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        一種高精度、高魯棒的Buck變換器滑??刂蒲芯?/h1>
        2022-12-25 12:22:04曾俊杰但遠宏
        關(guān)鍵詞:實驗設(shè)計

        徐 鵬,李 正,曾俊杰,但遠宏

        (1.重慶理工大學(xué) 電氣與電子工程學(xué)院, 重慶 400054;2.重慶理工大學(xué) 計算機科學(xué)與工程學(xué)院, 重慶 400054)

        0 引言

        DC-DC變換器的控制策略是國內(nèi)外學(xué)者的重要研究內(nèi)容。其中PID[1-2]、模糊[3]、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[4]、滑模變結(jié)構(gòu)[5-9]等控制技術(shù)常被應(yīng)用到DC-DC變換器的控制當(dāng)中。Buck變換器作為DC-DC變換器的一種,在實際控制中存在著對變換器參數(shù)變化敏感的問題,在設(shè)計控制器時,需要考慮到系統(tǒng)的魯棒性。20世紀(jì)50年代,滑模變結(jié)構(gòu)[10]控制正式提出,其控制方式具有對系統(tǒng)內(nèi)外部參數(shù)變化不敏感的特性,具備良好的魯棒性,這一非線性控制策略非常契合Buck變換器的工作模式。文獻[11]將滑模變結(jié)構(gòu)控制策略運用在降壓變換器中,實現(xiàn)了Buck變換器的滑??刂疲嬖谥荒茉谟薪鐣r間內(nèi)收斂且抖振較大的問題。文獻[12]與文獻[13]提出了新型趨近律,使得降壓變換器電壓輸出紋波明顯減少。針對收斂時間不定,文獻[14]采用全局終端滑模的控制方式,取得了良好的控制效果。文獻[15]對整個滑模面附加修正滑動函數(shù),有效解決了Buck變換器的收斂精度問題,但其設(shè)計復(fù)雜且輸出電壓存在明顯抖振。

        不同于文獻[15],本文針對Buck變換器的魯棒性和收斂精度,提出了一種基于修正滑動函數(shù)改進趨近律的控制方法,并設(shè)計了一種快速終端模糊滑??刂撇呗浴J紫榷x了一種PD控制的滑模面函數(shù),結(jié)合改進后的趨近律以及模糊控制對切換增益進行估計,設(shè)計了Buck變換器改進型快速終端模糊滑??刂破?,并給出了相同控制思想的2種改進型控制器?;诶顏喥章宸蚍€(wěn)定性理論,對所設(shè)計的改進型趨近律函數(shù)和控制器進行了穩(wěn)定性證明,確保系統(tǒng)可以在有限時間內(nèi)收斂。通過實驗對比分析,基于PD型滑模面函數(shù)以及改進趨近律的滑??刂破骶軐崿F(xiàn)電壓的零靜差輸出,且削抖現(xiàn)象明顯。其中,改進型快速終端模糊滑模控制的Buck變換器實現(xiàn)了電壓的高精度輸出,表現(xiàn)出良好的魯棒性。

        1 數(shù)學(xué)模型建立

        直流降壓變換器結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中Vi為輸入電壓、Q為開關(guān)管、D為續(xù)流二極管、C為儲能電容、L為儲能電感、R為電阻負(fù)載,Vo為輸出電壓。

        圖1 Buck變換器結(jié)構(gòu)

        當(dāng)開關(guān)管Q開通時,負(fù)載由直流電源Vi進行供電,在電感L中儲存能量。當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時,電感L釋放能量,通過控制開關(guān)管在1個周期中開通時間與關(guān)斷時間的比例系數(shù)Du即可實現(xiàn)變換器的降壓功能。

        根據(jù)Buck在電感電流連續(xù)模式(continuous conduction mode,CCM)下的工作特性并結(jié)合狀態(tài)空間平均法,可以得到直流降壓變換器的狀態(tài)空間方程為:

        (1)

        根據(jù)式(1),可以得到關(guān)于輸出電壓誤差x1以及電壓誤差微分x2的狀態(tài)空間方程,其中Vr為電壓參考輸出。設(shè):

        (2)

        則關(guān)于輸出電壓誤差的狀態(tài)空間方程可表示為:

        (3)

        直流降壓變換器具有快速性,但穩(wěn)定性不足,需設(shè)計合適的控制器。

        2 控制器設(shè)計及穩(wěn)定性證明

        2.1 滑動函數(shù)分析

        直流降壓變換器在傳統(tǒng)滑??刂葡麓嬖诙墩翊?、收斂精度差以及魯棒性不足的問題。針對這一現(xiàn)象,提出采用滑動函數(shù)對趨近率進行優(yōu)化,以提高變換器的收斂精度和魯棒性。

        定義PD控制的滑模面為:

        (4)

        其中Kp、Kd為比例及微分系數(shù)。

        將式(4)進行拉普拉斯變換可得:

        (5)

        此時,將滑動函數(shù)設(shè)計為:

        (6)

        由拉普拉斯變換可得:

        (7)

        將式(5)與式(7)求解可以得到式(8):

        (8)

        (9)

        由式(6)可知,該控制器的階次比傳統(tǒng)控制器高,控制效果更好,且當(dāng)M(s)=0時,滑模函數(shù)S也將為0,保證了系統(tǒng)收斂。式(9)表示引入滑動函數(shù)后,控制器將具備積分器的效果,有利于輸出靜差的減少。

        證明:

        2S2(t0)exp(-2Ki(t-t0))

        (10)

        式(10)中,t0是時間的初始時刻,且Ki> 0。當(dāng)滑動函數(shù)M為正值時,S2在任何時刻均減小。同理,當(dāng)滑動函數(shù)M為負(fù)值時,S2在任何時刻均增加,此時滿足:

        (11)

        據(jù)文獻[15]可知,該滑動函數(shù)設(shè)計合理且穩(wěn)定。

        2.2 趨近率設(shè)計與分析

        采用指數(shù)趨近率對控制器進行設(shè)計,一般指數(shù)趨近率設(shè)計見式(12),且ε> 0,K> 0。

        (12)

        對趨近率進行改造,使趨近率具有積分器的作用,可迫使系統(tǒng)收斂零并趨于穩(wěn)定,設(shè)計形式為:

        (13)

        對改進趨近率穩(wěn)定性證明,由李亞普洛夫穩(wěn)定條件:

        (14)

        當(dāng)S<0時,B<0,A>0;當(dāng)S>0時,B>0,A<0。綜上所述,V的導(dǎo)數(shù)小于0恒成立,該系統(tǒng)穩(wěn)定。

        2.3 基于滑動函數(shù)的滑??刂破髟O(shè)計

        將指數(shù)趨近律進行滑動函數(shù)改造,并針對控制對象進行控制器的優(yōu)化,共設(shè)計出3種滑模控制器。

        2.3.1改進型滑模控制器設(shè)計及穩(wěn)定性證明

        在控制器設(shè)計中,選取e=Vr-Vo,則PD型滑模面函數(shù)可以設(shè)計為:

        (15)

        選取式(12)為趨近函數(shù),將指數(shù)趨近率進行滑模函數(shù)改造可得:

        (16)

        控制器設(shè)計與傳統(tǒng)不附加修正滑動函數(shù)的設(shè)計方式相同。因為滑動函數(shù)具有積分器的作用,故可使M收斂至0,從而使收斂至0,整個系統(tǒng)收斂。這樣可使得控制器的設(shè)計難度大大降低,故控制量μ改進前與改進后分別為:

        (17)

        K·sgn(M(s))+εM(s)]

        (18)

        改進前控制量μ穩(wěn)定性證明如下:

        選擇李亞普洛夫函數(shù):

        (19)

        對等式求一階導(dǎo)數(shù)得:

        (20)

        若系統(tǒng)穩(wěn)定,那么必須使得:

        (21)

        結(jié)合式(3)與式(17)可得:

        -k|s|-εs2<0

        (22)

        改進后控制量μ穩(wěn)定性分析如下:

        在滑模面函數(shù)S設(shè)計合理情況下,結(jié)合式(14)同理可得:

        (23)

