李凱,金建榮,談群,孫堅(jiān),王嵩聳
(嘉興新嘉愛斯熱電有限公司,浙江 嘉興 314016)
選擇性催化還原(SCR)是一種燃燒后降低NOx生成的脫硝技術(shù),廣泛應(yīng)用于電站鍋爐煙氣脫硝。以NH3為還原劑,將NOx還原為N2,NOx的分解程度取決于催化劑的有效性。由于反應(yīng)溫區(qū)的限制,催化劑床層通常采用高塵布置。在這種脫硝系統(tǒng)中,煙氣尚未進(jìn)行除塵處理,煙氣中的飛灰會(huì)對催化劑產(chǎn)生磨損與堵塞。催化劑的磨損與堵塞將減少NOx與催化劑的接觸面積,降低煙氣脫硝效率。此時(shí),為確保NOx排放符合環(huán)保要求,不得不加大噴氨量,進(jìn)而導(dǎo)致氨逃逸升高,加劇下游設(shè)備的積灰與堵塞問題。此外,催化劑通道堵塞后,煙氣流動(dòng)阻力快速上升,引起引風(fēng)機(jī)能耗的大幅增加。
為減輕煙氣飛灰對催化劑的磨損與堵塞,設(shè)計(jì)了SCR外置煙道對煙氣中的飛灰顆粒進(jìn)行捕集分離。但是,SCR外置煙道改造后,改變了煙氣的流程,引起了脫硝反應(yīng)器入口流場均勻性的惡化。為改善脫硝反應(yīng)器入口流場,增設(shè)了折彎導(dǎo)流板。然而,導(dǎo)流板布置對流場改善效果存在較大影響。因此,本文將開展SCR外置煙道折彎導(dǎo)流板布置的仿真分析,以此確定導(dǎo)流板位置對流場均勻性的影響規(guī)律,為SCR外置煙氣流場優(yōu)化提供理論指導(dǎo)。
對鍋爐機(jī)組進(jìn)行了SCR外置煙道改造,采用的SCR外置煙道結(jié)構(gòu)如圖1所示。煙氣首先從豎井煙道引出,經(jīng)慣性分離折角后進(jìn)入水平段外置煙道。隨后含塵煙氣流經(jīng)慣性分離彎頭改變煙氣流向,進(jìn)入上行段外置煙道。在慣性的作用下,部分煙氣中的飛灰未能跟隨煙氣改變流向而被分離。分離出的飛灰通過彎頭處的排灰口排出。除塵后的煙氣經(jīng)第二個(gè)折彎進(jìn)入布置有脫硝反應(yīng)器的下行煙道。脫硝后的煙氣將返回原煙道與空預(yù)器進(jìn)行熱交換。為改善脫硝反應(yīng)器入口流場,設(shè)計(jì)了折彎導(dǎo)流板,見圖1煙道折彎處。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),SCR外置煙道出口煙氣溫度約300℃,其物理性質(zhì)按標(biāo)準(zhǔn)煙氣進(jìn)行計(jì)算。因此,煙氣密度為0.617kg/m3,煙氣的黏度為2.82×10-5Pa·s。入口處的煙氣流速為2m/s。折彎導(dǎo)流板的水平段由煙道折彎出口引出至下行煙道入口。不同布置方案下各導(dǎo)流板間的間距如表1。
圖1 SCR外置煙道及其導(dǎo)流板示意圖
表1 不同布置方案下各導(dǎo)流板間的間距
煙氣在SCR外置煙道內(nèi)的流動(dòng)過程采用ANSYS FLUENT 17.2進(jìn)行穩(wěn)態(tài)模擬。采用GAMBIT軟件對圖1所示的計(jì)算域進(jìn)行網(wǎng)格劃分,通過分塊法劃分了六面體網(wǎng)格。結(jié)合壁面函數(shù)與網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證,確定計(jì)算域網(wǎng)格數(shù)。
選用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型與標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù),計(jì)算湍流流動(dòng)。忽略煙氣流動(dòng)過程中的熱交換,煙氣的密度與黏度為常數(shù)。煙氣入口采用速度入口邊界條件;出口采用壓力出口邊界條件。壓力—速度耦合采用SIMPLE算法。除了k-ε湍流方程采用一階迎風(fēng)格式,其余控制方程的空間離散均采用二階迎風(fēng)格式。
