趙紅兵 蔣啟華 甘冠雄
泉州市寶洲污水處理廠是泉州市區(qū)最大已建成污水廠,服務(wù)于泉州市整個(gè)中心城區(qū)約22km2,服務(wù)人口約30萬(wàn)人。1999年11月至2005年10月,污水廠經(jīng)過(guò)兩期建設(shè)后達(dá)到規(guī)劃的總規(guī)模15萬(wàn)m3/d,其中,一期規(guī)模為5萬(wàn)m3/d,二期擴(kuò)建規(guī)模為10萬(wàn)m3/d。污水廠出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中的一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)“水十條”及省、市地方政府的相關(guān)要求,泉州市寶洲污水處理廠應(yīng)進(jìn)行提標(biāo)改造,出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)?shù)卣紤]到泉州市淡水資源相對(duì)缺乏、城市內(nèi)河水系對(duì)再生水有較大需求量的具體情況,同時(shí)為了積極響應(yīng)國(guó)家對(duì)再生水資源化利用的號(hào)召,經(jīng)多方溝通協(xié)調(diào)后決定,寶洲污水廠提標(biāo)工程出水水質(zhì)指標(biāo)執(zhí)行類IV類水標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表1),處理后尾水?dāng)M作為中心城區(qū)內(nèi)河水系景觀補(bǔ)水(補(bǔ)水工程另外立項(xiàng)),提標(biāo)改造項(xiàng)目于2018年6月30日之前完成。
表1 寶洲污水處理廠提標(biāo)工程出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
寶洲污水處理廠設(shè)計(jì)、建設(shè)完成時(shí)間較早,根據(jù)《城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及更早的標(biāo)準(zhǔn),出水指標(biāo)中總氮按20mg/L考核。因此,寶洲污水處理主體工藝為A/O生物法,只針對(duì)總磷、有機(jī)物、SS等;主要生產(chǎn)構(gòu)筑物有進(jìn)水泵站、細(xì)格柵及曝氣沉砂池、A/O生物池、二沉池、配泥配水井及污泥泵房、鼓風(fēng)機(jī)房、污泥濃縮脫水機(jī)房、鼓風(fēng)機(jī)房、加氯間、接觸消毒池等。
根據(jù)現(xiàn)狀污水處理廠2015年1月至2017年6月的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),分析其進(jìn)水水質(zhì)變化情況及水質(zhì)覆蓋率。
(1)污水廠進(jìn)水濃度低,進(jìn)水CODCr、BOD5、TP、TN等均偏低,95%覆蓋率CODCr值為177mg/L,全年平均值達(dá)到163.8mg/L,95%覆蓋率TP值為2.9mg/L,全年平均值為2.6mg/L,95%覆蓋率TN值為24.6mg/L,全年平均值為22.5mg/L。除進(jìn)水BOD5、CODcr約為設(shè)計(jì)值的60%,原設(shè)計(jì)N、P進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)與現(xiàn)狀進(jìn)水水質(zhì)偏差不大,說(shuō)明污水廠進(jìn)水有機(jī)物濃度偏低,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,脫氮除磷難度較大。
(2)污水廠進(jìn)水水質(zhì)變化幅度不高,最大值和平均值相差較小,由此可知水廠進(jìn)水比較穩(wěn)定。