        系統(tǒng)可以在一定時間內(nèi)到達滑模面且收斂。

        2.3.2改進型快速終端模糊滑??刂破髟O(shè)計

        1) 模糊控制器設(shè)計

        由式(17)可知,切換增益K是抖振造成的主要原因。在Buck變換器進入穩(wěn)態(tài)時,切換增益K應(yīng)減少,從而減少系統(tǒng)輸出抖振;在負(fù)載突變時會造成一定的系統(tǒng)干擾,此時應(yīng)使得切換增益K增大以提升其魯棒性。模糊控制器針對滑??刂频内吔瘮?shù)中切換增益K進行估計,實現(xiàn)降低抖振、提升魯棒性的目的。?。?/p>

        K(t)=max|E(t)|+η

        (24)

        其中η>0,E(t)為系統(tǒng)中不確定項。

        進行穩(wěn)定性分析如下:

        (25)

        將控制率代入式(25)得:

        -K(t)|s|-εs-E(t)s≤-η|s|

        (26)

        輸出為ΔK(t),定義為:

        ΔK={NB,NM,ZO,PM,PB}

        輸入輸出的隸屬度函數(shù)曲線如圖2、3所示。

        圖2 模糊輸入隸屬度

        圖3 模糊輸出隸屬度

        設(shè)計以下5條模糊規(guī)則:

        采用積分的方式對K(t)的上界進行估計,模糊滑??刂破飨到y(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖4。

        圖4 模糊滑??刂破飨到y(tǒng)結(jié)構(gòu)

        2) 改進型快速終端模糊滑??刂破髟O(shè)計

        為了提升電壓響應(yīng)時間,提高系統(tǒng)魯棒性,采用快速終端滑??刂?fast terminal sliding mode control,F(xiàn)TSMC)對控制器進行優(yōu)化??焖俳K端滑模在terminal吸引子的作用下,系統(tǒng)狀態(tài)點可以在較短時間內(nèi)進行收斂,且在負(fù)載擾動的情況下,能以較快的速度恢復(fù)至穩(wěn)態(tài),從而提升控制器的性能??焖俳K端滑模函數(shù)設(shè)計如下:

        (27)

        其中:Kp>0;p和q為正奇數(shù)且p>q;x1、x2分別為電壓誤差與電壓誤差的導(dǎo)數(shù)。

        同樣,選擇由滑模面改進后的趨近率:

        (28)

        結(jié)合模糊算法,可以得到最終的控制量μ:

        (29)

        控制量μ的穩(wěn)定性分析與2.3.1節(jié)類似,此處不再贅述。

        3 仿真實驗與分析

        為了展示所設(shè)計算法的優(yōu)越性,使用表1參數(shù)在Matlab/Simulink環(huán)境下對直流降壓變換器進行仿真實驗,并采取以上3種不同控制算法進行對比分析。為使參數(shù)合理,控制效果達到最優(yōu),普通滑模變結(jié)構(gòu)控制(sliding mode control,SMC)與改進型SMC算法均采用改粒子群算法去參數(shù)進行在線的整定。

        為保證變換器的快速性和優(yōu)秀的穩(wěn)態(tài)性能,粒子群粒子的適應(yīng)度函數(shù)?。?/p>

        (30)

        當(dāng)Fitness值取最小時,變換器的性能達到最優(yōu),實驗參數(shù)如表1所示。

        表1 實驗參數(shù)

        SMC參數(shù)見表2。經(jīng)過改進粒子群優(yōu)化后的控制器參數(shù)如表3所示。

        表2 SMC參數(shù)

        表3 改進型SMC參數(shù)

        改進型模糊FTSMC控制器的參數(shù)繼承改進型SMC控制器參數(shù),并取p=3,q=1。

        3.1 啟動與穩(wěn)態(tài)實驗

        在仿真實驗中,算法1、算法2和算法3分別代指SMC控制器、改進型SMC以及改進型模糊FTSMC控制器。3種算法在Buck變換器啟動時的性能曲線見圖5。Buck變換器穩(wěn)態(tài)性能見圖6。

        圖6 Buck變換器穩(wěn)態(tài)性能

        據(jù)圖5、6可知,算法1控制的Buck變換器在啟動時存在明顯的電壓超調(diào),在穩(wěn)態(tài)時存在電壓靜差且紋波較大。算法2和算法3控制的Buck變換器穩(wěn)態(tài)性能良好,在改進趨近律的積分作用下可以穩(wěn)定輸出12 V電壓,其中算法3控制的Buck變換器在啟動時電壓無超調(diào)并明顯削弱了抖振現(xiàn)象。