CASE1-6不同折角導(dǎo)流板間距工況下,脫硝反應(yīng)器入口平面的速度分布如圖2所示。根據(jù)圖2可知,CASE1工況下煙氣向煙道外側(cè)偏斜嚴(yán)重,使得在脫硝反應(yīng)器入口外側(cè)截面上出現(xiàn)了高速區(qū)。這是因?yàn)樵摴r下導(dǎo)流板間距普遍較大,導(dǎo)流板向外側(cè)傾斜程度相應(yīng)較大,對煙氣的阻擋限制作用較弱。因此,煙氣在慣性作用下向煙道外側(cè)偏斜聚集,最終在脫硝反應(yīng)器入口外側(cè)截面上形成高流速區(qū)。此外,在靠近煙道內(nèi)側(cè)的區(qū)域發(fā)生了速度分區(qū),即緊貼內(nèi)壁面處煙氣流速較低,向外一段距離的區(qū)域流速快速升高。這說明導(dǎo)流板U間距不宜過大,否則,會(huì)形成局部的煙氣偏斜聚集現(xiàn)象。CASE3工況下,由于W間距較小,雖然部分煙氣在慣性作用下向外側(cè)偏斜,但仍有大量煙氣在該通道對應(yīng)的區(qū)域聚集,因此,在脫硝反應(yīng)器入口截面中偏上區(qū)域出現(xiàn)了高流速區(qū)。在CASE4中,放寬了W間距,但V間距縮小。此時(shí),脫硝反應(yīng)器入口截面中偏上區(qū)域流速降低,但近壁面區(qū)域的流速有所上升。所以,V、W、X的間距應(yīng)當(dāng)在保持接近的條件下進(jìn)行微調(diào)。于是,有了CASE5與CASE6的布置方案,兩方案中反應(yīng)器入口截面的煙氣流速分布逐漸區(qū)域均勻。
圖2 CASE1-6工況下反應(yīng)器入口截面的速度云圖
采用速度不均勻系數(shù)Cv來表征流場分布的均勻程度,其定義方式如下:
圖3所示為CASE1-6工況下脫硝反應(yīng)器入口的速度不均勻系數(shù)。與圖2中脫硝反應(yīng)器入口截面的速度云圖對應(yīng),CASE1工況下,脫硝反應(yīng)器入口的速度不均勻系數(shù)最高,為34.8%。CASE2-4的速度不均勻系數(shù)雖然逐步從28.6%下降至24.2%,但是,其不均勻程度仍較高,不符合工程上速度不均勻系數(shù)小于15%的要求。經(jīng)過分析后,對方案進(jìn)行調(diào)整得到CASE5-6。在這兩個(gè)方案下,脫硝反應(yīng)器入口的速度不均勻系數(shù)進(jìn)一步降低。最終,CASE6方案的脫硝反應(yīng)器入口速度不均勻系數(shù)為14.7%,滿足了工程要求。
圖3 CASE1-6工況下脫硝反應(yīng)器入口的速度不均勻系數(shù)
通過數(shù)值模擬,研究了SCR外置煙道折角導(dǎo)流板布置位置對脫硝反應(yīng)器入口流場均勻性的影響規(guī)律,所得結(jié)論如下:煙道折角出口近壁面的導(dǎo)流板布置間距不宜過大,否則,會(huì)形成局部的煙氣偏斜聚集現(xiàn)象。中間導(dǎo)流板的布置間距應(yīng)當(dāng)相互接近,差距過大時(shí),會(huì)出現(xiàn)煙氣局部聚集的現(xiàn)象。設(shè)計(jì)不佳的煙道折角導(dǎo)流板布置將導(dǎo)致脫硝反應(yīng)器入口速度分布得不均勻。經(jīng)過分析優(yōu)化,獲得了符合工程要求的SCR外置煙道折角導(dǎo)流板布置方案,使得脫硝反應(yīng)器入口速度不均勻系數(shù)低于15%。