設(shè)置超時(shí)0.2 s、可讀取的字節(jié)數(shù)目為13、對起始碼和檢查結(jié)束碼的選項(xiàng)均選擇不檢查,同時(shí)在資料傳輸中選擇背景傳輸,新增定時(shí)式背景傳輸,選擇地址模式為Word、字?jǐn)?shù)量為7、間隔為0.2 s,選擇來源設(shè)備為Barcode Scanner∕Keyboard、來源地址為BARCODE0,選擇目標(biāo)設(shè)備Mitsubishi FX3u∕FX3G、目標(biāo)地址為D1800,對觸摸屏完成以上設(shè)置后,將條碼掃描器的USB 線插入到觸摸屏的USB 接口[8]中,這樣當(dāng)條碼掃描器每次讀取到條碼數(shù)值時(shí),條碼數(shù)值就會定時(shí)傳送到PLC 的D1800 至D1806 數(shù)據(jù)寄存器中。

        3.2 觸摸屏畫面設(shè)計(jì)

        利用EasyBuilder Pro 對觸摸屏的條碼測控管理畫面進(jìn)行設(shè)計(jì),觸摸屏畫面的右上側(cè)設(shè)置有掃碼讀出顯示、存放序號輸入、確定存入按鈕,左側(cè)為保存對應(yīng)序號和品種名稱的條碼數(shù)值,右下側(cè)有生產(chǎn)條碼選取的選序序號輸入、確定生產(chǎn)按鈕、選取生產(chǎn)的品種名稱和產(chǎn)品條碼顯示,并對存放序號輸入、確定存入按鈕、選序序號輸入、確定生產(chǎn)按鈕設(shè)置了操作權(quán)限[9]密碼,防止非本包裝設(shè)備的管理人員非法操控。條碼測控管理畫面如圖1所示。

        圖1 條碼測控管理畫面

        3.3 PLC程序設(shè)計(jì)

        PLC 的程序設(shè)計(jì)采用梯形圖語言[10]進(jìn)行編程,編程軟件采用三菱的GX Works2,PLC 的主要控制包括條碼的錄入保存、條碼的選取生產(chǎn)、條碼的對比測控等部分,為防止設(shè)備斷電時(shí),操作人員更換包裝膜進(jìn)行相關(guān)的操作,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了上電后自動對掃碼讀出的條碼數(shù)值和選取生產(chǎn)的條碼數(shù)值進(jìn)行初始化清零。條碼測控PLC 程序如圖2所示。

        圖2 條碼測控PLC程序

        4 測試驗(yàn)證與結(jié)果分析

        結(jié)合觸摸屏的條碼測控管理畫面和條碼測控PLC 程序,下面進(jìn)一步介紹測控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理,PLC 程序與觸摸屏畫面設(shè)計(jì)了對應(yīng)9 種產(chǎn)品條碼的錄入,其中D1710 至D1716 為存放當(dāng)前需生產(chǎn)的品種條碼寄存器地址,D1800 至D1806 為存放條形碼掃描器讀出條碼的數(shù)據(jù)寄存器地址,M81 為觸摸屏確定存入按鈕的位元件,D180 為觸摸屏輸入存放序號的數(shù)值元件,D1810 至D1816 為存放序號1 的條碼數(shù)值寄存器地址,D1820 至D1826 為存放序號2 的條碼數(shù)值寄存器地址,如此類推;M71 為觸摸屏生產(chǎn)確認(rèn)按鈕的位元件,D170 為觸摸屏輸入選取序號的數(shù)值元件,D171為觸摸屏顯示品種名稱的多狀態(tài)指示燈,其中D171=0時(shí)顯示“未選取與確認(rèn)生產(chǎn)條碼”,D171=1 時(shí)顯示“450 克枇杷小袋”品種名稱,D171=2時(shí)顯示“630克枇杷中袋”品種名稱,D171=3時(shí)顯示“882克枇杷大袋”品種名稱,D171=4時(shí)顯示“450克杏子小袋”品種名稱,D171=5 時(shí)顯示“630 克杏子中袋”品種名稱,D171=6 時(shí)顯示“882 克杏子大袋”品種名稱,D171=7 時(shí)顯示“450 克芒果小袋”品種名稱,D171=8時(shí)顯示“630克芒果中袋”品種名稱,D171=9時(shí)顯示“882克芒果大袋”品種名稱。

        條碼錄入保存:每當(dāng)用條形碼掃描器掃入條形碼時(shí),D1800 至D1806 數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)值就會更新,如在存放序號的D180 輸入數(shù)值1 時(shí),當(dāng)按下觸摸屏上的確定存入按鈕,M81 為ON 將D1800 至D1806 的條碼數(shù)值傳送到D1810 至D1816 中存放;在存放序號的D180 輸入數(shù)值2時(shí),當(dāng)按下觸摸屏上的確定存入按鈕,M81 為ON 將D1800 至D1806 的條碼數(shù)值傳送到D1820 至D1826 中存放,如此操作可完成條碼庫其他序號條碼的存放;為防止錄入一次條形碼數(shù)值后忘記更改存放序號,在該程序的末端將K0 傳送給D180,這樣每次錄入一次條形碼數(shù)值后,存放序號就自動變?yōu)?,避免再次錄入的另一品種條形碼將之前的條形碼數(shù)值誤覆蓋。

