李雪香,倪海寧
(南京新城現(xiàn)代有軌電車有限公司,江蘇 南京 210000)
近年來,隨著城市軌道交通的蓬勃發(fā)展,我國現(xiàn)代有軌電車行業(yè)進入高速發(fā)展期,現(xiàn)代有軌電車以其安全、可靠、環(huán)保、景觀等優(yōu)點,成為更多城市的軌道交通首選。目前,國內北京、南京、蘇州、淮安、上海、青島、沈陽、大連、廣州、武漢、深圳、佛山、天水、三亞、嘉興等20個城市的有軌電車已投入運營,共計36條線路,總運營里程504 km。
南京河西有軌電車于2014年8月1日開通運營,線路全長7.76 km,設13個站。站與站之間無接觸網(wǎng),是中國首個“進站充電”的有軌電車,也是世界第一條區(qū)間無接觸網(wǎng)有軌電車。
南京河西有軌電車自開通運營至今已近8年,近期站臺工作人員多次報車輛進站有弓網(wǎng)打火現(xiàn)象,通過回庫檢查發(fā)現(xiàn)受電弓碳滑板存在凹槽狀異常磨耗問題,以下將針對受電弓碳滑板異常磨耗問題進行詳細分析。
南京河西有軌電車配屬的列車為中車浦鎮(zhèn)車輛有限公司制造生產(chǎn),車輛采用模塊化組裝,包含5個基本模塊(圖1),車輛長度32.23 m。
圖1 車輛編組
采用的受電弓是由Stemmann公司生產(chǎn)制造的氣囊受電弓。受電弓安裝在BM3(中間3模塊)車上接受接觸網(wǎng)的DC750 V電源。
每臺受電弓使用2個浸金屬碳滑板[尺寸為(800±1)mm*60 mm*21.5 mm]。經(jīng)查閱受電弓維護手冊,其基本技術參數(shù)如下(表1)。
表1 受電弓基本技術參數(shù)
針對接報的弓網(wǎng)打火及碳滑板磨耗后出現(xiàn)的凹槽原因開展了試驗和分析。
經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),碳滑板的磨耗主要為機械磨耗,有少量電氣磨耗(集中于波浪處),碳滑板接觸面有凹槽,表面呈不平滑的波浪形異?,F(xiàn)象,且磨損嚴重的區(qū)域較為集中,可以判定為碳滑板磨耗不均勻(圖2)。而異常磨耗的范圍集中于受電弓中心線±100 mm(B-C)內,且主要嚴重磨耗區(qū)域位于-50~50 mm之間,基本可排除碳滑板本身問題[1]。
圖2 磨耗不均勻碳滑板
為進一步分析造成物理磨耗的原因,又對升弓壓力方面進行一次驗證,自2020年1月份開始,對更換后的車輛的受電弓碳滑板狀態(tài)及部分車輛受電弓升弓壓力的調整(80 N)進行跟蹤,在過程中根據(jù)實驗情況更換了部分碳滑板。
根據(jù)實驗結果,發(fā)現(xiàn)碳滑板的異常磨耗區(qū)域未改變,仍位于B-C區(qū)間內,且嚴重磨耗區(qū)域h1位于-50~50 mm之間,同時摘取了部分車輛進行磨耗分析,以h1點為例,結果如下(表2)。
表2 碳滑板磨耗量
由此分析,碳滑板的磨耗率與升弓壓力的改變有一定關系,但是異常磨耗的區(qū)域未改變,從而可排除此因素。
根據(jù)對碳滑板的異常磨耗分布情況,同步對接觸網(wǎng)狀態(tài)進行了分析。南京河西有軌電車接觸網(wǎng)采用的是剛性接觸網(wǎng)懸掛形式(圖3)[2],接觸線截面積150 mm2,額定載流量3 500 A,接觸網(wǎng)設計最大拉出值為±200 mm,設計導高值(4 000±2)mm。
圖3 河西線剛性接觸網(wǎng)懸掛形式
13個站臺中,其中奧體中心東門站接觸線長度57 m、保雙街東站接觸線長度80 m、秦新路站(不含坡道)接觸線長度54 m,其他10個站接觸網(wǎng)長度為90 m,每站臺上、下行接觸網(wǎng)呈線、田布局(圖4)。
圖4 站臺接觸網(wǎng)布局
為驗證碳滑板異常物理磨耗與接觸網(wǎng)拉出值的關系,對2019年11月的接觸網(wǎng)拉出值狀態(tài)進行了分析,結果如下(圖5)。
圖5 2019年11月全線接觸網(wǎng)拉出值狀態(tài)