(3)污水進(jìn)水水質(zhì)BOD5/CODCr比值在0.5左右,即污水可生化性較好;BOD5/TN比在3.5左右,即生物脫氮效果好;BOD5/TP比約為30,可選擇生物除磷。
(4)進(jìn)水pH值偏堿概率大;由于廢水在硝化過(guò)程中需要消耗堿度,通常來(lái)說(shuō),進(jìn)水pH值的最佳范圍為7.5~8.0,中性偏堿性最佳,否則會(huì)影響硝化菌的活性,根據(jù)前述分析,本工程pH為7.1~7.2之間的覆蓋率數(shù)值為95%,最大值才7.4,總體進(jìn)水偏堿概率較大,但呈弱堿性。
根據(jù)現(xiàn)狀污水處理廠2015年1月至2017年6月的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),分析其出水水質(zhì)變化情況及水質(zhì)覆蓋率情況:除TP外,基本能達(dá)到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的要求,滿足目前水廠執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),除TP外,其他各項(xiàng)指標(biāo)在95%的保證率下均能達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,表明目前污水處理廠運(yùn)行較為穩(wěn)定,處理效果較好。
本次提標(biāo)需要進(jìn)一步加強(qiáng)去除的對(duì)象有NH3-N、SS、TP、TN。
通過(guò)生物池硝化過(guò)程來(lái)去除進(jìn)水氨氮,但相比碳的氧化過(guò)程,氨氮的硝化過(guò)程比較慢,因此需要更充足的曝氣量和停留時(shí)間,硝化成為生化處理好氧單元設(shè)計(jì)的控制因素。本次提標(biāo)NH3-N出水要求<1.5mg/L,提標(biāo)去除率達(dá)到70%,考慮到將來(lái)管網(wǎng)提質(zhì)增效,分流制的執(zhí)行及接管率的提高,進(jìn)水濃度提高情況下達(dá)標(biāo)壓力較大。分析目前生物池存在的問(wèn)題主要在2個(gè)方面:(1)生物池總停留7.3h,好氧池停留時(shí)間5.6h,硝化時(shí)間偏短;(2)每5萬(wàn)噸規(guī)模生物池配100m3/min鼓風(fēng)機(jī)(實(shí)際出風(fēng)量80m3/min),生物池氣水比1∶2.3,曝氣量嚴(yán)重偏少。由于上述原因,生物池活性污泥濃度只能維持在3000mg/L以下水平(過(guò)高會(huì)導(dǎo)致二沉池大量浮泥產(chǎn)生),污泥泥齡較短,硝化菌生存、繁殖條件較差,種群數(shù)量較少,硝化效果不佳。
本次針對(duì)NH3-N達(dá)標(biāo)方案選擇,首先考慮到廠區(qū)建設(shè)用地的缺乏,同時(shí)本著污水廠提標(biāo)應(yīng)優(yōu)先在現(xiàn)有構(gòu)筑物基礎(chǔ)上挖掘潛力、減少工程投資的原則,為了確保生物池內(nèi)NH3-N達(dá)標(biāo),針對(duì)性地采取3項(xiàng)措施:(1)在好氧池里面投加MBBR填料,增加生物種群數(shù)量,強(qiáng)化硝化效果;(2)增加鼓風(fēng)機(jī),加大曝氣量,提高生物池溶解氧,使氣水比達(dá)到1∶5,滿足好氧池有機(jī)物、NH3-N對(duì)氧的需求;(3)考慮到本廠進(jìn)水TP的含量較少,TP的去除可以放在后續(xù)高效沉淀池與SS一并去除,將現(xiàn)有的以除磷為主的APO工藝通過(guò)增加內(nèi)回流改造成以脫氮為目的的ANO工藝。
從現(xiàn)狀實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,本項(xiàng)目SS出水水質(zhì)在100%的覆蓋率下,出水SS<10mg/L,全年均值6.4mg/L,在深度處理階段通過(guò)進(jìn)一步的沉淀過(guò)濾,從目前各種沉淀過(guò)濾組合工藝運(yùn)行效果來(lái)看,要穩(wěn)定達(dá)到10mg/L是可行的。
