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        提高燒結(jié)用生石灰質(zhì)量的生產(chǎn)實踐

        2022-12-21 02:26:32岳宏亮周建灃高培程
        礦業(yè)工程 2022年6期
        關(guān)鍵詞:燒結(jié)機生石灰粒級

        岳宏亮 周建灃 高培程 辛 越

        (北京首鋼股份有限公司,河北 遷安 064000)

        0 引言

        生石灰作為粘結(jié)劑強化燒結(jié)生產(chǎn),具有很好的增產(chǎn)節(jié)能、提高燒結(jié)礦質(zhì)量的作用,許多廠家都做過相關(guān)研究,并用于生產(chǎn)實踐[1]。燒結(jié)過程中,提高生石灰質(zhì)量的主要目的是:①利用生石灰消化后所具有的膠體性質(zhì),提高混合料成球性,改善混合料透氣性;②利用生石灰遇水發(fā)生水化放熱反應(yīng)CaO+H2O=Ca(OH)2的特性,提高混合料料溫[2];③生石灰有效CaO含量高,在燒結(jié)礦堿度不變情況下,可以降低石灰石配入量,降低熔劑消耗,同時減少高溫下分解吸熱,有利于降低燃料消耗。

        某公司三燒360 m2燒結(jié)機采用基于立式強力混合機的“兩配三混”原料準(zhǔn)備流程。自投產(chǎn)以來,三燒使用活性度220 ml、CaO含量78%標(biāo)準(zhǔn)的低質(zhì)量外購生石灰,混合料料溫低,僅有40 ℃左右,大幅低于露點溫度,混合料制粒效果差,-3 mm粒級比例33%左右,嚴(yán)重影響燒結(jié)機參數(shù),導(dǎo)致燒結(jié)機總管負(fù)壓長期高于17.4 kPa的設(shè)計負(fù)壓,燒結(jié)機被迫采取“薄料快轉(zhuǎn)”的操作方針,燒結(jié)機參數(shù)波動大,燒結(jié)礦質(zhì)量差,不能為高爐提供優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦。生產(chǎn)過程中,為解決這一問題,雖采取加熱水混料、緩沖礦槽通入蒸汽等措施,但效果并不明顯。2021年3月,為進一步改善燒結(jié)狀況,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量,公司決定提高生石灰進廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

        1 生石灰質(zhì)量指標(biāo)

        2021年4月1日,公司外購生石灰進廠質(zhì)量指標(biāo)開始執(zhí)行新的活性度300 ml以上,CaO含量83%以上的標(biāo)準(zhǔn)。提高外購生石灰進廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后,具體質(zhì)量指標(biāo)對比如下:

        由表1可以看出:2021年4月份,開始執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)后,外購生石灰CaO含量升高5.11%,活性度提高61.3 ml,指標(biāo)明顯優(yōu)于提升前。

        表1 生石灰質(zhì)量指標(biāo)

        2 出現(xiàn)的問題及改善攻關(guān)

        由于生石灰質(zhì)量提升后,吸水能力和黏結(jié)性都得到了增強,在使用一段時間后系統(tǒng)出現(xiàn)了一些問題,該公司三燒360 m2燒結(jié)機又針對不同問題進行了攻關(guān)改善。

        2.1 混合系統(tǒng)加水量不足

        生石灰質(zhì)量提高后,CaO含量上漲,因CaO+H2O=Ca(OH)2,混合加水總量明顯提高,三燒混合系統(tǒng)出現(xiàn)加水量不足的問題。為此,三燒利用檢修對混合機加水噴頭進行改造,二次混合機加水噴頭個數(shù)從25個增加至40個,三次混合機加水噴頭個數(shù)從8個增加到12個,最大加水量從26 t/h上漲為41 t/h。同時為解決加水噴頭堵塞影響加水量問題,引入一部分清水替代濁環(huán)水,并在水箱入水口增加過濾罐,定期對濾網(wǎng)進行清理,減少雜物進入水箱造成噴頭堵塞問題,保證混合系統(tǒng)加水量充足。