可以看出河西線上、下行接觸網(wǎng)整體狀態(tài)符合拉出值±200 mm的范圍內,但接觸網(wǎng)拉出值范圍主要集中于±100 mm以內。由此對比車輛碳滑板異常磨耗區(qū)域位于中心線±100 mm范圍內的結果,初步判定,此為造成碳滑板異常磨耗的原因所在,同時安排供電專業(yè)人員對接觸網(wǎng)進行部分站臺的調整,結果如下(圖6)。
圖6 2020年8月全線接觸網(wǎng)拉出值狀態(tài)
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析,同步對車輛進站的取流范圍進行測量,如圖7所示。
圖7 車輛進出站示意圖
以圖7保雙街站為例,上行升弓位置位于定位點S12~S11間,降弓位置位于定位點S02處,取流范圍76 m;下行升弓位置位于定位點S03處,降弓位置位于定位點S12處左右,取流范圍72 m。
綜上所述,根據(jù)車輛取流范圍的定位點對比接觸網(wǎng)拉出值及受電弓碳滑板磨耗區(qū)域,可以判定,造成碳滑板異常磨耗的原因為接觸網(wǎng)拉出值布局不合理導致。
通過上述的原因分析和實驗結果,為改善弓網(wǎng)關系,保證碳滑板的正常均勻磨耗,制定了以下措施:
依據(jù)設計要求,接觸網(wǎng)線田拉出值在±200 mm以內,且線田重合段間距應≤300 mm。根據(jù)河西有軌電車在用車碳滑板磨耗不均勻(-50~50 mm)的實際情況,對富春江西街站—保雙街站的10個站臺上、下行接觸網(wǎng)拉出值進行優(yōu)化調整,分2個階段實施[3]。
第一階段:如圖8所示,以上10個站臺接觸網(wǎng)拉出值調整范圍設3個位段,分別為:(0~150)mm位段、(50~200)mm位段、(-50~-200)mm位段,調整拉出值將已偏磨的異常磨耗區(qū)域(±50 mm)避開,使弓網(wǎng)接觸范圍控制在-200~-50 mm和50~200 mm之間,并對碳滑板的磨耗情況進行定期檢測,在上述3個位段的碳滑板磨耗與偏磨碳滑板區(qū)域臨近或相近時,開始實施第二階段。
圖8 第一階段上行接觸網(wǎng)拉出值狀態(tài)
第二階段:如圖9所示,對全線接觸網(wǎng)拉出值進行重新調整優(yōu)化,將拉出值±200 mm分解為每50 mm的8個區(qū)域。通過對接觸網(wǎng)拉出值的優(yōu)化,使弓網(wǎng)關系得到改善,讓碳滑板可以均勻磨耗。
圖9 第二階段下行接觸網(wǎng)拉出值狀態(tài)
為防止碳滑板異常磨耗區(qū)域的凸面在取流時受到影響,將碳滑板1和碳滑板2進行了互換并調整了方向(圖10)。
圖10 碳滑板1、2調整示意圖
同時為防止碳滑板異常磨耗區(qū)域的凸面在取流時發(fā)生拉弧打火等問題,結合接觸線狀態(tài)(圖11),現(xiàn)站臺接觸線磨耗在3~5 mm左右,以h1(約-50 mm)最低點處為基點,對在用車碳滑板進行測量,每50 mm內磨耗高低落差>3 mm的用銼刀進行打磨處理,將偏磨區(qū)域控制在≤2 mm以內。
圖11 接觸線未磨損狀態(tài)
通過對接觸網(wǎng)拉出值的優(yōu)化及碳滑板的調整和打磨,主要經(jīng)濟效益表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)每列車碳滑板(2根)使用壽命較之前可延長3倍,單列車可節(jié)約成本約7.5萬元左右。
(2)可為公司其他線路提供參考依據(jù),并對后期新線的籌備提供支持。
通過以上分析,經(jīng)過對受電弓升弓保持力、碳滑板磨耗的打磨和接觸網(wǎng)拉出值的優(yōu)化改善,解決了受電弓碳滑板異常磨耗問題,并延長了碳滑板的使用壽命,為南京河西有軌電車的運營安全穩(wěn)定提供了保障,為生產(chǎn)降低了成本。通過近兩年來定期對車輛升弓壓力和接觸網(wǎng)拉出值的調整,并對碳滑板進行同步檢測,從而保障受電弓碳滑板與剛性接觸網(wǎng)之間的良好匹配關系。