現(xiàn)狀TP進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)最大值3.3mg/L,總體指標(biāo)較低,實(shí)際出水不能滿足一級(jí)B的要求,表明現(xiàn)有的厭氧池效果不理想。本次提標(biāo)為了確保生物池內(nèi)NH3-N達(dá)標(biāo),將厭氧池改成缺氧池,TP除了在生物池、二沉池去除部分外,深度處理階段采用磁混凝高效沉淀池可以確保TP達(dá)標(biāo)。
要想去除污水處理廠進(jìn)水TN,需要在硝化充分的基礎(chǔ)上利用反硝化過(guò)程完成。分析本項(xiàng)目現(xiàn)狀出水水質(zhì)TN指標(biāo),達(dá)到<10mg/L的目標(biāo)要求難度不是很大。通過(guò)對(duì)生物池改造,增加1.7h的缺氧段,基本達(dá)標(biāo)問(wèn)題不大,但考慮到將來(lái)管網(wǎng)提質(zhì)增效,分流制的執(zhí)行及接管率的提高,進(jìn)水TN濃度將增加,為了保證達(dá)標(biāo),深度處理選擇反硝化深床濾池工藝,不僅能夠去除SS、TP,而且能夠進(jìn)行反硝化脫氮工藝處理,確保TN達(dá)標(biāo)。
綜上所述,污水處理廠工藝流程為:進(jìn)水→細(xì)格柵曝氣沉砂池→AO生物池(缺氧/好氧)→二沉池→提升泵房、磁混凝高效沉淀池→反硝化深床濾池→接觸消毒池→尾水排放(或回用)。
(1)厭氧區(qū)改造為缺氧區(qū):每座生物池(規(guī)模5萬(wàn)m3/d)中厭氧與好氧池隔墻上增加2臺(tái)回流PP泵,Q=2083m3/h,揚(yáng)程0.5m。在缺氧區(qū)加入好氧區(qū)硝化液,增加缺氧區(qū)反硝化反應(yīng),提高總氮去除效果。
(2)增加缺氧區(qū)碳源投加:在缺氧進(jìn)水段增加碳源投加點(diǎn),進(jìn)水BOD濃度過(guò)低時(shí),在缺氧區(qū)添加適量的碳源,以此增強(qiáng)反硝化效果。
(3)增加鼓風(fēng)曝氣量:每組(規(guī)模5萬(wàn)m3/d)增加1臺(tái)100m3/min,出口風(fēng)壓70kPa可調(diào)節(jié)磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),使氣水比達(dá)到1∶5,保證硝化徹底,同時(shí)避免曝氣過(guò)量。
(4)適當(dāng)提高污泥濃度:一方面通過(guò)減少排泥量,加強(qiáng)生物池好氧區(qū)碳源的競(jìng)爭(zhēng),淘汰異養(yǎng)好氧菌,強(qiáng)化生物池自養(yǎng)好氧菌(硝化細(xì)菌)的環(huán)境優(yōu)勢(shì),促進(jìn)硝化細(xì)菌的生長(zhǎng),強(qiáng)化生物池的硝化反應(yīng);另一方面在每座好氧池(規(guī)模5萬(wàn)m3/d)內(nèi)投加MBBR懸浮填料(HDPE材質(zhì)),規(guī)格為φ25×10mm,體積2400m3。
為了節(jié)省土地,進(jìn)一步去除SS、TP,深度處理工藝采用磁混凝沉淀池代替?zhèn)鹘y(tǒng)高效沉淀池,且與中間提升泵房合建,總尺寸60.4×16.3m。二沉池出水進(jìn)入中間提升泵房,經(jīng)水泵提升后進(jìn)入磁混凝沉淀池,采用4臺(tái)潛水軸流泵,單泵Q=2710m3/h、H=7m、N=135kW,3用1備。磁混凝高效沉淀池分兩座,單座規(guī)模7.5萬(wàn)m3/d,以提升部分對(duì)稱布置,攪拌停留時(shí)間1.25min,中間反應(yīng)停留時(shí)間1.25min,快速混合反應(yīng)池停留時(shí)間2.1min,沉淀區(qū)直徑15m、上升流速22.6m/h,污泥回流比2%~4%。池頂進(jìn)行加蓋設(shè)計(jì),避免日照導(dǎo)致藻類過(guò)度繁殖,室內(nèi)安裝磁分離機(jī)、剪切機(jī)、配電及控制設(shè)備等。