        圖1 混合系統(tǒng)加水量變化

        2.2 二配混勻料倉粘料

        二配混勻料倉出現(xiàn)了頻繁的蓬倉問題,因二次配料涉及含碳調(diào)整,混勻料倉蓬倉對混合料含碳的穩(wěn)定造成巨大影響。同時,因混勻料倉蓬倉,混合料量變化,混合機加水量頻繁調(diào)整,混合料水分不穩(wěn)定,燒結(jié)機參數(shù)波動較大,造成燒結(jié)機終點位置靠后,環(huán)冷機出現(xiàn)大塊、紅塊,嚴(yán)重影響燒結(jié)機穩(wěn)定運行和燒結(jié)礦質(zhì)量。此外,緩沖礦槽也出現(xiàn)了不同程度的粘料問題,影響燒結(jié)機布料。為此,作業(yè)區(qū)利用檢修機會對三燒相關(guān)工藝設(shè)施進行改進,并規(guī)范崗位技術(shù)操作。

        1)降低二配前加水量,將二配前加水量由14 t/h下調(diào)到7 t/h,降低物料含水量,減少其黏性程度,降低物料在倉壁上黏附的可能性。

        2)增加一次配料高返配比。高返粒度粗且形狀不規(guī)則,增加一次配料高返配比能夠提高物料對料倉倉壁的沖刷作用,避免粘料形成和發(fā)展。

        3)完善倉體電振,在合適的位置增加電振并實現(xiàn)粘倉不下料情況下電振自振。

        4)二配倉執(zhí)行周期性拉倉措施,根據(jù)粘料和生產(chǎn)實際,制定每周一、二的周期性拉倉規(guī)定,并規(guī)范崗位執(zhí)行,保證出現(xiàn)粘料后及時組織利用電振振打處理,防止粘料發(fā)展增多。

        5)二配倉和緩沖礦槽陶瓷襯板打磨。利用檢修對陶瓷襯板不夠平滑的點位進行重新打磨,避免物料的附著,從而減少粘料的形成。

        2.3 混合機筒體粘料

        因生石灰質(zhì)量提高,混合料的黏性增大,使用半個月后,二次混合機出現(xiàn)了粘料問題,特別是混合機入料口的下料點,結(jié)料形成和發(fā)展較快,造成物料堆積,二次混合機進料端掉料嚴(yán)重。通過采取如下措施解決了上述問題。

        1)將二次混合機入料口揚料板從8條減少至4條,間隙擴大一倍,防止粘料連接形成大面積粘料。

        2)優(yōu)化混合機加水。對二混加水噴頭角度進行調(diào)整,從斜向下30。調(diào)整為水平向左,使混合機加水正好噴在料上,防止混合機筒體直接與水接觸,造成粘料。同時將混合機加水開始點后移,把混合機入料口第一個加水噴頭由下料點后移2 m,避免下料點形成粘料結(jié)圈。

        2.4 蒸汽大影響設(shè)備穩(wěn)定運行

        由于生石灰質(zhì)量提高后,物料溫度升高,混合料產(chǎn)生的蒸汽量增大,帶來了測水儀不準(zhǔn)、混4頻繁停機、梭式小車頻繁停機、混合皮帶掉料嚴(yán)重等問題,影響了現(xiàn)場設(shè)備的穩(wěn)定運行。通過采取如下改善措施,解決了蒸汽大帶來的不利影響。

        1)在測水儀鏡頭前安裝小風(fēng)扇,定期擦拭鏡頭,解決了蒸汽增大帶來的測水儀不準(zhǔn)問題。

        2)生石灰質(zhì)量提高后,蒸汽量增加,特別是在料倉頂部,大量蒸汽與空氣中的粉塵結(jié)合,進入電氣設(shè)備內(nèi)部影響設(shè)備正常運行,如混勻料倉頂部的混4皮帶頻繁發(fā)生欠速報警停機,緩沖礦槽頂部的梭式小車頻繁出現(xiàn)倒倉限位報警。通過將混4皮帶欠速由機尾滾筒改到皮帶中間托輥上,將梭式小車限位由緩沖礦槽邊改到距離緩沖礦槽2 m外,解決了蒸汽大造成的電氣設(shè)備停機問題。

        3)生石灰質(zhì)量提高后,混合皮帶機頭料庫蒸汽增加明顯,蒸汽在皮帶機頭罩子處形成冷凝水,流到皮帶上,造成混合皮帶粘料、掉料嚴(yán)重。通過設(shè)計新型刮料器,解決混合皮帶掉料嚴(yán)重問題。

