王曉輝,劉廣于,左興堂,楊會永,蔚 杰
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
供熱式發(fā)電機組包括鍋爐、背壓式汽輪機、發(fā)電機三大主要設(shè)備,其中鍋爐是必要的核心設(shè)備,對整個機組的安全穩(wěn)定運行起著至關(guān)重要的作用。對于鍋爐而言,給水品質(zhì)的管控是極其嚴(yán)格的,給水中的溶解氧含量過高會引起給水管道及受熱面有氧腐蝕,金屬構(gòu)件遭到破壞,管壁變薄,溶解氧含量越高,腐蝕就越嚴(yán)重,長久下去就會發(fā)生水冷壁泄漏或爆管事故,造成停爐,供熱機組被迫停運,給整個公司的熱力管網(wǎng)帶來嚴(yán)重影響。因此,加強對系統(tǒng)中除氧器運行設(shè)備的監(jiān)視和參數(shù)調(diào)整是將給水中溶解氧控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的重要手段。
北京首鋼股份有限公司背壓供熱機組共有兩套旋膜式除氧器,分別為低壓除氧器和高壓除氧器,如圖1所示。
由圖1所見,經(jīng)化學(xué)脫鹽后的除鹽水(又稱除氧器補給水)先進入低壓除氧器進行除氧后再由中繼泵送至高壓除氧器進行深度除氧和加熱,最后將具有一定溫度且溶解氧合格的給水經(jīng)給水泵送至鍋爐,在爐膛內(nèi)吸收煤氣燃燒釋放的熱量產(chǎn)出蒸汽,送往背壓機組和整個公司熱力管網(wǎng)。
圖1 背壓供熱機組工藝流程圖
背壓供熱機組的高低壓除氧器都屬于大氣式旋膜除氧器,工作原理相同,加熱蒸汽都來自低壓蒸汽管網(wǎng),由于運行參數(shù)控制不同,如表1 所示,產(chǎn)出的給水溫度也不同,但各自的出水溶解氧必須嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。
表1 背壓供熱機組高低壓除氧運行參數(shù)規(guī)范
旋膜除氧器主要由除氧頭、除氧水箱兩個主要部件以及對應(yīng)除鹽水補水、加熱蒸汽、安全閥等接管和外接閥門組件組成,如圖2 所示。圖2 中除氧器主要部件除氧頭是由殼體、旋膜管、淋水篦子、蓄熱填料液汽網(wǎng)、汽水分離器等組成。
圖2 旋膜除氧器結(jié)構(gòu)圖
除氧頭中旋膜管工作原理如圖3所示。
圖3 中補給的除鹽水進入除氧頭進水室,通過旋膜管管壁上直徑為5 mm的小孔,旋膜管上的小孔斜向下呈一定角度分布,水流進入小孔后形成射流,從旋膜管中呈螺旋狀噴岀,在旋膜管出口形成旋膜裙,與由下而上流動的加熱蒸汽進行混合發(fā)生熱交換,完成一級除氧,此階段可去除90%的水中溶解氧;除氧后的水下落到淋水篦子上,被淋水篦子均勻分布開,開始進入二級除氧,二級除氧裝置除去10%的水中溶解氧。由篦組和不銹鋼絲網(wǎng)填料組構(gòu)成,采用比面積較大的氣液過濾網(wǎng)把水再次分成巨大的傳熱傳質(zhì)水膜,增加了氣液接觸面積,使除鹽水再次與加熱蒸汽充分接觸,為溶氧的逸出提供足夠長的時間和動力,從而達到深度除氧,最終將鍋爐給水溶解氧控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
圖3 旋膜管工作原理
2020 年初背壓供熱機組低壓除氧器溶氧檢驗出現(xiàn)超標(biāo),30~50 μg/L(標(biāo)準(zhǔn)≤15 μg/L)。反復(fù)核定檢化驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,排除化學(xué)取樣檢驗儀器問題。先后嘗試提高加熱蒸汽參數(shù),投入再沸騰,投入板式換熱器提高除氧器進水溫度、降低除氧器熱負(fù)荷均未取得明顯改善。
運行參數(shù)中對除氧器出水溶解氧的影響因素有:除氧器進水溫度、除氧器進水流量、除氧器進水溶解氧含量、除氧器內(nèi)部壓力和溫度。經(jīng)過對數(shù)據(jù)的比照并沒有發(fā)現(xiàn)除氧器脫離運行工況,具體數(shù)據(jù)見表2所示。