反硝化深床濾池共有14格,總尺寸67.3m×32.1m。單格尺寸19.5m×4.11m,池高6.3m。采用石英砂濾料,濾料厚度1.83m,粒徑1.7~3.35mm。平均時(shí)正常濾速5.47m/h,最大時(shí)強(qiáng)制濾速7.76m/h,水反沖洗強(qiáng)度15m3/(m2·h),氣反沖洗強(qiáng)度92m3/(m2·h),水頭損失控制3m,反洗周期24h。濾池采用恒液位運(yùn)行,其進(jìn)水出水、反沖洗氣洗、氣水聯(lián)洗、驅(qū)氮、碳源投加等均為自動(dòng)化控制。其原理基于主PLC“前饋+后饋”碳源投加計(jì)算機(jī)制,控制現(xiàn)場(chǎng)PLC實(shí)現(xiàn)碳源定量投加,不僅保證系統(tǒng)出水,而且提升碳源投加的經(jīng)濟(jì)性。
反沖洗綜合車間建設(shè)1座,總尺寸35.6m×20.5m,下部集成反沖洗泵房、反沖洗清水池、反沖洗廢水池,上部包含碳源投加車間、PAC/PAM加藥間等。反沖洗泵房?jī)?nèi)設(shè)置反沖洗供水設(shè)備、供氣設(shè)備及氣動(dòng)閥門供氣設(shè)備。反沖清水池設(shè)置在反沖洗綜合車間地下一層,與反沖洗廢水池組合設(shè)置,通過(guò)隔墻分隔。濾池設(shè)計(jì)具備去除10mg/L硝態(tài)氮的能力,按平均去除5mg/L硝態(tài)氮計(jì)算運(yùn)行費(fèi)用,采用成品乙酸鈉溶液作為碳源,有效成分含量為10%,乙酸鈉溶液采用槽罐車運(yùn)輸,通過(guò)快速接頭輸送到乙酸鈉存儲(chǔ)池。清水池有效容積1360m3,反沖洗泵采用潛污泵,參數(shù)為Q=715m3/h,H=10m,N=30kW,2用1備;螺桿風(fēng)機(jī)參數(shù)為Q=71.37m3/min,68.6kPa,132kW,2用1備;廢水池有效容積820m3,廢水泵采用潛污泵,參數(shù)為Q=300m3/h,H=15m,N=22kW,1用1備,同時(shí)廢水池配置兩臺(tái)潛水?dāng)嚢铏C(jī),參數(shù)為φ450,N=5.5kW,材質(zhì)SS304;碳源投加車間面積50m2,采用成品乙酸鈉溶液作為碳源,有效成分含量為10%,采用槽罐車運(yùn)輸,通過(guò)快速接頭輸送到乙酸鈉存儲(chǔ)池內(nèi),投加系統(tǒng)包括乙酸鈉儲(chǔ)存池、乙酸鈉溶液定量投加系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng);加藥間主要為磁混凝高效沉淀池配套PAC、PAM的投加,尺寸35.6m×10.3m,設(shè)置PAC、PAM藥劑存儲(chǔ)區(qū)間、溶解池、溶液池、投加系統(tǒng),其中PAC液壓隔膜計(jì)量泵4用2備,單臺(tái)Q=1000L/h,10bar,N=0.75kW,PAM液壓隔膜計(jì)量泵2用1備,單臺(tái)Q=3000L/h,10bar,N=1.1kW。
消毒綜合車間建設(shè)1座,總尺寸30.6m×15.7m,下部集成接觸消毒池(規(guī)模5萬(wàn)m3/d)及預(yù)留再生水利用泵站,上部包含次氯酸鈉投加車間、變配電間等。次氯酸鈉投加量15mg/L(有效氯),消毒劑采用成品次氯酸鈉。配置隔膜計(jì)量泵2臺(tái),1用1備,參數(shù)為240L/s,7bars,0.25kW。
綜上所述,項(xiàng)目建成通水運(yùn)行三年半,運(yùn)行較為穩(wěn)定,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到了設(shè)計(jì)出水水質(zhì)的要求。希望該項(xiàng)目能為后續(xù)相關(guān)項(xiàng)目提供參考。