        3 燒結(jié)生產(chǎn)過程參數(shù)變化及分析

        通過上述攻關(guān)措施的實施,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定,同時生石灰質(zhì)量提高也對混合料性能、燒結(jié)機參數(shù)和燒結(jié)礦質(zhì)量帶來了非常明顯的變化。

        3.1 混合料性能

        生石灰質(zhì)量提高后,活性度大幅提高,在一般消化條件下,生石灰與水消化反應(yīng)更加激烈,釋放熱量增多,這一過程中會生成更多具有凝聚作用的消石灰膠體顆粒,更容易吸附精礦微粒,有利于細(xì)粒精礦造球,提高了混勻料的制粒效果。

        從表2、表3可以看出,外購生石灰質(zhì)量提高后,混合料料溫大幅度提高,粒級明顯改善。二混料溫提高15 ℃,三混料溫提高13 ℃,泥輥料溫提高12 ℃,三混-3 mm粒級降低6.9%,三混平均粒徑提高0.31mm。

        表2 混合料料溫的變化

        表3 混合料粒級的變化

        3.2 燒結(jié)參數(shù)變化

        由表4可知,生石灰質(zhì)量提高后,混合料性能有所改善,過濕帶變薄,混合料透氣性提高,燒結(jié)機料厚升高80 mm,機速提高0.11 m/min,燒結(jié)機臺時產(chǎn)量提高50.0 t/h,利用系數(shù)提高0.138 t/m2·h。認(rèn)為原因是生石灰與吸熱較多的石灰石熔劑相比,能夠促進流動性好且易粘結(jié)的液相生成,促進液相反應(yīng)的進行,使燒結(jié)過程在較低溫度下獲得更多的液相,從而降低燒結(jié)燃燒帶的溫度和厚度,垂直燒結(jié)速度加快,燒結(jié)機利用系數(shù)提高。

        表4 燒結(jié)機參數(shù)的變化

        3.3 燒結(jié)礦質(zhì)量情況

        生石灰質(zhì)量提升后,反應(yīng)性改善,更易參加燒結(jié)過程,有利于鐵酸鈣黏結(jié)相的生成[3],外加燒結(jié)料厚提高,表面低強度的燒結(jié)礦相對減少作用,所以燒結(jié)礦小粒級(-10mm)占比下降,成品率上升。

        由表5可知,對比提升前來看,燒結(jié)礦-5 mm粒級下降3.83%,-10 mm粒級下降5.32%,平均粒徑升高1.06 mm,轉(zhuǎn)鼓強度提高0.47%,燒結(jié)礦實物質(zhì)量明顯改善。

        表5 燒結(jié)礦質(zhì)量的變化

        3.4 固體燃料消耗和燒結(jié)礦成本

        由表6可知,生石灰質(zhì)量提升后,料層厚度有所改善,燒結(jié)各項消耗有所變化,在維持燒結(jié)礦堿度2.3倍中線情況下,石灰石消耗下降6.4 kg/t,固體燃料消耗下降1.9 kg/t,焦氣消耗下降0.52 m3/t。同時燒結(jié)礦成本降低3.4元/t。

        表6 堿度和消耗變化

        生石灰質(zhì)量提升后,混合料粒徑提高,有利于實現(xiàn)厚料層燒結(jié),同時生石灰質(zhì)量提高能夠保證燒結(jié)過程在較低溫度下獲得足夠的液相,從而降低燒結(jié)固體燃料消耗。

        4 結(jié)語

        1)2021年4月1日,生石灰質(zhì)量開始執(zhí)行新的進廠標(biāo)準(zhǔn),CaO含量和活性度均有較大幅度的提高。

        2)生石灰質(zhì)量提高,也帶來了一系列的問題,混合系統(tǒng)加水量不足、二配混勻料倉粘料、混合機筒體粘料、蒸汽大影響設(shè)備穩(wěn)定運行等,作業(yè)區(qū)通過工藝設(shè)施改造以及技術(shù)操作規(guī)范等,有針對性的解決實際問題,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定。

        3)生石灰質(zhì)量提升后,燒結(jié)參數(shù)有了明顯的提升,泥輥混合料溫提高12 ℃,混合料平均粒徑提高0.31 mm,燒結(jié)過程的料層透氣性得到明顯改善,燒結(jié)機料厚提高80 mm,利用系數(shù)提高0.138 t/m2·h,燒結(jié)礦平均粒徑升高1.06 mm。

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