表2 各運行參數(shù)下低壓除氧器的出水溶解氧
通過表2中數(shù)據(jù)可以看出除了低壓除氧器出水含氧量超標(biāo)外其余各參數(shù)均在合格范圍內(nèi),除氧器內(nèi)部水溫均在其壓力下的飽和溫度,符合熱力除氧的基本條件。
當(dāng)除氧器內(nèi)部壓力或補給水流量發(fā)生突然變化時,除氧器的除氧效果會受到不同程度的影響。補給水通過崗位人員精細(xì)化操作就可避免流量突變,維持穩(wěn)定補水。但除氧器動態(tài)過程中壓力和水溫的變化情況是不一樣的,由于除氧器水箱中存在水熱容量的影響,使得溫度的變化總是滯后于壓力的變化。
當(dāng)除氧器負(fù)荷變化緩慢時,除氧器內(nèi)壓力和水溫的變化相差很小,帶來的影響可以忽略不急。但當(dāng)負(fù)荷突變時,情況就會比較嚴(yán)重。當(dāng)除氧器進汽壓力突升時,除氧器內(nèi)水溫的上升遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于壓力的升高,致使除氧器水箱內(nèi)原來的飽和水瞬間成為不飽和水,此時原來溢出的溶解氧就會重新溶回到水中,使除氧效果大打折扣。當(dāng)除氧器進汽壓力驟降時,水溫的降低滯后于壓力的降低,致使除氧器水箱內(nèi)的水發(fā)生急劇閃蒸,除氧效果因水的再沸騰而反而變好。
背壓低壓除氧器汽水系統(tǒng)如圖4所示。
圖4 低壓除氧器系統(tǒng)圖
如圖4 所示,低壓除氧器加熱汽源來自低壓蒸汽管網(wǎng),低壓蒸汽經(jīng)減壓閥后進入到除氧器中,進汽壓力受管網(wǎng)壓力變化和減壓閥工作特性影響,在除氧器進汽管道上安裝了氣動調(diào)節(jié)閥,與除氧器內(nèi)部壓力投連鎖,通過設(shè)定調(diào)節(jié)閥PID 自動化調(diào)節(jié)參數(shù),可實現(xiàn)根據(jù)除氧器設(shè)定壓力自動調(diào)節(jié)進氣量,來保證除氧器壓力穩(wěn)定。通過各個工況下運行參數(shù)曲線分析,低壓除氧器進汽壓力調(diào)節(jié)存在滯后性,原因是減壓閥彈簧疲勞變形,壓力調(diào)節(jié)響應(yīng)遲緩,也影響了進汽調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)效果,經(jīng)常出現(xiàn)除氧器壓力降低后不能立刻恢復(fù),影響了除氧效果。崗位人員只能采取臨時控制手段,開啟減壓閥旁路,來提高除氧器壓力,但仍無法解決溶解氧超標(biāo)問題。
除氧頭上頂?shù)呐艢忾T是保證析出的氧氣能順利外排而設(shè)計的,同時也是為加熱蒸汽由下而上加熱補給水提供動力。部分蒸汽進入旋膜管與水裙?fàn)顟B(tài)的補給水進行混合換熱,大部分蒸汽凝結(jié)下落,少量蒸汽與氧氣一起排出。如果排氣門開度過小,會影響氧的正常排出,一旦工況發(fā)生變化,容易發(fā)生析出的氧再次被溶解;如果開度調(diào)整過大,會造成蒸汽帶水,引起工質(zhì)浪費。為此崗位職工對除氧頭的排氣門開度做了多次調(diào)整,想通過調(diào)整排氣門開度在最佳位置來解決溶解氧偏高問題。試驗結(jié)果見表3。
表3 除氧器排氣門不同開度下的試驗結(jié)果
表3的試驗數(shù)據(jù)說明排氣門的開度大小對除氧器含氧量的影響很小,多次調(diào)整后溶解氧超標(biāo)問題仍不能解決,所以說除氧頭排氣大小不是造成除氧器出水溶解氧高的根本原因。
低壓除氧器在保證水箱水位不超高限的手段與高壓除氧器不同的是低壓除氧器采用多級水封溢流管進行排水,而高壓除氧器是通過管道直排進擴容器降壓后再進入疏水箱,兩者都有電動門與水位進行連鎖。