        條碼選取生產(chǎn):如要選取序號1 的條碼生產(chǎn),則在D170 輸入數(shù)值1,按下觸摸屏上的生產(chǎn)確認(rèn)按鈕,M71為ON 將D1810 至D1816 的條碼數(shù)值傳送到從D1710 至D1716 中存放,D171 數(shù)據(jù)寄存器的值更新為1;如要選取序號2 的條碼生產(chǎn),則在D170 輸入數(shù)值2,按下觸摸屏上的生產(chǎn)確認(rèn)按鈕,M71為ON 將D1820至D1826的條碼數(shù)值傳送到從D1710 至D1716 中存放,D171 數(shù)據(jù)寄存器的值更新為2;隨輸入序號數(shù)值變化與生產(chǎn)確認(rèn),觸摸屏上會顯示與輸入序號對應(yīng)的生產(chǎn)條碼數(shù)值和生產(chǎn)品種名稱。

        條碼對比測控:設(shè)備剛上電時(shí)利用M8002 對D1710至D1716 和D1800 至D1806 進(jìn)行復(fù)位清零,第一個(gè)BKCMP=[11]數(shù)據(jù)塊比較指令用K0 與D1710 至D1716 數(shù)據(jù)寄存器的值一一進(jìn)行相等比較,如果沒有輸入選取序號,則由于D1710 至D1716 已被復(fù)位清零,塊比較信號M8090為ON,位元件S13 為ON,設(shè)備不能啟動運(yùn)行,觸摸屏提示“未選取與確認(rèn)生產(chǎn)條碼”;第二個(gè)BKCMP=數(shù)據(jù)塊比較指令用K0 與D1800 至D1806 的數(shù)據(jù)寄存器值一一進(jìn)行相等比較,如果沒有使用條碼掃描器掃描要生產(chǎn)使用的包裝膜條碼,則由于D1800 至D1806 已被復(fù)位清零,塊比較信號M8090 為ON,位元件S10 為ON,設(shè)備不能啟動運(yùn)行,觸摸屏上提示“請掃碼開機(jī)”;當(dāng)使用條碼掃描器掃描了要生產(chǎn)使用的包裝膜條碼后,條碼數(shù)值讀入存放到D1800 至D1806 數(shù)據(jù)寄存器中,該指令的塊比較信號M8090 為OFF,位元件S10 為OFF,此時(shí)執(zhí)行掃碼對比控制程序的第三個(gè)BKCMP=數(shù)據(jù)塊比較指令,用D1710 至D1716 與D1800 至D1806 數(shù)據(jù)寄存器的值一一進(jìn)行相等比較,由于選取的生產(chǎn)品種條碼與要使用的包裝膜條碼數(shù)值一致,該指令的塊比較信號M8090 為ON,位元件S11 為ON,觸摸屏提示“掃碼正確”,此時(shí)按下設(shè)備的啟動按鈕,設(shè)備就可以正常啟動進(jìn)行生產(chǎn)。

        設(shè)備在運(yùn)行過程中,如果掃描到與生產(chǎn)條碼不同的條碼數(shù)值,設(shè)備會立即停機(jī);如果檢測到用完了包裝膜,設(shè)備會自動停機(jī)并對之前掃入的生產(chǎn)條碼數(shù)值進(jìn)行清零,待操作人員安裝新的包裝膜,對包裝膜條碼重新進(jìn)行掃描,掃入的條碼數(shù)值與選取生產(chǎn)的條碼數(shù)值經(jīng)過對比一致時(shí)才又能進(jìn)行生產(chǎn)。

        5 結(jié)束語

        為解決人工對比包裝膜條碼用時(shí)過長、長時(shí)間用眼容易疲勞、轉(zhuǎn)換品種生產(chǎn)時(shí)容易用錯包裝膜等問題,本文采用條形碼掃描器、觸摸屏、PLC 等控制設(shè)備,設(shè)計(jì)了一套基于PLC 和觸摸屏的條碼測控系統(tǒng),經(jīng)過系統(tǒng)功能測試,實(shí)現(xiàn)了包裝膜條碼的錄入保存、品種條碼的選取生產(chǎn)、條碼的自動檢測對比等控制,通過調(diào)試后使用驗(yàn)證,對條碼檢測掃入和對比控制反應(yīng)時(shí)間小于1 s,在沒有選取生產(chǎn)條碼與掃碼對比錯誤時(shí)設(shè)備不能進(jìn)行啟動,在生產(chǎn)過程中掃描到與選取的生產(chǎn)條碼數(shù)值不一致時(shí)會立即停止設(shè)備。實(shí)踐證明,基于PLC 和觸摸屏的條碼測控系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡單,用來取代傳統(tǒng)的人工對比條碼,起到了很好的防錯控制,降低了人員的勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,具有實(shí)際應(yīng)用參考價(jià)值。

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