        圖5 Buck變換器啟動性能

        3.2 變負(fù)載魯棒實驗

        Buck變換器進入穩(wěn)態(tài)后,在0.01 s時刻對變換器進行變負(fù)載實驗,負(fù)載電阻從12 Ω突降至6 Ω,變負(fù)載實驗結(jié)果如圖7所示。

        圖7 變負(fù)載實驗結(jié)果

        3.3 數(shù)據(jù)總結(jié)與分析

        實驗數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 實驗數(shù)據(jù)

        實驗數(shù)據(jù)表明,在附加積分型改進趨近率的PD型滑模降壓變換器的2種控制算法中,變換器均能實現(xiàn)電壓的無靜差輸出,其中改進型SMC控制趨近率引入了積分,在負(fù)載突變時產(chǎn)生了過積分現(xiàn)象,使得電壓恢復(fù)時產(chǎn)生超調(diào),且恢復(fù)時間長。

        通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),改進型模糊快速終端滑??刂菩Ч顑?yōu),輸出電壓紋波比其他3種控制算法減少了數(shù)個量級;在保證變換器啟動時間短的條件下,良好實現(xiàn)了電壓無超調(diào)到達穩(wěn)態(tài),且用時最少;在吸引子和模糊控制的共同作用下,有效削弱了過積分現(xiàn)象,提升了變換器的魯棒性。

        4 仿真實驗與分析

        為驗證算法可行性和優(yōu)越性,在Buck變換器樣機中進行了SMC(算法1)、改進型SMC(算法2)以及改進型模糊FTSMC(算法3)3種算法控制下啟動實驗、穩(wěn)態(tài)實驗以及12 Ω到6 Ω的變負(fù)載實驗。

        啟動實驗、穩(wěn)態(tài)實驗和變負(fù)載實驗的結(jié)果分別如圖8—10、圖11—13和圖14—16所示。

        圖9 改進型SMC啟動波形(755 μs)

        圖10 改進型模糊FTSMC啟動波形(595 μs)

        圖11 SMC穩(wěn)態(tài)實驗曲線(11.8 V/P-P 320 mV)

        圖12 改進型SMC穩(wěn)態(tài)實驗曲線(12 V/P-P 160 mV)

        圖13 改進型模糊FTSMC穩(wěn)態(tài)實驗曲線(12 V/P-P 80 mV)

        圖14 SMC變負(fù)載實驗曲線(P-P 640 mV/280 μs)

        圖15 改進型SMC變負(fù)載實驗曲線(P-P 640 mV/168 μs)

        圖16 改進型模糊FTSMC負(fù)載實驗曲線(P-P 400 mV/152 μs)

        可以看出,相比于SMC控制方法和改進型SMC控制方法,改進型模糊FTSMC控制的Buck變換器性能最優(yōu)。在該方法下,變換器啟動時輸出電壓到達穩(wěn)態(tài)時間更短,超調(diào)量更少;穩(wěn)態(tài)時輸出穩(wěn)態(tài)電壓峰峰值為80 mV,精度更高;在電阻負(fù)載切換的情況下魯棒性更好,電壓動態(tài)調(diào)整率低且調(diào)整時間少,與仿真結(jié)果一致。

        5 結(jié)論

        針對普通滑??刂频闹绷鹘祲鹤儞Q器收斂精度低、魯棒性不足的特點,提出一種修正滑動函數(shù)優(yōu)化趨近率的控制方式,并進行了控制特性和穩(wěn)定性的論證。通過仿真實驗和實物驗證發(fā)現(xiàn),相對普通滑??刂?,優(yōu)化后的控制器的控制性能均有較大提升。其中,所設(shè)計的改進型模糊快速終端滑??刂破髟谥绷鹘祲鹤儞Q器控制中表現(xiàn)優(yōu)異,實現(xiàn)了輸出電壓的高精度與高魯棒?;谛拚瑒雍瘮?shù)的趨近律改進策略為直流降壓變換器的趨近律控制提供了新方法,可推廣至其他領(lǐng)域的滑??刂飘?dāng)中。

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