為保證低壓除氧器的多級水封正常工作,在除氧器投入前,要對多級水封進行注水排空,保證水封內(nèi)部的有效水柱高度,才能保證其封汽排水的功能。低壓除氧器多級水封的注水取自除氧器的補給水,是未經(jīng)過除氧的水,如果注水門未關(guān)閉或閥門關(guān)閉不嚴(yán)發(fā)生內(nèi)漏,這部分水會直接進入水箱造成除氧器出水溶解氧升高。
通過排查發(fā)現(xiàn)多級水封有兩個注水球閥其中一個未關(guān)閉到位,未經(jīng)除氧的水進入水箱污染水質(zhì)。將注水閥門關(guān)閉后每運行2 h 一檢測,出水溶解氧有所下降,但還是超出標(biāo)準(zhǔn)值。
由上述除氧器工作原理介紹中除氧頭各部件的工作情況可以推測如果旋膜管斜孔發(fā)生堵塞、淋水篦組傾斜、填料破損造成水膜形成不良,淋水不均,影響水汽的混合加熱除氧效果,即使氣壓和水溫符合要求,最終也引會起除氧器出水溶解氧超標(biāo)。
結(jié)合機組例修,除氧器開人孔進行內(nèi)部檢查,注水試驗發(fā)現(xiàn)低壓除氧頭旋膜水室存在較為普遍的泄漏現(xiàn)象,如圖5所示。
圖5 中原水未經(jīng)除氧直接漏進水箱中,造成了溶解氧超標(biāo)。烘干后進入檢查發(fā)現(xiàn)除氧頭旋膜水室隔板普遍存在腐蝕現(xiàn)象,腐蝕泄漏問題集中在焊縫及附近區(qū)域。但是壓力容器維修難度大,而且旋膜水室泄漏點位多,檢修單位對旋膜管無修復(fù)經(jīng)驗,經(jīng)研究決定更換新型除氧頭來徹底解決溶解氧超標(biāo)問題。
圖5 低壓除氧頭解體后各部件腐蝕泄漏情況
由于低壓除氧器進汽減壓閥工作不正常,使得除氧器內(nèi)部壓力難以維持在規(guī)定范圍內(nèi),造成調(diào)節(jié)滯后,對減壓閥進行了更換和調(diào)試,投入后降低了低壓蒸汽管網(wǎng)壓力波動對低壓除氧器的影響,配合除氧器的進汽調(diào)節(jié)閥共同作用可以實現(xiàn)低壓除氧器在各種工況下的保壓運行。
由于低壓除氧器多級水封溢流管注水水源取自除氧器進水,是未經(jīng)除氧的,為防止閥門關(guān)閉不嚴(yán)流入水箱破壞水質(zhì),將注水水源改為中繼泵再循環(huán)水管上,原因是:中繼泵中的水是除氧器的出水,已經(jīng)過除氧,而且再循環(huán)是安裝在除氧器水箱上的,距離多級水封較近,節(jié)省材料。此外更換注水球閥改為不銹鋼截止閥降低發(fā)生閥門內(nèi)漏的可能性。
鑒于原除氧頭腐蝕嚴(yán)重、焊縫處漏點多,對其進行材質(zhì)升級:旋膜管/隔板升級:Q235B 普碳鋼改為304 不銹鋼;外筒升級:Q235B 普碳鋼改為Q345R壓力容器專用鋼板;對接焊縫均采用不銹鋼焊條。
由于到采暖季熱用戶數(shù)量會有所增加,供熱需求增多,除氧器的補給水也會相應(yīng)增加,為保證除氧效果,控制溶解氧在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),對除氧頭進行了升級改造,數(shù)據(jù)如表4。
表4 改造先后各部件對比數(shù)據(jù)
由表4中數(shù)據(jù)可知,新旋膜管徑更大、旋膜孔數(shù)量更多且分布均勻,淋水篦組和鋼絲網(wǎng)填料組數(shù)量也相應(yīng)增加,更加保證了水和蒸汽有足夠的接觸時間和接觸面積。另外,加熱蒸汽由除氧頭底部的側(cè)方進汽改為了下方進汽,增加了除氧空間,增強了汽水混合換熱的劇烈程度,提高了除氧效果。
以上對策逐一實施后,低壓除氧器運行穩(wěn)定,通過連續(xù)15天各種運行工況下的在線跟蹤測量,如表5所示。
表5 處理后各工況下低壓除氧器溶解氧含量
表5 中溶解氧量均處于11~14 μg/L 低于標(biāo)準(zhǔn)值(15 μg/L),符合國家相關(guān)鍋爐給水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),徹底解決了低壓除氧器除氧效果差、溶解氧超標(biāo)的實際問題,保證了供熱鍋爐的安全穩(wěn)定運行,也為同類型供熱機組給水溶解氧超標(biāo)問題的解決提供有益借鑒。